包慶山
(青海鹽湖海納化工有限公司,青海 西寧 811600)
青海鹽湖海納化工有限公司(以下簡稱鹽湖海納)PVC糊樹脂裝置采用的是從法國阿科瑪公司引進(jìn)的MSP3種子微懸浮工藝技術(shù),工藝涉及到的單元有化學(xué)品配制單元、聚合汽提單元(包括汽提、VCM回收、廢水處理)、噴霧干燥單元及成品包裝單元。聚合單元由1臺(tái)30 m3種子聚合釜、2臺(tái)60 m3種子儲(chǔ)槽、1臺(tái)100 m3MSP3聚合釜、1臺(tái)200 m3卸料槽、1臺(tái)200 m3乳膠緩沖槽、1臺(tái)前汽提塔、1臺(tái)后汽提槽、1臺(tái)廢水汽提塔及相應(yīng)的配套設(shè)備組成。
鹽湖海納生產(chǎn)的糊樹脂產(chǎn)品牌號有PB1202、PB1302、PB1702、PB1704、PB1156,采用第3代種子微懸浮聚合工藝。該生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn),原料和動(dòng)力消耗低,投資省。另外,采用DCS、ESD先進(jìn)控制系統(tǒng),設(shè)置有可燃?xì)怏w報(bào)警、火焰探測設(shè)備,生產(chǎn)安全可靠。
由VCM車間供應(yīng)VCM,化學(xué)品配制單元提供各種助劑,先制備2種種子,通過微懸浮聚合法得到乳液,再通過噴霧干燥器和流化床干燥器干燥成白色細(xì)顆粒粉末,再經(jīng)研磨機(jī)研磨成適當(dāng)粒徑的PVC糊樹脂成品,最后包裝、儲(chǔ)存。
PVC糊樹脂乳膠生產(chǎn)的第1步是在種子聚合釜中制備2種種子,即乳液種子和微懸浮種子(MSP種子),并分別存放在2個(gè)種子儲(chǔ)槽中,待生產(chǎn)PVC糊樹脂乳膠時(shí)使用。VCM在種子、乳化劑和多種助劑的作用下,聚合成PVC乳膠。在此聚合過程中,2種種子各自增長形成2種乳膠粒,兩種乳膠粒的大小及比例決定了產(chǎn)品質(zhì)量及加工特性。本裝置根據(jù)聚合反應(yīng)放出的熱量,通過DCS控制系統(tǒng)在聚合過程中連續(xù)補(bǔ)加VCM、活化劑和乳化劑。
聚合反應(yīng)結(jié)束后,未反應(yīng)的VCM通過脫氣、真空回收、壓縮單元回收利用,來自聚合釜等設(shè)備的清洗水及各種沖洗水進(jìn)入廢水汽提處理單元進(jìn)行處理。
汽提單元輸送來的漿料經(jīng)噴霧干燥器和流化床干燥器干燥后輸送到研磨機(jī)研磨成適當(dāng)粒徑的PVC糊樹脂粉料,再經(jīng)氣流輸送至成品包裝單元。
從2016年初開始,鹽湖海納在1年的試生產(chǎn)過程中,出現(xiàn)了許多異常情況,如聚合升溫慢、反應(yīng)溫度波動(dòng)大、“雪花膏”狀漿料、渣子料等一系列問題,經(jīng)過認(rèn)真排查,逐步摸索,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),逐一解決了以上問題?,F(xiàn)將PVC糊樹脂生產(chǎn)過程中遇到的異常情況及解決辦法一一列舉出來,供大家討論。
在鹽湖海納PVC糊樹脂的生產(chǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)聚合前期釜溫有下降的趨勢,使整個(gè)聚合時(shí)間拉長,降低了生產(chǎn)效率,生產(chǎn)出的PVC糊樹脂糊黏度不穩(wěn)定。
分析原因如下:①VCM中乙炔含量過高;②聚合釜抽真空不合格;③高壓清洗水臟;④可能有少量終止性物質(zhì)混入;⑤種子引發(fā)劑含量偏低或加入量不足。
處理辦法如下。
