李揚帆,畢旭
(國網(wǎng)新源控股有限公司潘家口蓄能電廠,河北唐山064309)
發(fā)電機磁軛鍵間隙分析與處理
李揚帆,畢旭
(國網(wǎng)新源控股有限公司潘家口蓄能電廠,河北唐山064309)
以實際案例分析了抽水蓄能機組磁軛鍵間隙產(chǎn)生的原因及處理過程,為國內(nèi)其他抽水蓄能電站進行冷打磁軛鍵修理工作提供參考和幫助。
抽水蓄能;磁軛鍵
該廠發(fā)電電動機為立軸、懸式、三相、50 Hz、空冷可逆式同步發(fā)電電動機,型號為MV840/240142-48,該廠發(fā)電機為意大利TIBB公司生產(chǎn)的。
發(fā)電機轉(zhuǎn)子采用浮動式磁軛,磁軛鍵為冷打鍵,由一個主鍵和一個副鍵組成。發(fā)電機已運行23年,在機組檢修期間,對發(fā)電機磁軛鍵間隙進行統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),磁軛鍵有較大間隙。
該廠發(fā)電機組為抽水蓄能機組,機組有正反兩個旋轉(zhuǎn)方向。電機轉(zhuǎn)子磁軛為全浮動式磁軛,在機組啟動時,由于離心力的作用,磁軛鍵向定子方向運動,停機時離心力消失,依靠轉(zhuǎn)子支架的拉力將磁軛鍵拉回。發(fā)電機已運行23年,常年往復運動,造成磁軛鍵有所磨損,在轉(zhuǎn)子支架與磁軛間產(chǎn)生間隙。
更換磁軛鍵施工流程見圖1。
轉(zhuǎn)子吊出之前選取間隙大(雙邊間隙和大于1 mm)的磁軛鍵進行機坑內(nèi)試拔,確定磁軛鍵能夠拔出后,再將轉(zhuǎn)子吊出。發(fā)電機大蓋板吊出后,根據(jù)之前磁軛鍵間隙的統(tǒng)計,選取5號磁軛鍵進行試拔。首先使用用氣刨將主副鍵刨開,再將自制T型架點焊在磁軛鍵副鍵上,用10 t的液壓千斤頂頂住T型架兩端后開始試拔磁軛鍵副鍵。第一次試拔,T型架斷裂也未能將副鍵拔起。重新制作T型架并選用機械千斤頂進行試拔,順利將磁軛鍵副鍵拔出,并將主鍵拔出約10 cm后停止試拔,認為主鍵可以可靠拔出。
圖1 施工流程框圖
注:因磁軛鍵為冷打鍵,依靠副鍵打緊在主鍵上,所以在副鍵拔出后,主鍵可拔出,即可認為主鍵(鍵槽、主鍵無明顯變形時)可順利拔出。
(1)轉(zhuǎn)子吊出后,用水準儀測量轉(zhuǎn)子的平衡,調(diào)整轉(zhuǎn)子支架,進行轉(zhuǎn)子水平的調(diào)整。主要數(shù)據(jù)如圖2:
圖2 水平調(diào)整數(shù)據(jù)
注:現(xiàn)場轉(zhuǎn)子支墩比較單薄,并沒有螺栓固定,使用千斤頂調(diào)整轉(zhuǎn)子水平存在安全風險。根據(jù)施工現(xiàn)場實際情況,為了保證施工安全,不對轉(zhuǎn)子中心體水平進行大幅度調(diào)整。
(2)轉(zhuǎn)子水平測量完成后,制作磁極絕對半徑測點,安裝測圓架進行測圓,測量時選取磁極上、中、下三個部位進行測量并記錄數(shù)據(jù),與磁軛鍵修理完畢后測量結果進行對比,確定本次檢修質(zhì)量。檢修前轉(zhuǎn)子圓度測量數(shù)據(jù)如表1:
表1 磁極圓度及絕對半徑測量記錄(修前)單位:mm
(3)磁軛鍵拆除情況
按照制定方案進行磁軛鍵拆除,用同樣的方法拆除3號(9號磁極)、6號(21號磁極)、7號(25號磁極)、9號(33號磁極)磁軛鍵,此四組磁軛鍵均可正常拔出。在拔10號磁軛鍵(45號磁極)過程中,施工人員用T型板將副鍵拔出后開始試拔主鍵,但是在主鍵拔出200 mm時,主鍵被卡住。嘗試幾次后,主鍵依然不能拔出。如果對此磁軛鍵進行強力破拆,可能造成磁軛鍵、磁軛鍵槽發(fā)生扭曲和變形,給鍵的尺寸測量、鍵槽尺寸測量帶來極大的困難,極易影響鍵的安裝質(zhì)量,造成間隙不合格問題,為確保機組順利完成檢修工作,經(jīng)與廠家技術人員協(xié)商,將此鍵打回,不做處理。
(4)磁軛鍵、鍵槽尺寸測量
