王世杰(大慶油田有限責任公司天然氣分公司)
杏區(qū)淺冷裝置節(jié)能降耗潛能分析
王世杰(大慶油田有限責任公司天然氣分公司)
天然氣分公司的4套杏區(qū)淺冷裝置,年設(shè)計伴生氣總處理量51100×104m3,主要能耗設(shè)備有淺冷離心式主壓縮機、制冷壓縮機組、輔助機泵、電加熱器、照明及其生產(chǎn)輔助和控制設(shè)施。針對淺冷裝置的主要耗能設(shè)備,從三個方面分析了裝置能耗存在問題的主要原因,確立了節(jié)能的主要方向和應(yīng)采取的措施,通過優(yōu)化運行和技術(shù)改造,可以實現(xiàn)較為明顯的節(jié)能挖潛成效,達到降本增效的目的,并對同類裝置的節(jié)能降耗起到一定的指導(dǎo)作用。
壓縮機;回流;并列運行
2014年初,杏區(qū)計劃處理伴生氣4.0051×108m3,占分公司淺冷裝置計劃總處理氣量的25.5%。杏區(qū)淺冷裝置作為生產(chǎn)主力裝置和能耗大戶,節(jié)能降耗在分公司降本增效的管理中起著舉足輕重的作用。因此,在裝置的管理中,通過總結(jié)和分析裝置的運行特點,開展深入挖潛的活動,掌握設(shè)備能耗損耗的規(guī)律,制定技術(shù)措施和改造方案,可以有效的降低裝置的電能耗,避免電能浪費現(xiàn)象的發(fā)生,進一步實現(xiàn)杏區(qū)淺冷裝置降本增效的目標。
淺冷離心式主壓縮機回流控制產(chǎn)生的電能損耗不受控,回流控制不夠精細。杏區(qū)4套淺冷裝置的主壓縮機均設(shè)有回流保護工藝流程,但缺少裝置處理氣量與主壓縮機回流開度相對應(yīng)的回流數(shù)值設(shè)定表。致使在淺冷裝置運行期間,為確保主壓縮機平穩(wěn)運行,崗位員工手動控制主壓縮機的回流開度,以壓縮機不喘振為指標進行模糊控制。該方式直接導(dǎo)致崗位操作人員憑經(jīng)驗控制,無法做到回流控制精細,易發(fā)生回流開度偏大的現(xiàn)象,不可避免的增加了壓縮機的循環(huán)氣量壓縮,產(chǎn)生電能的大量損耗和不受控流失現(xiàn)象[1]。
杏區(qū)6kV配電室變壓器負荷率低,并列運行損耗大。淺冷裝置中,變壓器容量的負荷設(shè)計帶載余量大,目前投運的8臺變壓器平均負荷率低于40%,投用變壓器產(chǎn)生的設(shè)備電能自身損耗比重增加,致使變壓器在分段并列運行模式時,變壓器自耗電量的比重增加。
清水泵功率無法實時調(diào)節(jié)和控制,電能損耗大。杏區(qū)淺冷裝置中,E-502水冷換熱器為天然氣主壓縮機級間冷卻換熱器,它是清水泵供水的主要用水負荷。2010年淺冷裝置工藝改造后,E-502水冷器前方加裝空冷換熱器,原清水需求量大大降低。節(jié)水的同時,裝置原設(shè)計清水泵負載已低于額定負載的50%,清水泵電動機的效率下降,產(chǎn)生載荷過低的現(xiàn)象,造成了電能的大量浪費。
杏三淺冷裝置設(shè)計日處理氣量40×104m3,杏九和杏V-1淺冷裝置設(shè)計日處理氣量30×104m3。杏區(qū)淺冷裝置近5年的總處理氣量波動較大,除去檢修月影響,目前,裝置運行期間負荷率最高接近0.9,最低0.6。主壓縮機負荷率波動大,為回流開度的進一步優(yōu)化控制提供了操作基礎(chǔ)[2]。
其中,近3年的杏三淺冷裝置處理氣量增加明顯,負荷率較高。杏九則負荷率較為平穩(wěn)??梢孕尤托泳?套淺冷裝置進行各自的分析和對比。
以杏三裝置數(shù)據(jù)為例,2013年和2014年杏三裝置運行參數(shù)統(tǒng)計如表1所示。表1中的7月份數(shù)值,均為裝置機組檢修或停機引起的月處理氣量降低現(xiàn)象。但裝置全年來氣充足,負荷率均在0.80以上,該部分數(shù)據(jù)可作為回流開度控制考核的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
取2013年和2014年杏三淺冷裝置同期數(shù)據(jù)對比分析見表1。2014年3月份,處理氣量1061×104m3,耗電量262.52×104kWh,負荷率為0.86;同期2013年3月處理氣量1092×104m3,耗電量226.69×104kWh,負荷率為0.88。通過該組數(shù)據(jù)對比可以看出,手動控制回流開度的能耗對比效果顯著。兩個月份淺冷裝置的負荷率均在0.85以上,但電能耗差值近36×104kWh,折算電費成本約23.6萬元(0.6581元/kWh)。因此,隨著處理氣量的波動,杏區(qū)4套淺冷裝置的主壓縮機回流開度若能夠得到實時有效的手動調(diào)控,處理單位氣量的電單耗可有效的降低,實現(xiàn)節(jié)能降耗的目的。
表1 2013年、2014年杏三淺冷裝置運行參數(shù)
