張敏杰,程 簫,羅 濤
(深圳鈺湖電力有限公司,廣東深圳 518000)
9E燃氣輪機潤滑油系統(tǒng)負壓低問題的解決
張敏杰,程 簫,羅 濤
(深圳鈺湖電力有限公司,廣東深圳 518000)
分析PG9171E型燃氣輪機機組潤滑油系統(tǒng)負壓高的原因,檢查系統(tǒng)密封性、抽油霧分離器壓力調(diào)節(jié)閥,對系統(tǒng)密封性進行簡單處理及關(guān)閉抽油霧分離器壓力調(diào)節(jié)閥,解決了潤滑油系統(tǒng)負壓低的問題,同時提出相關(guān)注意事項。
燃氣輪機;潤滑油系統(tǒng);負壓;抽油霧分離器;改進措施
10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2017.12.14
某廠燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)的2臺燃氣輪機是由美國GE公司制造的PG9171E型機組,余熱鍋爐為杭州鍋爐廠制造,于2004年投產(chǎn),燃機使用原油(2004年底開始燒重油)燃料,2012年底進行油改氣改造,至今已運行50 000多小時。燃氣輪機發(fā)電機組的構(gòu)成,除了燃氣輪機,必須具備相應(yīng)的輔助設(shè)備、控制系統(tǒng)以及保證機組安全、可靠、長期運行的管路系統(tǒng)?;拖到y(tǒng)是燃氣輪機發(fā)電機組的重要系統(tǒng)。9E燃氣輪機發(fā)電機組滑油系統(tǒng)主要是在機組的啟動、正常運行及停機過程中,向燃氣輪機和發(fā)電機的軸承、透平輔助齒輪箱提供數(shù)量充足、溫度和壓力適當(dāng)、清潔的潤滑油,防止軸承燒毀,軸頸過熱造成彎曲而引起振動,潤滑油也供給啟動變扭器作為液壓流體及潤滑用。除此之外,一部分潤滑油分流出來,經(jīng)過過濾后用作液壓控制油或用作液壓控制裝置的控制流體。
1#燃機潤滑油系統(tǒng)自2017年7月負壓呈上升趨勢,導(dǎo)致4#瓦滲油量變大,有進一步劣化趨勢。2017年7,8兩月每日14:00潤滑油箱負壓情況見圖1。
依據(jù)GE運行手冊及多年安全運行經(jīng)驗,1#燃機潤滑油系統(tǒng)負壓應(yīng)維持在(-80~180)mmH2O。若潤滑油系統(tǒng)保持低負壓運行會導(dǎo)致潤滑油從4#瓦、5#瓦滲入發(fā)電機,造成發(fā)電機軸瓦處積油,導(dǎo)致發(fā)電機故障,嚴重時會燒毀發(fā)電機。
圖1 潤滑油箱負壓趨勢
(1)外冷水溫度高。導(dǎo)致潤滑油溫度高,系統(tǒng)內(nèi)煙霧大,導(dǎo)致系統(tǒng)負壓偏低。
(2)外冷水水質(zhì)差。長期運行導(dǎo)致板式換熱器結(jié)垢,影響板式換熱器換熱效果,導(dǎo)致潤滑油溫過高,造成系統(tǒng)負壓偏低。
(3)外冷水管道布置不合理。1#燃機外冷水經(jīng)過汽輪機循環(huán)后再給燃機內(nèi)冷水冷卻,同時燃機先冷卻發(fā)電機再冷卻潤滑油,相較于3#燃機先冷卻潤滑油再冷卻發(fā)電機,冷卻水溫度高,導(dǎo)致潤滑油油溫高,從而導(dǎo)致系統(tǒng)負壓偏低。
(4)環(huán)境溫度高。環(huán)境溫度直接影響外冷水溫度,從而影響潤滑油系統(tǒng)負壓。
(5)潤滑油系統(tǒng)的密封性,1#燃機自2004年投產(chǎn)至今未對潤滑油系統(tǒng)閥門、蓋板、膨脹節(jié)等密封墊進行更換,外部空氣可能從密封性不嚴處滲漏進系統(tǒng),導(dǎo)致系統(tǒng)負壓偏低。
(6)抽油霧分離器濾芯型號和濾芯臟堵,若濾芯精度過高或濾芯臟堵,導(dǎo)致油霧無法及時分離,影響系統(tǒng)負壓。
(7)抽油霧風(fēng)機出力不足,導(dǎo)致油煙無法及時抽出,影響系統(tǒng)負壓。
(8)抽油霧分離器調(diào)節(jié)閥故障,若壓力調(diào)節(jié)閥故障,導(dǎo)致抽油霧分離器故障,影響系統(tǒng)負壓。
