袁偉紅(中原油田采油四廠工藝研究所, 河南 濮陽(yáng) 457001)
低滲油藏注水影響因素實(shí)驗(yàn)與研究
袁偉紅(中原油田采油四廠工藝研究所, 河南 濮陽(yáng) 457001)
文南油田屬于典型高壓、低滲油藏,儲(chǔ)層物性差,原始地層壓力高,針對(duì)長(zhǎng)期注水開(kāi)發(fā)后注水壓力逐級(jí)升高,注水困難欠注嚴(yán)重的問(wèn)題,開(kāi)展了注入水配伍性研究,通過(guò)儲(chǔ)層敏感性分析、管線及井筒垢物分析、注入水離子分析及結(jié)垢趨勢(shì)預(yù)測(cè)、注入水與儲(chǔ)層配伍性試驗(yàn)等方面找到注入水引起巖心滲透率下降的主要因素,為改善高壓欠注井注水狀況的實(shí)施措施提供依據(jù)。
低滲油藏;注入水配伍性;傷害因素
文南油田位于東濮凹陷中央隆起帶文留構(gòu)造南部次級(jí)地塹內(nèi),屬于典型高壓、低滲油藏。統(tǒng)計(jì)文南油田13個(gè)注水單元273口井,平均注水壓力30.8MPa,部分區(qū)塊注水壓力達(dá)到39MPa以上,儲(chǔ)層物性差,原始地層壓力高決定了注水困難。為解決注水困難的問(wèn)題,開(kāi)展了注入水配伍性研究,通過(guò)儲(chǔ)層敏感性研究、管線及井筒垢物分析、注入水離子分析及結(jié)垢趨勢(shì)預(yù)測(cè)、注入水與儲(chǔ)層配伍性試驗(yàn)等方面找到注入水引起巖心滲透率下降的主要因素,為改善高壓欠注井注水狀況的實(shí)施措施提供依據(jù)。
選取文南油田典型區(qū)塊文138-1、文211、文88-1巖心做全巖分析,結(jié)果如下表1、表2。
表1 巖心XRD全礦物分析
表2 巖心礦物相對(duì)含量分析
統(tǒng)計(jì)資料表明,我國(guó)低滲透油藏[1]粘土礦物平均含量為8.91%,以上分析表明W138-1井、W88-1井粘土礦物含量遠(yuǎn)高于平均值,四口井中綠泥石含量均較高,特別是W138-1,綠泥石含量接近12%,酸化過(guò)程中易造成酸敏;伊/蒙混層相對(duì)比例也較高,W88-1、W211幾乎接近我國(guó)低滲透油田粘土含量的平均值,由于粘土膨脹,必然會(huì)引起孔隙體積的減少和滲流阻力的增加。
選取文南油田注水南一線管道及W99-24井井筒垢樣,通過(guò)X射線衍射儀進(jìn)行檢測(cè),其垢物成分結(jié)果如下:
表3 南一線管道垢樣成分分析結(jié)果
垢樣由三層構(gòu)成。第一層與第三層由鈣垢與鐵垢混合組成,中間層完全由鐵垢組成。鈣垢以方解石的形式存在。
表4 文99-24井筒垢樣成分分析結(jié)果
垢樣以酸溶物為主,主要成分為碳酸鈣,其次是腐蝕垢物,主要成分為碳酸亞鐵和硫化亞鐵。
選取聯(lián)合站注入水出口、配水間、注入泵出口、注水井不同取樣位置的注入水進(jìn)行成垢離子分析,注入水中含有Ca2+、Mg2+、HCO3-、SO4
2-等成垢離子,基本為中性,水型為CaCl2。且流經(jīng)整個(gè)注水流程后含量變化不大。為了預(yù)測(cè)注入水沿流程在干線、井筒、地層不同條件下碳酸鈣結(jié)垢的程度(暫不考慮與地層水配伍),利用飽和指數(shù)和穩(wěn)定指數(shù)法對(duì)碳酸鈣結(jié)垢趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)。預(yù)測(cè)不同溫度下結(jié)垢趨勢(shì)如下:
表5 不同溫度下結(jié)垢預(yù)測(cè)結(jié)果匯總
