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德興銅礦大山選礦廠破碎系統(tǒng)優(yōu)化研究

2018-01-29 07:15
世界有色金屬 2018年2期
關(guān)鍵詞:選礦廠電耗篩分

劉 俊

(江西銅業(yè)集團公司德興銅礦,江西 德興 334224)

江銅德興銅礦大山選礦廠是上個世紀末建成的當時國內(nèi)最大的選礦廠,到目前已運行26年。最初設(shè)計規(guī)模為6萬t/d,2010年常規(guī)磨礦系統(tǒng)完成擴能改造項目,生產(chǎn)能力達到6.95萬t/d。

碎礦系統(tǒng)是選礦生產(chǎn)過程的關(guān)鍵工序,碎礦的質(zhì)量(碎礦粒度等)關(guān)系到選礦生產(chǎn)的處理能力和處理水平,甚至在一定程度上決定了整個選廠的經(jīng)濟和技術(shù)指標[1,2]。

1 存在問題

德興銅礦大山廠碎礦系統(tǒng)從2009年12月擴產(chǎn)以后,通過對電氣、設(shè)備和生產(chǎn)工藝的不斷改進,實現(xiàn)了系統(tǒng)的高效穩(wěn)定運轉(zhuǎn)。

但是,限于實際生產(chǎn)中各類不同因素的影響,系統(tǒng)的破碎能力仍然存在一定的提高空間[3]。

(1)碎礦系統(tǒng)中碎破碎機老化嚴重,破碎效率低,排礦粒度大,導致閉路篩分循環(huán)負荷大,造成碎礦系統(tǒng)最終產(chǎn)品的粒度達不到設(shè)計要求,同時系統(tǒng)運轉(zhuǎn)率居高不下;

(2)因圓錐破碎機襯板腔型等方面因數(shù)的影響,破碎機在實際破碎過程中無法達到滿負荷運轉(zhuǎn);

(3)MP800圓錐自帶有功能齊全的RSLogix500控制系統(tǒng),而碎礦的流程控制則采用了西門子的S7-400H控制系統(tǒng),兩者之間的有效對接存在困難;

(4)MP800圓錐在大山選礦廠使用過程中發(fā)現(xiàn)存在很多的弊端。

2 解決方法

2.1 設(shè)備換型改造

(1)選用高性能圓錐替代部分產(chǎn)能低、故障高中碎圓錐。通過性能對比,選用超重型多缸液壓MP800圓錐破碎機,強化中碎作業(yè),減輕細碎生產(chǎn)壓力及系統(tǒng)循環(huán)負荷。經(jīng)過后期取樣檢測,在相同產(chǎn)品P80時,MP800通過能力超過7英尺50%以上;-12mm粒級含量達到35%~40%。

(2)MP800圓錐換型后,中碎通過處理能力加大、排礦產(chǎn)品粉礦含量的增加,給礦量及給礦性質(zhì)的變化,造成單篩篩分效率變差。通過對單篩篩框進行改造,提高箱體容量。將橡膠彈簧改為高強度鋼彈簧,增大彈簧的振幅[4]。對單篩傾斜角度進行調(diào)整,延長篩分時間等手段將單篩篩分效率由88%左右提高到90%以上。

2.2 圓錐襯板優(yōu)化

MP800設(shè)計臺效為900t/h~1000t/h左右,在實際使用過程中,單臺MP800中碎臺效為1200t/h~1300t/h,而且排礦口在35mm左右時,容易出現(xiàn)環(huán)跳等報警。通過對礦石來料的取樣分析,選擇不同腔型用于幾臺中碎圓錐。腔型優(yōu)化后,圓錐排礦口尺寸可以降低到35mm而不引起環(huán)跳;中碎排礦粒度控制在50mm以內(nèi),-12mm含量超過40%。