(9)取樣位置和儀表故障。
針對上述可能引起潤滑油系統(tǒng)負壓低的原因,利用機組停機檢修,分步驗證,在現(xiàn)場對系統(tǒng)進行相關(guān)檢查。
聯(lián)系濾芯廠家,9月1日濾芯到廠后對1#燃機抽油霧分離器濾芯全部更換,燃機潤滑油系統(tǒng)負壓更換前-80 mmH2O,更換后-105 mmH2O,負壓呈下降趨勢,但至9月8日潤滑油系統(tǒng)負壓下降至-94 mmH2O。
更換全部濾芯后負壓雖然變化,但依然達不到最佳負壓值,懷疑所更換濾芯精度過高,導(dǎo)致系統(tǒng)負壓變化幅度不大,故聯(lián)系廠家,隨后廠家發(fā)2個精度相對大的濾芯,于9月9日晚停機后更換2只新濾芯,更換后潤滑油系統(tǒng)負壓變?yōu)?96.4 mmH2O,更換2只精度大的濾芯后負壓稍微變化。
9月10日晚停機后更換5個濾芯(精度相較于8月31日更換精度大),更換后系統(tǒng)負壓上升至-97.8 mmH2O,更換后負壓雖有上升,但仍未達到最佳值,研究討論決定對剩余12個濾芯進行跟換。9月11日更換濾芯后系統(tǒng)負壓為-98.2 mmH2O,相較之前并未發(fā)生太大變化。持續(xù)觀察一周,發(fā)現(xiàn)更換全部濾芯后潤滑油系統(tǒng)負壓穩(wěn)定在-95 mmH2O,未發(fā)生明顯提升,同時4#瓦滲油情況與8月相比有改善,但效果不明顯。由此可得出,濾芯臟堵和濾芯型號因素不是影響本次系統(tǒng)負壓的決定性因素。
停機后對潤滑油系統(tǒng)的密封性進行檢查,對潤滑油箱人孔蓋板,抽油霧分離器蓋板等密封面處涂抹密封膠處理,同時對1#瓦回油管膨脹節(jié)密封面密封處理,在兩端間隙處先用防火泥塞滿,塞完防火泥后外部用1596平面密封膠進行再密封(圖2)。
打開調(diào)節(jié)閥人孔,檢查閥門開度,顯示閥門并未關(guān)死,該閥門開度約在1/3位置(圖 3)。
調(diào)節(jié)閥是原廠配置,由于建廠比較早此閥門開關(guān)不靈活,故在潤滑油回油管至抽油霧分離器入口前單獨加一個調(diào)節(jié)閥,起調(diào)節(jié)壓力的作用,而 3#機原廠調(diào)節(jié)閥也處于失靈狀態(tài),在2014年檢修時已焊死,每次檢修時,1#燃機調(diào)節(jié)閥此缺陷沒有處理。
由于調(diào)閥調(diào)節(jié)能力失效,在潤滑油回油管至抽油霧分離器入口前加裝調(diào)節(jié)閥,通過調(diào)節(jié)入口調(diào)閥調(diào)節(jié)系統(tǒng)負壓。正常情況下,原抽油霧分離器壓力調(diào)節(jié)閥應(yīng)在關(guān)閉位置。當(dāng)閥門在1/3開度時,用手可以將該閥閥瓣打開。由于閥門處于關(guān)閉位置,彈簧處于壓縮狀態(tài),在彈力和外部空氣作用下,長時間運行彈簧失效,當(dāng)外部作用力>彈簧彈力時,使閥門有了一定開度,導(dǎo)致外部空氣漏入潤滑油系統(tǒng),影響系統(tǒng)負壓。
圖2 1#瓦回油管膨脹節(jié)密封面密封處理
圖3 調(diào)節(jié)閥閥門開度
將原壓力調(diào)節(jié)閥調(diào)整至關(guān)閉位置,對人孔回裝后,密封面涂密封膠。
對管道密封性和原壓力調(diào)節(jié)閥調(diào)整后潤滑油系統(tǒng)負壓從-95 mmH20上升至-138 mmH20,持續(xù)觀察,潤滑油箱負壓穩(wěn)定維持在-138 mmH2O左右。更換濾芯、檢查系統(tǒng)密封性及抽油霧分離器壓力調(diào)節(jié)閥后系統(tǒng)負壓變化見圖4。
圖4 維修后系統(tǒng)負壓變化趨勢
從圖4可看出,更換精度更大濾芯后潤滑油系統(tǒng)負壓有上升,但上升幅度不大,但當(dāng)對抽油霧分離器調(diào)節(jié)閥、油管路密封性檢查處理后潤滑油負壓上升幅度大,負壓穩(wěn)定在-140 mmH2O。