(1)鹽湖海納是新興的糊樹脂生產(chǎn)單位,整個(gè)生產(chǎn)工藝都處于試運(yùn)行階段,VCM質(zhì)量不穩(wěn)定,VCM中的乙炔會(huì)使聚合反應(yīng)速度減慢,樹脂的聚合度下降[1],因此,應(yīng)嚴(yán)格控制VCM中乙炔含量≤10 mg/kg。
(2)氧對聚合反應(yīng)起到阻聚作用[1],因此,聚合進(jìn)料前,首先要減少聚合釜中氧含量,可采用氮?dú)庵脫Q和抽真空處理,并應(yīng)保證閥門無內(nèi)漏現(xiàn)象。
(3)鹽湖海納PVC糊樹脂聚合釜高壓清洗裝置使用工業(yè)水,其水質(zhì)非常差,不能滿足聚合用水要求[2],經(jīng)過清洗后的聚合釜內(nèi)壁上可能會(huì)殘留雜質(zhì),如鐵銹等,F(xiàn)e3+會(huì)延長誘導(dǎo)期,會(huì)與有機(jī)過氧化物引發(fā)劑反應(yīng),消耗引發(fā)劑,影響聚合速度,因此,需要在聚合前再用去離子水將整個(gè)釜壁沖洗干凈,減少雜質(zhì)對聚合的影響。高壓清洗裝置最好采用去離子水。
(4)在某次生產(chǎn)過程中,聚合最后階段發(fā)生超溫、超壓,壓力達(dá)到1.2 MPa,導(dǎo)致必須加入終止劑,然后回收未反應(yīng)單體,極少部分終止劑可能隨之進(jìn)入回收單體槽內(nèi)。在新一批聚合中,新鮮VCM與回收VCM按一定比例加到聚合釜內(nèi),導(dǎo)致聚合前期不反應(yīng)。因此,在以后的生產(chǎn)過程中,應(yīng)盡量保證裝置平穩(wěn)、正常生產(chǎn),減少終止劑加入的情況,或者降低回收VCM的摻混比例[3-5]。另外一種原因可能是噴涂防粘釜?jiǎng)┖笕ルx子水未排干凈,防粘釜?jiǎng)┮灿幸欢ǖ淖杈圩饔?,因此?yīng)嚴(yán)格控制防粘釜?jiǎng)┑膰娡苛?,并且盡量排盡殘余防粘釜?jiǎng)?/p>
(5)在種子聚合過程中,引發(fā)劑為粉料,由操作人員通過人孔手動(dòng)加入,投料時(shí)存在一定誤差,并且由于鹽湖海納停產(chǎn)時(shí)間較長,引發(fā)劑存放時(shí)間過久,很可能影響了其有效成分的含量,造成引發(fā)劑加入量不足。為避免這種情況,應(yīng)盡量保證連續(xù)生產(chǎn),引發(fā)劑儲(chǔ)存妥當(dāng)不失效,并且嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行種子的生產(chǎn)。
在聚合升溫過程中,前期部分批次升溫緩慢,導(dǎo)致聚合時(shí)間延長,生產(chǎn)效率降低。
可能的原因:①熱水槽溫度低;②蒸汽壓力低,蒸汽管線排凝不充分;③活化劑加入異常;④前期有少量終止性物質(zhì)混入;⑤循環(huán)水上水閥門未關(guān)死,有內(nèi)漏情況。
處理辦法如下。
(1)如果入釜水溫偏低,在后續(xù)加入VCM和其他助劑后水溫將明顯下降,特別是冬季通過管道運(yùn)送過來的熱水可能由于保溫不良溫度偏低。因此,確保熱水槽溫度符合要求以及保證管線溫度計(jì)檢測有效十分關(guān)鍵。
(2)鹽湖海納處于試生產(chǎn)階段,蒸汽壓力波動(dòng)偶有發(fā)生。須確保聚合投料過程中蒸汽壓力穩(wěn)定且各蒸汽排凝管線暢通。
(3)活化劑能降低聚合反應(yīng)的活化能,提高反應(yīng)速率。在某次生產(chǎn)過程中,由于活化劑泵出現(xiàn)異常,活化劑未按時(shí)加入,從生產(chǎn)趨勢圖上可看出釜內(nèi)溫度較平常有明顯下降。因此,在開車初期,應(yīng)提前檢查所有物料加入泵是否能正常且有效工作。
(4)終止性物質(zhì)的影響此處不再贅述。
