王有奎
摘要:在經(jīng)濟建設(shè)快速發(fā)展過程中,各行各業(yè)都離不開電力系統(tǒng)的支持與推動,而對于火力發(fā)電機組而言,用電率大小對機組運行經(jīng)濟性有著直接影響,而結(jié)合筆者以往的實踐工作經(jīng)驗發(fā)現(xiàn),機組生產(chǎn)廠用電率與水泵、風機、制粉耗電量有著直接關(guān)系,在本文中筆者將從這三個方面,闡述降低運行機組生產(chǎn)廠用電率的有效方法。
關(guān)鍵詞:降低;運行機組;生產(chǎn)廠;用電率
一、前言
在工業(yè)化快速發(fā)展的時代中,火電組單機容量不斷提升,有數(shù)據(jù)顯示我國的火電發(fā)電達到209.8835CW,在世界之中排名第二位,但是與發(fā)達國家相比,我國的火電廠機組生產(chǎn)廠用電率比較高,這嚴重的影響了火電廠的經(jīng)濟運行效益,因此為了能夠更好的推動我國火電力企業(yè)長遠運行發(fā)展,加強運行機組生產(chǎn)廠用電率降低研究十分重要。
二、降低給水泵耗電率
在火電機組運行發(fā)電過程中,水泵是其中的高耗能設(shè)備,這是因為給水泵調(diào)速系統(tǒng)在控制給水壓力時,要在給水管道之中安裝調(diào)節(jié)門,從而實現(xiàn)控制水流量的作用。而在機組實際運行過程中,在負荷一定的情況下,給水泵勺管位置是相對固定的,給水閥門在調(diào)節(jié)水位時,三沖量調(diào)節(jié)系績也要投入到運行過程中。若是在負荷發(fā)生變化的情況下,排除假水位對機組的產(chǎn)生影響,只要調(diào)節(jié)水泵勺管位置,給水調(diào)節(jié)開度就可以維持不變,這樣的給水泵運行方式,有助于防止汽包水事故放生,但是此種水泵的運行方式也存在一定的缺點,就是水調(diào)節(jié)門易出現(xiàn)流量損失,尤其是在負荷不斷提升過程中,調(diào)節(jié)門的節(jié)流損失也會不斷加大,這就增加了機組的耗電率。
為了能夠降低給水泵耗電率,就可以從減少節(jié)流損失方面入手,可以將給水閥門調(diào)節(jié)范圍控制在40%~80%之內(nèi),具體而言,可以分為三個階段,在140MV的發(fā)電過程中,可以將給水閥門控制在40%左右,在140MV~180MV的負荷發(fā)電中,給水閥門范圍則可以控制在40%~60%之間,最后在180MV~200MV的負荷發(fā)電中,給水閥門范圍則可以控制在60%~80%之間,這種分階段負荷的水閥門調(diào)節(jié)范圍控制方式,不但減少了給水管道中閥門中的出現(xiàn)的節(jié)流損失,同時也可以將調(diào)門前后壓差控制在一定范圍內(nèi),這樣就極大的保證了機組運行的安全性,同時還可以起到降低給水泵耗電率的作用。通過這樣的嘗試,通常情況下給水管道閥門壓力值可以降到0.74Mpa~1.7Mpa之間,這樣水泵之中的電流大約可以下降到10A左右,因此通過換算,若是以120MV的負荷發(fā)電中為基準,運行機組生產(chǎn)廠用電率可以降低0.08%,而若是以200MV的負荷發(fā)電中為基準,運行機組生產(chǎn)廠用電率可以降低0.05%,這樣長久以往,節(jié)約的電能將會帶來較大的經(jīng)濟收益。
三、降低風機耗電量
