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軸流式風機喘振逆流的控制及故障分析

2018-01-02 08:40李海濤,張登耀
設備管理與維修 2017年5期
關鍵詞:靜葉軸流喉部

軸流式風機喘振逆流的控制及故障分析

李海濤,張登耀
(蘭州石化公司煉油廠,甘肅蘭州 730060)

軸流式風機發(fā)生喘振、逆流的機理、原因及危害,杜絕喘振和逆流工況發(fā)生的實施過程。通過實例分析120萬t/a重催裝置軸流式風機的TRICON ESD聯(lián)鎖控制系統(tǒng)聯(lián)鎖觸發(fā)后對機組的保護,和未觸發(fā)系統(tǒng)聯(lián)鎖的原因,并給出故障解決措施。

軸流風機;喘振;逆流;聯(lián)鎖保護

10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2017.05.30

0 引言

120萬t/a重油催化裂化裝置主風機組由煙機—軸流風機—電機組成。驅動煙機型號YLII-10000H,軸流風機型號AV63-12,功率13 872 kW,流量180 000 m3/h,主軸轉速5711 r/min,設計吸入壓0.085 MPa,排出壓0.43 MPa,工作溫度20℃,工作介質為空氣,設計效率89%;配套電機型號QWG900Ka4,功率10 000 kW,額定電壓6000 V,額定電流1098 A。

正常生產(chǎn)工況下,主風機組向再生器底部輸送壓縮空氣,使再生器和反應器內(nèi)的催化劑處于流化循環(huán)狀態(tài),以滿足催化裂化反再系統(tǒng)的流化及為燒焦提供輸送空氣,如主風機組停運,催化裂化反應也將被迫停止。因此,主風機組的運行狀況直接影響著整個催化裂化裝置的安全穩(wěn)定運行。喘振和逆流是諸多影響主風機組安全運行因素的一部分。

1 軸流式風機的喘振與逆流

1.1 喘振的成因及危害

喘振又稱飛動,是指軸流壓縮機運行過程中,因系統(tǒng)負荷降低而使壓縮機進口流量降低,當進口流量降到一定程度時,氣體排出量會出現(xiàn)強烈振蕩,使機身出現(xiàn)劇烈振蕩的現(xiàn)象。

在裝置的日常生產(chǎn)中,軸流式壓縮機總是與管網(wǎng)一起聯(lián)合工作。圖1為壓縮機和管網(wǎng)聯(lián)合工作性能曲線。圖中曲線Ⅰ是管網(wǎng)的阻力線,曲線ABC為壓縮機的特性線,P為管網(wǎng)壓力,Q為壓縮機進口流量。

圖1 壓縮機和管網(wǎng)聯(lián)合工作性能曲線

如圖1所示,機組正常工作時,機、網(wǎng)在兩曲線交點B工作。若管網(wǎng)阻力增加,則管網(wǎng)曲線左移,管網(wǎng)阻力線從位置Ⅰ移到Ⅱ,機、網(wǎng)系統(tǒng)工作點向上移動,壓縮機工況向小流量偏移。當流量減少到正常工作允許最小值時,壓縮機工作移到C點,此時壓縮機通道受阻堵塞,使氣流產(chǎn)生強烈脈動,壓縮機出口壓力突然下降。而管網(wǎng)中氣體壓力并未同時下降,由于管網(wǎng)阻力大于壓縮機出口壓力,氣體倒流到壓縮機,壓縮機工作點經(jīng)H從C跳到D點。由于管網(wǎng)一方面向外排氣,一方面向壓縮機倒流,因而壓力從C降到G點,壓縮機壓力也從D降到E點,此時壓力達到新的平衡,壓縮機又建立起正常輸氣條件,其工作點由E跳到F點,由F點突躍到原曲線ABC。此時壓縮機的流量大于管網(wǎng)排出量,于是壓縮機背壓上升,機、網(wǎng)的工作點又向C點靠近。到達C點后,倒流再次出現(xiàn),如此周而復始,產(chǎn)生周期性氣流脈動,此現(xiàn)象被稱為喘振[1]。

由于喘振過程中,氣體在壓縮機及管網(wǎng)之間產(chǎn)生周期性氣流脈動,使機體和軸承振動幅度加大,給機組帶來很大危害,主要表現(xiàn):①機體嚴重振動可能引起靜、動部件摩擦而損壞;②氣流脈動甚至共振,可能引起機組葉片斷裂;③氣體倒流,可能引起機體內(nèi)溫度急劇上升,導致葉片與內(nèi)缸損壞。

