霍世偉
[摘要]:本文從設(shè)備概況、系統(tǒng)配置、軟件設(shè)計、應用效果等方面介紹了PLC在碎礦工段順序自動控制系統(tǒng)中的應用。
[關(guān)鍵詞]:S7-200PLC;順序控制;軟件設(shè)計
1、設(shè)備概況:
呼倫貝爾山金礦業(yè)有限公司3000t/d選礦廠采用了SABC碎磨工藝(不受礦石含泥含水的影響、單系列處理能力高)、分段浮選分段回水工藝(生產(chǎn)用水在廠房內(nèi)循環(huán))以及尾礦膏體排放、冰下放礦工藝等國際一流、國內(nèi)領(lǐng)先技術(shù)。其中碎礦工段主要包括重型板式給礦機、1#皮帶輸送機、顎式破碎機、2#皮帶輸送機及除塵器等幾類重要設(shè)備,每臺設(shè)備有獨立的控制柜,物料輸送流程如下:
重型板式給礦機→1#皮帶輸送機→顎式破碎機→2#皮帶輸送機
自重型板式給礦機至2#皮帶輸送機末端距離約為140米,因控制柜安裝位置比較分散,設(shè)備完全啟動起來需要15-20分鐘左右,并且還需要人為控制啟動順序并保證物料輸送正常,當后序工段出現(xiàn)問題無法及時停止前序工段,造成堆料或者堵料,此時通過PLC來控制碎礦工段設(shè)備的順序啟停顯得尤為重要。
2、系統(tǒng)配置
2.1 主要設(shè)備配置說明
依據(jù)碎礦工段設(shè)備分布情況,運用了集中控制的方式,集控室安裝控制操作臺一面,使用S7-200PLC(主機單元型號為:6ES7 214-2BD23-0XB8)一臺,14路開關(guān)量輸入/10路開關(guān)量輸出;擴展單元(型號為:6ES7 223-1PL22-0XA8)一塊,16路開關(guān)量輸入/16路開關(guān)量輸出;威綸通觸摸屏(型號為:MT6100i)一塊;操作臺臺面設(shè)置有就地單機控制/遠程單機控制/遠程自動控制轉(zhuǎn)換開關(guān),單臺設(shè)備啟動停止按鈕和運行故障指示燈,一鍵啟動/一鍵停止,急停按鈕等進入PLC檢測或者通過PLC輸出控制指示。
2.2主要設(shè)備功能說明
2.2.1 PLC主機及擴展單元一方面完成碎礦工段設(shè)備的就地、遠程、運行、故障、皮帶拉繩開關(guān)、皮帶跑偏開關(guān)、皮帶打滑等信號的采集,同時采集集控操作臺上工作方式、啟動/停止按鈕、急停等輸入信號,另一方面將PLC運算的后的輸出作用于設(shè)備的啟動和停止以及集控操作臺上的運行、故障指示燈。
2.2.2 觸摸屏完成與PLC的通訊,既能顯示設(shè)備運行的工作狀態(tài),同時可以設(shè)定設(shè)備順序啟動以及停止時的時間間隔,又能記錄設(shè)備發(fā)生故障時的信息。
3、軟件設(shè)計
3.1控制系統(tǒng)達到的要求:
為保證碎礦工段的高效、安全運行,在本次PLC改造系統(tǒng)設(shè)計中考慮以下幾個方面:
3.1.1重型板式給礦機、1#皮帶輸送機、顎式破碎機、2#皮帶輸送機等設(shè)備應按照物料輸送的逆序啟動和順序停止。
3.1.2設(shè)備在就地單機控制、遠程單機控制、遠程自動控制三種模式下運行,必須按照各種模式設(shè)定的程序運行,防止誤操作運行。
3.1.3設(shè)備在遠程自動控制模式下,碎礦工段設(shè)備啟動和停止過程中,相應的時間間隔應合理設(shè)置,一般在檢測到前一工序運行或者停止信號時,間隔0-10S啟動或者停止下一工序為宜,時間間隔還可以根據(jù)生產(chǎn)實際情況在觸摸屏上進行設(shè)定。
3.1.4設(shè)置兩個急停開關(guān),一個用于控制重型板式給礦機和1#皮帶輸送機緊急情況下的停車控制,一個用于整個系統(tǒng)緊急情況下的停車控制。
