牛建生
(唐山三友氯堿有限責(zé)任公司,河北 唐山 063305)
【產(chǎn)品】
次氯酸鈉生產(chǎn)裝置運行評價
牛建生*
(唐山三友氯堿有限責(zé)任公司,河北 唐山 063305)
次氯酸鈉;生產(chǎn)工藝;經(jīng)濟效益;評價
介紹次氯酸鈉生產(chǎn)原理及工藝流程,并對生產(chǎn)裝置運行情況及效益進行了評價。
唐山三友氯堿有限責(zé)任公司(以下簡稱“唐山三友”)離子膜法燒堿裝置規(guī)模為50萬t/a,具有生產(chǎn)次氯酸鈉的便利條件。目前雖有2套次氯酸鈉生產(chǎn)裝置,但主要是作為安全裝置,用來處理電解裝置開停車氯氣、事故氯氣和液氯包裝管道內(nèi)須抽凈的氯氣,防止氯氣污染環(huán)境[1]。為規(guī)模化生產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定的次氯酸鈉產(chǎn)品,同時,為提高生產(chǎn)裝置的氯平衡能力,減輕氯產(chǎn)品銷售價格波動對公司整體經(jīng)營的影響,積極調(diào)整氯產(chǎn)品結(jié)構(gòu),拓寬銷售市場,提高企業(yè)競爭力,唐山三友決定新建1套高質(zhì)量次氯酸鈉生產(chǎn)裝置。
該裝置建在現(xiàn)有燒堿一期氯氫處理裝置區(qū),不重新占地。項目實施后,新增次氯酸鈉規(guī)模4萬t/a,消耗氯氣6 000 t/a。
新建1臺氯氣吸收塔,配套建設(shè)1臺堿液配制循環(huán)槽、1臺堿液換熱器和2臺堿液循環(huán)泵。將氯氣由分配臺送至新裝置進行次氯酸鈉的生產(chǎn),減少開停車對前系統(tǒng)的影響;另外,連接兩個廢氯氣吸收塔的進氣管路,實現(xiàn)廢氯氣吸收塔主備切換,便于日常檢修和維護。
裝置實現(xiàn)自動化控制,如循環(huán)泵和次氯酸鈉輸送泵遠程啟動(停止),換熱器溫度自動控制,塔循環(huán)液溫度自動控制、自動配堿。
氯氣在串聯(lián)的氯氣吸收塔和保護塔中與堿液逆流接觸發(fā)生化學(xué)反應(yīng)生成次氯酸鈉,尾氣排放至大氣,反應(yīng)方程式如下:
來自氯氣分配臺的氯氣從氯氣吸收塔底部進入,在填料層與上部下來的質(zhì)量分數(shù)約為20%的稀堿液充分接觸,尾氣由氯氣吸收塔頂部進入保護塔底部,并在填料層與上部下來的約20%稀堿液充分接觸,由頂部引風(fēng)機抽出排入大氣。為保證氯氣吸收完全,操作穩(wěn)定,吸收系統(tǒng)需要一定的真空度,在風(fēng)機入口處設(shè)置調(diào)節(jié)閥,以保持入口壓力平穩(wěn)[2]。真空度由調(diào)節(jié)閥自動調(diào)節(jié)。氯氣吸收塔吸收堿液由堿液循環(huán)泵送回吸收塔頂部,反應(yīng)熱量則由循環(huán)堿液冷卻器帶走。整個反應(yīng)過程由循環(huán)堿液電導(dǎo)率儀、ORP和密度計進行在線監(jiān)測。當(dāng)臨近反應(yīng)終點達到設(shè)定的連鎖值(次氯酸鈉有效氯質(zhì)量分數(shù)達到10%~13%、游離堿質(zhì)量分數(shù)在1.0%左右)時,連鎖(或由主控DCS人員手動)關(guān)閉進塔氯氣切斷閥和調(diào)節(jié)閥,打開排次氯酸鈉切斷閥,由次氯酸鈉泵送至成品罐區(qū),即完成一個吸收周期。然后將生產(chǎn)水和質(zhì)量分數(shù)32%的燒堿按比例配制成質(zhì)量分數(shù)21%的燒堿,至循環(huán)槽液位70%,由DCS打開進氯氣吸收塔氯氣切斷閥和調(diào)節(jié)閥,關(guān)閉排次氯酸鈉切斷閥,進入下一個生產(chǎn)次氯酸鈉的周期。工藝流程見圖1。
圖1次氯酸鈉生產(chǎn)工藝流程示意圖
Figure1Processflowdiagramofsodiumhypochloriteproduction