(5)在某次生產(chǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)釜溫升高較慢,排除了其他因素后,發(fā)現(xiàn)循環(huán)水自動(dòng)閥門有內(nèi)漏現(xiàn)象,關(guān)閉上水手閥后溫度恢復(fù)正常,因此還應(yīng)注意循環(huán)水系統(tǒng)閥門的檢查。
在PVC糊樹脂生產(chǎn)過程中,單體濃度和引發(fā)劑濃度隨著轉(zhuǎn)化率的增加而降低,聚合速率理應(yīng)隨之降低,但在鹽湖海納糊樹脂生產(chǎn)中,發(fā)現(xiàn)聚合轉(zhuǎn)化率達(dá)到一定值后出現(xiàn)了自動(dòng)加速現(xiàn)象,直到聚合后期聚合速率才逐漸減慢,壓力也隨著溫度的波動(dòng)小范圍波動(dòng)。在反應(yīng)進(jìn)行到7 h左右時(shí),壓力從800 kPa左右升高到1 000 kPa左右。
可能的原因:①循環(huán)水溫度過高,循環(huán)水量不夠,冷凝器、夾套撤熱能力不足;②聚合前期未反應(yīng),集中到中后期反應(yīng);③釜內(nèi)泡沫過多;④單體瞬時(shí)加入量過多。
處理辦法如下。
(1)釜內(nèi)壓力隨著溫度升高而升高,因此壓力驟然升高時(shí)必然要先考慮循環(huán)水撤熱能力是否正常,此時(shí)應(yīng)該及時(shí)檢查循環(huán)水量,并降低循環(huán)水溫度。
(2)在活化劑加入總量不變的情況下,如果活化劑前期加入量偏低,很有可能導(dǎo)致VCM前期反應(yīng)不劇烈,而到了后期活化劑加入量增加,使聚合反應(yīng)集中到中后期,導(dǎo)致壓力劇增。因此,活化劑按要求正常加入不但可以保證升溫速度,還能保證后期聚合壓力在安全可控范圍內(nèi)。
(3)在聚合過程中,單體在乳化劑的作用下分散在水中形成乳狀液(液/液分散體系)。乳化劑的加入會(huì)產(chǎn)生大量的泡沫,也會(huì)造成聚合釜壓力劇增。因此,在監(jiān)控壓力的同時(shí),還應(yīng)注意控制好乳化劑的加入量,并應(yīng)時(shí)刻監(jiān)控泡沫探測器,判斷泡沫是否過多,及時(shí)噴淋消泡劑。在符合工藝要求、保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,盡量選擇消泡效果好的消泡劑。
(4)溫度、壓力的劇增說明聚合反應(yīng)劇烈,當(dāng)聚合前期轉(zhuǎn)化率不高(比正常情況低)、反應(yīng)較緩慢時(shí),更應(yīng)注意控制好單體的加入情況,必要時(shí)可適當(dāng)停止加入單體一段時(shí)間,以控制好反應(yīng)溫度、壓力。
渣子料也是PVC糊樹脂前期調(diào)試生產(chǎn)過程中困擾鹽湖海納許久的問題。在幾批次的PVC糊樹脂生產(chǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)攪拌電流比平常大,并且出料過濾器堵塞嚴(yán)重,在清理過濾器時(shí)發(fā)現(xiàn)里面有米粒大小的PVC糊樹脂渣子。經(jīng)過認(rèn)真分析總結(jié),確定了以下原因:①乳化劑加入量偏低;②乳化劑瞬時(shí)加入量不足;③清釜不徹底,未將聚合釜另外一側(cè)人孔清理干凈;④VCM質(zhì)量未達(dá)標(biāo);⑤其他顆粒雜質(zhì)混入。
處理辦法如下。
(1)鹽湖海納PVC糊樹脂初期生產(chǎn)過程中,沿用了阿科瑪公司的乳化劑加入?yún)?shù),加入量偏小,因此在配方摸索過程中,先將乳化劑加入量提高至過量,再逐步、逐批次調(diào)整,摸索出了本工藝乳化劑最佳用量。