1.2 逆流的成因及危害

逆流現(xiàn)象是軸流風機最危險的工況,造成逆流的原因有:①工藝系統(tǒng)事故使系統(tǒng)壓力驟升,造成氣流向軸流風機倒流。②喘振狀態(tài)的進一步發(fā)展。軸流風機進入喘振工況,若不及時排除,由于工藝系統(tǒng)和管網(wǎng)的容量很大,就會產(chǎn)生持續(xù)逆流。同時由于出口壓力高,壓縮機氣體不能暢通輸出,則旋轉機械將其轉化為熱能使葉片膨脹,造成動葉與靜葉相碰而損壞軸流風機[2]。

2 軸流式風機防喘振與逆流的控制方法

(1)控制方法。防喘振控制系統(tǒng)主要是在壓縮機出口設置旁路放空閥,通過設定防喘振線對放空閥實施監(jiān)控,通過控制防喘振放空閥開度,改變壓縮機進口低流量狀態(tài),使得工作點遠離壓縮機喘振曲線(圖2),以防止喘振發(fā)生。

圖2 喘振曲線簡圖

120萬 t/a重油催化主風機的防喘振控制是通過 TRICON ESD(Emergency Shut Down System)即緊急停車系統(tǒng)實現(xiàn)的,該系統(tǒng)主要完成以下控制功能:①機組的啟動、停止程序控制;②機組的停機連通器鎖保護程序控制;③機組的防喘振控制;④潤滑油、動力油等輔助系統(tǒng)的自動控制[3]。

(2)控制原理。機組防喘振控制系統(tǒng)原理如(圖3)所示。

圖3 軸流壓縮機防喘振控制系統(tǒng)原理

TRICON ESD提供專門的防喘振控制模塊,用戶在TriStation 1131系統(tǒng)軟件環(huán)境下的控制程序組態(tài)中可以利用和調用這些模塊,并將主風機進口壓力、溫度、流量和出口壓力、溫度等過程變量輸入到模塊中,在模塊中進行喘振線、喘振點和工作點的計算。防喘振控制的原理方程見式(1)。

式中ΔP0——主風機進口流量(進口喉部差壓),MPa

K——計算常數(shù)

ΔPC0——主風機進、出口壓差,MPaT0——進口溫度,℃

b——設置反喘振安全裕度設定值f(a)——靜葉角度相對應函數(shù)

操作站中的軟件可以讀取這些數(shù)據(jù),并做出喘振線和防喘振調節(jié)畫面,使操作人員可以直觀地監(jiān)控防喘振調節(jié)狀態(tài)。

(3)控制過程。在主風機的實際運行中,防喘振控制系統(tǒng)可以根據(jù)工作點的變化,自動調節(jié)防喘振閥的開度,使工作點遠離喘振線,當出現(xiàn)異常工況時,系統(tǒng)控制防喘振閥快速打開,避免主風機進入喘振狀態(tài),實現(xiàn)防喘振目的。

ESD系統(tǒng)根據(jù)喘振的強弱、持續(xù)時間的長短進行綜合判斷處理對軸流風機實施防喘振和防逆流保護,大致可以分為3個階段:①靠防喘振控制系統(tǒng)的調節(jié)來消除喘振工況。②通過安全運行程序消除逆流工況(逆流時間>4 s時)。③在迫不得已的工況下實施自動聯(lián)鎖停機程序(逆流時間>10 s或20 s內(nèi)連續(xù)出現(xiàn)多次逆流時)。

3 案例分析

3.1 主風機組安全運行故障

(1)故障現(xiàn)象。2011年7月27日,120萬t/年重催裝置主風機組進入安全運行和逆流保護狀態(tài),主風機放空閥打開,主風單向阻尼閥關閉,煙機高溫蝶閥、高溫閘閥關閉,系統(tǒng)自動投入非自動運行。

(2)故障檢查。停機后檢查(SOE)記錄,發(fā)現(xiàn)主風機喉部壓差聯(lián)鎖開關發(fā)生動作,送出聯(lián)鎖接點信號,大約4 s之后機組進入安全運行模式,即在同一時間現(xiàn)場相應聯(lián)鎖自保閥同時發(fā)生自保動作。對照逆流保護邏輯程序段檢查,在喉部差壓開關(差壓值<2 kPa)信號送出后若持續(xù)4 s未恢復正常,就會觸發(fā)相應的逆流保護程序,從而發(fā)生自保聯(lián)鎖閥輸出動作。

