文/丁祖銀,李峰,吳用福,榮志文·奇瑞汽車股份有限公司
側(cè)圍外板流水槽拐角處起皺問題分析與改進
文/丁祖銀,李峰,吳用福,榮志文·奇瑞汽車股份有限公司
整車AUDIT反饋某車型側(cè)圍外板流水槽與頂蓋拐角處出現(xiàn)起皺甚至疊料現(xiàn)象(圖1所示的紅線Ⅱ區(qū)域內(nèi)),對整車外觀影響較大,對后序工藝生產(chǎn)也有一定影響。對于焊裝工藝,由于起皺會造成白車身側(cè)圍部位與流水槽內(nèi)板配合間隙變大,影響焊接,導(dǎo)致焊點強度變低;對于涂裝工藝,因為起皺,PVC涂膠時會出現(xiàn)氣泡,涂膠美感差。
圖1 側(cè)圍外板流水槽與頂蓋拐角處出現(xiàn)起皺
起皺是一種由板料壓縮不穩(wěn)造成的塑性失穩(wěn)現(xiàn)象,即由于板料壓縮應(yīng)力和金屬流動不穩(wěn)定造成的。當切向壓應(yīng)力達到板料的臨界壓應(yīng)力值時,如果有任意微小擾動,起皺就會開始。一般情況下,切向壓應(yīng)力在凸緣的外邊緣達到最大值,故起皺也首先在最外邊緣發(fā)生。板料在塑性變形中會受到復(fù)雜的應(yīng)力,由于板厚方向尺寸比其他兩個方向尺寸小的多,故厚度方向最不穩(wěn)定,當板面內(nèi)的壓應(yīng)力達到一定值時,板厚方向會失穩(wěn)起皺,而板料中金屬質(zhì)點流動的速度不同、板料不同部位與模具摩擦阻力差異等都有可能導(dǎo)致起皺。
首先,該側(cè)圍翻邊的Ⅰ區(qū)、Ⅱ區(qū)、Ⅲ區(qū)在翻邊時都受到壓應(yīng)力,經(jīng)受力分析Ⅱ區(qū)拐角正中間所受的切應(yīng)力最大,且切向壓應(yīng)力已達到板料的臨界壓應(yīng)力,故Ⅱ區(qū)會起皺;其次,Ⅱ區(qū)切向壓應(yīng)力在凸緣的外邊緣達到最大值,故起皺也首先在Ⅱ區(qū)最外邊緣發(fā)生,并且越靠近Ⅱ區(qū)最外邊緣越嚴重;再次,此側(cè)圍板厚方向尺寸比其他兩個方向尺寸小的多,板面內(nèi)的壓應(yīng)力已達到一定值,故Ⅱ區(qū)在板厚方向會失穩(wěn);最后,Ⅰ區(qū)、Ⅱ區(qū)、Ⅲ區(qū)三個區(qū)域的金屬質(zhì)點都發(fā)生流動,然而Ⅰ區(qū)和Ⅲ區(qū)金屬質(zhì)點與模具的摩擦阻力遠小于Ⅱ區(qū),且Ⅰ區(qū)和Ⅲ區(qū)金屬質(zhì)點的流動速度也小于Ⅱ區(qū),也促使了Ⅱ區(qū)起皺。因此,Ⅱ區(qū)內(nèi)尤其外邊緣板厚方向容易起皺甚至疊料。
為解決此問題,對模具R角、側(cè)圍翻邊后的流水槽和頂蓋部分的夾角、側(cè)圍翻邊后的料邊長度等進行分析。
⑴模具R角。模具R角變大時,此部分起皺問題會有所減緩,但效果不明顯,而且增大模具R角,與側(cè)圍部分配合的部件尺寸(如后背門、流水槽內(nèi)板等)都要對相應(yīng)設(shè)計進行變更,如此會對整車的造型、美觀產(chǎn)生較大影響,此方法暫不可行。
⑵側(cè)圍翻邊后的流水槽和頂蓋部分的夾角。夾角增大時,此部分起皺問題會有所減緩,然而與側(cè)圍部分配合的部件尺寸都要相應(yīng)進行設(shè)計變更,也會對整車造型、美觀產(chǎn)生較大影響,此方法也不可行。
⑶側(cè)圍翻邊后的料邊長度。通過CAE分析減小側(cè)圍Ⅱ區(qū)翻邊前的料邊長度,對此部分起皺影響顯著,而且此種方法快捷有效,從根本上解決了起皺問題。使用CAE分析減小側(cè)圍Ⅱ區(qū)翻邊前的料邊長度,實施此次改進。
⑴采用CAE分析,減小側(cè)圍翻邊后的料邊長度進行預(yù)分析。CAE分析發(fā)現(xiàn)改進后外觀有明顯提升(圖2)。通過CAE分析得出料邊減短后,制件Ⅱ區(qū)夾角部位起皺有明顯改觀,將夾角部位在原有料邊基礎(chǔ)上減短7mm理論上可消除起皺。
