国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

國內(nèi)某電廠600MW機組鍋爐化學(xué)清洗技術(shù)總結(jié)

2017-12-23 05:47李洪峰
科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2017年36期
關(guān)鍵詞:鍋爐

李洪峰

摘 要:某電廠#3機組鍋爐屬亞臨界參數(shù)、控制循環(huán)2030t/h汽包爐。機組熱力系統(tǒng)主要采用水沖洗,鹽酸酸洗,檸檬酸漂洗和雙氧水鈍化工藝?;瘜W(xué)清洗完成后對檸檬酸廢液通過臨時管道打至灰場,其他廢液中和處理至pH值為6~9后排放,符合《火力發(fā)電廠鍋爐化學(xué)清洗導(dǎo)則》(DL/T794-2001)中要求的標準。

關(guān)鍵詞:鍋爐;化學(xué)清洗;鈍化

中圖分類號:TM621.8 文獻標志碼:A 文章編號:2095-2945(2017)36-0034-02

1 技術(shù)說明

某電廠二期工程2×600MW機組擴建工程#3鍋爐屬亞臨界參數(shù)、控制循環(huán)加內(nèi)螺紋管單爐膛、一次再熱、平衡通風(fēng)、鍋爐房緊身封閉、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)Π型汽包爐。鍋爐型號:HG-2030/17.5-HM。

2 鍋爐清洗范圍

省煤器、水冷壁及下聯(lián)箱、汽包、下降管及臨時系統(tǒng),共計350m3。

系統(tǒng)循環(huán)流程為:清洗箱→臨時清洗泵→臨時管道→省煤器及水冷壁下聯(lián)箱→汽包→下降管→爐水循環(huán)泵入口集箱→#2循環(huán)泵殼→臨時管道→清洗箱

3 清洗工藝說明

3.1 清洗步驟

(1)水沖洗。分別建立省煤器和水冷壁的循環(huán)沖洗回路沖洗至出水澄清無雜質(zhì),沖洗水通過臨時管道排放。(2)酸處理。維持酸濃度3~5%,緩蝕劑濃度0.4%,控制系統(tǒng)溫度50~60℃,酸洗結(jié)束后由酸液臨時系統(tǒng)排至廢液池。(3)酸洗后水沖洗。通過整爐放水和循環(huán)沖洗方式?jīng)_洗至排水Fe≤50mg/L, pH值為4.0~4.5。(4)漂洗和鈍化。沖洗結(jié)束后,升溫至75~90℃,加入檸檬酸,用液氨調(diào)整pH值至3.5~4進行漂洗,漂洗結(jié)束后需通過串水方式將漂洗液鐵含量降至300mg/L以下,系統(tǒng)溫度降至50~60℃,并迅速將pH值調(diào)至9.5~10,接著加入鈍化劑鈍化,4~6h后鈍化結(jié)束。

3.2 清洗流量控制

為使系統(tǒng)各管路內(nèi)酸洗流速達到或接近0.2m/s,沖洗流速0.5m/s,對省煤器和水冷壁各階段流量控制如下:

省煤器:

水沖洗流量:280~300t/h;

酸洗、漂洗和鈍化流量:220~240t/h。

水冷壁:

水沖洗流量:460t/h;

酸洗、漂洗和鈍化流量:350t/h

3.3 各步驟控制標準

(1)水沖洗:

對濁度進行檢測,出水應(yīng)澄清無雜質(zhì);溫度為常溫。

(2)酸洗

藥品濃度:3~5%鹽酸、0.3~0.5%緩蝕劑;

溫度:50~60℃;

時間:6~8h。

(3)酸洗后水沖洗

Fe≤50mg/L,pH值為4.0~4.5;

