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長慶氣田胍膠返排液離子處理劑RXM-1研究與應(yīng)用

2018-01-02 19:43廉玉起鄧衛(wèi)珍
石油化工應(yīng)用 2017年12期
關(guān)鍵詞:基液耐溫排液

高 峰,程 芳,李 強(qiáng),廉玉起,鄧衛(wèi)珍

(西安長慶化工集團(tuán)有限公司,陜西西安 710018)

長慶氣田胍膠返排液離子處理劑RXM-1研究與應(yīng)用

高 峰,程 芳,李 強(qiáng),廉玉起,鄧衛(wèi)珍

(西安長慶化工集團(tuán)有限公司,陜西西安 710018)

本文根據(jù)長慶氣田瓜爾膠返排液的特點(diǎn)以及回收再利用中存在的問題,結(jié)合現(xiàn)場施工工藝開發(fā)了RXM-1離子處理劑。該處理劑能迅速與鈣、鎂等金屬離子生成水溶性螯合物,消除金屬離子對耐溫耐剪切性能的影響,防止堿性環(huán)境出現(xiàn)沉淀造成儲層傷害,并可以屏蔽殘余的硼交聯(lián)劑,防止基液返膠。同時,RXM-1離子處理劑中的高效殺菌劑可保證施工過程中基液黏度。目前,RXM-1離子處理劑在13口井進(jìn)行了現(xiàn)場應(yīng)用,應(yīng)用效果良好。

壓裂返排液;性能評價(jià);現(xiàn)場應(yīng)用

隨著壓裂施工環(huán)保要求的逐步提高,壓裂液返排液回收再利用成為長慶油田“工廠化”施工模式的必然選擇。傳統(tǒng)的物理處理工藝經(jīng)過泥漿池沉降、絮凝沉降、離心過濾等環(huán)節(jié)后再進(jìn)行配制壓裂液,處理后液體機(jī)械雜質(zhì)含量明顯降低但處理效率低、處理量有限,處理環(huán)節(jié)多、處理成本高,并且絮凝劑用聚氯化鋁,大量離子溶解到返排液中,處理后離子含量反而增大,影響體系交聯(lián)、耐溫耐剪切等性能[1];傳統(tǒng)的物理處理工藝可以保留有效組分,屏蔽氧化劑、硼離子等離子,在長慶油田得到了一定的推廣應(yīng)用,但處理環(huán)節(jié)多、工藝繁瑣,現(xiàn)場存在液體腐敗變質(zhì)的問題。

1 RXM-1離子處理劑的研究

1.1 返排液重新利用解決途徑

長慶氣田的壓裂返排液主要有壓裂施工前的洗井廢水、壓裂液破膠后的殘液以及放噴時產(chǎn)出的地層水,成分復(fù)雜[2-4]。通過對長慶油田不同區(qū)塊胍膠壓裂液返排液中離子含量、黏度、pH值、細(xì)菌含量、機(jī)械雜質(zhì)含量等性能指標(biāo)的分析,確定了返排液重新配制壓裂液時的影響因素和解決途徑(見圖1)。

圖1 胍膠返排液重復(fù)利用時存在問題及解決途徑

胍膠返排液中含有大量細(xì)菌,而現(xiàn)有殺菌劑抑制微生物繁殖的pH環(huán)境要保持在8.5以上,而且大多數(shù)廣譜殺菌劑均存在開始作用時間長、抑菌時間短的缺點(diǎn);胍膠作為一種水溶性增稠劑,其水合起黏也需要一定的最佳pH值環(huán)境,羥丙基瓜爾膠一般為5≤pH≤8,并且由于返排液中含有殘存的硼交聯(lián)劑,為抑制硼酸鹽的釋放,液體pH值需保持在7以下,因此,殺菌與胍膠起黏、抑制返膠存在pH值環(huán)境的矛盾,傳統(tǒng)工藝無法避免這組矛盾關(guān)系,需研究一種新的回收再利用工藝和離子處理劑,保證胍膠壓裂返排液在回收利用過程中具有較高的黏度、良好的耐溫耐剪切性能。

