李筱旻
(上海申通地鐵集團有限公司,上海 200030)
隨著城市軌道交通建設(shè)的高速發(fā)展,網(wǎng)絡(luò)化地鐵幾乎遍布上海市的每一個角落,肩負(fù)著城市主動脈的重任.隨著城市的快速發(fā)展,近年來地鐵沿線建設(shè)井噴式發(fā)展,由于地鐵旁建設(shè)項目極高的商業(yè)價值及項目體自身用地利用率的最大化,隨之而來的近距離工程樁施工越來越多.此類項目施工難度大、風(fēng)險高,施工稍有不慎,就會造成地鐵車站和盾構(gòu)隧道的較大變形[1].本文結(jié)合上海市南京東路179街坊老房改造項目,對近距離已運營二號線區(qū)間隧道邊樁基施工的敏感性參數(shù)和施工技術(shù)進行綜合分析,考慮樁基施工對鄰近地鐵隧道的影響,采用車載反循環(huán)鉆機工藝,確保工程施工優(yōu)質(zhì)、安全與快速的同時,保護地鐵運營的安全[2],對施工過程全程監(jiān)控,施工數(shù)據(jù)綜合分析,與常規(guī)工藝對比研究,總結(jié)了此類工程樁的施工要點,以期對類似區(qū)間近距離工程樁施工有借鑒價值.
上海市黃浦區(qū)南京東路179號地塊拆改留保護整治試點項目系黃浦區(qū)179號商業(yè)舊區(qū)改造地塊,位于“中華商業(yè)第一街”南京東路東段南側(cè),江西中路、四川中路之間,距離“萬國建筑博覽群”外灘僅有一個街區(qū)之隔,屬外灘歷史文化風(fēng)貌保護區(qū)范圍.項目為綜合性高檔商業(yè)街區(qū),由一新建地下室、一幢新建七層商業(yè)建筑和多幢保留(保護)建筑改造組成,具體包括保護建筑美倫大樓、中央商場、新康大樓、華僑大樓和新建新康大樓等建筑.
項目基坑北側(cè)南京東路下有地鐵二號線南京東路站與陸家嘴站的區(qū)間隧道,區(qū)間隧道φ6.2 m,隧道頂埋深由西向東從13 m逐漸下降至16 m.基坑與南線隧道的最小距離為43.4 m,與北線隧道的最小距離為55.1 m.基坑開挖面距南京東路40~42 m,基坑與南京東路之間為保留的美倫大樓及中央商場等建筑,南京東路下管線密集.
項目基坑施工的前提是對周邊保護性老建筑進行加固,且項目自身系老建筑改建,故基礎(chǔ)加固是整幢老建筑改建的前提,樁基施工又是基礎(chǔ)加固的前提.因而第一階段監(jiān)護作業(yè)重點為前期臨近地鐵側(cè)老建筑內(nèi)樁基施工.該工程難點的復(fù)雜性體現(xiàn)在周邊環(huán)境的復(fù)雜,自身改造施工受場地條件所限,由此采用的施工措施又有其自身帶來的各項施工難點.
(1)周邊管線密集
基地周邊道路下各類市政管線密集,且與基坑距離較近,管線類型又多為危險管線,管線類型以及管線與基坑的距離(見表1).
表1 場地周邊管線表
(2)施工場地小,周轉(zhuǎn)困難
由于美倫大樓、新康大樓、華僑大樓的絕大部分工程樁在原建筑室內(nèi)施工,所以美倫大樓、新康大樓、華僑大樓內(nèi)的工程樁施工操作面凈高需>8 m,以確保工程樁施工機械的運行.施工須預(yù)先配合拆除美倫大樓、新康大樓、華僑大樓的次梁及樓板.
(3)與區(qū)間隧道近,施工風(fēng)險高
項目為地鐵一級監(jiān)護項目,北臨地鐵二號線區(qū)間隧道,基地內(nèi)美倫大樓及中央商場兩棟歷史建筑外墻距地鐵隧道外邊線2 m,該兩棟建筑室內(nèi)托換樁擬采用鉆孔灌注樁[3],樁位距地鐵隧道最近為4 m(見圖1).施工風(fēng)險大,根據(jù)同類工程經(jīng)驗該項目具有塌孔、縮頸風(fēng)險,一旦發(fā)生類似事故則對相鄰的地鐵隧道產(chǎn)生不利影響.
圖1 工程樁與區(qū)間隧道位置關(guān)系圖
(4)環(huán)境保護控制要求高
由于對環(huán)境保護的要求極高與文明施工的要求,工程范圍內(nèi)南京東路商業(yè)一條街,施工車輛行走不便,周邊四川中路為單行道,二號線區(qū)間隧道位處南京東路下,嚴(yán)禁施工重車行走,給施工的便利帶來了一定的麻煩.