2017年8月對周邊地區(qū)3家同類型機組的電廠進行調(diào)研,3家電廠對風(fēng)機進行了改造,更換功率更大風(fēng)機(原7.5 kW更換為12 kW)。同時考慮2017年4月1#燃機大修期間對抽油霧風(fēng)機進行檢修,可能在安裝過程中存在風(fēng)機葉輪和抽風(fēng)管道中心偏差,裝配工藝及風(fēng)機本身出力可能導(dǎo)致風(fēng)機出力不足,從而影響系統(tǒng)負壓。
1#,3#燃機使用的外冷水為循環(huán)水,循環(huán)水來水為水庫水,循環(huán)水在廠內(nèi)循環(huán)后通過冷卻塔風(fēng)機與空氣進行自然冷卻。對比深圳地區(qū)7,8,9月平均溫度與1,2,12月的3個月平均溫度,平均溫度相差15℃,外冷水溫度相差10℃,潤滑油溫度相差7℃。潤滑油溫度低,系統(tǒng)中產(chǎn)生的油煙較小,系統(tǒng)負壓上升。所以外冷水溫度及外冷水水質(zhì)直接影響潤滑油系統(tǒng)溫度。
現(xiàn)場潤滑油箱負壓顯示計和潤滑油箱壓力變送器及抽油霧風(fēng)機壓力變送器發(fā)現(xiàn),3個壓力相對誤差≤3%,故不存在儀表故障因素影響潤滑油系統(tǒng)負壓。
GE運行手冊運行標準為-50~180 mmH2O,同時8月對周邊幾家電廠潤滑油系統(tǒng)負壓情況調(diào)研,系統(tǒng)負壓均維持在-130 mmH2O運行。對1#燃機潤滑油系統(tǒng)更換濾芯、檢查抽油霧分離器調(diào)節(jié)閥及油管路密封性后,系統(tǒng)負壓維持-140 mmH2O上下運行,抽油霧風(fēng)機未抽出大量油煙,同時4#,5#瓦滲油情況得到改善,基本不滲漏。由此可知影響系統(tǒng)負壓的因素有:
(1)更換濾芯后負壓雖有提升,但提升不夠明顯,故濾芯型號及濾芯臟堵程度是影響負壓的因素,但不是根本原因。
(2)對系統(tǒng)密封性、抽油霧分離器壓力調(diào)節(jié)閥檢查,對系統(tǒng)密封性進行簡單處理及關(guān)閉抽油霧分離器壓力調(diào)節(jié)閥后,系統(tǒng)負壓上升明顯,系統(tǒng)能穩(wěn)定運行,且4#瓦密封面不滲漏,能滿足要求。
(3)潤滑油溫度直接影響系統(tǒng)負壓,解決潤滑油油溫高的關(guān)鍵是解決外冷水水溫。
綜合上述分析,更換濾芯,檢查系統(tǒng)密封性及關(guān)閉抽油霧分離器調(diào)節(jié)閥后,系統(tǒng)負壓從-80 mmH2O上升至-140 mmH20,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,能達到要求,4#,5#密封面滲油處明顯改善,基本不滲漏,降低事故發(fā)生的可能性。
(1)針對可能引起1#燃機潤滑油系統(tǒng)負壓升高的原因?qū)で髾C會進一步查找,證實并尋求解決方案。
(2)對1#,3#燃機潤滑油系統(tǒng)油管道膨脹節(jié)、密封墊片等密封件尋找機會進行更換。
(3)對冷卻水系統(tǒng)展開調(diào)研工作,1#燃機先冷卻發(fā)電機再冷卻潤滑油,3#燃機先冷卻潤滑油再冷卻發(fā)電機,導(dǎo)致1#燃機相較3#燃機潤滑油溫度高,冷卻水系統(tǒng)布置不一樣造成系統(tǒng)負壓差異??梢詫?#燃機冷卻水系統(tǒng)提出改造,以改變1#燃機潤滑油系統(tǒng)潤滑油溫度,潤滑油溫度降低產(chǎn)生油霧也會相應(yīng)減少,對負壓降低也會有幫助。
(4)對4#,5#瓦油檔間隙進行調(diào)整,確保瓦間隙最優(yōu),同時在密封空氣管路上加裝壓力調(diào)節(jié)閥,確保密封空氣壓力能夠確保系統(tǒng)的密封性良好。
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〔編輯 李 波〕