1.2 RXM-1離子處理劑的開發(fā)及使用流程

根據(jù)實(shí)驗(yàn)中確定的解決途徑,筆者將大容量螯合劑、高效殺菌劑、耐溫增強(qiáng)劑進(jìn)行復(fù)配,開發(fā)了適用于長慶氣田胍膠壓裂返排液回收再利用的RXM-1離子處理劑。該處理劑具有屏蔽鈣鎂離子,提高耐溫耐剪切性能、防止堿性環(huán)境出現(xiàn)沉淀造成儲層傷害,高效殺菌,保證施工過程中基液黏度,屏蔽殘余交聯(lián)劑,避免返膠。對回收再利用工藝(見圖2)進(jìn)行調(diào)整,避免了胍膠起黏、基液殺菌、液體返膠的pH值環(huán)境沖突。

圖2 RXM-1離子處理劑使用流程

2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與討論

2.1 鈣鎂離子絡(luò)合能力

配制1 000 mg/L鈣離子、400 mg/L鎂離子的混合液,加入不同量RXM-1后按水質(zhì)分析中方法滴定鈣鎂離子的含量,實(shí)驗(yàn)結(jié)果(見圖3)。

由圖3可知,RXM-1離子處理劑先絡(luò)合鎂離子再絡(luò)合鈣離子,每0.1%RXM-1約絡(luò)合140 mg鎂離子或220 mg鈣離子,絡(luò)合穩(wěn)定,即使加入1.0%TJ-1壓裂用增強(qiáng)劑(溶液pH=14)也未出現(xiàn)沉淀。

2.2 耐溫增強(qiáng)能力

取長慶油田氣區(qū)A井和B井返排液,沉降過濾后加入0.3%RXM-1處理劑,攪拌均勻,按1∶1比例與0.8%濃度的CJ2-6羥丙基瓜爾膠清水溶液混合均勻后評價(jià)體系耐溫性能,實(shí)驗(yàn)結(jié)果(見圖4)。

由圖4可知,在A井的返排液加入0.3%RXM-1離子處理劑之后,體系耐溫能力由75℃提高至105℃,B井返排液體系耐溫能力由50℃提高至90℃,說明RXM-1離子處理劑有效絡(luò)合了返排液中鈣鎂離子,與耐溫增強(qiáng)劑共同作用,改善了體系耐溫性能,使返排液配制的液體體系滿足氣井90℃耐溫要求。

圖3 RXM-1絡(luò)合鈣鎂離子含量

圖4 RXM-1對體系耐溫性能影響

圖5 A井返排液加入RXM-1離子處理劑后90℃耐溫耐剪切性能

2.3 體系耐溫耐剪切性能

取長慶油田氣區(qū)A井返排液,沉降過濾后加入0.3%、0.5%的RXM-1處理劑,攪拌均勻,按1∶1比例與0.8%濃度的CJ2-6羥丙基瓜爾膠清水溶液混合均勻后評價(jià)體系耐溫耐剪切性能,實(shí)驗(yàn)結(jié)果(見圖5)。

由圖5可知,與去離子水相比,返排液配制的液體耐溫耐剪切性能較差。加入0.3%~0.5%RXM-1離子處理劑明顯改善返排液配制液體的耐溫耐剪切性能。

2.4 體系黏度保持率

取長慶油田氣區(qū)C井返排2 h的液體沉降過濾后加入0.1%、0.3%、0.5%的RXM-1處理劑,攪拌均勻,按1∶1比例與0.8%濃度的CJ2-6羥丙基瓜爾膠清水溶液混合均勻后評價(jià)體系黏度保持率,實(shí)驗(yàn)結(jié)果(見表1)。

由表1數(shù)據(jù)可知,加入0.3%~0.5%處理劑后液體黏度保持時間明顯增長,雖然靜置12 h后損失一半黏度,但靜置1 h液體黏度降低不明顯,可滿足現(xiàn)場“即混即用”的施工工藝。

