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100MW機(jī)組1瓦軸振X向振動大的原因分析

2017-12-23 06:09作者張永俊新疆瑪納斯發(fā)電有限責(zé)任公司
電子制作 2017年18期
關(guān)鍵詞:調(diào)節(jié)閥壓差汽輪機(jī)

作者/張永俊,新疆瑪納斯發(fā)電有限責(zé)任公司

100MW機(jī)組1瓦軸振X向振動大的原因分析

作者/張永俊,新疆瑪納斯發(fā)電有限責(zé)任公司

公司5號機(jī)啟動,機(jī)組帶負(fù)荷在51--73MW變化時1瓦軸振X向振動在280--230μm變動,負(fù)荷高于73MW軸振最大226μm,負(fù)荷低于65MW,軸振接近265μm,負(fù)荷51MW軸振接近280,1瓦瓦振垂直:0.018mm;水平:0.019mm;軸向:0.018mm.

預(yù)啟閥;調(diào)門壓差;軸振大

前言

新疆瑪納斯發(fā)電有限責(zé)任公司的5號汽輪機(jī)組為北京重型電機(jī)廠生產(chǎn)的N100—8.83/535型汽輪機(jī)為沖動冷凝式汽輪機(jī),單軸、雙缸、二排汽口,通過半撓性聯(lián)軸器直接帶動發(fā)電機(jī)工作,配套電機(jī)為SQF—100—2型交流發(fā)電機(jī)。1994年6月投產(chǎn)。

1.設(shè)備運(yùn)行情況

5號機(jī)啟動,機(jī)組沖轉(zhuǎn)、暖機(jī)、帶負(fù)荷情況:

■1.1 5號機(jī)沖轉(zhuǎn)過程中參數(shù)

機(jī)組沖轉(zhuǎn)升速過程中,各參數(shù)負(fù)荷規(guī)程要求。

■1.2 機(jī)組啟動沖轉(zhuǎn)0--3000轉(zhuǎn)/分暖機(jī)及軸振情況

0--500轉(zhuǎn)/分,升速時間6分鐘,暖機(jī)10分鐘,最大軸振2X:73μm;

500-1200轉(zhuǎn)/分,升速時間12分鐘,暖機(jī)20分鐘,最大軸振2X:172μm;

1200-2400轉(zhuǎn)/分,升速時間10分鐘,暖機(jī)10分鐘,最大軸振1X:219μm;

2400-3000轉(zhuǎn)/分,升速時間6分鐘,最大軸振:1X:198μm;

機(jī)組并列至加負(fù)荷71MW,,用時190分鐘,最大軸振:1X:181μm。

■1.3 機(jī)組帶負(fù)荷后不同負(fù)荷情況下各瓦軸振情況

負(fù)荷73MW,高壓缸差帳:0.5 mm 低壓缸差帳:1.62mm軸向位移:0.089/0.02mm 單位:μm

負(fù)荷65MW 單位:μm

負(fù)荷51MW 單位:μm

■1.4 不同負(fù)荷情況下軸承溫度 單位:℃

負(fù)荷變化各軸承溫度,沒有異常變化。

■1.5 不同負(fù)荷情況下調(diào)門壓力 單位:MPa

負(fù)荷低于73MW,1、2號調(diào)門壓差開始增大,負(fù)荷51MW時,壓差最大2.0MPa.

2.分析

高壓缸前部有四個蒸汽室,它與汽缸焊成一體,每一個蒸汽室內(nèi)均裝有一只調(diào)節(jié)閥,四個調(diào)節(jié)閥各控制著一組噴嘴,而調(diào)節(jié)閥由凸輪配汽機(jī)構(gòu)所控制,其中第一和第二只調(diào)節(jié)閥同時開啟,新蒸汽經(jīng)過主汽閥再經(jīng)過四根導(dǎo)汽管進(jìn)入四個蒸汽室,而后,通過調(diào)節(jié)閥再進(jìn)入汽輪機(jī)內(nèi),噴嘴共分四組,第一、二組17個,第三組16個,第四組7個,沿圓周布置,分別由四個調(diào)速汽門控制,汽輪機(jī)的功率是通過調(diào)速汽門改變汽輪機(jī)的進(jìn)汽量來實現(xiàn)的。

調(diào)速汽門是一種帶有減壓預(yù)啟閥的結(jié)構(gòu)形式,調(diào)速汽門的閥蝶呈圓筒形,通過壓緊環(huán)2與閥桿相連接,在閥碟處設(shè)有閥蝶套筒,起引導(dǎo)閥蝶的作用。閥桿1的下端是預(yù)啟閥,靠壓緊環(huán)2來保證它開啟行程為8mm,閥桿上移時,首先開啟預(yù)啟閥,上移8mm后,再帶動調(diào)速汽門閥蝶上移,預(yù)啟閥是用來預(yù)先消除從閥蝶與套筒4之間的間隙漏入的蒸汽對閥蝶產(chǎn)生的作用力,由于從此間隙漏入的蒸汽量很少,預(yù)啟閥開啟后進(jìn)汽量也是很少的,但確使閥蝶上下的蒸汽壓力大致平衡,大大減少了閥門的提升力,在閥蝶和預(yù)啟閥關(guān)閉時,閥蝶上下空間不相通,蒸汽從閥蝶套筒的間隙進(jìn)入閥蝶上空間,此處的蒸汽壓力上升到接近新蒸汽壓力,閥蝶被壓緊在閥座上,保證調(diào)速汽門關(guān)閉時有較好的嚴(yán)密性。

機(jī)組帶負(fù)荷在51--73MW變化時1瓦軸振X向振動在280--230μm變動,負(fù)荷73MW,1、2號調(diào)門壓差0.2MPa,軸振最大到226μm,如圖1所示。

圖1

負(fù)荷低于73MW,1、2號調(diào)門壓差開始增大,51MW時壓差達(dá)到2.0MPa,軸振最大到285μm,汽輪機(jī)大軸由于進(jìn)汽存在壓差,產(chǎn)生不平衡沖擊,引起軸振增大。如圖2

機(jī)組在加、減負(fù)荷過程中,負(fù)荷變化,1、2號調(diào)門壓差增大、減少,軸振也不停增大、減少。

5號機(jī)大修停機(jī),做5號機(jī)調(diào)速汽門嚴(yán)密性試驗不合格,對調(diào)速汽門解體發(fā)現(xiàn)調(diào)門預(yù)啟閥磨損嚴(yán)重。

圖2

3.結(jié)論

1瓦軸振X向振動大,主要原因是調(diào)門預(yù)啟閥磨損嚴(yán)重,低負(fù)荷時造成1、2號調(diào)門壓差增大,汽輪機(jī)大軸產(chǎn)生不平衡沖擊,引起軸振增大。

* [1]馬保會,王春亮,倪濤.330MW汽輪機(jī)#1軸承軸振大的原因分析及處理[J].《華電技術(shù)》2013(12):51-53+87

* [2]劉海洋.NK50/56型小汽輪機(jī)軸振大的原因分析與處理[J].《大科技》

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