表2 2013年、2014年杏九淺冷裝置運行參數(shù)
杏九淺冷裝置運行分析對比,表2的月份天數(shù)按9個月統(tǒng)計。2013年和2014年裝置負荷率基本持平,略有偏低,如圖1所示,但2014年杏九淺冷主壓縮機回流控制出現(xiàn)故障,無法將回流關(guān)死。
圖1 2013年、2014年負荷率
2013年杏九淺冷裝置前9個月處理伴生氣量7180×104m3,耗電量1627.56×104kWh;2014年杏九淺冷裝置前9個月處理伴生氣量6786×104m3,耗電量1654.62×104kWh。2013年前九個月運行天數(shù)較2014年多14天,多處理濕氣394×104m3,節(jié)電27.06×104kWh。顯而易見,杏九2014年因主壓縮機回流問題能耗顯著增加。
改變變壓器運行方式,提高單臺變壓器的負荷率,同時降低變壓器自身的電能損耗,可實現(xiàn)節(jié)能的目的。變壓器空載損耗統(tǒng)計見表3。
配電設(shè)施設(shè)計時,考慮增加供電系統(tǒng)的可靠性,避免變壓器本體故障帶來的大范圍低壓設(shè)備失電的現(xiàn)象,杏區(qū)淺冷6kV配電所變壓器,采用2臺變壓器分段并列運行方式。從配電設(shè)施多年來運行情況看,變壓器設(shè)備的可靠性較高,但負荷率低,變壓器具備一開一備運行條件。因此,改變變壓器運行方式來節(jié)能,此方式具有極大的節(jié)電潛力和可操作性。
淺冷裝置用水主要由水泵提供,成本主要為耗水成本與拖動電動機的能耗成本2個方面。淺冷裝置中,原E-502級間水冷器前加裝空冷器后,裝置用水量大幅度降低,對應(yīng)的水泵電動機輸出功率降低。因而,在能耗方面,對電氣配套控制系統(tǒng)進行完善,根據(jù)淺冷裝置中清水流程的工藝參數(shù)要求,在裝置清水需求量降低時,適時調(diào)整水泵的水量輸出可有效降低電能和水的成本消耗[3]。
優(yōu)化淺冷主壓縮機回流開度控制,可以降低處理單位氣量的電能耗,在壓縮機不喘振的基礎(chǔ)上,摸清壓縮機臨界喘振曲線建立壓縮機安全運行節(jié)能曲線,應(yīng)用裝置外輸氣量對處理氣量進行校正和核對[4]。從而建立與處理氣量相對應(yīng)的回流開度手動控制對照表。在日常的操作管理中,建立對應(yīng)回流控制操作卡,崗位工人參照操作卡中的內(nèi)容進行回流控制操作。從而,降低處理氣量的電單耗,實現(xiàn)節(jié)電的目標。預(yù)計4套淺冷裝置年可節(jié)電100×104kWh。
表3 杏區(qū)淺冷變壓器型號及空載損耗統(tǒng)計
完善變壓器投運方式,可以減少變壓器自身電能損耗,核實淺冷6kV配電所目前所帶的用電負荷,計算后實踐進行驗證,改變變壓器運行方式時,變壓器的運行工況及其參數(shù)??己俗儔浩骺蛰d運行的電能損失,進一步核算變壓器運行方式改變后的節(jié)電量。同時,做好電工巡檢工作,改變運行方式后調(diào)整低壓配套配電設(shè)施的運行方式,保證與變壓器運行方式一致,從而實現(xiàn)變壓器節(jié)能的目標。若變壓器的運行采用一開一備的方式,經(jīng)估算年可節(jié)電約32.42×104kWh。
引入電動機的負荷輸出控制設(shè)備和無功補償設(shè)施。根據(jù)水泵的負載變化調(diào)整電動機輸出功率,提高電動機運行效率,減少無功的消耗和線路損耗,從而實現(xiàn)節(jié)電的目的。
同時,在淺冷裝置的運行操作中,淺冷E-502空冷器運行為主,原水冷換熱器內(nèi)水壓力不變的前提下,為減少清水的需求量,在E-502水管線出口處加裝壓力調(diào)節(jié)閥,控制水壓和流量,有效降低清水的消耗量,經(jīng)估算每套裝置年可節(jié)水42×104t。同時也進一步降低了水泵的負荷,間接的實現(xiàn)了電動機的節(jié)能目標。
淺冷裝置的節(jié)能過程是一個動態(tài)管理的過程,該過程和裝置的運行實時的工況密切相關(guān)。因而好的節(jié)能措施應(yīng)和裝置的實際運行工況相結(jié)合,精細化的操作和控制的是裝置平穩(wěn)、安全、高效率運行的必要條件。
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10.3969/j.issn.2095-1493.2017.09.016
王世杰,工程師,1989年畢業(yè)于東北石油大學(xué)(石油化工專業(yè)),從事油田生產(chǎn)技術(shù)管理工作,E-mail:twangsj@petrochina.com.cn,地址:黑龍江省大慶市紅崗區(qū)油氣加工一大隊,163511。
2017-06-26
(編輯杜麗華)