由上表可知:隨著溫度的升高,注入水的SI值逐漸變大,說(shuō)明注入水結(jié)垢趨勢(shì)隨溫度上升而加?。籗AI值隨溫度的升高而逐漸變小,可知注入水在低溫下具有輕度的腐蝕性,隨著溫度的升高腐蝕性減弱,結(jié)垢趨勢(shì)加劇。當(dāng)注入水的溫度達(dá)到70℃以上,尤其是超過(guò)80℃時(shí),即注入水進(jìn)入到地層后,其SAI值均小于5,說(shuō)明注入水具有較強(qiáng)的結(jié)垢傾向。
(1)注入水巖心單相流動(dòng)驅(qū)替實(shí)驗(yàn)
選取NW88井巖心,分別用文二聯(lián)合站、配水間、W88-9注水井入口,進(jìn)行注入水巖心單相流動(dòng)驅(qū)替實(shí)驗(yàn),檢測(cè)注入水對(duì)巖心滲透率傷害程度,結(jié)果如下:
表6 NW88井巖心注入水驅(qū)替滲透率變化
在相同的驅(qū)替時(shí)間內(nèi),巖心中注入注入水后,巖心滲透率均下降,隨著驅(qū)替時(shí)間的延長(zhǎng),滲透率下降最高達(dá)77.62%。說(shuō)明注入水對(duì)不同礦物組分及滲透率的巖心均造成了一定的傷害。
(2)注入水過(guò)濾前后對(duì)巖心的傷害實(shí)驗(yàn)
注入水對(duì)巖心的傷害途徑:一是注入水在巖心中可能結(jié)垢造成的;二是注入水中的懸浮物在巖心中形成物理堵塞所致。選取W88-1巖芯,對(duì)采用微孔濾膜過(guò)濾后的注入水進(jìn)行濾前與過(guò)濾后的動(dòng)態(tài)巖芯驅(qū)替實(shí)驗(yàn),其注入曲線壓力見(jiàn)圖1。
從注入壓力曲線可知,用經(jīng)過(guò)微孔濾膜過(guò)濾后的注入水注入巖心后,對(duì)巖心的損害程度要小于用注入水直接注入。表現(xiàn)為注入壓力的升高幅度較小,在注入期內(nèi)壓力曲線升高的幅度較為平緩。因此機(jī)械雜質(zhì)的存在使巖心的滲透率下降。在用未過(guò)濾后的注入水驅(qū)替時(shí),壓力仍然保持上升的趨勢(shì)。
圖1 文88-1 17#巖心0.22μm 濾膜抽濾后與未抽濾驅(qū)替
注入水中含有少量的固體懸浮物和污油,由于低滲透巖心孔喉半徑一般小于1.5μm[2],因此這些少量的固體懸浮物和污油即可通過(guò)架橋堵塞巖心。對(duì)比巖心驅(qū)替實(shí)驗(yàn),分析注入水、濾后水的試驗(yàn)結(jié)果可以看出,注入水中的固體懸浮物是造成文88巖心注水過(guò)程中滲透率升高的重要原因。
(1)根據(jù)儲(chǔ)層礦物敏感性及污染原因,確定相適應(yīng)的降壓增注工藝技術(shù)解決欠注井注水壓力高,注水困難的問(wèn)題。如對(duì)酸敏特性較強(qiáng)的欠注井采用稀活性有機(jī)酸液體系;因敏感礦物含量高呈水敏、速敏特征的注水井實(shí)施縮膨增注技術(shù)。
(2)試驗(yàn)結(jié)果表明,注入水以及入井液體的機(jī)械雜質(zhì)對(duì)低滲油藏的滲透率的影響較大。
(3)根據(jù)文88塊室內(nèi)研究結(jié)果,結(jié)合文南油田地層特點(diǎn),目前的水處理工藝和技術(shù)條件,在文88、138、79等低滲區(qū)塊安裝井口精細(xì)過(guò)濾器,有效過(guò)濾水流中懸浮物顆粒及有害雜質(zhì),保證入井水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。
[1]楊銳.低滲透復(fù)雜油藏滲流理論基礎(chǔ)[M].西安交通大學(xué)出版社.
[2]李華斌.低滲油藏低張力驅(qū)油條件及技術(shù)[M].科學(xué)出版社.