李明++趙輝++李楠
摘 要:文章介紹了計(jì)算機(jī)技術(shù)在國內(nèi)工廠設(shè)備中的應(yīng)用與實(shí)現(xiàn),詳細(xì)闡述了如何對(duì)原有純手動(dòng)控制設(shè)備進(jìn)行升級(jí)與改造,進(jìn)而推動(dòng)工廠的設(shè)備自動(dòng)化水平,提高了生產(chǎn)效率和管理水平。
關(guān)鍵詞:計(jì)算機(jī);組態(tài)王;數(shù)字量;模擬量;計(jì)數(shù)模塊
中圖分類號(hào):TP273 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號(hào):2095-2945(2017)27-0107-02
1 概述
目前,國內(nèi)計(jì)算機(jī)技術(shù)發(fā)展極其迅速,它們的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大,在大型工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備中,紛紛采用計(jì)算機(jī)技術(shù)實(shí)現(xiàn)工藝生產(chǎn)過程的監(jiān)視與控制,以達(dá)到優(yōu)化的生產(chǎn)和管理,獲得高的成品率和經(jīng)濟(jì)效益。為推動(dòng)寶雞有色金屬加工廠的設(shè)備自動(dòng)化水平,研制六噸真空自耗電弧爐計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)。該系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了對(duì)六噸真空自耗電弧爐進(jìn)行數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)采集、實(shí)時(shí)記錄、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)和歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行工藝分析及打印等功能。為提高真空熔煉鑄錠的產(chǎn)品質(zhì)量,提供了可靠、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)源。
2 系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)
2.1 系統(tǒng)硬件組成
生產(chǎn)現(xiàn)場需檢測的參數(shù)共28個(gè),其中模擬量16個(gè),接入西門子331-7KF01模擬量輸入模塊;開關(guān)量8個(gè),接入西門子321-1BH01數(shù)字量輸入模塊;電極行程4個(gè),接入西門子350-2計(jì)數(shù)模塊。其中模擬量可以統(tǒng)一為0~5V或0~10V的直流信號(hào)。本系統(tǒng)主要功能有:(1)對(duì)28路參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)顯示;(2)對(duì)其中的重要參數(shù)(熔化電流、電壓、真空度、電極桿行程等)進(jìn)行存儲(chǔ);(3)實(shí)時(shí)曲線及歷史趨勢圖顯示;(4)生產(chǎn)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)及歷史打??;(5)實(shí)時(shí)報(bào)警顯示及歷史報(bào)警的記錄;
(6)實(shí)現(xiàn)鑄錠報(bào)表的生成及自動(dòng)打印。
該系統(tǒng)以最新的工控機(jī)為核心,采用變送器和模擬量輸入模塊對(duì)信號(hào)進(jìn)行濾波、整形,對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測,24寸液晶顯示器及彩色噴墨打印機(jī)把所監(jiān)控的工藝參數(shù)及其趨勢線清晰地顯示并打印。硬件系統(tǒng)組成如圖1所示。
2.2 硬件工作原理
把源信號(hào)中的模擬量經(jīng)調(diào)理板處理,變?yōu)?~5V的標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)再經(jīng)A/D轉(zhuǎn)換板轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào)輸入計(jì)算機(jī);脈沖量經(jīng)脈沖調(diào)制板加寬輸入到多功能板的計(jì)數(shù)器上,經(jīng)工程量轉(zhuǎn)化后輸入計(jì)算機(jī);開關(guān)量經(jīng)端子板輸入、輸出、記錄、顯示、打印。
3 軟件設(shè)計(jì)
本著“實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確、界面友好、操作簡易”等原則,并適應(yīng)軟件的發(fā)展趨勢,該系統(tǒng)應(yīng)用軟件是基于windows操作系統(tǒng),以目前國內(nèi)較為先進(jìn)的組態(tài)王6.53為系統(tǒng)軟件編程,具有較強(qiáng)的可靠性,操作簡單、靈活。整個(gè)軟件系統(tǒng)主要由參數(shù)設(shè)置、實(shí)時(shí)檢測與記錄、趨勢曲線分析、報(bào)警提示、數(shù)據(jù)打印和在線幫助模塊組成。可由功能鍵F1~F10實(shí)現(xiàn)。軟件流程如圖5所示。
3.1 參數(shù)設(shè)置模塊
即要求用戶輸入報(bào)警上下限、熔煉記錄中有關(guān)的常量等。每一爐常量參數(shù)設(shè)定包括坩堝直徑、自耗電極的直徑和長度;報(bào)警閥值的設(shè)定包括總?cè)刍娏鞯纳舷孪拗怠⒄婵斩鹊纳舷拗?、電弧電壓的上限值、出口水溫的上限值和補(bǔ)縮期電極行程的下降值。
3.2 實(shí)時(shí)檢測與記錄模塊
完成數(shù)據(jù)采集、處理、運(yùn)算和控制輸出,動(dòng)態(tài)模擬工況畫面,并對(duì)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄,最終以文件的形式保存,可依據(jù)需要決定保存的天數(shù)。
