姚慶生
(大慶油田工程建設(shè)有限公司油建二公司 黑龍江大慶 163452)
慶哈輸油管道焊接工藝的改進(jìn)
姚慶生
(大慶油田工程建設(shè)有限公司油建二公司 黑龍江大慶 163452)
文針對(duì)大慶至哈爾濱輸油管道φ377×8焊接時(shí)出現(xiàn)的氣孔質(zhì)量問題進(jìn)行研究,找出解決方案,提高管道焊接質(zhì)量。
下向焊;氣孔;鵝頸
慶哈輸油管線安全隱患治理工程第1標(biāo)段,線路全長為36.5km。管道材質(zhì)L360,規(guī)格φ377×8,設(shè)計(jì)壓力6.3MPa,焊接方式采用半自動(dòng)下向焊接,焊道進(jìn)行100%X射線檢測,Ⅱ級(jí)合格。機(jī)組前期在進(jìn)行線路焊接時(shí)出現(xiàn)了氣孔超標(biāo)的主要缺陷,影響了管道焊接一次合格率,技術(shù)人員通過對(duì)焊接工藝的改進(jìn),從焊接設(shè)備、方法、參數(shù)等進(jìn)行分析,找出解決問題的方案,提高了管道焊接質(zhì)量。
慶哈輸油管道φ377×8屬于小口徑薄壁管,對(duì)焊接操作技術(shù)要求很高,在2013年4月4日至6日機(jī)組剛開始焊接時(shí),對(duì)焊接完的15道焊口經(jīng)第三方X射線檢測,發(fā)現(xiàn)有7道焊口不合格,合格率為53.3%,主要缺陷為表面氣孔超標(biāo),直接影響了焊接質(zhì)量。
由于該工程管線為小口徑薄壁管,在進(jìn)行半自動(dòng)下向焊接時(shí),工藝參數(shù)不好控制,經(jīng)過分析發(fā)現(xiàn)產(chǎn)生表面氣孔的主要原因?yàn)楹附訁?shù)過大,送絲速度不均,熔池鐵水沸騰劇烈,產(chǎn)生了氣孔。所以從焊接設(shè)備、方法和參數(shù)入手對(duì)焊接工藝進(jìn)行研究和改進(jìn)。
首先,從設(shè)備入手,根據(jù)現(xiàn)場情況,φ377×8管道屬于小口徑薄壁管,焊接參數(shù)要求較高。機(jī)組開始使用設(shè)備為DC400電焊機(jī)和飛馬特送絲機(jī)組組合而成,當(dāng)把電壓參數(shù)從19V減小到15V時(shí),DC400電焊機(jī)就不容易控制,并且它和飛馬特送絲機(jī)匹配性能差,影響了焊接性能。針對(duì)這種情況選擇了熊谷半自動(dòng)焊機(jī),它具有以下優(yōu)點(diǎn):
(1)空載電壓較高:易起弧,電弧燃燒穩(wěn)定,不斷弧。
(2)動(dòng)特性好:由于采用增強(qiáng)漏磁結(jié)構(gòu),焊機(jī)有陡降靜特性,即隨著施焊電流的增加,電壓迅速下降,這樣焊接電流穩(wěn)定,飛濺小。
(3)電流調(diào)節(jié)范圍廣:該焊機(jī)分七檔調(diào)節(jié),1檔電流為40A,甚至更低;最大電流可達(dá)額定值的110%,每檔電流調(diào)節(jié)明顯,再配合次級(jí)線圈抽頭進(jìn)行電流粗調(diào),實(shí)際可調(diào)檔為14個(gè)。
所以把電焊機(jī)更換為熊谷半自動(dòng)焊機(jī),隨之配套送絲機(jī)也進(jìn)行更換,這就有效避免了焊接參數(shù)調(diào)節(jié)和送絲不穩(wěn)的缺陷。
發(fā)現(xiàn)原來使用的送絲機(jī)鵝頸為90度,焊絲角度過大,特別是在6時(shí)位置仰焊時(shí),焊接位置差、難度大,送絲容易受阻,熔池燃燒劇烈,容易產(chǎn)生氣孔,所以將送絲機(jī)鵝頸由90度改為45度,這樣就大大便于工人操作。
從焊接參數(shù)入手,重新進(jìn)行試驗(yàn)、對(duì)比。由于該管線壁薄,根據(jù)焊接作業(yè)指導(dǎo)書的焊接參數(shù)施焊,存在參數(shù)范圍大,電流、電壓參數(shù)大,容易引起氣孔的現(xiàn)象。安排焊接培訓(xùn)中心有經(jīng)驗(yàn)電焊工根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際反復(fù)試驗(yàn),將原來焊接工藝參數(shù)重新確定。
表1 焊接工藝參數(shù)表
(1)焊接電壓由原來的18~22V調(diào)整為15~18V。
(2)焊接電流由原來的150~200A,調(diào)整為140~160A。
具體內(nèi)容詳見表1,通過調(diào)整焊接工藝參數(shù),技術(shù)人員重新編制焊接作業(yè)指導(dǎo)書,并及時(shí)向電焊工進(jìn)行技術(shù)交底。
經(jīng)過對(duì)電焊機(jī)、送絲機(jī)、焊接參數(shù)改進(jìn),新的焊接工藝確定后,組織機(jī)組所有電焊工進(jìn)行實(shí)際操作練習(xí),并且請(qǐng)焊培中心老師到現(xiàn)場進(jìn)行指導(dǎo),有效控制了大口徑薄壁管半自動(dòng)下向焊接表面氣孔缺陷。
2013年4月13日,對(duì)按新工藝進(jìn)行焊接的20道焊口進(jìn)行了檢查,外觀全部合格,經(jīng)第三方X射線檢測,有10道口為Ⅱ級(jí),9道口為Ⅰ級(jí),合格率達(dá)到95%,大大提高了焊接質(zhì)量。在后期的焊接過程中,該機(jī)組焊接質(zhì)量穩(wěn)步提升,全線焊接一次合格率達(dá)到97%,為企業(yè)節(jié)約成本100多萬元,同時(shí)保證了該工程優(yōu)質(zhì)、快速的完成,受到大慶油田公司的好評(píng),取得了可喜的社會(huì)效益。