近日,中鋁昆明銅業(yè)有限公司在SCR4500連鑄連軋生產(chǎn)線豎爐熔化燃燒控制技術方面取得了重要突破,實現(xiàn)了管道天然氣的順利切換和熔化燃燒系統(tǒng)的全線自動控制。
2012年,昆明銅業(yè)從美國南方線材公司全套引進SCR4500連鑄連軋生產(chǎn)線并投入使用。投產(chǎn)時,昆明本地只能使用單價較高的LNG天然氣。幾年來,經(jīng)過與供氣商多次談判,LNG天然氣價格從初期的4.9元/m3降至目前的2.99元/m3,但相比管道天然氣2.47元/m3價格仍然較高。
2016年初,隨著緬氣入滇,管道天然氣也正式進入昆明銅業(yè)所在的七甸工業(yè)園區(qū)內(nèi),為了降低能源消耗成本,昆明銅業(yè)隨即組織了LNG天然氣與管道天然氣的切換工作。但由于對熔化燃燒控制技術及燃氣切換后的調整方法掌握不足,切換為管道天然氣后,豎爐銅原料的熔化速率跟不上生產(chǎn)速率,豎爐多處燒嘴及溜槽出現(xiàn)大量結渣并堵塞的情況,導致不得不重新切換為LNG天然氣使用。
近兩年來,為解決這一技術瓶頸,昆明銅業(yè)組織相關工程技術人員針對熔化燃燒控制系統(tǒng)技術進行了摸索研究,在技術關鍵控制點及保障措施方面取得了較大收獲。銅原料熔化作為生產(chǎn)流程中的重要工序,熔化燃燒控制系統(tǒng)是否穩(wěn)定將直接影響生產(chǎn)產(chǎn)能、產(chǎn)品質量、設備壽命;而CO分析儀系統(tǒng)作為燃燒控制系統(tǒng)的“眼睛”和“大腦”,通過PLC程序控制燃料系統(tǒng)及助燃空氣系統(tǒng),其工作的好壞將直接影響到燃燒自動控制系統(tǒng)的穩(wěn)定。
2018年4月,昆明銅業(yè)在工程技術人員就如何保證CO分析儀系統(tǒng)穩(wěn)定運行進行了大量探索的基礎上,邀請美國南線技術人員到現(xiàn)場進行技術服務。針對CO分析儀系統(tǒng)穩(wěn)定運行的維護保證措施、熔化燃燒控制系統(tǒng)原理、零位平衡調查閥和燃氣比率調節(jié)閥關鍵控制及調試要求等進行了深入探討,最終攻克了熔化燃燒控制技術,成功實現(xiàn)了管道天然氣的切換工作。
此次熔化燃燒控制技術的攻克,解決了長期以來影響昆明銅業(yè)SCR連鑄連軋生產(chǎn)線豎爐系統(tǒng)運行不穩(wěn)定的問題,實現(xiàn)了管道天然氣的順利切換,也實現(xiàn)了熔化系統(tǒng)的全線自動控制,燃氣噸銅單耗由原來的平均43 m3/t降至40 m3/t,后續(xù)還有可能下降至38 m3/t。由于單耗及單價的降低,預計年內(nèi)昆明銅業(yè)可節(jié)約天然氣費用約300萬元;同時,由于對燃燒控制技術的消化掌握,保證了豎爐氧含量氣氛的穩(wěn)定控制,可大大延長豎爐的使用壽命。