朱東華 楊興 杜峰 龐哲忠 康文軍 李偉
【摘 要】隨著煙草企業(yè)精細(xì)化管理水平的不斷提升,對(duì)產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量的管理要求越來越高。針對(duì)我廠制絲貯柜進(jìn)出料作業(yè)存在混料現(xiàn)象,我們通過研發(fā)了一種防混料裝置,有效杜絕了產(chǎn)品過程加工中存在的質(zhì)量隱患,從長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮具有十分重要的意義。
【關(guān)鍵詞】擋料裝置;聯(lián)鎖;自動(dòng)控制;報(bào)警功能
制絲線貯柜設(shè)置的工藝目的是將不同品牌、等級(jí)的葉片進(jìn)一步均勻混配,能夠有效平衡物料的含水率和溫度,使前工序所添加的香糖料充分被物料吸收,并調(diào)節(jié)和平衡加工時(shí)間。貯存的進(jìn)料方式是正、反向往復(fù)條播布料,貯柜的布料行車與貯柜底帶間均存在1.5米的落差,物料從布料行車上落入貯柜時(shí),有一部分的物料就會(huì)濺落在出料皮帶機(jī)上,混入正在生產(chǎn)的其他物料中造成混料隱患,為消除貯柜進(jìn)出料時(shí)混料的質(zhì)量隱患,縮短人工清掃頻次,將此問題作為課題進(jìn)行研究。
一、造成混料的原因
在制絲生產(chǎn)過程中,通常都是4組貯柜共用一條出料皮帶,當(dāng)一個(gè)貯柜在出料,而另一個(gè)貯柜需進(jìn)料時(shí),由于布料行車與柜體底帶有一定的落差,有一小部分的物料就會(huì)從鋪料行車上濺落至出料皮帶上,因此就會(huì)造成混牌混料等質(zhì)量隱患。我們以一組貯葉柜為例,假如1#貯柜正在進(jìn)料而2#貯柜出料時(shí),1#貯柜鋪料行車上的物料就會(huì)拋向貯柜出料端,散落至正在出料的皮帶機(jī)上(見圖1),造成煙葉混料現(xiàn)象,每批次生產(chǎn)結(jié)束,操作工需進(jìn)行清掃,這樣就會(huì)延誤生產(chǎn)時(shí)間,降低生產(chǎn)效率。
二、預(yù)防策略
2.1通過研究,自行設(shè)計(jì)了1套防混料擋料裝置,由人防向技防轉(zhuǎn)變。該裝置與貯柜出料底帶、撥料輥進(jìn)行聯(lián)鎖,實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化控制(見下圖2)。消除貯柜作業(yè)過程中的混料質(zhì)量隱患降為0次,進(jìn)柜時(shí)混料量為0kg/批。
2.2設(shè)計(jì)原理
2.2.1在貯柜出料端上方安裝一個(gè)杠桿式支架,用來固定氣缸;按照翻板開度的比例設(shè)置了一個(gè)“長(zhǎng)短臂V型杠桿式”連桿,一端用于連接氣缸,另一端用于連接的翻板,采用三角形連桿進(jìn)行連接,通過氣缸伸縮控制翻板開關(guān);同時(shí)設(shè)計(jì)了自控及報(bào)警裝置,氣缸的控制采用壓縮空氣推動(dòng)氣缸活塞桿做伸縮運(yùn)動(dòng)。
2.2.2當(dāng)貯柜需要進(jìn)料時(shí),氣缸活塞桿伸出,通過連桿將翻板提升,貯柜出料口關(guān)閉,即可防止煙葉從貯柜出口端濺落到出料傳送皮帶上;當(dāng)物料達(dá)到工藝貯存時(shí)間需要出柜時(shí),氣缸活塞桿收縮,通過連桿帶動(dòng)將翻板打開,貯柜物料可以正常出料。若檢測(cè)元件檢測(cè)到翻板打開或關(guān)閉不到位時(shí),通過信號(hào)反饋發(fā)出報(bào)警。
2.2.3為了避免執(zhí)行氣缸誤動(dòng)作造成堵料問題,對(duì)該裝置與貯柜出料底帶進(jìn)行聯(lián)鎖控制。通過程序控制壓縮空氣管路中的電磁閥,實(shí)現(xiàn)氣缸自動(dòng)動(dòng)作,在該貯柜進(jìn)料及貯料時(shí),氣缸帶動(dòng)翻板門將貯柜出料口擋住,防止物料掉落至出料皮帶;當(dāng)該貯柜出料時(shí),氣缸帶動(dòng)翻板門將貯柜出料口打開,物料正常進(jìn)入出料皮帶,正常打開及關(guān)閉畫面已編入中控畫面。
2.3自動(dòng)控制
氣缸上安裝的磁力檢測(cè)開關(guān),檢測(cè)氣缸打開到位及關(guān)閉到位,且將信號(hào)送至輸入模塊。同時(shí)在程序中限定,如果氣缸執(zhí)行打開動(dòng)作,無(wú)打開到位信號(hào)反饋或打開與關(guān)閉信號(hào)同時(shí)反饋,則認(rèn)為該裝置出現(xiàn)故障;反之,如果氣缸執(zhí)行關(guān)閉動(dòng)作,無(wú)關(guān)閉到位信號(hào)或同時(shí)有打開和關(guān)閉到位信號(hào),則認(rèn)為該裝置出現(xiàn)故障;上述故障將在控制畫面中自動(dòng)彈出(見截圖1),且程序限定不允許該貯柜執(zhí)行出柜動(dòng)作,需將故障消除后方可正常出料。對(duì)該段控制程序做出修改(見圖3)。
三、改進(jìn)效果
3.1改造后,進(jìn)柜作業(yè)料時(shí)每批次進(jìn)柜物料濺落出料皮帶重量降為0kg,消除了混料現(xiàn)象,而且每批次上產(chǎn)結(jié)束不再需要人工清理。
3.2通過增設(shè)了1#葉柜防混料擋料裝置,由人防向技防轉(zhuǎn)變,該裝置與貯柜鋪料行車進(jìn)行連鎖,能夠?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)化控制。
3.3新型防混料擋料裝置研制成功,消除了制絲線貯柜作業(yè)過程中的質(zhì)量隱患,并可在制絲線各貯柜進(jìn)行推廣應(yīng)用。
四、研究結(jié)論
通過自行設(shè)計(jì)了1套自動(dòng)控制的防混料擋料裝置,有效預(yù)防貯柜作業(yè)是的混料隱患,為確保產(chǎn)品的過程質(zhì)量起到了積極作用。
【參考文獻(xiàn)】
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2.《新卷煙規(guī)范》 中央文獻(xiàn)出版社2003.4.