溫度為常溫。

(4)漂洗

藥品濃度:0.3~0.5%檸檬酸、0.3~0.5%緩蝕劑

溫度:75~90℃

時間:2~4h

(5)鈍化

藥品濃度:0.3~0.5%雙氧水、液氨調(diào)pH值9.5~10

溫度:50~60℃

時間:4~6h

4 清洗過程及結(jié)果

整個清洗過程依照上述控制標準執(zhí)行。實際過程和主要數(shù)據(jù)如下:(1)水沖洗。為保證沖洗流量,省煤器和水冷壁回路單獨進行沖洗,沖洗時最大流量分別達300t/h和450t/h,沖洗至排水澄清透明,在系統(tǒng)沖洗同時對整個系統(tǒng)進行了嚴密性試驗,記錄漏水或滲水點,并在沖洗結(jié)束后進行處理,整個沖洗過程耗時約5h,共耗水約1030t。(2)酸洗。系統(tǒng)沖洗結(jié)束后,同時投入省煤器和水冷壁回路,建立循環(huán),并投入蒸汽加熱,監(jiān)測系統(tǒng)的升溫情況,以確保各回路循環(huán)均勻。當(dāng)省煤器和水冷壁入口集箱溫度均升至55℃左右且系統(tǒng)出入口溫度均勻后,開始加入緩蝕劑并循環(huán)2h后加酸,系統(tǒng)入口酸濃度最高為4.8%,出口酸濃度最高為4%,為保證清洗效果,在加酸完畢之后的酸洗過程中每小時進行一次系統(tǒng)切換,即將省煤器和水冷壁其中一路解裂浸泡,而對另一路單獨進行循環(huán)清洗,保證了各回路的酸洗流速達0.2m/s。過程中全鐵最高峰值為3200mg/L,清洗時間約6h,溫度維持在55~60℃,合格后排放口酸濃度為3.7%,全鐵含量為2980mg/L,共耗酸56t,緩蝕劑1.4t。(3)酸洗后水沖洗。采用排空和頂排方式分別對省煤器和水冷壁回路進行沖洗,為縮短沖洗時間,降低二次銹蝕,均采用較高流速沖洗,省煤器和水冷壁沖洗流量分別為300t/h和460t/h,沖洗結(jié)束時省煤器回路pH值4.62,全鐵35.3mg/L;水冷壁回路pH值4.81,全鐵33.6mg/L。整個沖洗過程耗時約9h,共耗水近2000t。(4)漂洗。按照酸洗的方式建立循環(huán),系統(tǒng)溫度升至75℃,添加檸檬酸緩蝕劑1.4t,1h后待緩蝕劑循環(huán)均勻開始加檸檬酸,同時加入液氨將漂洗液pH值調(diào)至3.5-4.0,系統(tǒng)入口檸檬酸濃度最高為0.9%,pH值為4.5,系統(tǒng)出口檸檬酸濃度最高為0.6%,pH值為3.2,清洗過程中全鐵含量最高400mg/L,溫度控制在75-90℃,漂洗時間約3.5h,并在漂洗過程中每小時進行一次系統(tǒng)切換,結(jié)束時排放口酸濃度為0.49%,pH值4,全鐵含量330mg/L。共消耗一水檸檬酸1.8t,液氨約60kg。(5)鈍化。漂洗結(jié)束后進行串水降溫,系統(tǒng)入口溫度為57℃,出口溫度60℃,且排放口全鐵202mg/L時,建立循環(huán),并迅速加入液氨將pH值調(diào)至9.5以上,當(dāng)系統(tǒng)入口pH值9.69、出口9.12時開始加入雙氧水,實際鈍化過程中,pH值最高為9.94,最低為9.75,雙氧水濃度為0.2~0.3%,約持續(xù)6h。結(jié)束后排放口留樣化驗得雙氧水濃度為0.23,pH值為9.9。共消耗雙氧水5.1t,液氨約1.2t。清洗結(jié)果檢查:金屬表面光滑,鈍化膜呈鋼灰色,個別部位顏色較深,呈黑色,腐蝕指示片的腐蝕速率為3.8g/(m2·h),腐蝕總量為43.7g/m2。endprint

5 問題討論

前面所述的內(nèi)容包含了化學(xué)清洗的三個基本過程,即水沖洗過程,化學(xué)溶解過程,腐蝕電化學(xué)過程。沖洗過程用除鹽水沖洗,清除系統(tǒng)內(nèi)的污物;化學(xué)溶解過程即清洗劑對各種垢的溶解,此過程不存在電子的得失問題;腐蝕電化學(xué)過程包括金屬腐蝕過程和鈍化過程。清洗過程中,酸對金屬基體的腐蝕是通過加入緩蝕劑控制的,國內(nèi)緩蝕劑已能滿足要求,下面對酸洗后的水沖洗和鈍化做一分析:

