張紹興
(華電濰坊發(fā)電有限公司,山東 濰坊 261204)
雙級(jí)動(dòng)葉可調(diào)軸流式引風(fēng)機(jī)因體積小、質(zhì)量小和經(jīng)濟(jì)性好等優(yōu)點(diǎn),已經(jīng)大量用在600 MW及以上鍋爐。其動(dòng)葉片采用鋼制葉片,葉片根部有一道密封環(huán),內(nèi)部采用2片C型金屬密封環(huán)進(jìn)行密封。
2015年12月執(zhí)行脫硝環(huán)保NOx超低排放政策以來(lái),華電濰坊發(fā)電有限公司#3,#4機(jī)組出現(xiàn)了引風(fēng)機(jī)動(dòng)葉卡澀現(xiàn)象,嚴(yán)重時(shí)葉片發(fā)生漂移,導(dǎo)致風(fēng)機(jī)出力降低、設(shè)備振動(dòng)大、運(yùn)行中出現(xiàn)異音,嚴(yán)重影響機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
華電濰坊發(fā)電有限公司二期#3,#4機(jī)組為670 MW燃煤機(jī)組,鍋爐設(shè)計(jì)燃用山西晉中地區(qū)貧煤。機(jī)組鍋爐為上海鍋爐廠(chǎng)有限公司生產(chǎn)的SG-2102/25.4-M954型超臨界參數(shù)變壓直流單爐膛、一次再熱、四角切圓燃燒、平衡通風(fēng)、露天布置、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)Π型鍋爐[1]。2013年7月、2014年7月,#4,#3機(jī)組先后完成了脫硝改造,安裝的雙級(jí)動(dòng)葉可調(diào)軸流式引風(fēng)機(jī)(2臺(tái)/爐)主要參數(shù)見(jiàn)表1[2-3]。
2015年12月、2016年6月先后完成了脫硝超低排放改造,增加了脫硝備用層催化劑,NOx排放質(zhì)量濃度由100 mg/m3降至50 mg/m3以下。脫硝執(zhí)行超低排放以來(lái),脫硝噴氨量增大,煙氣中生成的硫酸氫銨量增加。雙級(jí)動(dòng)葉可調(diào)軸流式引風(fēng)機(jī)工作效率高,但本身結(jié)構(gòu)復(fù)雜,轉(zhuǎn)動(dòng)及密封件多,風(fēng)機(jī)原結(jié)構(gòu)不能適應(yīng)工作環(huán)境的變化,導(dǎo)致風(fēng)機(jī)故障率升高。
表1 雙級(jí)動(dòng)葉可調(diào)式軸流式引風(fēng)機(jī)參數(shù)
風(fēng)機(jī)故障統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表2。
經(jīng)咨詢(xún)生產(chǎn)維修廠(chǎng)家,雙級(jí)引風(fēng)機(jī)葉片卡澀的現(xiàn)象在其他電廠(chǎng)經(jīng)常發(fā)生。造成這種現(xiàn)象的主要原因是引風(fēng)機(jī)工作環(huán)境比較惡劣,煙氣中二氧化硫、粉塵多,對(duì)金屬產(chǎn)生腐蝕作用。風(fēng)機(jī)運(yùn)行過(guò)程中,煙氣溫度較高,對(duì)金屬的腐蝕程度不大;風(fēng)機(jī)停運(yùn)后,受外界氧氣和氣候的影響,沉積在葉盤(pán)縫隙中的含硫粉塵開(kāi)始氧化、變硬,對(duì)金屬表面產(chǎn)生腐蝕,最終發(fā)生卡澀,導(dǎo)致轉(zhuǎn)動(dòng)阻力增大。
油站投運(yùn)建立油壓后,液壓缸在開(kāi)的位置,液壓缸推動(dòng)推盤(pán),通過(guò)滑塊帶動(dòng)曲柄旋轉(zhuǎn),由于葉片阻力過(guò)大,調(diào)節(jié)桿鎖緊螺母的夾緊力顯得不足,葉柄與調(diào)節(jié)桿配合面打滑。輪轂的內(nèi)部結(jié)構(gòu)如圖2所示,最靠近中心的為推盤(pán),推盤(pán)通過(guò)調(diào)節(jié)桿(如圖3所示)將液壓缸的軸向位移轉(zhuǎn)換為葉盤(pán)的角度位移,葉盤(pán)的外部與葉片相連接,從而調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)出力大小。
為了避免系統(tǒng)的煙氣進(jìn)入輪轂內(nèi)部,葉片根部與葉柄盤(pán)部位均設(shè)計(jì)了密封裝置,其中葉片根部的密封是最關(guān)鍵的密封部位,該密封失效是導(dǎo)致風(fēng)機(jī)動(dòng)葉卡澀的最主要原因。
