李焰
摘 要:壓縮機轉(zhuǎn)子在機組運行中轉(zhuǎn)速很高,高速動平衡是保證轉(zhuǎn)子能夠高速運轉(zhuǎn)必不可少的一道工序。高速動平衡機是進行高速動平衡檢測的重要設備。高速動平衡機控制系統(tǒng)是保證高速動平衡機順利運轉(zhuǎn)的基礎,其回油系統(tǒng)設計缺陷,導致設備停臺時間長,影響設備利用率,對該設備改造勢在必行。
關鍵詞:動平衡機 輔助回油系統(tǒng) 設備維修改造
中圖分類號:TH877 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2017)07(a)-0037-02
1 高速平衡機生產(chǎn)中的重要性
壓縮機可以制約國家大型裝備制造業(yè)的發(fā)展,高速動平衡是壓縮機組試車前檢測壓縮機轉(zhuǎn)子是否平衡的一道工序,按測量結果進行校正,以改善被平衡轉(zhuǎn)子的質(zhì)量分布,使轉(zhuǎn)子運轉(zhuǎn)時軸頸的振動或作用于軸承的力減小到規(guī)定的范圍內(nèi)。
平衡機是用于測定轉(zhuǎn)子不平衡的儀器。
該文所提及的20 t動平衡機是該廠生產(chǎn)任務中的關鍵設備。該設備為葉輪加工的最后一道工序,為葉輪做高速動平衡服務,該設備的好壞,嚴重影響著試車一次合格率和葉輪返修率。由于20 t動平衡機是該廠的“精大稀”設備,所以導致其使用率極高。隨著生產(chǎn)的擴大及對精度需求的增高,該設備已滿足不了生產(chǎn)的要求。
2 動平衡機回油系統(tǒng)故障分析
2.1 回油時間長
該設備輔助回油系統(tǒng)的原始設計存在缺陷,回油管路狹窄,回油的重力勢能小,導致回油時間長達4~5 h,嚴重影響轉(zhuǎn)子動平衡實驗。
2.2 維修費用高
輔助回油系統(tǒng)中沒有設計過濾元件,導致真空供油系統(tǒng)過濾器濾芯經(jīng)常堵塞,當設備使用頻繁時,1~2個月即更換一次濾芯,維護費用增加。
2.3 漏油嚴重
由于回油口經(jīng)常被鐵屑等異物堵塞,導致回油速度緩慢,當真空倉底座充滿潤滑油時,由側面溢出,平均2個月漏出一桶潤滑油,大大增加了維護費用和更換潤滑油的停臺時間,同時,漏出的潤滑油對環(huán)境也有一定影響。
根據(jù)以上設備現(xiàn)狀,響應集團“反降增”的精神,符合6S現(xiàn)場管理規(guī)定,適應生產(chǎn)的要求,決定對20 t動平衡機進行升級改造。
3 動平衡機改造項目優(yōu)點
該設備輔助回油系統(tǒng)的原始設計存在缺陷,回油管路狹窄,并且在真空底座回油口處并沒有設計擋板或圍擋裝置,在這種情況下,鐵屑及其他異物時常堆積在回油口處,不但大大增加了系統(tǒng)回油時間,而且當真空倉底座充滿潤滑油時,由側面溢出,平均2個月漏出一桶油?;赜拖到y(tǒng)位于真空倉下面的地坑中,這給改造工作帶來很多不便。
在克服工作條件差的困難下,在不改變設備原有功能的基礎上,重新設計制造輔助回油系統(tǒng),既要滿足大幅度降低回油時間,又要保證回路中過濾精度,并且消除了系統(tǒng)漏油問題。該次項目另一優(yōu)點在于,改造過程并不需要設備長時間停臺,輔助回油系統(tǒng)設計制造完成后直接與原回油系統(tǒng)連接,這樣,在改造過程中,設備依然可以滿足生產(chǎn)任務的需要,可見,該次改造是對該設備的一次創(chuàng)新式的升級。
4 動平衡機改造方案分析
4.1 制定改造方案
調(diào)查、分析,制定多種方案,根據(jù)不同方案制定詳細計劃。
方案一:尋求該設備生產(chǎn)廠家?guī)椭?,該設備為德國申克公司生產(chǎn)制造,該公司在動平衡機領域有著豐富的經(jīng)驗。邀請廠家來進行設備改造,風險小,但經(jīng)過和廠家聯(lián)系溝通,申克公司并沒有制定相關的設計缺陷補償措施及方案。如果有改造的需求,申克公司會重新制定方案并派專人進行現(xiàn)場服務,但其改造費用和時間是我們無法接受的,所以,對此方案進行了否決。
方案二:在自主設計輔助回油系統(tǒng)的前提下,針對改造過程中油泵電機、粗、精過濾器經(jīng)行采購,這個方案好處在于購買時間短、設備品質(zhì)由保障。但采購電機及過濾器費用高,秉著集團“反降增”的精神,對此方案也進行了否決。