酸洗結(jié)束后,由于系統(tǒng)酸液排空,金屬基體直接和氧氣接觸,不可避免的出現(xiàn)二次銹蝕現(xiàn)場,對此可通過沖洗后的漂洗工藝除去二次浮繡。

在酸洗后的水沖洗過程中,沖洗水的pH值較低,H+濃度含量高,還是會對金屬造成電化學(xué)腐蝕,其電化學(xué)反應(yīng)如下:

陽極:Fe→Fe2++2e

陰極:2H++2e→H2

此外,沖洗水中的溶解氧也會起到陰極去極化劑作用而參加電極反應(yīng),加速了金屬的腐蝕過程,對整個酸洗的腐蝕速率和腐蝕總量造成影響。

漂洗結(jié)束后至鈍化階段,金屬腐蝕體系溶液中離子成分發(fā)生變化影響了腐蝕過程的最終產(chǎn)物,即鐵鈍化膜的形成。當(dāng)通過漂洗結(jié)束的串水后,溶液中離子含量降低,加入液氨和雙氧水后,鐵的電位升高,陽極過程的最終產(chǎn)物有Fe2+變?yōu)槌赡さ腇e2O3或Fe3O4,鐵的電位高低雙氧水加入量的影響。

采用雙氧水鈍化必須滿足離子含量低的條件:因為高離子含量會影響電化學(xué)反應(yīng)的陰極和陽極過程,有的直接參加反應(yīng),有的影響鈍化效果,例如:在鈍化工藝的pH值下,含量高的鐵離子會形成沉淀沉積在金屬表面;若溶液中Cl-濃度高會破壞鈍化膜和促進點蝕。這些都直接影響鈍化效果。

6 結(jié)束語

(1)H2O2-NH3鈍化方法簡捷,廢液污染小,處理簡單;(2)鈍化前串水過程要控制好汽包水位,避免鈍化前金屬基體直接接觸空氣;(3)應(yīng)盡量降低鈍化液中離子含量;(4)調(diào)整好液氨和雙氧水加入濃度,以使鐵電位穩(wěn)定在Fe2O3區(qū)域。

參考文獻:

[1]趙引俠.陽宗海電廠三期工程船機組鍋爐化學(xué)清洗順利完成[J].云南電力技術(shù),2007(2):29-29.

[2]溫鎮(zhèn).600MW機組超臨界直流鍋爐的化學(xué)清洗[J].清洗世界,2008,24(3):9-12.

[3]陳登昆.漳州后石電廠600MW超臨界機組鍋爐給水加氧改善[J].科技創(chuàng)新導(dǎo)報,2015,12(31):86-86.

[4]商文霞.600MW超臨界機組凝汽器化學(xué)清洗應(yīng)用技術(shù)[J].石化技術(shù),2016(1):49-50.

[5]齊東.600MW超臨界機組過熱器、再熱器化學(xué)清洗[J].科技創(chuàng)新與應(yīng)用,2016(24):28-30.

[6]付莉,鄧志強.應(yīng)用協(xié)調(diào)EDTA工藝清洗CFB鍋爐過熱器[J].四川電力技術(shù),2003,26(2):11-12.endprint

猜你喜歡
鍋爐
船舶輔鍋爐點火故障分析
330MW中儲式制粉系統(tǒng)鍋爐燃燒優(yōu)化
鍋爐使用各環(huán)節(jié)質(zhì)量檢驗控制要點探究
新型廢熱鍋爐的制造工藝
基于城市集中供熱鍋爐運行中的節(jié)能環(huán)保技術(shù)分析
2017年北京將實施“世界最嚴”鍋爐排放標準
生物質(zhì)鍋爐排煙溫度影響因素分析及改進措施
淺析電子鍋爐運行管理探討
論鍋爐排污率對燃氣蒸汽鍋爐節(jié)能的影響
淺談熱管空氣預(yù)熱器與鍋爐的通風(fēng)量