⑵初步確定改進量并進行手工樣件生產(chǎn)、效果確認。通過CAE分析后,按照手工件驗證步驟(圖3),驗證實物料邊切斷后效果。
通過CAE理論分析,制作1∶1理論樣板,依據(jù)理論數(shù)據(jù)反推切除部位與切除量,通過手工打磨OP30工序件,經(jīng)過OP40翻邊,切除料邊長度實際可以解決翻邊夾角起皺問題。按照同樣方法對左右側(cè)圍外板起皺實施小批量手工驗證。
⑶將左右側(cè)圍外板改進后數(shù)據(jù)與左右流水槽上部進行CATIA裝配分析,驗證翻邊起皺部位改進后實物焊裝匹配效果。使用手工打磨件經(jīng)焊裝夾具進行匹配驗證,與相鄰匹配件左右流水槽上部匹配間隙、料邊效果。通過理論數(shù)據(jù)裝配驗證和手工打磨切除料邊件焊裝夾具匹配驗證,發(fā)現(xiàn)匹配后側(cè)圍外板Ⅱ區(qū)部位產(chǎn)生空洞(圖4)。
圖2 采用CAE分析發(fā)現(xiàn)改進后外觀有明顯提升
⑷組織評審、確定最終修改量。通過手工打磨工序件在模具上生產(chǎn)驗證、手工驗證件在焊裝匹配驗證,最終由車身技術(shù)研究院、生產(chǎn)部門車身技術(shù)科、質(zhì)量科、沖焊車間共同確定,為消除左右側(cè)圍外板拐角處起皺現(xiàn)象,將左右側(cè)圍外板Ⅱ區(qū)39mm段起皺部位料邊分別減短0mm-7mm-0mm進行設(shè)計變更。針對改進后匹配空洞現(xiàn)象同步對流水槽上部翻邊長度進行設(shè)計變更,最終決定進行設(shè)計優(yōu)化并分步實施改進。
⑴為解決左右側(cè)圍外板改進后與左右流水槽上部本體匹配產(chǎn)生空洞現(xiàn)象,聯(lián)系左右流水槽上部本體廠家,對左右流水槽上部本體與側(cè)圍外板改進匹配點進行同步改進,改進方案可以優(yōu)化流水槽上部匹配部位翻邊角度,增加料邊,消除匹配空洞(圖5)。
圖3 手工件驗證步驟
⑵對左右側(cè)圍外板預(yù)消除起皺部位模具實施改進。聯(lián)系外委模具廠家、設(shè)備管理部專家現(xiàn)場研討確認改進方案。經(jīng)現(xiàn)場分析,決定在原有OP30模具修邊部位增加側(cè)修邊機構(gòu),可達到將料邊切短的目的。左右側(cè)圍模具改進周期為30天,改進費用20萬元。
通過對側(cè)圍流水槽與頂蓋拐角處的起皺問題進行分析改進,模具外出加工回廠后調(diào)試生產(chǎn),側(cè)修邊機構(gòu)實現(xiàn)的修邊尺寸達到預(yù)期效果(圖6),觀感上較之前有明顯提升,且涂裝刷膠方便。驗證結(jié)論:改進成功,可批量生產(chǎn),生產(chǎn)部門車身技術(shù)科根據(jù)庫存消耗情況下發(fā)切換通知單。
圖4 理論與手工驗證間隙、料邊效果
圖5 優(yōu)化流水槽上部匹配部位翻邊角度
圖6 側(cè)修邊機構(gòu)實現(xiàn)的修邊尺寸達到預(yù)期效果
本文主要針對左右側(cè)圍外板翻邊起皺進行改進。通過方案分析及確定,實施CAE分析,通過翻邊高度切短工藝來消除起皺現(xiàn)象,考慮到批量生產(chǎn)可行性與一致性,通過對模具OP30增加側(cè)修邊機構(gòu)完成此次改進。通過此次改進,進一步提升了全員質(zhì)量意識,我們不僅要生產(chǎn)合格的沖壓件,更要把沖壓件當成一件工藝品來雕琢。
丁祖銀,工藝師,主要工作方向為新車型沖壓項目管理、工藝改進、過程質(zhì)量控制。曾在期刊雜志發(fā)表論文3篇,曾獲蕪湖市自然科學(xué)優(yōu)秀學(xué)術(shù)論文三等獎、蕪湖市職工技術(shù)創(chuàng)新競賽二等獎,申報專利1項。