在火電廠機組系統(tǒng)之中,風機指的主要是鍋爐的引風機和送風機,通常情況下,這兩臺風機的運行負荷大約為120MW和200MW,而耗電率則分別為2.99%與1.98%,這在整個火電廠的整個機組運行中,所占的用電比例是十分大的。為此首先可以先對風機高負荷運行原因進行分析,風機運行作用主要是保證粉倉粉位正常,并且將氣溫參數(shù)控制的可行的范圍內(nèi),但是在這個過程中,若是制粉系統(tǒng)熱風用電比較大,在給粉機投入運行過程中,風機轉(zhuǎn)速就要給跟著提升,這時爐膛中的煤粉量也會有所提升。此外為了能夠保證燃燒的充分性,將剩余空氣系數(shù)控制在一定范圍內(nèi),也必須要有足夠的送風量做為支撐,這樣才能減少散熱損失。并且從保證爐膛負壓角度情況進行分析,也必須要有足夠的引風量,由于這些不能忽視的客觀因素,因此風機的耗電率就會有多增加。
而風機的耗電率并不是一個不能控制的問題,在解決這一問題時,可以從低負荷運行原理進行分析,在低負荷下,蒸發(fā)量會有所下降,而粉機運行數(shù)量也會有所減少,這樣風機的用電量就會不斷降低。此外若是火焰中心下沉或者相對集中,也可以使用風量不斷減少,并且在負壓降低后,相對溫度也會不斷降低,空氣中的預熱器吸熱量也會相對減少,這是熱風溫度下降的必要條件。為此在火電機組運行過程中,相關(guān)技術(shù)人員可以結(jié)合具體的負壓情況,若是在低負荷狀態(tài)下,可以減少一套制粉系統(tǒng)運用,這樣熱風量也會有所降低,從而實現(xiàn)下降送分量和減少用電量的下降效果。此外在減少一套制粉系統(tǒng)使用,就減少了對角三次送風,這樣也可以起到減弱燃燒、減低煙氣溫度與體積的重要作用,而在這個過程中,熱穩(wěn)定效果不會出現(xiàn)變化,通常情況下可以將壓力控制在-20MP~-40MP,從而起到降低耗電量的效果。采用此種降低耗電量的方式,可以將引風機的電流值減低到120A,送風機的電流值降低到80A,耗電率則分別下降到1.44%與0.19%。
四、降低制粉耗電量
在火電廠之中,往往會安裝兩套中間儲倉式熱風機系統(tǒng),這樣制粉系統(tǒng)的用電量則成為鍋爐中的主要耗電設(shè)備,因此能降低制粉耗電量,將成為降低運行機組生產(chǎn)廠用電率最為顯著的一種方法。具體而言,筆者認為可以從以下兩個方面入手,首先是停運制粉系統(tǒng),降低制粉耗電量,從粉倉結(jié)構(gòu)分析,兩個粉倉之間有6個1 m2的方孔,這樣可以有效的減少粉倉位發(fā)生偏差。在低壓運行過程中,若是給粉機長期處于停運狀態(tài),在長期空載運行的過程中,鋼球撞擊鋼瓦,會縮短磨煤機的使用壽命,從而導致出現(xiàn)熱量以及熱風量的浪費。因此在可以采用低負荷狀態(tài)停運一套制粉系統(tǒng)方式,從而減少兩對角三次風的不良影響,這是一種可行的減低耗電量的方式。其次是消除不利影響,在停運一套制粉系統(tǒng)后,會導致再熱氣溫不斷下降,這種不利影響必須要消除,不然也會影響降電效果,為此可以調(diào)整粉機運行結(jié)構(gòu),提升上層粉機轉(zhuǎn)速,減少下層粉機轉(zhuǎn)速,從而消除不良影響。此外還可以調(diào)節(jié)二次風結(jié)果,增加二層下次風,減少上層二次風,這樣也可以實現(xiàn)正三角的配風方式,從而將起到火焰中心上移的良好效果,消除不利影響,降低制粉耗電量。
五、總結(jié)
在工業(yè)化時代之中,電力發(fā)電為社會提供了工業(yè)建設(shè)力量支持,而在火電機組運行過程中,易出現(xiàn)電力損耗,造成嚴重的資源能源浪費,因此為了能夠更好的推動我國電力企業(yè)長遠穩(wěn)健發(fā)展,加強運行機組生產(chǎn)廠用電率降低研究十分重要。endprint