雷文華 張文博
(中車資陽機(jī)車有限公司鍛造事業(yè)部,四川641301)
搖臂的三維模型見圖1。
此鍛件長度達(dá)到了480 mm以上,寬度接近200 mm,厚度接近110 mm。鍛件模型的重量計算為21.6 kg。對比我們之前的280柴油機(jī)搖臂見圖2。
圖1 搖臂的三維模型Figure 1 3D model of rocker arm
圖2 柴油機(jī)搖臂Figure 2 Rocker arm of diesel engine
280柴油機(jī)搖臂的長度為263.2 mm,寬度為103.5 mm,厚度為50 mm,重量僅為4.4 kg。280柴油機(jī)搖臂是已知大型柴油機(jī)搖臂鍛件中較大的鍛件了,但本文論述的搖臂鍛件無論是在尺寸還是重量上都更大、更重,結(jié)構(gòu)上也更復(fù)雜。
鍛件截面變化如圖3所示??梢钥闯觯懠慕孛孀兓^大,特別是最大截面達(dá)到了某些截面的4倍,極大的增加了鍛造的難度。
圖3 鍛件截面面積變化Figure 3 Sectional area changes of forging
搖臂鍛件的材質(zhì)為42CrMoA,原材料的標(biāo)準(zhǔn)按GB/T 3077—1999。鍛件熱處理要求是正火+調(diào)質(zhì),力學(xué)性能要求如表1所示。
表1 力學(xué)性能要求Table 1 Mechanical property requirement
鍛件需要在指定位置打印產(chǎn)品標(biāo)記和檢測標(biāo)記。
鍛件尺寸公差為:長度方向+3.7/-1.9 mm,直徑方向+3.0/-1.5 mm,高度方向+2.4/-1.2 mm,厚度方向+2.7/-1.3 mm。
錯移≤1.4,殘余飛邊≤1.7,彎曲≤1.4。
處理打磨區(qū)域的毛刺。
3.1 設(shè)備噸位的選擇
通過三維建模,分析鍛件模型重量為21.6 kg,預(yù)估鍛件在5 t鍛錘上生產(chǎn)。按5 t鍛錘的模具飛邊槽的標(biāo)準(zhǔn),鍛件在飛邊槽充滿一半的情況下,鍛件投影圖如圖3所示。
圖3 鍛件投影圖Figure 3 Projection drawing of forging
經(jīng)計算鍛件需要的設(shè)備噸位約為4 t,故選用5 t鍛錘是合適的。
3.2 坯料的規(guī)格選擇
根據(jù)鍛件截面的情況,加上飛邊槽面積的1/2,確定下料的規(guī)格為?140 mm左右。
3.3 出坯方案的確定
由于鍛件的截面變化大,中間大兩頭小,一火次鍛造較困難,模鍛前需要進(jìn)行1次出坯,按5 t鍛錘的模具飛邊槽設(shè)計標(biāo)準(zhǔn),鍛件在飛邊大約充滿1/2飛邊槽的情況下,分析模型重量約為25.5 kg,考慮兩火次鍛造,試模下料重量暫定為27 kg。
根據(jù)鍛件截面變化圖,可以初步確定鍛件料的分布,三維建模的出坯見圖4。
圖4 鍛件三維建模圖Figure 4 3D modeling drawing of forging
3.4 鍛造工藝方案
(1)鍛件因為兩端都需要拔料,一次完成拔料、終鍛有很大困難。一般在模鍛時可以一次性完成拔出一端,然后終鍛兩個工序。
(2)工藝方案考慮為先出坯,然后打磨出坯的尖棱、尖角及折疊等出坯缺陷。
(3)根據(jù)鍛件的形狀,需要在模鍛前,先卡壓坯料,使坯料更接近鍛件的形狀。同時也可以達(dá)到去除氧化皮的目的。
(4)卡壓后坯料再進(jìn)行一次拍扁,更能覆蓋鍛件的型腔。同時也把另兩面的氧化皮清除一次,使鍛件的表面質(zhì)量更好。
(5)工藝方案的優(yōu)化。根據(jù)鍛件的截面變化,鍛件的兩端截面積基本相等,所以出坯時,考慮將兩端的拔料直徑統(tǒng)一,少使用一副拔料的工裝。同時借用其它鍛件的拔料壓鐵,使坯料的圓弧過渡更光滑,避免坯料卡壓后出現(xiàn)夾層。
(6)工藝流程的確定。根據(jù)鍛件的技術(shù)要求和簽訂的訂貨協(xié)議,工藝流程如下:
下料→加熱→出坯→檢查→打磨→加熱→模鍛→切邊→檢查→拋丸→檢測→打磨→熱處理(正火+調(diào)質(zhì))→拋丸→打標(biāo)記→檢查→精拋→噴漆→包裝。
3.5 模具設(shè)計
根據(jù)確定的鍛造方案,鍛模的上下模建模如圖5所示。
(a)上模(b)下模圖5 鍛模的上下模建模Figure 5 Modeling of upper and lower die of forging die
為了布局卡壓型腔和拍扁平臺,模具采用三導(dǎo)鎖設(shè)計,在操作者方向布置1個導(dǎo)鎖。
(1)在試模時,分別準(zhǔn)備了重量為27 kg、28 kg、29 kg三種重量的坯料,因為常用規(guī)格料是?150 mm,所以只能選用?150 mm的規(guī)格料。
(2)出坯時,發(fā)現(xiàn)拔短的一端料時有窩心的現(xiàn)象。
(3)模鍛時,第一次終鍛后,鍛件厚度超出上公差1~1.5 mm,切邊后復(fù)錘一次,尺寸就達(dá)到鍛件尺寸公差范圍。
(4)從試模的效果看,鍛件的下料重量選擇28 kg比較合適。
(a)上模(b)下模
圖6 鍛模飛邊槽改進(jìn)示意圖
Figure 6 Sketch map of improved flash gutter of forging die
(5)在模鍛過程中,通過卡壓和拍扁后,坯料上的氧化皮基本脫落,工藝上規(guī)定鍛造過程中撒鋸末面,鍛件表面最終經(jīng)過拋丸后,基本上沒有氧化皮坑,表面質(zhì)量相當(dāng)好。
依據(jù)試模情況,存在的主要問題是:1)出坯時,?150 mm規(guī)格的料直接拔出短的一端,出現(xiàn)窩心。2)模鍛時一次打不靠,局部的飛邊已經(jīng)充滿飛邊槽的倉部,需要復(fù)錘,鍛件尺寸才能達(dá)到公差范圍內(nèi)。
針對以上問題,采取以下措施:
(1)在出坯時,先將料自由鍛鍛至?140 mm,再進(jìn)行兩端的拔料,避免拔料窩心。
(2)針對打不靠的情況,經(jīng)過討論,采取修改鍛模的飛邊槽的方式。將飛邊槽的倉部加深,上下模各1.5 mm,另將沒有導(dǎo)鎖的一端飛邊槽倉部拉通,方便多余的料流出修改后的上下模。鍛模飛邊槽改進(jìn)示意圖如圖6所示。
通過改進(jìn)模具,保證了鍛件能夠一次性打靠,使產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到要求。該鍛件已經(jīng)實現(xiàn)了批量生產(chǎn)。
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