任勇,張長樂,周長華,李祥超
8 000t/d熟料生產(chǎn)線原料粉磨系統(tǒng)技改
Modification of Raw Mill System for 8 000t/d Clinker Line
任勇1,張長樂2,周長華2,李祥超2
新型干法水泥熟料生產(chǎn)線傳統(tǒng)的原料粉磨系統(tǒng)主要為兩風(fēng)機(jī)系統(tǒng),流程簡單,節(jié)省投資,早期大量采用。GB 4915-2013《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》實(shí)施后,要求水泥窯尾粉塵排放濃度≤30mg/m3(標(biāo)),重點(diǎn)地區(qū)≤20mg/m3(標(biāo)),現(xiàn)有廢氣處理的排放粉塵超出標(biāo)準(zhǔn)要求,亟待環(huán)保升級改造。本文重點(diǎn)結(jié)合工程實(shí)踐,介紹了原料磨三風(fēng)機(jī)系統(tǒng)技改及效果。
原料;粉磨;風(fēng)機(jī)系統(tǒng);排放;能耗
某8 000t/d熟料生產(chǎn)線配套的生料粉磨系統(tǒng)為2臺Polysius RM輥磨,設(shè)計(jì)粉磨臺時產(chǎn)量300t。原料粉磨系統(tǒng)流程如圖1。受多種因素影響,原料磨產(chǎn)能發(fā)揮不足,磨機(jī)產(chǎn)量250t/h,粉磨電耗高達(dá)24~24.5kWh/t,窯尾粉塵排放達(dá)100~250mg/m3(標(biāo)),經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)和環(huán)保指標(biāo)都比較落后,企業(yè)面臨較大的生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險。根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營形勢及相關(guān)批復(fù)意見,我們對原料粉磨系統(tǒng)進(jìn)行了節(jié)能環(huán)保技改。
(1)電收塵器承受負(fù)壓在10 000Pa以上,易造成系統(tǒng)漏風(fēng)和電收塵器腐蝕,增加系統(tǒng)能耗。
(2)電收塵器入口氣體粉塵濃度達(dá)到500g/m3以上,收塵處理負(fù)荷較大,難以達(dá)到較理想的環(huán)保指標(biāo)。
圖1 原料粉磨兩風(fēng)機(jī)系統(tǒng)流程
(3)原料磨停機(jī)時,系統(tǒng)風(fēng)機(jī)存在大馬拉小車現(xiàn)象,運(yùn)行負(fù)荷僅20%左右。
(4)原料磨到電收塵器的高濃度含塵風(fēng)管較長,生產(chǎn)中磨損較嚴(yán)重。
(1)增加兩套旋風(fēng)收塵器和循環(huán)風(fēng)機(jī),將原料磨系統(tǒng)改造為三風(fēng)機(jī)系統(tǒng)。
(2)更換原有兩臺窯尾電收塵器內(nèi)部元件后與一臺原料磨配套使用,新增一臺窯尾電收塵器。
(3)優(yōu)化系統(tǒng)風(fēng)管設(shè)計(jì),減小系統(tǒng)阻力。
(4)對電收塵回灰系統(tǒng)進(jìn)行改造,簡化工藝流程,降低回灰輸送系統(tǒng)電耗。
(1)窯尾粉塵排放濃度由100~250mg/m3(標(biāo))降到30mg/m3(標(biāo))以下。
(2)磨機(jī)產(chǎn)量達(dá)到300t/h,節(jié)電1.5kWh/t。
原料粉磨三風(fēng)機(jī)系統(tǒng)流程如圖2所示。
圖2 原料粉磨三風(fēng)機(jī)系統(tǒng)流程
兩風(fēng)機(jī)系統(tǒng)及三風(fēng)機(jī)系統(tǒng)主機(jī)設(shè)備配置見表1。
3.1.1 廢氣處理系統(tǒng)方案