2.3 電氣控制系統(tǒng)改造

MP800圓錐自帶RSLogix500控制系統(tǒng),而碎礦流程則采用西門子S7-400H控制系統(tǒng),兩者需進行對接。通過增加信號轉(zhuǎn)換中繼裝置;對S7-400H程序進行改寫,將TC1000輸入、MP800圓錐保護信號做入plc控制程序。實現(xiàn)兩套系統(tǒng)自動連鎖控制,減輕操作人員工作強度。

2.4 MP800圓錐優(yōu)化改造

(1)試運行時,MP800圓錐破碎腔內(nèi)給礦不均勻,無法實現(xiàn)擠滿給礦,運行電流波動大,經(jīng)常出現(xiàn)環(huán)跳動。通過檢查分析,對MP800圓錐給礦漏斗及動錐分料盤改造,實現(xiàn)均勻擠滿布礦。

(2)MP800圓錐水平軸馬鞍的作用是保護水平軸承箱及機架,因礦石的磨損,每6個月需定期更換,圓錐主機架每3年必須委外修理機架法蘭面。

通過對水平軸馬鞍的材質(zhì)及外形進行改造,有效的解決了機架磨損的問題。

(3)MP800圓錐清腔千斤頂共有4件,在使用過程中,經(jīng)常出現(xiàn)頂桿斷裂的問題,現(xiàn)加裝分流閥并聯(lián)聯(lián)結(jié),有效解決頂桿斷裂的問題。

3 取得的效益

3.1 經(jīng)濟效益

(1)MP800中碎圓錐破碎機設(shè)計單機處理能力大于1250噸/小時,P80=45毫米,P95=60mm,最大85mm。通過換型改造,在單機處理能力為900t/h~1000t/h的情況下,P80≤40mmP97≤50mmmm,-12mm>40%,最大70毫米,符合碎礦現(xiàn)有生產(chǎn)模式。

(2)優(yōu)化了大山廠生產(chǎn)組織模式,碎礦系統(tǒng)在處理大塊難磨礦為主的前提下,碎礦系統(tǒng)產(chǎn)品粒度P80控制在8.5mm以內(nèi)(改造前9.0mm),碎礦單系統(tǒng)近1年平均臺效1936t/h,比改造前提高76t/h,單位電耗下降0.063kwh/t,磨浮電耗下降0.119kw/t,合計常規(guī)碎磨系統(tǒng)電耗下降0.182kwh/t。

3.2 社會效益

(1)引進新型MP800超重型圓錐,自動化程度高,操作維護更加安全方便,運行平穩(wěn)可靠,故障率低,維修量及勞動強度下降較明顯。

(2)通過自主創(chuàng)新及設(shè)備技術(shù)改造,MP800圓錐設(shè)備完好率及檢修頻率大大改善。

(3)碎礦系統(tǒng)運轉(zhuǎn)率由最高80%以上下降到目前75%以下,碎礦產(chǎn)品粒度及碎磨系統(tǒng)電耗顯著降低。同時根據(jù)半自磨及常規(guī)碎磨系統(tǒng)各自優(yōu)勢,優(yōu)化全廠生產(chǎn)組織,實現(xiàn)全廠高效生產(chǎn)。

4 結(jié)語

通過對大山廠碎礦系統(tǒng)流程設(shè)備的優(yōu)化改造研究,有效的解決了碎礦生產(chǎn)能力不足的問題,同時提高了碎礦產(chǎn)品質(zhì)量,既降低了生產(chǎn)成本消耗,又有效保證了設(shè)備的正常運轉(zhuǎn),減少了磨浮工序的指標影響,取得了良好的效果,具有較高的推廣價值。

[1]何亞軍.MP800圓錐破碎機安裝技術(shù)[J].科技與生活,2011,11;175~177.

[2]吳扣榮王軍宏.泗洲選礦廠HP800圓錐破碎機應用實踐[J].銅業(yè)工程,2011,6;69~71.

[3]劉志超物料粉碎設(shè)備設(shè)計及應用[M].徐州;中國礦業(yè)大學,2006.

[4]王宏勛破碎機械設(shè)備回顧及展望[J].冶金設(shè)備,2009 57(6)32~35.

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