岳鑫鑫
(新疆維吾爾自治區(qū)有色金屬勘查局701隊,新疆 昌吉 831100)
燒鉆事故在金剛石鉆進過程中,沖洗液不良、孔底溫度過高、操作不當或孔內(nèi)情況復(fù)雜,往往造成鉆頭被燒毀。燒鉆輕者使鉆頭報廢;重者,鉆頭胎體熔化,且和巖粉殘留巖心燒結(jié)在一起,甚至連同巖心管一起燒毀造成被迫終孔或者報廢。惡性燒結(jié)將引起卡鉆事故往往伴隨有鉆孔彎曲。因此,燒鉆是金剛石鉆進最易發(fā)生的事故之一,應(yīng)嚴格采取預(yù)防措施。
燒鉆是孔底熱量聚集的結(jié)果,產(chǎn)生熱量大而不經(jīng)及時散發(fā)。導(dǎo)致這以結(jié)果的產(chǎn)生原因有以下幾點:①大鉆壓、高鉆速能產(chǎn)生較大熱量。②松軟、松散地層鉆進巖粉密度大,沖洗液流通間隙小,熱量易聚集孔底。③鉆進強研磨地層產(chǎn)生熱量較高。④孔壁及鉆頭底部流通間隙小而泥漿粘度、切力高時,產(chǎn)生熱量大而又不宜良好的沖洗。⑤孔底沖洗不良:水泵工作不正常、管道堵塞或中途泄漏,均影響對孔底的正常沖洗及冷卻。⑥其他情況:干擰采心壓力過大或時間過長;無泵反循環(huán)鉆進壓力過大、提動高度及頻率不足;噴反鉆進孔底間隙小,巖粉多或鉆具抽吸作用小,致使孔底沖洗液不循環(huán)。
金剛石鉆進采用高轉(zhuǎn)速,由于鉆頭、鉆具與孔壁間隙小,一旦孔底沖洗液供給不足或循環(huán)中斷,導(dǎo)致鉆頭冷卻不良,排粉不及時,瞬間即可把鉆頭燒毀。因此在鉆進過程中始終要保證沖洗液循環(huán)暢通。要做到保持水泵工作良好,定期檢修。采用變量泵,禁止使用三通改水。注意吸水部分的密封,吸水蓮蓬頭要保持在液面以下。防止管路堵塞,不是堵塞物質(zhì)進入泥漿循環(huán)系統(tǒng)。防止巖心堵塞,發(fā)現(xiàn)巖心堵塞應(yīng)立即提鉆。減小沖洗液流通阻力。防止沖洗液中途泄漏,升降鉆具時經(jīng)常檢查鉆桿,破裂的鉆桿磨損嚴重的接頭應(yīng)及時更換。絲扣連接處應(yīng)涂抹絲扣油(鉛粉:鋅粉:黃油=1:1:2)。金剛石鉆進發(fā)現(xiàn)燒鉆征兆時,必須迅速將鉆頭提離孔低,嚴禁停車然后再去拉頂鉆具。
燒鉆達到提升受阻時,一般都不可能有沖洗液的循環(huán),可以提、竄、打、頂,但不要過早反鉆桿,因為燒鉆經(jīng)過一段時間冷卻收縮,產(chǎn)生裂紋后可能使阻卡力量減小。
初步處理無效后,燒鉆事故都需要采用同一處理措施—將鉆桿全部反出。粗徑接頭通常都難以返回,鉆桿全部反完后應(yīng)將其掃或剝?nèi)ァ=饎偸p管則只能剝?nèi)テ浯蟛糠?,在下?lián)棋F將巖心管接頭及內(nèi)管撈出。粗徑接頭(異徑接頭、沉淀管接頭、雙管街頭)處理掉以后,共同的措施是抓或者掃掉巖心,減去內(nèi)管阻力。所以用小徑鉆機向下透小眼常常是有必要的(小徑鉆具應(yīng)小兩級),透小眼的目的是沉淀、收容管內(nèi)外阻塞物,在透小眼的過程中,小徑鉆具敲打事故鉆具,也會起到松動作用。透小眼后可以下公錐撈巖心管,但有可能撈不動。大撈不動又得返回鉆桿和公錐,這種情況是工作中應(yīng)盡力避免的。正確的方法是下炮彈形鉆頭掃事故鉆頭,除嚴重?zé)@以外,一般都能解脫。上述措施仍然無效,可以下割刀將巖心管割成數(shù)段,分散卡埋阻力,然后分段撈出。即便最后一段仍未撈出,也為下一步處理創(chuàng)造了條件。最后的措施就是磨,磨即消滅速度慢且要求特質(zhì)導(dǎo)向鉆頭。類似雙動雙管內(nèi)外鉆頭的導(dǎo)正方法,消滅孔內(nèi)殘留事故鉆具。
(1)以新疆烏魯木齊市達坂城區(qū)黑溝北銅礦項目ZK002孔為例說明磨在處理燒鉆事故的方法:①地層情況。黑溝北銅礦床毗鄰黑溝一帶銅礦床,與其實屬同一礦床,同屬博格達銅、鐵、錳、硼成礦帶,礦床成因及控礦因素一致。在黑溝北銅礦床的研究基礎(chǔ)上,全礦區(qū)范圍圈定了6條礦帶。礦區(qū)在區(qū)域構(gòu)造上屬于博格多復(fù)式背斜的南翼,柴窩堡斷陷的北側(cè),屬一次“S”型構(gòu)造的內(nèi)弦地段。礦區(qū)中斷裂構(gòu)造較為發(fā)育,是主要的成礦條件之一;有6條斷層分布,5條北西-南東向斷層平行排列,有1條近南北向斷層F5與北西向斷層F3相交其中,正斷層1條,逆斷層2條,性質(zhì)不明斷層3條。
