蒙在京+蒙霓+周志勇+王曉蘭
摘 要:文章闡述了峽江水電站發(fā)電調(diào)度的優(yōu)化運(yùn)行方式、發(fā)電機(jī)組可靠性措施及取得的成果。通過(guò)文章的分析,希望能對(duì)相關(guān)工作提供參考。
關(guān)鍵詞:優(yōu)化運(yùn)行;發(fā)電;效益
中圖分類(lèi)號(hào):TM622 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號(hào):2095-2945(2017)28-0070-03
前言
峽江水電站位于贛江中游峽江縣老縣城(巴邱鎮(zhèn))上游峽谷河段,距峽江老縣城巴邱鎮(zhèn)約6km,該電站裝有9臺(tái)單機(jī)40MW的燈泡貫流式機(jī)組,總裝機(jī)容量為360MW,設(shè)計(jì)年發(fā)電量11.44×108kWh,電站是一座以防洪、發(fā)電、航運(yùn)為主,兼有灌溉等綜合利用功能的水利樞紐工程。本文主要是對(duì)非泄洪期如何提高興利調(diào)度效益進(jìn)行了探討分析。
1 電站慨況
峽江水利樞紐工程位于贛江中游峽江縣老縣城(巴邱鎮(zhèn))上游峽谷河段,距峽江老縣城巴邱鎮(zhèn)約6km,是一座以防洪、發(fā)電、航運(yùn)為主,兼有灌溉等綜合利用功能的水利樞紐工程,控制流域面積約62710km2,壩址以上多年平均徑流量約517×108m3。樞紐總庫(kù)容11.87×108m3,防洪庫(kù)容6.0×108m3。因峽江水電站屬于徑流式發(fā)電,裝有9臺(tái)單機(jī)40MW的燈泡貫流式機(jī)組,轉(zhuǎn)輪直徑7.8m,世界第二;調(diào)節(jié)庫(kù)容較小,為2.14×108m3,而燈泡貫流式機(jī)組對(duì)水頭十分敏感,“以水定電”徑流式電站假如不采取較優(yōu)工況運(yùn)行,不利于電站多發(fā)電,也不利于機(jī)組的設(shè)備安全。峽江水庫(kù)汛期為4~9月,4至6月為主汛期,7至9月為后汛期,10月至次年3月為枯水期,主汛期水庫(kù)水位目前按43米控制,后汛期水庫(kù)水位按43~44米控制,枯水期正常蓄水位按46米控制。峽江水利樞紐的運(yùn)用調(diào)度方案有洪水調(diào)度和興利調(diào)度兩種運(yùn)行方式。
考慮到峽江水電站7月已進(jìn)入后汛期,基本不泄洪,所以在2016年7月1日至8月31日,峽江水電站分階段對(duì)機(jī)組運(yùn)行方案進(jìn)行了試運(yùn)行,找出最優(yōu)機(jī)組運(yùn)行方式,增加發(fā)電量,提高經(jīng)濟(jì)效益。
2 最優(yōu)機(jī)組發(fā)電方案
為了探求最優(yōu)機(jī)組發(fā)電模式,峽江水電站試運(yùn)行了三種方案:
2.1 多機(jī)組平均負(fù)荷控制水位
通過(guò)平均增加或降低所有機(jī)組負(fù)荷控制出流達(dá)到維持高水頭運(yùn)行目標(biāo),當(dāng)機(jī)組再降負(fù)荷可能會(huì)影響機(jī)組正常工況時(shí),減少機(jī)組運(yùn)行臺(tái)數(shù),并保持所有機(jī)組平均負(fù)荷運(yùn)行;當(dāng)機(jī)組已經(jīng)達(dá)到最高負(fù)荷而庫(kù)水位繼續(xù)上漲時(shí),增加機(jī)組運(yùn)行臺(tái)數(shù),并保持所有機(jī)組平均負(fù)荷運(yùn)行。
2.2 機(jī)組滿(mǎn)負(fù)荷控制水位