表1 加入RXM-1后液體黏度保持率

3 現(xiàn)場應(yīng)用

3.1 現(xiàn)場使用流程

結(jié)合現(xiàn)場返排液處理設(shè)備,根據(jù)離子處理劑RXM-1的作用性質(zhì)設(shè)計(jì)了返排液處理流程(見圖6)。

圖6 RXM-1現(xiàn)場使用流程

3.2 現(xiàn)場施工情況

RXM-1離子處理劑現(xiàn)場實(shí)驗(yàn)13口井,并在5口井的攜砂液階段采用返排液與高濃度胍膠基液混合的方式進(jìn)行了實(shí)驗(yàn),體系交聯(lián)良好、施工壓力平穩(wěn)、平均砂濃度300 kg/m3、最高砂濃度達(dá)到410 kg/m3,共計(jì)回收利用返排液3 580 m3,取得了良好的回收效果。

4 結(jié)論

(1)在瓜爾膠返排液回收再利用過程中傳統(tǒng)工藝無法避免殺菌與胍膠起黏、抑制返膠存在的pH值環(huán)境矛盾,通過開發(fā)RXM-1離子處理劑、調(diào)整回收再利用工藝。

(2)0.1%RXM-1約絡(luò)合140 mg鎂離子或220 mg鈣離子,絡(luò)合穩(wěn)定;按0.3%加入到胍膠返排液重新配制的基液中可保證壓裂液耐溫能力高于90℃。

(3)RXM-1離子處理劑在13口井進(jìn)行了現(xiàn)場應(yīng)用,其中在5口井的攜砂液階段采用返排液與高濃度胍膠基液混合的方式進(jìn)行了實(shí)驗(yàn),取得了良好的回收效果。

[1]吳萌,陳雁南,李強(qiáng),等.水中常見離子對水基壓裂液性能的影響的研究[J].石油化工應(yīng)用,2014,33(8):61-64.

[2]王永輝,盧擁軍,李永平,等.非常規(guī)儲層壓裂改造技術(shù)進(jìn)展及應(yīng)用[J].石油學(xué)報(bào),2012,33(SI):149-158.

[3]蘇玉亮,王文東,盛廣龍.體積壓裂水平井復(fù)合流動模型[J].石油學(xué)報(bào),2014,35(3):504-510.

[4]吳奇,胥云,張守良,等.非常規(guī)油氣藏體積改造技術(shù)核心理論與優(yōu)化設(shè)計(jì)關(guān)鍵[J].石油學(xué)報(bào),2014,35(4):706-714.

The research and application of ion treatment agent RXM-1 for the guar gum fracturing flowback fluid in Changqing gasfield

GAO Feng,CHENG Fang,LI Qiang,LIAN Yuqi,DENG Weizhen
(Xi'an Changqing Chemical Group Co.,Ltd.,Xi'an Shanxi 710018,China)

In this study,the ion treatment agent RXM-1 was developed based on the characteristics of guar gum fracturing flowback fluid and the recycling-related issues in Changqing gasfield.The agent could quickly react with calcium and magnesium ions,and form watersoluble chelating polymers,this minimizes the effects of metal ions on temperature-and shear-resistant properties,prevents the formation of precipitations(harmful to reservoirs)under alkaline environments,and shields residual boron crosslinking agents.Besides,the high-performance bactericide in RXM-1 could prevent the decrease in the viscosity of the base fluid during the construction.To date,RXM-1 has been applied to 13 wells,and has performed well.

fracturing flowback fluid;performance evaluation;field application

TE357.12

A

1673-5285(2017)12-0014-04

10.3969/j.issn.1673-5285.2017.12.004

2017-11-07

高峰,男(1987-),2010年畢業(yè)于中國石油大學(xué)(華東)應(yīng)用化學(xué)專業(yè),油氣田開發(fā)工程師,目前主要從事油田化學(xué)品的研究、開發(fā)工作。

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