該項目于2016年6月28日通入氯氣,進塔氯氣流量1 000 kg/h,裝置運行穩(wěn)定,各種技術(shù)參數(shù)在控制指標(biāo)范圍內(nèi)。1個生產(chǎn)周期約16 h,其中吸收氯氣約10 h,排次氯酸鈉約2.5 h,堿液配制約3.5 h,生產(chǎn)次氯酸鈉約75 t。同時,裝置實現(xiàn)遠程和自動化操作,如次氯酸鈉反應(yīng)終點在線監(jiān)測控制,循環(huán)泵和次氯酸鈉輸送泵遠程啟動(停止),換熱器溫度自動控制,塔循環(huán)液溫度自動控制,自動配堿以及各種安全連鎖。生產(chǎn)出有效氯約13%的次氯酸鈉產(chǎn)品,項目達到了預(yù)期效果。
7.1有效氯13%、游離堿1%的次氯酸鈉生產(chǎn)成本
21%燒堿溶液的密度為1.23 t/m3,1 m321%燒堿含折100% NaOH 1.23×21%=0.258 (t),含水1.23-0.258=0.972 (t)。由計算可得:1 m321%燒堿可吸收氯氣0.216 t,反應(yīng)總質(zhì)量為:
1.23+0.216=1.446 (t)。
該公司2015年燒堿生產(chǎn)成本約980元/t,氯氣生產(chǎn)成本約920元/t,生產(chǎn)水價格2.06元/t。因此生產(chǎn)1 t有效氯為13%、游離堿1%的次氯酸鈉生產(chǎn)成本為:
(0.216×920+0.258×980+0.972×2.06)÷1.446=313.67(元/t)。
7.2新增次氯酸鈉生產(chǎn)裝置效益評價
有效氯13%的次氯酸鈉不含稅售價在420元/t左右,扣除動力電、公用工程及人工成本(按30元/t)及裝置年折舊費(17.5萬元),預(yù)計項目效益為:
(420-313.67-30)×4-17.5=287.82(萬元/a)。
新增次氯酸鈉生產(chǎn)裝置的投入使用,必將為唐山三友創(chuàng)造可觀的經(jīng)濟效益,對實施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略,及時調(diào)整產(chǎn)品布局,有效化解市場風(fēng)險,保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。
[1] 程殿彬,陳伯森,施孝奎.離子膜法制堿技術(shù)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1998:103.
[2] 孫電賓.廢氯氣處理系統(tǒng)工藝改造[J].氯堿工業(yè),2016,52(4):16-18.
[編輯:董紅果]
Operationevaluationofsodiumhypochloriteproductionplant
NIUJiansheng
(Tangshan Sanyou Chlor-Alkali Co.,Ltd.,Tangshan 063305,China)
sodium hypochlorite; production process; economic benefits; evaluation
The principle and process flow of sodium hypochlorite production were introduced. The operation situation and benefit of the production equipment were evaluated.
TQ124.44
B
1008-133X(2017)07-0022-02
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牛建生(1965—),男,高級工程師,1988年畢業(yè)于華北理工大學(xué)資源工程專業(yè),現(xiàn)為唐山三友氯堿有限責(zé)任公司燒堿一車間副主任工程師,從事生產(chǎn)技術(shù)管理工作。
2017-02-06