表1 兩風(fēng)機(jī)改為三風(fēng)機(jī)系統(tǒng)主機(jī)設(shè)備配置
原有電收塵器收塵能力設(shè)計(jì)偏小,粉塵驅(qū)進(jìn)速率過快,粉塵排放無法達(dá)到相關(guān)環(huán)保排放指標(biāo)要求。
改造方案有三:
一是增容改造原電收塵器,按照魯奇型電收塵器結(jié)構(gòu),更換現(xiàn)電收塵器所有內(nèi)部件及進(jìn)出口管道,將原電場高度由11.6m增至15.6m(魯奇型結(jié)構(gòu)最高電場高度),極板厚度從1.2mm加厚到1.5mm。改造后窯尾電收塵器容量還是偏小,粉塵驅(qū)進(jìn)速率9.18cm/s偏高,即使系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行也很難穩(wěn)定達(dá)到30mg/m3(標(biāo))排放標(biāo)準(zhǔn)。
二是保留原收塵器殼體,更換內(nèi)部元器件,新增一臺收塵器,實(shí)現(xiàn)三臺收塵器并列運(yùn)行(如圖3、4所示)。
三是將現(xiàn)有兩臺電收塵器改造為兩臺袋收塵器。
經(jīng)過多次方案比選,結(jié)合現(xiàn)場條件和綜合投資,最終選擇了方案二實(shí)施技改。3.1.2 風(fēng)機(jī)選型
兩風(fēng)機(jī)系統(tǒng)和三風(fēng)機(jī)系統(tǒng)的設(shè)備參數(shù)存在較大差異。項(xiàng)目前期通過分析原系統(tǒng)的運(yùn)行參數(shù),核算工藝系統(tǒng)風(fēng)量和熱能平衡,合理選取了風(fēng)機(jī)設(shè)備,確保了技改后系統(tǒng)的各項(xiàng)指標(biāo)符合要求。
3.1.3 工藝管道構(gòu)建
受原有生產(chǎn)線工藝布局和設(shè)備配置限制,改造過程中拆除原生產(chǎn)線原料磨和廢氣處理系統(tǒng)管道,僅保留原料磨機(jī)、電收塵器殼體和相關(guān)的結(jié)構(gòu)框架,在此基礎(chǔ)上重新構(gòu)建新的原料粉磨和廢氣處理系統(tǒng)。技改中存在兩臺收塵器處理一臺原料磨的平衡問題,通過合理設(shè)計(jì)管道參數(shù),采取在阻力較小分支管道增加調(diào)節(jié)閥等措施,實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)平衡。
3.1.4 檢修通道
圖3 系統(tǒng)平面布置圖
圖4 系統(tǒng)工藝流程圖
在本次技改中重點(diǎn)考慮了生產(chǎn)線的日常檢修問題。如:原料磨循環(huán)風(fēng)機(jī)從布置上避開原料磨僅有一條框架內(nèi)貫通的檢修通道,三臺電收塵器并列運(yùn)行時,兩臺電收塵器之間必須留出檢修通道。通過大量利用原有建筑支撐管道,避免落地支架,保證了檢修通道的暢通。
技改項(xiàng)目充分利用原有的原料磨框架(如圖5、6所示),增加旋風(fēng)收塵器,不另建旋風(fēng)收塵器框架樓,新增尾排風(fēng)機(jī),利用原有的風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)改造,大大節(jié)省了土建工程量和工程投資。工藝布置緊湊,僅旋風(fēng)收塵器框架樓一項(xiàng)就節(jié)省土建費(fèi)用約120萬元。
原料磨系統(tǒng)熱風(fēng)管道較多,通過合理規(guī)劃設(shè)計(jì)管道走向,大量依托原有結(jié)構(gòu)支架設(shè)置風(fēng)管支架,大幅降低了技改成本,縮短了工程建設(shè)周期(如圖7、8、9所示)。
通過合理設(shè)計(jì)管道支座,依托現(xiàn)有結(jié)構(gòu)設(shè)置支架,減少了鋼支架制作高度15~24m/個,共8處,總計(jì)節(jié)省支架制作高度約160m。