為確定現(xiàn)場實際喉部壓差信號是否發(fā)生低低聯(lián)鎖,進一步查看現(xiàn)場另一塊模擬量顯示表的歷史記錄,由上位歷史趨勢查到,喉部差壓模擬信號由正常值3.971 kPa直接降到0(逆流保護設定值為≤2 kPa),再查看相關的工藝參數(shù),在同一時間這些工藝量都發(fā)生了變化,即主風出口壓力在3 s內(nèi)由306 kPa持續(xù)降低至82.6 kPa,主風入口壓力由73.6 kPa變至79 kPa;入口導葉控制閥閥位回訊由24.1%變至22.4%,1s之后由22.1%變至15.8%;在喉部差壓模擬信號為0持續(xù)4 s后,逆流保護程序啟動,防喘振閥閥位由12%全開至100%。參數(shù)歷史趨勢、SOE事件記錄及逆流保護程序與實際發(fā)生情況都符合,說明主風機確實發(fā)生了逆流保護。

(3)原因分析與處理措施。分析事件記錄及趨勢圖,確定發(fā)生了喉部差壓低的情況,造成這一狀況可能有3個原因:①2010年8月出現(xiàn)過由于引壓不暢造成機組安全運行。此后將此處檢修改造,將壓力開關和變送器信號分別輸出,但是這2個信號仍從同一測點采集數(shù)據(jù),因此仍不能排除引壓不暢造成假信號的故障。②由于靜葉執(zhí)行機構自1996年投用以來,已存在老化現(xiàn)象,在30%以下開度線性不好,在30%以下開度限位不準確存在稍微跑位現(xiàn)象,也可造成喉部壓差低的現(xiàn)象。③由于靜葉執(zhí)行機構是風動調節(jié),要求的氣源壓力為0.4 M~0.7 MPa,實際上靜葉執(zhí)行機構的供風壓力為0.35 MPa,執(zhí)行機構動力供應存在缺陷可能造成靜葉執(zhí)行機構存在偏差。

經(jīng)過近4 h的觀察,喉部差壓均≥5 kPa,并再無波動現(xiàn)象,系統(tǒng)投入自動運行,并采取2個措施:①儀表工放空喉部差壓并將測壓點徹底排空。②操作人員加強監(jiān)盤,將軸流風機入口靜葉開度控制在30%以上調整操作,小風量時利用防喘振閥控制主風流量。

3.2 主風機靜葉執(zhí)行機構跑位

(1)故障現(xiàn)象。2015年1月20日中午12時05分,主風機組靜葉控制閥在輸出操作無任何變化的情況下,閥位回訊逐漸變小,現(xiàn)場實際閥位發(fā)生跑位,靜葉控制閥不斷關小,從正常設定閥位35%關至24.7%,之后停止波動。隨后,操作人員不斷增加開度設定值,最終于12時29分將現(xiàn)場閥位恢復至與設定值一致的正常控制狀態(tài)。

(2)原因分析與處理措施。2015年1月20日故障主風機組入口靜葉往關小的方向關閉,機組的喉部差壓降低,但喉部差壓最低僅降到3.7 kPa,未達到防喘振控制系統(tǒng)所要求的聯(lián)鎖值2 kPa,故聯(lián)鎖未動作;反再崗位靠降量維持操作,待切換至備用主風機后恢復正常生產(chǎn)操作。為方便進一步檢查故障,通過專用軟件ValveLink對定位器進行在線診斷。

通過觀察行程診斷測試波形圖,確認定位器性能良好,未發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象。經(jīng)過2 d的不間斷觀察,控制閥一直工作狀態(tài)良好。經(jīng)過檢測、分析判斷,傾向于認為控制閥發(fā)生跑位故障可能是由于氣源供風品質較差,定位器在運行一段時間后出現(xiàn)短時噴嘴堵塞現(xiàn)象,造成調節(jié)失靈。根據(jù)判斷分析原因,為改善定位器供風品質,采取了臨時加裝兩組精密過濾器的措施,以進一步保證控制閥長周期工作的可靠性。

事故處理后,軸流風機半年多運行平穩(wěn),軸流風機入口靜葉仍維持30%以上的開度運行,并通過出口防喘振閥共同維持風量,一定程度上影響裝置的能耗。

4 結語

為更大程度準確無誤的保護機組,確保裝置長周期運行,一方面對主風機組參與控制的聯(lián)鎖信號采集元件進行更換,消除儀表虛假信號對生產(chǎn)的影響;另一方面對軸流風機使用多年的防喘振閥在2013年裝置大檢修進行更換,確保機組喘振工況急時消除,杜絕逆流現(xiàn)象的發(fā)生。

[1]楊小鋒.S-3000系統(tǒng)在軸流壓縮機喘振控制中的應用[J].廣東自動化與信息工程,2006(2):29-30.

[2]錢玉洪.軸流風機的防喘振和防逆流保護系統(tǒng)[J].齊魯石油化工,1996(4):294-297.

[3]吳頤軒.緊急停車系統(tǒng)在催化裂化裝置主風機組中的應用[J].風機技術,2005(5):54-57.

TH443

B

〔編輯 李 波〕

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