方案三:充分利用原有庫存,所用材料均為庫存中閑置備件和修復的設備部件組成。真空油泵由CB-B100齒輪油泵改造而成,并自主設計制作過濾器,由于地坑下環(huán)境復雜,管路連接部分采用邊設計邊施工的方案措施,難以施工的位置采用軟管連接等技術措施。
4.2 確定改造方案
反復討論,確定最優(yōu)方案。
對方案三及進行討論,考慮集團“反降增”的精神,以及生產(chǎn)任務迫在眉睫的緊急等情況以后,我們選擇了方案三,并進一步進行了系統(tǒng)優(yōu)化。
4.3 提出改造應急預案
對最優(yōu)方案進行風險預估,并拿出應急預案。
風險:由于沒有同類型設備改造經(jīng)驗,會出現(xiàn)改造后回油效率低,輔助回油系統(tǒng)影響到設備液壓系統(tǒng),地坑中施工還存在著安全隱患等諸多風險因素。
應急預案:對于施工安全問題,我們制定了一系列的安全預防措施,在地坑中安裝通風設備、照明設備、架設安全圍擋,并委派安全員進行施工安全監(jiān)察。對于改造經(jīng)驗的風險,我們查閱了大量數(shù)控機床的液壓回油系統(tǒng)原理方面的資料,以類似的油箱容積和回流速度加以借鑒,制定了可控流量式的回油方案。
5 改造方案實施流程
5.1 設計回油系統(tǒng)液壓原理圖
設計回油系統(tǒng)液壓原理圖,繪制零件加工圖,采購必要標準件等前期準備工作。
這個時間段主要就是對可能需要用到的零件進行測繪、設計,并繪制加工圖,繪制安裝示意圖,準備所能用到的工具,選擇加工設備,制定加工工藝、項目進度表等前期準備工作。利用原有庫存,所用材料均為庫存中閑置備件和修復的設備部件組成。真空油泵由CB-B100齒輪油泵改造而成,并自主設計制作粗、精兩套過濾器,設計圍擋,消除漏油現(xiàn)象,現(xiàn)場實際勘探后,采購管件以用料最省為原則。
5.2 項目實施
根據(jù)現(xiàn)場實際位置以及方便維修、不影響原設備運行,節(jié)省管路用料為原則,制作并安裝油泵電機底座。endprint
安裝油泵電機,由于現(xiàn)場環(huán)境影響,盡量讓電機保持水平安裝。
制作粗、精兩套過濾器,包括外殼、濾芯、支架和接頭等零件,在安裝之前,更換原油箱中的潤滑油,竄油、清洗油箱,選擇方便更換的位置進行安裝。
制作安裝圍擋,其原理類似污水處理中的水堰板,潤滑油中雜質(zhì)沉淀,上層清潔的潤滑油流過擋板,后流入回油口,這樣回油口不會因鐵屑和雜質(zhì)堆積而堵塞。潤滑油溢出和回油緩慢得到了根本解決。
管路連接,將以上工作準備完畢后進行管路連接,必要位置以軟管連接,以起到減震降噪的作用。
制作并安裝液位計,當液位到達預設位置時,顯示器顯示液位過高報警,然后開啟油泵電機進行輔助回油。
電氣連接,符合電氣安全規(guī)定。
調(diào)試,經(jīng)設計人員、設備操作人員反復對回油系統(tǒng)進行調(diào)試,排除了一些系統(tǒng)故障,經(jīng)過幾天試運行后,系統(tǒng)趨于穩(wěn)定狀態(tài)。
5.3 資料歸檔
制作使用說明書,常見故障排除方案,備品備件明細,制作圖紙歸檔等工作。
6 動平衡機改造項目成效分析
充分利用原有庫存,所用材料均為庫存中閑置備件和修復的設備部件組成。真空油泵由CB-B100齒輪油泵改造而成,并自主設計制作過濾器,節(jié)約預算約為:15 000元
降低設備維修成本,通過增加濾芯的使用壽命,從而節(jié)約維護費用為:4 000元/年
提高設備利用率,回油時間由原來的4~5 h降低為20~30 min。
減少潤滑油浪費,節(jié)約60 000元/年。
該次改造提高了20 t動平衡機的使用效率,使其更好地滿足生產(chǎn)需要,提高試車合格率,降低葉輪返修率,并且通過此次改造,對相關設備的改造升級起到了可借鑒的作用。
7 結語
該次升級改造使我們的高速動平衡機上了一個新臺階,不僅生產(chǎn)效率提高而且節(jié)約了大量維修資金,可以滿足現(xiàn)在產(chǎn)品的需要。該項目要求達到的技術要求是在不改變設備原有功能的基礎上,重新設計輔助回油系統(tǒng),既要滿足大幅度降低回油時間,又要保證回路中過濾精度,并且消除了系統(tǒng)漏油問題。
參考文獻
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