為確保樁基施工對區(qū)間隧道擾動可控,原則上須進一步優(yōu)化樁基平面布置,確保與隧道距離超過3 m,要求在地鐵停運前鉆機就位,停運后開始施工,軌道交通二號線是上海最繁忙的地鐵線路,該站停運時間為23 ∶15~次日5 ∶13,地鐵停運時間短,故成樁要求在7 h內(nèi)完成,確保樁基不因地鐵振動造成坍孔而影響地鐵隧道的安全[3].
土體最大變形值必須控制在3 mm以內(nèi),未達標(biāo)不得區(qū)間近距離施工.因此,在遠離地鐵側(cè)先行原位試樁,邊緣位置布設(shè)測斜管,距離工程樁為半徑2 m區(qū)域,收集參數(shù)增加施工熟練度及工效,確保臨近地鐵的樁基施工穩(wěn)定性及時間要求.
樁基施工前在試樁位邊緣位置布置測斜管,測斜管距離工程樁為2 m左右.測量樁基施工不同階段的土體變形數(shù)據(jù),樁周土體變形最大值為1.9 mm,均小于設(shè)計值2 mm.600 mm鉆頭成孔為620~640 mm,無塌孔,混凝土充盈系數(shù)為1.08,垂直度等均滿足設(shè)計和規(guī)范要求.
加強區(qū)間隧道監(jiān)測頻率,施工前布設(shè)自動化監(jiān)測設(shè)備,遵循有點施工制度,過程中實時同步監(jiān)測指導(dǎo)施工,區(qū)間內(nèi)部實時結(jié)構(gòu)觀察,若有數(shù)據(jù)突變,立即停止鉆進,樁孔回填[4].若5 ∶30未完成二清,針對本工程周邊環(huán)境,考慮到地鐵運營安全及周邊管線保護,現(xiàn)場應(yīng)及時采用黃沙進行回填,待原因探明后再重新成孔,若處置時間過程造成監(jiān)測數(shù)據(jù)有進一步變大的趨勢,則應(yīng)采用素混凝土回填后報設(shè)計進行樁位變更.
以往適合本項目的灌注樁施工工藝主要有套管法[5],即在地鐵早晨啟運前,在樁孔中插入護壁鋼管,保護樁孔避免坍孔.該工藝較為成熟,各個環(huán)節(jié)時間的控制有把握.但施工時間較長,一般需2 d;護壁鋼套管難以埋設(shè)且鋼護筒與孔壁之間存在空隙,不能完全避免坍孔;鋼護筒無法回收,造價高.結(jié)合本項目的實際情況,經(jīng)過反復(fù)的試驗和比選,借鑒車載反循環(huán)鉆機工藝,采用新型泵吸反循環(huán)法,將鉆頭切削產(chǎn)生的泥條,通過大功率的泥漿泵吸走,加快成孔速度.其工藝原理(見圖2),由機架上的動力裝置驅(qū)動大直徑空芯鉆桿,頂部動力系統(tǒng)實現(xiàn)對鉆桿的向下壓力,鉆桿帶動切削式鉆頭旋轉(zhuǎn),形成對土體的切削.在切削土體的過程中,將制備好的護壁泥漿注入孔中,同時利用真空泵制造真空,并采用吸泥泵將被鉆頭切削下來的條塊狀渣土隨泥漿從鉆桿內(nèi)部通道吸升,經(jīng)排泥管排出.該工藝的鉆削式反循環(huán)鉆機快速成孔系統(tǒng)的成孔速度比常規(guī)的成孔速度提高2~3倍,可縮短成孔周期,具有孔底沉渣少,清孔快的顯著特點.
圖2 反循環(huán)鉆機工藝
采取“快速鉆削成孔設(shè)備”,其成孔設(shè)備動力裝置可安放于低凈空樁架上,配合漿、泥分離系統(tǒng)使用.切削鉆頭快速均勻地強制分層切削土體,達到快速成孔.對鉆頭刀片、吸漿管坡口角度、泵管及動力裝置進行改良,與傳統(tǒng)鉆頭不同,切削鉆頭采用長齒,能快速將土體切削成泥條.鉆桿頭管腔采用十字形鋼板分割,防止大粒徑渣滓進入鉆桿,并可增加吸渣量,提高成孔速度.通過改變成孔工藝,加快成孔速度.本項目使用切削式鉆頭及防堵鉆桿(見圖3).
圖3 切削式鉆頭及防堵鉆桿
目前上海地區(qū)鉆孔灌注樁施工常規(guī)采用設(shè)備為GPS-10型鉆機,以往的區(qū)間隧道近距離工程樁施工案例中,為確保施工穩(wěn)定及對周邊擾動最小化,通常擬采用在樁孔中插入護壁鋼管,保護樁孔避免坍孔[6].該工藝較為成熟,各個環(huán)節(jié)時間的控制有把握.但施工時間較長,一般需2 d;護壁鋼套管難以埋設(shè)且鋼護筒與孔壁之間存在空隙,不能完全避免坍孔;鋼護筒無法回收,造價高.