3.1.5當PLC檢測到單臺設(shè)備故障停機時,物料輸送前端設(shè)備應立即停車,物料輸送后端設(shè)備經(jīng)延時自動停車。
3.1.6當PLC出現(xiàn)故障時,滿足應急開車功能。
3.1.7觸摸屏既能顯示設(shè)備運行的工作狀態(tài),又能記錄設(shè)備發(fā)生故障時的信息。
3.2系統(tǒng)運行模式
3.2.1就地單機控制
在此工作模式下,先將操作臺就地單機控制/遠程單機控制/遠程自動控制模式開關(guān)打在就地單機控制,操作某臺設(shè)備時,將此控制設(shè)備上的就地/遠程開關(guān)打在就地位置,可以通過控制設(shè)備上的啟動/停止按鈕來操作設(shè)備,控制柜里的各種安全保護均保留。此種工作模式多用于單臺設(shè)備的檢修與維護,不受集控室的遠程控制,檢修完畢后將控制設(shè)備上的就地/遠程開關(guān)打在遠程位置,將控制權(quán)歸還給集控室。
3.2.2遠程單機控制
在此工作模式下,先將操作臺就地單機控制/遠程單機控制/遠程自動控制模式開關(guān)打在遠程單機控制,操作某臺設(shè)備時,可以通過集控室操作上的某臺設(shè)備的啟動/停止按鈕來操作,控制柜里的各種安全保護均保留,此時還應注意此控制設(shè)備上的就地/遠程開關(guān)打在遠程位置,此種工作模式多用于單臺設(shè)備依次啟動/停止控制。
3.2.2遠程自動控制
在此工作模式下,先將操作臺就地單機控制/遠程單機控制/遠程自動控制模式開關(guān)打在遠程自動控制,可以通過集控室操作上的一鍵啟動/停止按鈕來操作,控制柜里的各種安全保護均保留,此時還應注意此控制設(shè)備上的就地/遠程開關(guān)打在遠程位置,此種工作模式用于生產(chǎn)過程中的自動控制運行。
4、應用效果
通過現(xiàn)場使用情況來看,改造后的順序自動控制系統(tǒng)在我公司碎礦工段的應用,極大提高了設(shè)備運行的安全性和高效性,同時降低了成本,主要表現(xiàn)在以下幾個方面:
1順序自動控制系統(tǒng)投入以后,避免了原來因某一設(shè)備故障時,物料輸送方向前一工序不立即停車,造成的堵料和堆料故障。
2碎礦工段設(shè)備完全啟動運行時間由原來15-20分鐘減少到目前的不到2分鐘,大大降低了設(shè)備空運轉(zhuǎn)時間,避免了電能浪費。
3順序自動控制系統(tǒng)投用以后,系統(tǒng)運行可靠,系統(tǒng)的故障率較原來大幅降低,生產(chǎn)效率得到大幅度提高。
4觸摸屏的使用,使設(shè)備運行狀況更加直觀,便于操作人員及時掌握各設(shè)備的運行情況和快速判斷問題,為生產(chǎn)提供可靠依據(jù)。
5、結(jié)語
此次PLC在碎礦工段順序自動控制系統(tǒng)中的應用,取得了良好的效果,設(shè)備運行的安全性和可靠性得到了提高,設(shè)備故障率大幅度降低,生產(chǎn)效率得到了提高,同時減少人員的誤操作,大大降低了工人的勞動強度,后續(xù)我們將在目前的基礎(chǔ)上進一步完善,將更加安全可靠的控制系統(tǒng)用于生產(chǎn)當中,推動PLC在各類生產(chǎn)工序自動化系統(tǒng)中的應用。
[參考文獻]:
[1]李言武。可編程控制技術(shù),北京郵電大學出版社,2015年
[2]廖常初。S7-200PLC編程及應用第2版,機械工業(yè)出版社,2016年
[3]劉敏 鐘蘇麗??删幊炭刂破骷夹g(shù)項目化教程第2版,機械工業(yè)出版社,2013年
[4]Step7 MicroWIN編程手冊
[5]EasyBuilder8000使用手冊endprint