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S—Zorb裝置再生器取熱介質(zhì)研究與工業(yè)應(yīng)用

2017-11-16 17:00:53烏忠理劉春林李杰
中國科技縱橫 2017年20期

烏忠理++劉春林++李杰

摘 要:介紹了S-Zorb裝置再生器取熱系統(tǒng)存在的問題,延安石油化工廠針對存在的問題進行了分析,并進行了改造,改造后三年來,裝置運行平穩(wěn),實現(xiàn)了預(yù)期目的。

關(guān)鍵詞:S-Zorb裝置;再生器取熱;氮氣取熱

中圖分類號:TE624.5+1 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2017)20-0115-02

目前我國煉油工業(yè)石油產(chǎn)品質(zhì)量標準逐步升級,S-Zorb汽油吸附脫硫技術(shù)已成為降低汽油硫含量最為有效的手段之一。文章介紹了S-Zorb裝置的反應(yīng)、吸附劑再生原理,解決了再生器取熱系統(tǒng)存在的問題。

1 S-Zorb工藝原理及特點

1.1 反應(yīng)原理

汽油精制裝置采用美國ConocoPhillips公司的第二代S-Zorb技術(shù)[1](中國石化2007年整體收購了該技術(shù)),該技術(shù)運用吸附原理,采用主要組成為氧化鋅、氧化鎳以及一些硅鋁組分的吸附劑,在S-Zorb脫硫過程中,氣態(tài)烴與吸附劑接觸后含硫化合物被吸附在吸附劑上,在吸附劑的作用下C-S鍵斷裂,硫原子從含硫化合物中去除并留在吸附劑上,而烴分子則返回到烴氣流中。該過程在反應(yīng)氣相中不產(chǎn)生H2S,從而避免了H2S與烯烴反應(yīng)生成硫醇而造成產(chǎn)品硫含量和氫耗的增加。

1.2 S-Zorb工藝的特點

(1)吸附劑通過閉鎖料斗控制,在反應(yīng)器、再生器間循環(huán),再生器需要不間斷運行,再生器停運后,反應(yīng)器僅能保證數(shù)小時產(chǎn)品合格。(2)吸附劑載碳形式不同,燒碳溫度不同,且再生溫度低于510℃時,會增加硫氧化物的生成;當(dāng)再生溫度超過530℃時,接近再生器鋼材承受極限;目前再生溫度操作范圍一般在510-530℃。(3)再生器溫度需要平穩(wěn)控制,避免取熱盤管管壁溫度頻繁升降,造成吸附劑再生不平穩(wěn)。

2 再生器運行中存在的問題

裝置試車成功后,出現(xiàn)的問題:(1)再生器溫度波動大,造成吸附劑再生不平穩(wěn)。(2)根據(jù)國內(nèi)同類裝置經(jīng)驗,運行三年以上,80%以上會發(fā)生取熱盤管泄漏,熱水進入再生器,吸附劑失活,嚴重時堵塞管道、再生器,裝置需停工處理。(3)裝置設(shè)計消耗吸附劑60-90噸/年,按照國內(nèi)單耗平均水平計算,延安石油化工廠180萬噸/年汽油精制裝置吸附劑消耗量約54噸/年,延安石油化工廠希望降低吸附劑消耗。(4)氮氣電加熱器滿負荷運行,加熱后熱氮溫度約為140℃,不能滿足使用需求(設(shè)計要求達到200℃)。

針對以上問題,延安石油化工廠積極開展技術(shù)攻關(guān),提出了對再生器取熱系統(tǒng)進行改造,用氮氣取代熱水對再生系統(tǒng)取熱。

3 解決的方案及效果

3.1 分析過程

(1)再生器溫度波動大,分析認為:1)本裝置原料硫含量低,燒焦過程放熱量少。2)水比熱較大,水循環(huán)取熱時,較小的變化,即能引起再生器溫度較大的變化。(2)再生器取熱盤管易泄漏,分析認為:1)用水取熱時,水—汽的相變過程,易對取熱盤管的薄弱環(huán)節(jié)造成沖擊。2)再生器內(nèi)吸附劑是流化狀態(tài),對取熱盤管沖刷磨損。(3)本裝置設(shè)計消耗吸附劑60-90噸/年,2014年1月至4月份,裝置實際消耗吸附劑約2.5噸/月。延安石油化工廠經(jīng)分析,認為除氧水取熱時,取熱盤管處吸附劑溫度快速降低,溫度變化梯度大,是吸附劑破損的主要原因之一。

3.2 解決思路

采用氮氣作為取熱介質(zhì):(1)可以平穩(wěn)控制取熱介質(zhì)流量,平穩(wěn)控制取熱量;(2)取熱盤管內(nèi)不存在相變過程,且氣相介質(zhì)熱傳導(dǎo)速度慢,取熱管管壁內(nèi)外溫差相對較?。唬?)氮氣取熱,熱傳導(dǎo)慢,取熱均勻,再生器內(nèi)與取熱盤管接觸的吸附劑溫度變化梯度小,降低了吸附劑破損率;(4)氮氣取熱后,可提高氮氣電加熱器入口氮氣溫度。