所有機(jī)組滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行,在入庫(kù)流量大于出庫(kù)流量,并且達(dá)到最高限制水位(如:44米)時(shí),加開(kāi)一臺(tái)機(jī)組并保持滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行;當(dāng)庫(kù)水位下降至庫(kù)水位下限(如:43.90米)時(shí),停運(yùn)一臺(tái)機(jī)組,其余機(jī)組繼續(xù)滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行,直至庫(kù)水位再次上漲至最高限制水位。
2.3 單臺(tái)機(jī)組調(diào)整負(fù)荷控制水位
通過(guò)一臺(tái)機(jī)組增加或減少負(fù)荷控制出流達(dá)到維持高水頭運(yùn)行目標(biāo)(其余機(jī)組滿(mǎn)負(fù)荷),當(dāng)調(diào)控機(jī)組再降負(fù)荷可能會(huì)影響機(jī)組正常工況時(shí),停運(yùn)該機(jī)組;當(dāng)調(diào)控機(jī)組已經(jīng)達(dá)到最高負(fù)荷而庫(kù)水位繼續(xù)上漲時(shí),增加機(jī)組運(yùn)行臺(tái)數(shù),并保持一臺(tái)機(jī)組調(diào)整負(fù)荷控制水位。
2016年7月1日至8月31日,峽江水電站分階段對(duì)三種方案進(jìn)行了試運(yùn)行,對(duì)運(yùn)行結(jié)果進(jìn)行了數(shù)據(jù)采樣,實(shí)際數(shù)值采樣遵循以下原則:
(1)考慮到晚間可能未調(diào)控水位,所以取值范圍控制在每日的8-20時(shí)。
(2)考慮泄洪對(duì)水頭有影響,所以未用采泄洪前后1小時(shí)及泄洪期間的數(shù)值。
考慮數(shù)據(jù)的單樣性,所以按水頭區(qū)間進(jìn)行平均取值,分8.01-8.5米、8.51-9米、9.01-9.5米(前汛期經(jīng)常運(yùn)行的水頭區(qū)間)、9.51-10米(后汛期經(jīng)常運(yùn)行的水頭區(qū)間)、10.01-10.5米、10.51-11米、11.01-11.5米(正常蓄水位后的經(jīng)常運(yùn)行的水頭區(qū)間)七個(gè)水頭區(qū)間進(jìn)行分析對(duì)比。根據(jù)采樣結(jié)果,對(duì)三種試運(yùn)行方案的耗水率進(jìn)了對(duì)比分析,對(duì)比分析結(jié)果如表1。
通過(guò)多樣本取值比對(duì)耗水率可知:方案3更優(yōu),方案2次之,方案1最差。
考慮到實(shí)際數(shù)據(jù)有可能偏差,又進(jìn)行了理論分析對(duì)比,數(shù)據(jù)取值為8月1日至10日實(shí)際入庫(kù)流量,水位控制按43.95米控制調(diào)算結(jié)果,對(duì)比結(jié)果如表2。
從表2可知,理論上來(lái)講多機(jī)組平均負(fù)荷控制水位運(yùn)行方案耗水率最低,但實(shí)際運(yùn)行中很難保持水位恒定不變,與實(shí)際運(yùn)行結(jié)果有所偏差。
綜上所述,實(shí)際運(yùn)行中建議采用單臺(tái)機(jī)組調(diào)整負(fù)荷控制庫(kù)水位的發(fā)電運(yùn)行方式,且易于操作。當(dāng)三臺(tái)以上機(jī)組運(yùn)行時(shí),晚間可通過(guò)二臺(tái)機(jī)組來(lái)調(diào)節(jié)庫(kù)水位。
3 提高機(jī)組可靠性措施
根據(jù)當(dāng)前實(shí)際,為了避免單機(jī)負(fù)荷小于2萬(wàn)千瓦造成的機(jī)組振動(dòng)過(guò)大,為提高水能利用率,特規(guī)定開(kāi)機(jī)及負(fù)荷如下表:
以此類(lèi)推。