所以該地區(qū)施工過程中漏水是普遍現(xiàn)象,水源地較遠,機臺供水只能用卡車拉水很不方便。該地區(qū)地層主要由、粉砂巖:碎屑結(jié)構(gòu),薄層狀構(gòu)造,主要成分為長石、石英,巖石粒度為粉砂級,普遍發(fā)育強硅化,分布于礦區(qū)西南角。中細粒砂巖:碎屑結(jié)構(gòu),塊狀構(gòu)造,主要成分為長石、石英,巖石分選中等,普遍發(fā)育弱硅化、弱褐鐵礦化,局部巖石具孔雀石化,分布于礦區(qū)中部及北部,局部地段巖層受構(gòu)造作用近似于直立?;液谏至I皫r:碎屑結(jié)構(gòu),塊狀構(gòu)造,主要成分為長石、石英、角閃石、云母等組成。普遍發(fā)育硅化、褐鐵礦化,局部見有少量碳酸鹽細脈。②鉆孔設(shè)計ZK002孔孔深350米,傾角70°,方位角120°。
(2)施工過程中燒鉆原因。ZK002孔鉆孔設(shè)計Φ110mm金剛石開孔鉆進至12米到達基巖后,下入Φ108mm套管。變徑至Φ91mm繼續(xù)鉆進穿透較破碎地層至35米米,下入Φ89mm套管,后變徑Φ75mm金剛石繩索取心鉆具。因鉆孔處于斷層地質(zhì)構(gòu)造帶,所以全孔漏水,影響鉆進效率。嘗試過鋸末、馬糞加植物膠SM膠堵漏均無效,所以判斷孔底漏水裂隙較大,導(dǎo)致鋸末、馬糞全部漏失。后采用棉籽殼堵漏,將棉籽殼、SM膠混合加水攪拌成粘稠糊狀,將孔內(nèi)內(nèi)管提出鉆孔后從井口灌入孔內(nèi),和車開水泵采用低速擋回轉(zhuǎn)等待棉籽殼沖入裂隙。成功堵住裂隙后反水。鉆進至300米時再次出現(xiàn)漏水情況,當班班長還是采用棉籽殼堵漏反水后,該班長繼續(xù)鉆進。部分棉籽殼被沖出孔口經(jīng)循環(huán)進入泥漿池堵塞蓮蓬頭,因班長未及時發(fā)現(xiàn)蓮蓬頭堵塞,以為再次漏水而繼續(xù)鉆進最終導(dǎo)致燒鉆,發(fā)現(xiàn)燒鉆跡象后未正確處理將鉆具迅速提離孔低,導(dǎo)致燒鉆,孔深301米。
(3)事故處理。事故發(fā)生后,立即采取初步處理方案,用鉆機液壓油缸強力上頂方法,無效后又采取打吊錘的處理方案使用鉆機升降機將鉆桿掉緊,向上打吊錘仍然無效,最終經(jīng)研究采取反絲鉆桿加磨的方式處理燒鉆事故。
首先嘗試了使用打撈器打撈內(nèi)管,將打撈器送入孔底掛住內(nèi)管用絞車反復(fù)向上提動多次無果,后下入托卡器,托卡后將打撈起提出。然后回單位運來300米反絲鉆桿、反絲絲錐。開始反鉆桿,反鉆桿的過程比較順利,鉆桿全部返回孔外后,孔內(nèi)只剩下鉆具跟內(nèi)管,鉆具長度4.12m,孔深301米。經(jīng)計算鉆具上端位于鉆孔296.88米。下入了一個RHC30的圓弧鉆頭,通水后采用的壓力高轉(zhuǎn)速的鉆進參數(shù),磨鉆具的速度不理想5個小時的時間鉆進不到10公分,后提鉆檢查鉆頭發(fā)現(xiàn)鉆頭胎體表面打滑,經(jīng)分析鉆具硬度較高,韌性好。后針對鉆具的特點給出使用,硬鉆頭,高鉆壓,低轉(zhuǎn)速的鉆進參數(shù)。下入了RHC45的鋸齒鉆頭,回轉(zhuǎn)采用一檔低速,井底壓力給到1.8T。在這個鉆進參數(shù)下鉆進效果明顯2小時進尺20公分。當穿過事故鉆具上擴孔器后,嘗試提出內(nèi)管,方法從水接頭上端下入特制卡料待沖孔10分鐘后,輕微上頂遇到一些阻力后確定已經(jīng)卡住內(nèi)管,經(jīng)增加上頂力量成功拔斷卡簧座與鉆頭燒結(jié)位置,取出內(nèi)管,余下鉆具,仍然采用上述參數(shù)磨經(jīng)一天半時間將剩余鉆具全部消滅。后繼續(xù)鉆進終孔孔深356米順利完成ZK002鉆孔。
遇到燒鉆事故在采用初步處理無效的情況下。磨不失為一種可靠的處理方式。在適合的鉆進參數(shù)加高硬度鉆頭時效率很高。燒鉆不可怕采取正確處理方式是可以圓滿處理的。