表2 #3, #4引風(fēng)機(jī)故障統(tǒng)計(jì)
圖1 輪轂外部葉片偏移情況
圖2 #3鍋爐引風(fēng)機(jī)葉輪輪轂內(nèi)部結(jié)構(gòu)
圖3 調(diào)節(jié)桿鎖緊螺母
(1)先將葉片全部拆下,拆除中間聯(lián)軸器,拆除油管路及測(cè)溫元件,把轉(zhuǎn)子吊出機(jī)殼,放在專(zhuān)用支架上。
(2)拆除液壓缸,打開(kāi)葉輪端蓋。
(3)清理葉盤(pán)孔污垢,打磨葉片根部并涂耐高溫油脂,葉柄襯套處注潤(rùn)滑油。
(4)擰松曲柄調(diào)節(jié)桿螺母,盤(pán)動(dòng)葉柄是否靈活,檢查滑塊是否磨損。
(5)清理干凈后安裝葉片并調(diào)整葉片角度。用專(zhuān)用角度儀,以輪轂刻度為基準(zhǔn),調(diào)整葉片角度,逐個(gè)進(jìn)行校正并按規(guī)定力矩鎖緊。
(6)葉片調(diào)校好后,按照先后順序回裝輪轂蓋、液壓缸等部件,復(fù)裝完成后轉(zhuǎn)子整體吊入機(jī)殼。
首先對(duì)#3鍋爐2臺(tái)風(fēng)機(jī)葉柄進(jìn)行改造。因?yàn)橐L(fēng)機(jī)工作環(huán)境非常惡劣,所以風(fēng)機(jī)運(yùn)行時(shí)經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)葉片跑偏和葉片卡死現(xiàn)象,導(dǎo)致風(fēng)機(jī)出現(xiàn)異常噪聲、劇烈振動(dòng)等現(xiàn)象,嚴(yán)重影響風(fēng)機(jī)正常運(yùn)行。雙級(jí)動(dòng)葉可調(diào)軸流式引風(fēng)機(jī)出廠(chǎng)時(shí),葉片根部依靠2道葉盤(pán)密封片密封(如圖4所示),引風(fēng)機(jī)工作環(huán)境溫度較高,并伴有大量灰塵和腐蝕性氣體,風(fēng)機(jī)葉片根部積灰并出現(xiàn)腐蝕生銹現(xiàn)象,葉片與輪轂之間沒(méi)有了間隙,進(jìn)而導(dǎo)致葉片卡死、跑偏。
針對(duì)此種情況進(jìn)行如下改進(jìn):在葉片根部原來(lái)的葉盤(pán)密封片上方5 mm處車(chē)出一道深3.5 mm、寬5.1 mm 的O型圈槽(如圖5所示),此處安裝?195 mm×4.0 mm的氟橡膠O型圈,氟橡膠具有耐高溫和耐磨的綜合性能,可以有效防止大部分灰塵和腐蝕性高溫氣體;原來(lái)的葉盤(pán)密封片位置處車(chē)出一道深8 mm、寬10.8 mm 的O型圈槽,安裝?175 mm×8.6 mm的密封圈,進(jìn)一步增加密封,防止灰塵進(jìn)入,保證葉柄盤(pán)和葉柄盤(pán)襯套工作面光潔,避免葉柄根部生銹、葉片卡澀等。
圖4 葉片改進(jìn)前結(jié)構(gòu)
圖5 葉片改進(jìn)后結(jié)構(gòu)
改造完成后,對(duì)葉柄盤(pán)襯套進(jìn)行檢查、清理,內(nèi)部軸承加潤(rùn)滑脂。葉片改造的同時(shí)葉柄根部也需要做防腐處理。葉片及輪轂內(nèi)積灰清理干凈,葉盤(pán)表面、葉柄表面、輪轂與葉柄相對(duì)內(nèi)表面噴一層耐腐蝕涂層,有效解決引風(fēng)機(jī)葉片卡澀問(wèn)題。
華電濰坊發(fā)電有限公司2017年5月對(duì)風(fēng)機(jī)進(jìn)行了改造,目前風(fēng)機(jī)運(yùn)行正常,動(dòng)葉未發(fā)生因積灰導(dǎo)致的卡澀問(wèn)題。經(jīng)過(guò)此次改造,提高了引風(fēng)機(jī)運(yùn)行的可靠性及機(jī)組的安全運(yùn)行水平。
[1]華電濰坊發(fā)電有限公司670 MW機(jī)組鍋爐專(zhuān)業(yè)檢修工藝規(guī)程:Q/122-105.1.1902—2016[S].
[2]上海鼓風(fēng)機(jī)廠(chǎng)有限公司.SAF36.5-20-2軸流引風(fēng)機(jī)總圖[Z].
[3]上海鼓風(fēng)機(jī)廠(chǎng)有限公司.SAF36.5-20-2軸流引風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子圖紙[Z].