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降低泰山(宏圖)小盒外觀缺陷頻次技術(shù)改進(jìn)

2018-01-29 05:33王洪武陳亞雙
天工 2018年3期
關(guān)鍵詞:烙鐵折皺小盒

文 王洪武 陳亞雙 季 超

一、設(shè)定目標(biāo)

(一)盒裝錯位

泰山(宏圖)盒裝錯位缺陷頻次平均為0.0119次,我們決定將泰山(宏圖)的盒裝錯位缺陷頻次的目標(biāo)設(shè)定在其他缺陷頻次基本不變的情況下,將小盒外觀缺陷頻次降低到:0.0360-(0.0119-0.006)=0.0301次。

(二)盒裝透明折皺

泰山(宏圖)小透明折皺缺陷頻次約為0.0178次,遠(yuǎn)高于其他牌號的小盒透明折皺缺陷頻次。我們認(rèn)為將泰山(宏圖)小透明折皺缺陷頻次降低到0.012次是可行的。

二、原因分析

(一)接紙溝定位不準(zhǔn)確,導(dǎo)煙輥調(diào)整不當(dāng)

接紙溝對輸送的商標(biāo)紙起到承接、定位的作用。商標(biāo)紙下落到接紙溝處,推煙桿將商標(biāo)紙推入到上下導(dǎo)煙軌中間間隙。技術(shù)要求:接紙溝距離導(dǎo)煙輥78±0.5mm,上下導(dǎo)煙輥間的距離保持在22.5±0.5mm。如果接紙溝上下位置和上下導(dǎo)煙軌間距離調(diào)整不正確,會導(dǎo)致商標(biāo)紙輸送不到位,折疊位置發(fā)生偏移,進(jìn)而造成盒裝錯位。經(jīng)過實驗,發(fā)現(xiàn)在同一機(jī)臺調(diào)整接紙溝及導(dǎo)煙軌位置時,盒裝錯位的缺陷頻次發(fā)生了明顯的變化。因此,接紙溝及導(dǎo)煙軌位置為要因。

(二)側(cè)封烙鐵不合適

如果側(cè)縫烙鐵溫度過低,會造成小透明側(cè)縫折皺,因此,我們首先查看了側(cè)縫烙鐵溫度,在設(shè)備運(yùn)行過程中烙鐵的溫度并非恒定,由于設(shè)備運(yùn)行中存在烙鐵溫度超限的情況,因此我們將設(shè)定溫度降低到155℃,并進(jìn)行抽樣檢驗:每天取樣60次,每次取樣10條(100盒),連續(xù)取樣3天,對抽樣煙包的盒裝透明折皺缺陷頻次進(jìn)行統(tǒng)計。統(tǒng)計得知,溫度降低后盒裝透明折皺頻次從0.0178次上升到0.182次,因此我們對烙鐵側(cè)縫搭口寬度進(jìn)行了測量。得到烙鐵寬度小于盒裝透明側(cè)邊搭扣的寬度,會造成折皺現(xiàn)象,并且未接觸部分透明紙張緊力差,易出現(xiàn)波紋皺,對盒裝透明紙折皺缺陷的發(fā)生有巨大影響的結(jié)論。

(三)短邊第一折疊器與煙包間隙過大

在煙包推入成型輪之前,短邊第一折疊器對小盒透明兩邊短邊進(jìn)行折疊,折疊后,由于折疊器與煙包上下兩面間隙較大,折疊后在推入成型輪的過程中存在彈開的可能性,造成透明紙兩端折皺。

我們在折疊器外側(cè)加裝墊片,分別選取墊片厚度0.1mm、0.5mm、0.8mm三個水平進(jìn)行試驗。得知在折疊器端部加裝墊片對小透明折皺缺陷頻次造成了影響。并且總結(jié)出造成泰山(宏圖)小盒外觀缺陷頻次高的主要原因有:接紙溝定位不準(zhǔn)確,導(dǎo)煙輥調(diào)整不當(dāng),側(cè)封烙鐵不合適,導(dǎo)煙輥調(diào)整不當(dāng)導(dǎo)致短邊第一折疊器與煙包間隙過大。

三、對策實施

(一)接紙溝定位不準(zhǔn)確,導(dǎo)煙輥調(diào)整不當(dāng)

為了便于調(diào)整,我們?nèi)〗蛹垳暇嚯x為78.1mm,導(dǎo)煙輥距離調(diào)整為22.5mm,并制作了量塊進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)整。改進(jìn)盒裝錯位后,小盒透明紙缺陷頻次同時降低為0.0169次。

(二)改進(jìn)側(cè)封烙鐵尺寸

烙鐵尺寸從10mm逐漸增加到20mm的過程中,盒裝透明紙折皺缺陷頻次不斷的降低,而在烙鐵寬度為20mm時達(dá)到最低值,繼續(xù)增加烙鐵尺寸,盒裝透明紙折皺缺陷頻次并無明顯變化,基本趨于水平,因此我們將烙鐵寬度增加為20mm。確定烙鐵寬度后我們變換烙鐵溫度,進(jìn)行實驗改進(jìn)。改進(jìn)后,盒裝透明側(cè)封效果明顯提高。

(三)改進(jìn)短邊第一折疊器尺寸

煙包在推進(jìn)折疊過程中需要留有間隙,若過緊則會造成煙包擠壓,對產(chǎn)品質(zhì)量造成影響。面對這個問題,我們決定零部件進(jìn)行改造,設(shè)計一種可以左右調(diào)節(jié)的短邊折疊器-擴(kuò)孔式可調(diào)節(jié)折疊器。我們聯(lián)系了機(jī)械加工廠家,讓他們將零部件按我們的要求進(jìn)行改造。對折疊器重新設(shè)計加工安裝調(diào)整后,對各機(jī)臺折疊器間的距離進(jìn)行了測量。

經(jīng)過多次測量之后,可以得出,經(jīng)過加工調(diào)整后,各機(jī)臺固定折疊器組塊間的距離均在86.0mm~86.5mm之間。改進(jìn)后,小盒外觀缺陷頻次降低為0.0231。

四、活動效果

通過此次QC小組活動,將泰山(宏圖)小盒外觀缺陷頻次從0.0360降低到了0.0231,使泰山(宏圖)品牌的質(zhì)量得到了極大的提升。提升泰山(宏圖)的產(chǎn)品質(zhì)量,有利于企業(yè)的長遠(yuǎn)及可持續(xù)性發(fā)展。在行業(yè)內(nèi),提升了泰山(宏圖)品牌的競爭力。面向消費(fèi)者,提升了泰山(宏圖)品牌的消費(fèi)者滿意度,提高了消費(fèi)者對企業(yè)形象的認(rèn)知。

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