使用內(nèi)徑百分表對鍵槽及磁軛鍵進行測量(深度達1 500 mm),測量出數(shù)據(jù)(鍵寬標準為90 mm)如表2。
表2 磁軛鍵測量尺寸單位:mm
由表2看出,磁軛鍵鍵槽呈喇叭口形狀由下端向上端逐漸變大。發(fā)現(xiàn)此問題后,緊急向廠家及磁極鍵加工廠反饋,廠家回復此種磁軛鍵加工難度非常高,工期難以保證,且制作加工后的磁軛鍵不一定完全滿足現(xiàn)場鍵槽的情況。后又經(jīng)多次現(xiàn)場協(xié)調(diào)會決定,僅對拔出的磁軛鍵進行處理,不在繼續(xù)拔出磁軛鍵。因鍵槽尺寸大部分呈變大趨勢,所以決定磁軛鍵按照原尺寸進行精加工,運送廠內(nèi)后,根據(jù)情況進行處理。
(5)磁軛鍵安裝情況
1)舊磁軛鍵試驗性回裝:因轉(zhuǎn)子長時間放置在主安裝間內(nèi),下端依靠支腿將其支撐,在轉(zhuǎn)子自重的作用下,整個轉(zhuǎn)子磁軛將存在小幅度的變形。擔心變形影響鍵的回裝,所以在新鍵還未到廠這段時間,將舊鍵進行嘗試性回裝,保證新鍵安裝不理想時,也能將舊鍵安裝回去,確保工期能夠按計劃完成。在進行舊鍵回裝時,拔出的舊鍵均能正常回裝。
2)新鍵到廠后安裝:新磁軛鍵到廠后,將磁軛鍵打入鍵槽,反復捶打進行緊固處理。但是新鍵安裝過程中出現(xiàn)了很多問題。
(6)安裝過程中的問題
1)新鍵不能順利安裝。除6號磁軛鍵(21號磁極)順利安裝外,其余磁軛鍵均經(jīng)過打磨才能進入鍵槽。在9號磁極鍵(33號磁極)安裝過程中,新磁軛鍵經(jīng)過反復打磨,新鍵的尺寸已經(jīng)小于舊鍵的尺寸,但是新鍵依然不能全部進入鍵槽。這樣的新鍵就算進入鍵槽,磁軛鍵的間隙也會比之前的間隙大,更換新鍵的效果卻比不上用之前的舊鍵,所以將舊磁軛鍵打回。
2)新鍵安裝后依然有較大間隙。7號磁軛鍵(25號磁極)安裝后,用塞尺測量磁軛鍵間隙。磁軛鍵右側(cè)仍有較大間隙(0.75 mm)。
3)舊副鍵無法使用。在安裝9號磁軛鍵(33號磁極)過程中,舊主鍵打回后,安裝副鍵過程中,舊副鍵全部進入鍵槽也未受力,舊副鍵無法使用,只能更換新的副鍵。新副鍵又無法與主鍵完全契合,只能經(jīng)過反復打磨,新副鍵才順利安裝。
全部處理完成,副鍵安裝完成后,對全部磁軛鍵間隙進行測量,對間隙較大的加墊處理。測量磁軛鍵間隙數(shù)據(jù)如表3:
表3 磁軛鍵修理情況統(tǒng)計單位:mm
(7)副鍵安裝完畢后,進行轉(zhuǎn)子圓度復測
全部磁軛鍵處理完畢后,主副鍵進行焊接,探傷無異常,確保焊縫無裂紋后,對檢修后轉(zhuǎn)子圓度進行了測量,數(shù)據(jù)如表4:
將測量的結果與修理前的測量結果進行對比。對比圖見圖3(a)、(b)、(c)(排列順序為上中下測點對比):
由圖3看出,檢修后轉(zhuǎn)子圓度較檢修前圓度略好。
(8)磁軛鍵處理完成后,對轉(zhuǎn)子進行清掃處理
用面團將氣刨、焊接過程中的金屬粉末清掃,清掃完畢后用吹風機吹掃,重點對轉(zhuǎn)子磁極進行吹掃檢查。清理完畢后,對轉(zhuǎn)子做絕緣試驗,第一次試驗檢測轉(zhuǎn)子絕緣低于合格數(shù)據(jù),拆除轉(zhuǎn)子勵磁鋼母線進行清掃,清掃完畢后,再次搖絕緣,試驗數(shù)據(jù)合格。
本文從實際出發(fā),記錄了磁軛鍵修理過程,對其他單位進行磁軛鍵修理工作有一定的參考價值。不確定因素多、施工難度大等問題對于轉(zhuǎn)子磁軛鍵修理有很大的影響,如果大家有更好的修理辦法,歡迎您進行指正。
表4 磁極圓度及絕對半徑測量記錄(修后)單位:mm
圖3 轉(zhuǎn)子圓度修前、修后對比
TM312
B
1672-5387(2017)12-0046-03
10.13599/j.cnki.11-5130.2017.12.018
2017-11-01
李揚帆(1992-),男,助理工程師,從事水電廠電氣一次設備維護與管理工作。