劉敬平
摘 要:文章研究了不同正火溫度對37Mn5鋼的組織和性能的影響。結(jié)果表明,與正火前37Mn5鋼相比,經(jīng)760℃~880℃正火,材料的屈服強(qiáng)度、抗拉強(qiáng)度、延伸率都得到了提高,沖擊韌性大幅度提升,這主要是由于正火處理使晶粒細(xì)化,條狀珠光體變成球狀珠光體的結(jié)果。37Mn5鋼最佳正火工藝為850℃60min的正火。
關(guān)鍵詞:正火處理;力學(xué)性能;顯微組織
中圖分類號:TG115.21 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號:2095-2945(2017)26-0179-02
37Mn5鋼是油井套管和油管用管坯用鋼,主要用于生產(chǎn)K55級和J55級鋼管,在石油領(lǐng)域使用量很大。套管在實際使用過程中受到來自軸向、橫向、扭曲、內(nèi)壓、外壓、彎曲等各種形式的應(yīng)力作用,加速了管體失效,這就要求在實際生產(chǎn)中石油套管要有足夠的強(qiáng)度和良好的韌性。本文主要研究正火工藝對37Mn5鋼組織和性能的影響,并找出其在不同溫度下正火處理的組織及性能的變化規(guī)律,為實際生產(chǎn)中確定正火工藝參數(shù)提供依據(jù)。
1 試驗材料及方法
1.1 試驗材料
試驗所用套管材料為37Mn5鋼,材料化學(xué)成分如表1所示。
1.2 試驗方法
正火試樣分三組,分別用于觀察金相組織,拉伸試驗,和沖擊試驗。將試樣分別進(jìn)行760℃、790℃、820℃、850℃和880℃下保溫時間為60min的正火處理。在CMT5105微機(jī)控制萬能試驗機(jī)上進(jìn)行拉伸力學(xué)性能測試,測得試樣的屈服強(qiáng)度、抗拉強(qiáng)度和延伸率。通過擺錘式?jīng)_擊實驗機(jī)測試材料的沖擊韌性。金相試樣進(jìn)行研磨、拋光、腐蝕,利用光學(xué)顯微鏡進(jìn)行顯微組織觀察。
2 試驗數(shù)據(jù)及結(jié)果分析
將不同溫度正火的試樣進(jìn)行室溫縱向拉伸和縱向沖擊試驗,力學(xué)性能測試結(jié)果如表2所示。
從表2數(shù)據(jù)分析可知,與正火前37Mn5鋼相比,經(jīng)正火后,材料的屈服強(qiáng)度、抗拉強(qiáng)度和延伸率都有提高,沖擊韌性大幅提高。正火溫度從760℃升高到850,材料的屈服強(qiáng)度逐漸升高,在850℃,達(dá)到最大值434MPa,正火溫度升高到880℃,材料的屈服強(qiáng)度有所降低。正火溫度由750度升至840度時,材料的抗拉強(qiáng)度先降低后升高,在850℃達(dá)到最大值718MPa,大于正火前材料的抗拉強(qiáng)度,當(dāng)溫度升高到880℃時,材料抗拉強(qiáng)度有所下降。經(jīng)正火的材料的沖擊功值均達(dá)到了50J以上,沖擊功在810℃正火溫度時最大,材料的綜合力學(xué)性能好。
圖1是正火溫度為760℃、790℃、820℃、850℃和880℃,保溫時間為60min的37Mn5鋼試樣金相組織,由鐵素體和珠光體組成,白色成網(wǎng)狀的組織是鐵素體,黑色組織是珠光體。圖1(a)顯微組織中鐵素體和珠光體分布基本均勻,其組織中的珠光體呈現(xiàn)條狀,圖1(b)(c)顯微組織中一少部分珠光體開始長大由條狀變?yōu)閳F(tuán)狀,圖1(d)顯微組織中鐵素體和珠光體大小接近,分布均勻。從圖1(a)~(d)可以看出,正火溫度從760℃增加到850℃,材料組織分布均勻,晶粒細(xì)化,晶粒度達(dá)到了9.5級,達(dá)到超細(xì)晶粒,在拉伸時可承受的拉伸載荷很大,抗拉強(qiáng)度大,對材料的力學(xué)性能有良好的影響。從圖1(e)可以看出,當(dāng)溫度繼續(xù)升高到870℃時,顯微組織中鐵素體和珠光體晶粒明顯變大,導(dǎo)致材料抗拉強(qiáng)度下降,材料的力學(xué)性能下降??梢姡?7Mn5鋼最佳正火溫度為850℃,在此溫度能夠獲得較好的力學(xué)性能。
3 結(jié)束語
在760℃~850℃正火,37Mn5鋼均由珠光體和鐵素體構(gòu)成,珠光體組織顯著的由條狀轉(zhuǎn)變?yōu)閳F(tuán)塊狀,材料的晶粒細(xì)小,材料的屈服強(qiáng)度、抗拉強(qiáng)度和沖擊功增加,保持較高的沖擊韌性水平;在880℃正火,37Mn5鋼的晶粒長大,材料的晶粒長大,材料的屈服強(qiáng)度、抗拉強(qiáng)度和沖擊韌性有所下降。
37Mn5鋼石油套管在生產(chǎn)后,經(jīng)溫度為850℃正火,保溫時間為60min處理,可以獲得良好的組織和性能。
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