(2)在某批次的生產(chǎn)過程中,乳化劑計(jì)量泵在聚合過程中瞬時(shí)加入量不足,不得不臨時(shí)切換備用泵,出料后渣子料偏多。因此,生產(chǎn)車間應(yīng)完善巡檢制度,制定定期操作卡片,重視泵的定期保養(yǎng),生產(chǎn)前對重點(diǎn)加料管線一一檢查,定期清理過濾器。
(3)③、④、⑤可統(tǒng)一概括為雜質(zhì)粒子問題。VCM水含量過高,易產(chǎn)生酸性物質(zhì),形成鐵離子,游離的鐵離子會(huì)緩慢激發(fā)單體聚合,形成自聚物,成為雜質(zhì)粒子。這些雜質(zhì)不僅會(huì)影響PVC糊樹脂質(zhì)量(如熱穩(wěn)定性、白度等),也是產(chǎn)生渣子料的重要因素。因此,加強(qiáng)高壓清洗環(huán)節(jié)管理,規(guī)范操作,以及提高VCM的質(zhì)量能有效降低渣子料出現(xiàn)的概率。
鹽湖海納在試生產(chǎn)過程中,一共碰到過2次“雪花膏”料情況。在聚合起始階段,體系為油/水乳化體系,隨著聚合反應(yīng)的進(jìn)行,PVC糊樹脂不斷產(chǎn)生,最后轉(zhuǎn)變?yōu)楣?水乳化體系。由于攪拌槳葉不斷碰撞乳狀物,再加上聚合溫度上下波動(dòng),體系的pH值突然變化,乳化體系可能由固/水乳型變成水/固乳型,此時(shí)聚合體系呈現(xiàn)的狀態(tài)就是黏稠的“雪花膏”狀漿料,不僅會(huì)嚴(yán)重堵塞后續(xù)系統(tǒng)過濾器,而且對噴霧干燥進(jìn)料系統(tǒng)也會(huì)造成很大的危害,最終產(chǎn)品的糊黏度非常大,不合格。
可能的原因:①去離子水、VCM質(zhì)量不合格;②乳化劑加入總量少;③乳化劑質(zhì)量存在問題;④聚合溫度波動(dòng)大,不穩(wěn)定;⑤機(jī)械破乳,攪拌轉(zhuǎn)速過高及出料擠壓。
處理辦法如下。
(1)①、③可統(tǒng)一為原料質(zhì)量問題。由于整個(gè)PVC糊樹脂乳液聚合需要在堿性環(huán)境下進(jìn)行,VCM中水含量過多易產(chǎn)生酸性物質(zhì),并且引發(fā)劑分解也會(huì)產(chǎn)生酸根,所以必須充分考慮到這些因素,調(diào)節(jié)聚合環(huán)境pH值在10~11,確保不會(huì)破乳,以免產(chǎn)生“雪花膏”料;VCM、去離子水、乳化劑質(zhì)量不過關(guān),帶入過多的電解質(zhì),使液相中離子濃度增加,平衡遭到破壞,也會(huì)使乳膠大量凝結(jié),最終成為“雪花膏”料,因此,確保原輔料的質(zhì)量是生產(chǎn)穩(wěn)定、產(chǎn)品合格的根本。
(2)當(dāng)聚合溫度波動(dòng)大、不穩(wěn)定時(shí),會(huì)造成局部過熱等情況,將加速乳膠微粒的碰撞,破壞乳膠體系平衡,也是造成“雪花膏”料的原因之一。因此,應(yīng)規(guī)范操作,通過培訓(xùn)提高操作水平,優(yōu)化DCS、PID溫度控制系統(tǒng),保證溫度控制平穩(wěn)。
(3)攪拌轉(zhuǎn)速過快,剪切作用力過大,也是重要原因之一。為保證攪拌系統(tǒng)合理、穩(wěn)定運(yùn)行,首先應(yīng)確定合理轉(zhuǎn)速,并且在之后的運(yùn)行中重視對其的保養(yǎng)維護(hù)。出料過程中過濾器、管道堵塞也會(huì)對乳膠體系造成劇烈的擠壓,打破體系平衡,導(dǎo)致“雪花膏”狀漿料形成。要避免出料過程中的擠壓,應(yīng)及時(shí)檢查管道及過濾器是否暢通。
鹽湖海納在試生產(chǎn)過程中幾乎遇到了PVC糊樹脂生產(chǎn)中能遇到的所有問題,通過對以上問題認(rèn)真分析、不斷探索,一一找到了解決辦法。目前,鹽湖海納的PVC糊樹脂質(zhì)量有了較大的改善,優(yōu)等品率也從69.63%提高至95%。