2014年8月前后,峽江水電站發(fā)生過(guò)機(jī)組導(dǎo)水機(jī)構(gòu)連桿折彎、脫落,造成機(jī)組事故停機(jī)動(dòng)作,機(jī)組與系統(tǒng)解列的事故。為了避免機(jī)組振動(dòng)過(guò)大,提高機(jī)組可靠性,采取的措施有:(1)根據(jù)來(lái)水量和水位控制要求,及時(shí)開(kāi)停機(jī)和調(diào)整負(fù)荷;(2)對(duì)照機(jī)組N-H-Q曲線(xiàn)及時(shí)調(diào)整調(diào)速器的設(shè)定機(jī)組水頭,保持高水頭運(yùn)行,調(diào)整槳葉、導(dǎo)葉開(kāi)度使機(jī)組在協(xié)聯(lián)關(guān)系最優(yōu)及高效率區(qū)運(yùn)行;(3)調(diào)節(jié)機(jī)組負(fù)荷,單機(jī)負(fù)荷不小于2萬(wàn)千瓦,避免機(jī)組振動(dòng)過(guò)大;及時(shí)清除壩前攔污柵漂浮物,減小攔污柵前后壓差,減少水力因素產(chǎn)生的機(jī)組振動(dòng);(4)加強(qiáng)繼電保護(hù)的配置、檢測(cè)與運(yùn)行維護(hù),重抓整定計(jì)算,充分發(fā)揮繼電保護(hù)裝置的告警功能、隔斷功能和控制功能,提高繼電保護(hù)的可靠性;(5)兩臺(tái)機(jī)組及以上,合理開(kāi)啟不同類(lèi)型的機(jī)組,并保證13.8KVⅠ、Ⅲ段母線(xiàn)有運(yùn)行機(jī)組(三機(jī)一變),以保證廠(chǎng)用電可靠性,降低主變空載損耗。
4 經(jīng)濟(jì)效益分析
峽江電站從2016年9月1日開(kāi)始即按方案3的方式運(yùn)行。下面按11.01-11.5米(正常蓄水位后的經(jīng)常運(yùn)行的水頭區(qū)間)的耗水率來(lái)分析9、10月份增發(fā)的電量。
方案2與方案3的耗水率差值為:36.96-35.69=1.27
峽江電站2016年9、10月實(shí)際發(fā)電量分別為7515萬(wàn)kWh、9434萬(wàn)kWh,則9-10月增發(fā)的電量為:(7515+9434)×1.27/35.69=603(萬(wàn)度),增加發(fā)電效益為:603×0.42元/度=253(萬(wàn)元)。
如果按2016年發(fā)電量10.36億計(jì)算,扣除4-6月洪水期發(fā)電量19473kWh,則全年增發(fā)電量為:(103600-19473)×1.27/35.69=2994萬(wàn)度,增加發(fā)電效益:2994×0.42元/度=1258萬(wàn)元。增發(fā)效益顯著。
5 結(jié)束語(yǔ)
峽江電廠(chǎng)通過(guò)對(duì)發(fā)電機(jī)組的最優(yōu)運(yùn)行方式探求,并在實(shí)際中積極應(yīng)用,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益,對(duì)其他同類(lèi)型的徑流式電站有一定的借鑒作用。燈泡貫流式機(jī)組,具有適用水頭低、過(guò)機(jī)流量大以及效率高等特點(diǎn),廣泛用于開(kāi)發(fā)低水頭水力資源。但由于機(jī)組轉(zhuǎn)動(dòng)慣量小,使得機(jī)組慣性比率(Ri)Tw/Ta值較大,相應(yīng)水輪機(jī)水力振動(dòng)對(duì)其影響也較大。峽江水電站通過(guò)合理調(diào)節(jié)機(jī)組負(fù)荷,及時(shí)清除壩前攔污柵漂浮物,減少了水力因素產(chǎn)生的機(jī)組振動(dòng);通過(guò)提高開(kāi)機(jī)成功率,減少機(jī)組空轉(zhuǎn)、空載時(shí)間(從機(jī)組投產(chǎn)初期的10-30分鐘開(kāi)機(jī)時(shí)間縮短到現(xiàn)在的5分鐘以?xún)?nèi)),提高了機(jī)組的可靠性和電站的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行水平。
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