原電收塵器回灰系統(tǒng)采用20臺回轉(zhuǎn)閥,4臺FU700拉鏈機(jī),2臺FU350拉鏈機(jī),1臺FU500拉鏈機(jī),輸送設(shè)備總裝機(jī)功率217kW;技改后僅采用4臺FU270拉鏈機(jī)和4臺回轉(zhuǎn)閥,總裝機(jī)功率降為42kW(如圖10、11所示)。技改降低輸送設(shè)備裝機(jī)功率175kW,年節(jié)約電費(fèi)80萬元。
原系統(tǒng)配置FU700拉鏈機(jī)為雙排鏈,鏈條單重為57.5kg/m,設(shè)備運(yùn)行磨損大,單臺拉鏈機(jī)年維護(hù)成本約4萬元,4臺年維護(hù)成本約16萬元。技改后僅拉鏈機(jī)維護(hù)費(fèi)用一項(xiàng)年節(jié)約費(fèi)用約16萬元。
原電收塵器與回灰系統(tǒng)設(shè)備達(dá)27臺,技改后回灰輸送設(shè)備減少至8臺,大大降低了設(shè)備運(yùn)行電耗和故障率,提高了系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性。
圖5 技改前原料粉磨系統(tǒng)
圖6 技改后原料磨系統(tǒng)
圖7 原有原料磨框架
圖8 增設(shè)旋風(fēng)筒后的框架
圖9 增設(shè)支架示例
圖10 原有電收塵器拉鏈機(jī)
圖11 技改后的電收塵器拉鏈機(jī)
圖12 管道漏風(fēng)點(diǎn)示例
圖13 技改前的原料磨出口風(fēng)管
圖14 技改后的原料磨出口風(fēng)管
高濃度含塵風(fēng)管的磨損是影響原料磨系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的重要因素。技改前,原料磨入電收塵器高濃度含塵風(fēng)管因磨損漏風(fēng)嚴(yán)重,雙列漏風(fēng)對回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)也會產(chǎn)生明顯影響。
風(fēng)管主要漏風(fēng)點(diǎn)示例如圖12。
技改前兩風(fēng)機(jī)系統(tǒng)從原料磨出口到電收塵器入口的高濃度含塵風(fēng)管長度約67m,技改后原料磨出口風(fēng)管長度不到15m。技改后原料磨出口風(fēng)管大大簡化,長度縮短,減少了系統(tǒng)漏風(fēng)。高濃度含塵風(fēng)管對比如圖13、14。
減少高濃度含塵風(fēng)管長度,能有效減少管道磨損,減少系統(tǒng)漏風(fēng),降低系統(tǒng)風(fēng)機(jī)能耗。
(1)粉塵排放濃度降低較多,排放廢氣含塵量16~18mg/m3(標(biāo)),遠(yuǎn)優(yōu)于設(shè)計(jì)目標(biāo)值,見表2。
表2 廢氣粉塵排放數(shù)據(jù),mg/m3(標(biāo))
(2)磨機(jī)產(chǎn)量提高約40t/h,基本達(dá)到技改目標(biāo)值,見表3。
表3 原料磨機(jī)產(chǎn)量數(shù)據(jù),t/h
(3)原料粉磨電耗降低3kWh/t左右,優(yōu)于設(shè)計(jì)指標(biāo),見表4。
表4 原料磨系統(tǒng)電耗數(shù)據(jù),kWh/t
(1)兩風(fēng)機(jī)系統(tǒng)的生產(chǎn)線,通過增加循環(huán)風(fēng)機(jī)和旋風(fēng)收塵器,改為三風(fēng)機(jī)系統(tǒng),能達(dá)到較好的粉塵減排效果。
(2)技改大幅度減少了系統(tǒng)漏風(fēng),提高了磨機(jī)產(chǎn)量,降低了系統(tǒng)運(yùn)行電耗。■
TQ172.632.5
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2017-09-01; 編輯:呂 光