由于生產(chǎn)需要對(duì)一些重要參數(shù)(熔化電流、熔化電壓、真空度、電極行程)等進(jìn)行記錄,因此這套系統(tǒng)把所檢測的工藝參數(shù)生成記錄文件和報(bào)警文件,這些文件按先進(jìn)先出的方式在磁盤目錄上保存365天,若要長期保存,需在文件的有效期內(nèi)移動(dòng)到其他文件夾或軟盤上:否則就會(huì)在超時(shí)之日的零點(diǎn),系統(tǒng)自動(dòng)清除超時(shí)文件。每個(gè)文件保存24小時(shí)記錄的數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)采集頻率100Hz,數(shù)據(jù)顯示刷新頻率1次/100ms,實(shí)時(shí)監(jiān)測數(shù)據(jù)每秒刷新一次。
3.3 趨勢曲線分析模塊
趨勢曲線能以圖形方式觀察一段時(shí)間內(nèi)的過程狀態(tài)和趨勢。本系統(tǒng)定義了一組趨勢曲線窗口,一個(gè)趨勢曲線窗口可同時(shí)顯示多個(gè)過程參數(shù)。趨勢曲線可分為實(shí)時(shí)趨勢曲線和歷史趨勢曲線。
3.3.1實(shí)時(shí)趨勢顯示模塊
實(shí)時(shí)趨勢曲線可“在線”觀察過程參數(shù)的變化,曲線窗口也可自動(dòng)卷動(dòng)以顯示最新數(shù)據(jù)。實(shí)時(shí)曲線長度事先規(guī)定為幾種時(shí)間間隔,在實(shí)際分析時(shí)可按當(dāng)時(shí)的情況進(jìn)行時(shí)間間隔變換。
本系統(tǒng)對(duì)主要的工藝參數(shù)(熔化電流、電壓、真空度、電極行程)等定義了趨勢曲線窗口。
3.3.2 歷史趨勢顯示模塊
歷史趨勢曲線用于查看過程參數(shù)的所有數(shù)據(jù),曲線窗口不會(huì)自動(dòng)翻卷,必須通過操作按鈕來實(shí)現(xiàn)。歷史趨勢曲線的優(yōu)點(diǎn)是工作班完成之后,可對(duì)本次的數(shù)據(jù)曲線進(jìn)行分析和打印輸出,同時(shí)亦可對(duì)以前保存的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行操作。
3.4 報(bào)警提示模塊
完善的監(jiān)控和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)應(yīng)能檢測到非正常狀態(tài)的發(fā)生,并將報(bào)警信息按照正確的順序登錄到數(shù)據(jù)庫,并且不能丟失任何數(shù)據(jù),以便事后對(duì)它們進(jìn)行分析。
本系統(tǒng)在顯示的任一畫面中,都設(shè)有報(bào)警顯示,無論何時(shí)出現(xiàn)報(bào)警都會(huì)以聲光形式提示用戶。
3.5 數(shù)據(jù)打印模塊
微機(jī)系統(tǒng)對(duì)工藝參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)測量、顯示并最終打印,打印時(shí)間間隔可按需設(shè)定。熔煉結(jié)束后,對(duì)所需重要的工藝參數(shù)如:真空度、弧壓、弧流、電極行程能實(shí)現(xiàn)集中和分別打印。
3.6 在線幫助功能
在使用中若產(chǎn)生操作疑問,可單擊F1獲取幫助。
4 系統(tǒng)的技術(shù)關(guān)鍵
系統(tǒng)在設(shè)計(jì)中著力解決了如下問題:
4.1 信號(hào)采集與處理
模擬數(shù)據(jù)從信號(hào)源采集過來經(jīng)變送器變?yōu)槿蹼婋娏餍盘?hào),再經(jīng)信號(hào)調(diào)理板PCLD-881變?yōu)镺-5V的電壓信號(hào),A/D轉(zhuǎn)換卡PCL813轉(zhuǎn)為數(shù)字量輸入計(jì)算機(jī)。原系統(tǒng)的電流信號(hào)為0~20mA不能直接進(jìn)入A/D轉(zhuǎn)換卡,因此,首先必須把這些0~20mA電流信號(hào)經(jīng)過調(diào)理板上的I/V模塊轉(zhuǎn)變?yōu)?~5V的電壓信號(hào)。真空計(jì)采用模擬量,利用逐次逼近法進(jìn)行處理。記錄電極行程的脈沖量經(jīng)自制的脈沖調(diào)制板加寬輸入到多功能板的計(jì)數(shù)器上,進(jìn)入計(jì)算機(jī)。計(jì)算機(jī)把采集到的信號(hào)經(jīng)工程量轉(zhuǎn)換、數(shù)據(jù)分析顯示出工況圖,工藝參數(shù)的實(shí)時(shí)變化、實(shí)時(shí)曲線和報(bào)警、棒圖,工作狀態(tài)和報(bào)警指示等。熔煉結(jié)束后集中打印熔煉記錄和工藝曲線、棒圖。其系統(tǒng)信號(hào)采集與處理組成圖如圖6所示。
4.2 軟件數(shù)據(jù)接口處理
本系統(tǒng)的組態(tài)軟件的數(shù)據(jù)備份格式與通用辦公自動(dòng)化軟件的格式不一致,為方便工藝技術(shù)組分析工藝記錄數(shù)據(jù)、本系統(tǒng)采用Excel電子表格軟件開發(fā)軟件數(shù)據(jù)接口,將組態(tài)軟件的備份的記錄數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為Excel電子表格,為進(jìn)一步分析工藝記錄數(shù)據(jù)提供方便。
5 結(jié)束語
本系統(tǒng)采用計(jì)算機(jī)上位組態(tài)王監(jiān)控系統(tǒng)配合西門子S7-300控制模塊對(duì)原有純手動(dòng)按鈕操作的控制系統(tǒng)進(jìn)行了升級(jí)改造,升級(jí)后系統(tǒng)操作簡單,網(wǎng)絡(luò)速度快、可靠性高、開放性好,給使用和設(shè)備維護(hù)帶來方便,系統(tǒng)運(yùn)行至今穩(wěn)定和正常,提高了生產(chǎn)效率和管理水平。隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)在我國普及和發(fā)展,各工業(yè)控制領(lǐng)域的普遍應(yīng)用,必將為我國的工業(yè)控制做出巨大的貢獻(xiàn)。
參考文獻(xiàn):
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