吸附劑流化沖刷取熱盤管,采用其它方式緩解。

3.3 解決方案

圖1所示,我車間對再生器取熱系統(tǒng)進行技術(shù)改造,從氮氣電加熱器前引出氮氣,配管至再生器取熱盤管進口,取熱盤管出口配管返回氮氣電加熱器進口,氮氣引出點與返回點間增加閥門控制,實現(xiàn)利用氮氣給再生器取熱。

3.4 改造后運行效果

(1)延安石油化工廠180萬噸/年汽油精制裝置于2013年12月試車成功,2014年4月對再生器取熱系統(tǒng)進行了改造,截止2016年12月份,再生器溫度控制平穩(wěn),取熱系統(tǒng)運行良好,未發(fā)現(xiàn)泄漏現(xiàn)象,避免了非計劃停工,裝置實現(xiàn)了長周期運行(氮氣取熱工況下,即使發(fā)生再生器取熱盤管泄漏,泄漏進再生器的介質(zhì)為氮氣,再生器內(nèi)原本為氧、氮環(huán)境,吸附劑及再生器運行不會受到任何影響)。(2)裝置設(shè)計消耗吸附劑60-90噸/年,按照國內(nèi)同類裝置平均劑耗計算,本裝置消耗54噸/年。裝置于2013年12月份開工,改造前僅運行了4個月,系統(tǒng)內(nèi)吸附劑全部是新吸附劑,每月消耗吸附劑2.5噸左右,改造后至今,已運行3年,每年消耗吸附劑15噸以下。即采用氮氣取熱后,降低了吸附劑破損概率,每年可降低至少20噸吸附劑消耗,可節(jié)約費用440多萬元。(3)再生器取熱后的氮氣進入氮氣電加熱器前利用,氮氣電加熱器功率自30KWa降至約10KWa,氮氣電加熱器出口溫度達到200℃以上,解決了氮氣電加熱器出口溫度達不到使用要求的問題。(4)停運了熱水循環(huán)泵、注劑設(shè)施,降低了電耗、水耗及磷酸三鈉消耗,同時減少廢水排放,實現(xiàn)了節(jié)能降耗,產(chǎn)生可觀的環(huán)境效益。

4 改造前后效益分析

4.1 改造成本

本次改造成本較低,主要包括材料費1.48萬元、施工費按照1萬元估算,合計改造成本約2.48萬元。

4.2 間接效益

(1)因再生器下部直徑較小,僅700mm,內(nèi)部盤管焊接較困難,取熱盤管破損后,更換取熱盤管施工難度大。有時甚至需要整體更換再生器取熱段。采用氮氣取熱后,延長了再生器取熱盤管壽命,即相當(dāng)于延長了再生器壽命,實現(xiàn)了裝置的長周期運行;(2)再生器取熱盤管發(fā)生泄漏初期較難發(fā)現(xiàn),當(dāng)發(fā)現(xiàn)時,吸附劑已大量失活,需要置換吸附劑。泄漏一次按照置換藏量的50%估算,需要20噸吸附劑,僅吸附劑成本約460萬;(3)在取熱盤管微漏的情況下,泄漏進再生器的物質(zhì)為氮氣而不是水蒸汽,進而防止吸附劑和泥堵塞,避免無準備情況下的被迫停工。(4)再生器氮氣取熱改造兩年以來,再生器運行平穩(wěn),取熱盤管完好。

4.3 直接效益

通過改造,再生器溫度控制平穩(wěn),吸附劑破損概率降低,實現(xiàn)每年降低吸附劑消耗20噸,每噸吸附劑成本約22萬元,即每年可節(jié)約成本440萬元。改造后,停運熱水循環(huán)泵、注劑泵、降低了氮氣電加熱器功率,每小時節(jié)電約25千瓦,節(jié)約除氧水約1噸;可節(jié)約成本:(25千瓦時×0.5元/千瓦時+1噸×19元/噸)×8000時/年=25.2萬元/年。(每噸除氧水按照19元計算,每千瓦時電按照0.5元計算)。

5 遺留問題

本裝置原料硫含量較低,如原料硫含量增加,再生器取熱量增加,氮氣取熱需要進一步改進。

6 結(jié)語

本裝置再生器氮氣取熱改造,采用了氣體作為取熱介質(zhì),可為設(shè)計單位提供設(shè)計思路,在設(shè)計新裝置時,可考慮采用氣相介質(zhì)取熱。

參考文獻

[1]侯曉明,莊劍.S Zorb催化汽油吸附脫硫裝置技術(shù)手冊[M].北京:中國石化出版社,2013.endprint

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