若不采用鋼護筒施工,采用工程優(yōu)化措施,通常在成孔階段采用大功率泥漿泵,袋裝膨潤土人工造漿,現(xiàn)場儲備備用鉆頭;鋼筋籠安裝時將鋼筋籠9 m改為12 m,減少一個接頭,采用吊機拼裝鋼筋籠,兩名電焊工進行接籠.以此前特級監(jiān)護項目大中里為例,區(qū)間隧道近距離施工在采取以上的優(yōu)化措施后,17.8 m以下樁長近50 m,成樁用時由第一根26.80 h減少至19.53 h,節(jié)省時間7.27 h.仍離停運后7~8 h內(nèi)須完成成樁的要求有一定距離,效果并不顯著.結(jié)合經(jīng)驗公式及常規(guī)現(xiàn)狀調(diào)查,將鉆削成孔工藝和普通成孔工藝施工時間對比,以650樁徑、45 m長的灌注樁,得出結(jié)果(見表4).
表4 工藝施工時間對比
工程使用鉆削成孔工藝,配合重力式漿泥分離裝置及立式漿泥分離系統(tǒng),對施工現(xiàn)場泥漿進行工具式的存儲、分離,固化處理[7],做到現(xiàn)場無泥漿外露,保證現(xiàn)場文明施工.其工藝原理吸泥泵將被鉆頭切削下來的條塊狀渣土隨泥漿從鉆桿內(nèi)部通道吸升,經(jīng)排泥管排出,在漿渣分離設(shè)備中處理后,將渣土和泥漿分離,分離設(shè)備(見圖4),泥漿排進立式泥漿儲存罐處理后,經(jīng)回漿管重新注入孔中,形成泥漿循環(huán).分離出的渣土外運.在文明施工的同時要減少泥漿外運頻次,降低重車對二號線區(qū)間隧道影響.
圖4 泥漿分離設(shè)備
為了減小樁基施工對軌道交通的影響,針對各個土層制定相對措施,并根據(jù)需要制定相應(yīng)的泥漿指標(biāo).對于粉質(zhì)黏土、淤泥質(zhì)黏土層,采用輕壓大泵量快速穿過;對于灰色粉質(zhì)黏土層,由于其造漿性能好,可以造優(yōu)質(zhì)成孔泥漿,但由于本層易縮徑,故低速勤掃通過成孔;因局部地層自然造漿性能差,極易坍垮孔,采用自行調(diào)配優(yōu)質(zhì)泥漿進行施工.在粘土層中成孔時,進口泥漿的比重控制在1.15~1.20;在砂土層、淤泥質(zhì)及易坍孔土層中成孔時,泥漿比重控制在1.2~1.3,并應(yīng)選擇含砂量較小的泥漿;泥漿進孔的粘度控制在16~18 s,出孔的粘度控制在18~22 s;在成孔過程中,吸出的泥漿泥條經(jīng)重力式漿泥分離系統(tǒng)分離后的泥漿進入立式泥漿儲罐沉淀,降低泥漿的含砂量及比重,然后再進入循環(huán)箱重復(fù)使用;經(jīng)常對立式泥漿儲罐進行清理,清除沉砂、積淤,對不符合要求的泥漿應(yīng)及時排放到廢漿池外運,確保泥漿質(zhì)量.
項目2014年11月中旬開始遠離地鐵側(cè)新康大廈內(nèi)樁基兼原位試樁施工[8](見圖5),期間信息化施工并調(diào)整施工參數(shù);至2015年4月正式開始地鐵側(cè)美侖大廈工程樁作業(yè),其距離區(qū)間隧道最近距離4 m樁基4根,樁號為ML-19、ML-32、ML-33、ML-34,跳樁施工.樁基施工過程中均采用切削式快速成孔鉆孔灌注樁施工工藝(見圖6).
圖5 現(xiàn)場施工照片
圖6 工藝流程圖
現(xiàn)場樁型為φ650 mm,長度45 m.任選新康大廈試樁期間(時間:2014年11月17日,樁位編號:XK-54)及地鐵側(cè)美侖大廈成樁(時間:2014年11月17日,樁位編號:ML-32)記錄(見表2~表3),實際成樁均控制在7 h以內(nèi).
過程中經(jīng)檢測,各項指標(biāo)均達到了《鉆孔灌注樁施工規(guī)程》的要求.孔徑穩(wěn)定,沒有縮頸和坍孔的情況發(fā)生;孔底沉渣實測值均在100 mm以內(nèi);充盈系數(shù)基本在1.07左右.小應(yīng)變檢測,一類樁達到100%.靜載試驗單樁荷載達到3 000 kN,最大沉降量4.21 mm,最大回彈量1.75 mm,滿足設(shè)計使用荷載1 500 kN的要求[7].
