陳璽媛
【摘要】:一種加工方法過程的摸索,對塑壓加工作工藝實驗,良好地實現(xiàn)了由機加工向塑壓加工的工藝轉(zhuǎn)變。這種加工方法適用范圍廣,適用于非金屬大小零件的生產(chǎn),完全滿足產(chǎn)品使用要求,同時降低成本,提高效益,易于實現(xiàn)。
【關(guān)鍵詞】:機加工零件;工藝試驗;塑壓零件
1、引言
非金屬材料制品以其物美價廉的特點,深受廣大用戶的青睞。根據(jù)電池軍工產(chǎn)品零件的相關(guān)使用要求及性能,對很多由機械加工制作的非金屬零件完全可以考慮由注塑來完成。
2、技術(shù)分析
以廣泛用于鋅銀貯備電池產(chǎn)品上的帽為例:傳統(tǒng)工藝是機械加工,原材料設(shè)計采用尼龍棒(1010) Q/GHPG2-95,零件如下圖:
采用機加成形(車、銑、鉗),工序較復(fù)雜。單件所用尼龍棒料毛坯質(zhì)量為113.9g,單個零件凈重為11g,材料利用率僅為9.9%,每件浪費材料100.3g;單件準結(jié)工時總和為115min,制造總工時為38 min。如果我們嘗試用塑壓的方法,可以一次成形,且采用成份、性能完全相同的塑壓原材料,材料利用率可達95%以上(不包括換料);常規(guī)單件準結(jié)工時可忽略不計,單件加工工時僅為0.5 min -1 min。
3、工藝試驗
塑壓蓋帽技術(shù)難點在于加工技巧及工藝指標的確定,即:確定參數(shù),一次成型的收縮變形率;保證零件外形及內(nèi)腔各檔尺寸,并滿足公差;該零件的生產(chǎn)難度為帽口部尺寸應(yīng)達到一定精度,與正負極柱襯套相配;零件的外觀要求無氣泡、銀絲、毛刺、發(fā)黃、缺料、明顯贓物現(xiàn)象并具有良好的表面粗糙度。
方案一:
1)選擇材料:由于設(shè)計采用的原材料為尼龍棒(1010) Q/GHPG2-95,這樣塑壓材料也就相應(yīng)選用了聚酰胺1010樹脂,即:顆粒尼龍 HG2349-92 11型(以下簡稱顆粒尼龍1010)。2)材料干燥:將顆粒尼龍1010材料(11型, HG2349-92 )按料厚3cm~4cm裝于烘料盤中,放入106烘箱,溫度95℃~100℃,烘12h~15h。 3)將帽塑壓模調(diào)試、安裝在臥式注塑機上。4)按顆粒尼龍1010特性及常規(guī)經(jīng)驗,預(yù)先設(shè)定工藝參數(shù):
帽(顆粒尼龍1010)工藝參數(shù)
5)試注射100件。6)試驗結(jié)果:a.從注射過程發(fā)現(xiàn),材料顆粒尼龍1010的工藝參數(shù)很難確定,隨機性很強,并受季節(jié)影響,設(shè)定一個值還不行,得不斷調(diào)整,直至最佳值,否則就注射不出合格零件,塑壓工藝性差,參數(shù)的適應(yīng)范圍狹窄。b. 從注射出的零件看,發(fā)現(xiàn)有嚴重的氣泡,大量的氣泡和銀絲導(dǎo)致表觀很差,且無法控制,它們是在注射成型過程中隨機產(chǎn)生的,難以克服;顆粒尼龍1010原材料本身顏色不均,同一批材料中都存在較大的差異,透明度差,再加上烘料時間調(diào)節(jié)控制不好,則易出現(xiàn)變色(發(fā)黃)、失色現(xiàn)象;且一致性、穩(wěn)定性不好,成品率低,每批只有20%-30%。c.從使用效果發(fā)現(xiàn),用顆粒尼龍1010壓出來的帽剛性強,柔性差,很硬。帽是靠內(nèi)表面與正負極柱襯套摩擦套配,太緊,就會產(chǎn)生裂紋;太松,就配裝不上;配合好的,隨時間久后容易松脫,且口部尺寸易變形,不滿足公差要求;鑒于這種情況,不得不要思考尋求更好的材料及加工技巧和參數(shù)。
方案二:
1)選擇材料:不偏離設(shè)計選用尼龍棒的初衷,保證材質(zhì)和使用性,選用耐沖擊性強度和韌性優(yōu)于顆粒尼龍1010的聚丙烯PP材料。2)材料干燥:聚丙烯材料不需干燥。3)預(yù)先設(shè)定工藝參數(shù):
5)試注射100件。6)試驗結(jié)果:a.從注射過程發(fā)現(xiàn),材料聚丙烯PP的工藝參數(shù)適應(yīng)范圍大,可調(diào)節(jié)性好,容易確定并固定下來,不受季節(jié)影響,無飛邊、無脹模,塑壓工藝性好。b.從注射出的零件看,發(fā)現(xiàn)其外觀無缺角、缺口、縮孔、裂紋、氣泡、銀絲現(xiàn)象,表面收縮凹陷不超過0.3mm,表面光潔美觀,柔軟有韌性;原材料顏色差異不大,透明度好,且不需烘干,節(jié)約了成本又避免了烘料可能產(chǎn)生的變色;一致性、穩(wěn)定性好,容易注射出合格零件,成品率100%。c. 從使用效果發(fā)現(xiàn),聚丙烯PP的耐沖擊性強度和韌性好,注射的零件收縮很到位,尺寸完全滿足設(shè)計要求。手感好,內(nèi)表面與正負極柱襯套摩擦套配良好,不容易松脫,不易變形。
試驗結(jié)果對比分析:
帽的注塑試驗狀況
兩種方案中,方案二工藝難度低,簡易可行,成型周期短,加工損耗小,參數(shù)易控制,零件效果好,成品率高,成本低,并克服了方案一的工藝問題,摸索了一種行之有效的加工材料及其參數(shù)的確定,控制一次成型的收縮變形率小于1.5%,滿足設(shè)計要求的外形、內(nèi)腔各檔尺寸及精度,成功塑壓出產(chǎn)品零件。
從采用尼龍1010棒材機加工成型到采用顆粒尼龍1010注塑成型,尼龍棒(1010) Q/GHPG2-95,價格為95元~100元/公斤,(不含運費),顆粒尼龍1010材料 HG2349-92 11型價格為65元~70元/公斤,從它們的價格差異到工藝定額、工時定額的差異(前面已分析過),不難看出我們已達到提高生產(chǎn)效率、降低成本的目的。采用聚丙烯PP,其生產(chǎn)工藝簡單,成型時間短,成品率幾乎是100%;加之材料的價格(10元~20元/公斤)較顆粒尼龍1010降低了許多,再一次降低了成本。
帽塑壓試驗確定后的工藝參數(shù)
4、結(jié)論
通過工藝研究,原來采用機加工的帽完全可以采用注塑生產(chǎn),大大提高了效率、降低了成本。采用聚丙烯作為注塑材料將更加優(yōu)越。實踐證明該方法穩(wěn)定可靠,具有很強的推廣性,可以確保制品的一致性、穩(wěn)定性、可靠性、可操作性。