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前擺臂沖壓仿真分析及其工藝驗證

2018-01-25 05:32劉裕中吳雄偉鄧國朝謝國文廣州汽車集團股份有限公司汽車工程研究院
鍛造與沖壓 2018年2期
關鍵詞:薄率拉延轉角

文/劉裕中,吳雄偉,鄧國朝,謝國文·廣州汽車集團股份有限公司汽車工程研究院

為適應底盤零部件的輕量化需求,保證產(chǎn)品使用要求,因此需要使用更高強度等級的材料,由此給產(chǎn)品的沖壓成形帶來了更大的難度。本文針對CP800前擺臂沖壓工藝進行可行性分析,發(fā)現(xiàn)采用以往的沖壓工藝,無法解決前擺臂局部翻邊開裂的問題,通過增加一套預成形模具,解決了局部翻邊開裂的問題,并在模具調試階段得到驗證。

圖1為某車型底盤前擺臂,零件尺寸為480mm×235mm×40mm,其中轉角部位翻邊為伸長翻邊,此處翻邊易出現(xiàn)開裂問題,翻邊局部示意圖如圖2所示,翻邊高度為19mm,轉角半徑為23mm。零件料厚為2.5mm,材料為CP800,材料參數(shù)見表1。

圖1 底盤前擺臂

圖2 局部翻邊高度

表1 CP800 材料參數(shù)信息

傳統(tǒng)翻邊方案分析

前擺臂沖壓工藝方案制定

總結過往翻邊經(jīng)驗,在直接翻邊時,翻邊高度H>R/3時(R為轉角半徑),翻邊易出現(xiàn)開裂,而前擺臂的翻邊高度與轉角半徑基本一致,不適合用直接翻邊成形的方案。解決這種高翻邊開裂問題的傳統(tǒng)方法是先將翻邊通過拉延成形出一部分形狀,待修邊完成后,再進行翻邊成形,通過這種工藝方法,可以做到翻邊高度H>R/3。根據(jù)此方法,初步制定前擺臂沖壓工藝方案為:落料→成形→切邊沖孔→翻邊整形。

拉延分析結果

三維CAD中完成建模后,導入AutoForm軟件進行模型設置,圖3為拉延分析模型。拉延工序分析結果及減薄率如圖4所示,分析結果表明此處最大減薄率為11.5%,成形性良好。

圖3 拉延分析模型

圖4 拉延工序分析結果及減薄率

翻邊分析結果

整形工序在修邊工序之后開展,三維CAD完成工藝建模后,導入AutoForm軟件進行仿真模型設置,整形分析模型如圖5所示。整形工序分析結果及減薄率如圖6所示,分析結果表明此翻邊處最大減薄率為29.3%,易形成開裂。通過分析距鐓死點10mm處的模擬過程(圖7)可知,距鐓死點10mm時,材料減薄率為18.3%,此時翻邊開始開裂。實際沖壓調試時,此處翻邊存在開裂,開裂位置與實際分析結果一致,如圖8所示。

圖5 整形分析模型

圖6 整形成形性及減薄率

圖7 距鐓死點10mm位置分析結果圖

翻邊開裂原因及解決思路

翻邊部位應變分析

翻邊部位的應變狀態(tài)圖如圖9所示,主應變?yōu)檠胤呏荛L方向,次應變?yōu)檠胤吀叨确较?,說明材料在向下翻邊的過程中,由于翻邊位置材料不足,翻邊邊緣位置周長方向變形量大,使得材料局部減薄嚴重,并最終導致開裂。

圖8 實際沖壓結果

圖9 翻邊部位應變狀態(tài)

翻邊開裂解決措施

要解決此處翻邊位置開裂,分析影響此處翻邊開裂的因素,主要是受翻邊高度H,轉角半徑R決定,但是由于產(chǎn)品設計約束,翻邊高度H以及轉角半徑R均無法更改,因此只能通過工藝的手段解決此處翻邊開裂。要解決此處翻邊開裂,就要使得此處材料在翻邊前與翻邊后的線長變化量盡量小,從而使此處材料延展量小,避免開裂。常用方法有兩個:方案1,在拉延工序增加儲料包,翻邊時降低翻邊線長變化量;方案2,通過多次拉延,盡量拉延到與翻邊接近狀態(tài),降低翻邊線長變化量。

方案1分析結果

在拉延工序上的紅圈位置,增加工藝儲料包,可以降低翻邊線長的變化量,從而達到解決翻邊開裂的問題,如圖10所示。拉延分析結果表明此翻邊處最大減薄量為10%,成形狀態(tài)良好,如圖11所示。翻邊分析結果表明此處翻邊最大減薄量為30%,翻邊開裂如圖12所示。

方案1分析結果表明,此處由于產(chǎn)品翻邊變形量太大,即使后期多輪優(yōu)化此處儲料凸包,仍無法解決此處翻邊開裂問題,因此方案1無法解決此處翻邊開裂問題。

圖10 方案1局部增加儲料包

圖11 方案1拉延成形性及減薄率

圖12 方案1整形成形性及減薄率

方案2分析結果

通過增加一套預成形模具,使第二序產(chǎn)品拉延后的狀態(tài)盡量與翻邊狀態(tài)接近,降低翻邊線長變化量,方案2增加的預成形凸包如圖13所示。方案2的關鍵在于增加預成形凸包,從而為第二序成形儲存足夠的材料(直接拉延第二序產(chǎn)品將開裂),修邊工序沿著第二序的圓角根部修邊到位,最后翻邊工序只需要將圓角部位成形到位即可。

圖13 方案2增加預成形凸包

方案2中第二序成形最大減薄量為12%,成形狀態(tài)良好,如圖14所示。翻邊分析結果表明此處翻邊最大減薄量為20%,如圖15所示。采用方案2實際翻邊狀態(tài)良好,翻邊不開裂,實際沖壓結果如圖16所示。

圖14 方案2二次成形性及減薄率

圖15 方案2翻邊成形性及減薄率

圖16 方案2實際沖壓結果

結論

⑴CP800級別的材料成形困難,在前擺臂轉角位置,翻邊高度大,轉角半徑小,采用以往的工藝方案難以成形到位。

⑵采用增加儲料凸包的方法,對前擺臂轉角位置翻邊開裂沒有實質性的改善,主要是由于此處翻邊變形量太大,局部位置空間有限,儲料包儲料量有限。

⑶增加一套預成形模具,可以為第二序成形儲存足夠的材料,使第二序成形后的狀態(tài)盡量接近產(chǎn)品最終狀態(tài)。

⑷采用這種沖壓工藝方法,可以為其他大深度、小轉角半徑的翻邊成形提供借鑒。

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