表2 新康大廈試樁記錄表
表3 美侖大廈成樁記錄表
南京東路179街坊項目整個施工過程中,軌道交通安全保護區(qū)范圍內(nèi)同時進行監(jiān)測.監(jiān)測區(qū)間內(nèi)隧道部分測點距離灌注樁位較近,約為4.2 m.因灌注樁的施工對土層擾動的影響范圍有限[9],故選取距離隧道邊界最近的測點進行分析.美倫大廈灌注樁樁位與區(qū)間隧道監(jiān)測點關(guān)系(見圖7).從圖中選擇ML-19、ML-32、ML-33、ML-34共四根樁做灌注樁施工期間的地鐵監(jiān)測分析.由于下行線距離灌注樁較遠,故不做分析,重點分析與只灌注樁對應(yīng)的上行線測點變化,即ML-19對應(yīng)SC15和SCA5(SC15:人工測點編號,SCA5:自動化測點編號),ML-32對應(yīng)SC16和SCA6,ML-33對應(yīng)SC17和SCA7,ML-34對應(yīng)SC18和SCA8.
圖7 美倫大廈灌注樁樁位與區(qū)間隧道監(jiān)測點關(guān)系圖
灌注樁的施工控制在7 h內(nèi),因此人工測量的頻率無法測得施工期間對地鐵的影響,但是可以結(jié)合人工測量的隧道變形監(jiān)測曲線來反應(yīng)地鐵隧道的影響程度.變形量主要通過自動化的測量反映.從實際測量和相關(guān)文獻中可以得到,灌注樁施工對隧道的收斂變形影響小,因此分析主要針對沉降變形.
ML-19樁施工時間為2015年4月26日21:00—2015年4月27日9:00,監(jiān)測變化(見圖8).從圖中可以得到:累計沉降最大值為3.9 mm,未超過隧道的變形報警值5 mm[10],灌注樁施工時產(chǎn)生的沉降位移為-1.9 mm.
ML-32樁施工時間為2015年4月24日21:00—2015年4月25日9:00,監(jiān)測變化(見圖9).從圖中可以得到:累計沉降最大值為3.1 mm,未超過隧道的變形報警值5 mm,灌注樁施工時產(chǎn)生的沉降位移為-1.5 mm.
圖8 ML-19樁號對應(yīng)監(jiān)測變化圖
圖9 ML-32樁號對應(yīng)監(jiān)測變化圖
ML-33樁施工時間為2015年4月28日21:00—2015年4月27日9:00,監(jiān)測變化(見圖10).從圖中可以得到:累計沉降最大值為4.9 mm,未超過隧道的變形報警值5 mm,灌注樁施工時產(chǎn)生的沉降位移為0.3 mm.
ML-19樁施工時間為2015年4月30日21:00—2015年5月1日9:00,監(jiān)測變化(見圖11).從圖中可以得到:累計沉降最大值為4.8 mm,未超過隧道的變形報警值5 mm,灌注樁施工時產(chǎn)生的沉降位移為0.4 mm.
圖10 ML-33樁號對應(yīng)監(jiān)測變化圖
圖11 ML-34樁號對應(yīng)監(jiān)測變化圖
從上述分析結(jié)果可以表明在隧道近距離樁基施工過程中地鐵隧道的沉降都保持在2 mm以內(nèi),對地鐵隧道擾動較小.證明了所選用的反循環(huán)鉆孔灌注樁施工的高效、環(huán)保、擾動小,在工程中使用效果良好.
上海市南京東路179街坊改建項目增加了機械化施工程度,減少勞動力使用成本;滿足低凈空室內(nèi)樁基施工,減少泥漿排放量,將部分施工泥漿變?yōu)楦稍镣膺\;現(xiàn)場泥漿通過封閉的管道有組織集中處置及排放,達到文明施工要求;改變成孔工藝,加快成孔速度,減少周邊環(huán)境變形.通過本次工程實踐,鉆削式灌注樁鉆機、重力式泥漿分離系統(tǒng)、泥漿管路系統(tǒng)、立式泥漿分離裝置在實際成孔中的效果達到了預(yù)期的目的.特別是成孔速度快、工具式重力式泥漿分離系統(tǒng)的脫泥效果非常明顯;成孔后的孔壁穩(wěn)定性、垂直度及沉渣厚度經(jīng)檢測均達到了理想的效果,為今后相似工程提供設(shè)計、施工借鑒.針對此次案例,同時考慮若采取減少鋼筋籠分節(jié)、加快下放鋼筋籠速度和混凝土蓄車待命等措施,應(yīng)該可進一步壓縮施工時間.
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