解生元, 曹余良, 張小偉
(南京鋼鐵股份有限公司, 江蘇 南京 210035)
南京鋼鐵股份有限公司(以下簡稱“南鋼”)板材煉鋼常規(guī)的生產(chǎn)工藝路線都是100%經(jīng)LF精煉爐處理,且都是經(jīng)鈣處理后上連鑄的含鋁鋼,由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不同,為達到精品路線理念以及產(chǎn)品質(zhì)量的提升,所以對鋼水純凈度方面要求比較嚴格。近年來,通過參照其它鋼廠的操作方法,對現(xiàn)存的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中要求級別相對較低的鋼種進行了試驗,摸索轉(zhuǎn)爐冶煉→板坯連鑄的工藝路線,以便于開拓一條新的板材生產(chǎn)工藝路線,同時大大提高煉鋼生產(chǎn)作業(yè)率,加快生產(chǎn)節(jié)奏,降低煉鋼生產(chǎn)成本。
南鋼板材煉鋼廠有3座150噸頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐,3座LF鋼包精煉爐和2座RH真空精煉爐,3臺板坯連鑄機。
常規(guī)工藝流程為:鐵水倒罐→鐵水預(yù)處理(2座)→轉(zhuǎn)爐冶煉(3座)→出鋼脫氧合金化→LF精煉爐(3座)→(RH真空爐(2座))→鈣處理→連鑄(3臺),如圖1所示。
圖1 板材廠工藝流程
主要產(chǎn)品品種為:高級別管線鋼、高強板、耐磨磨具鋼、壓力容器及風塔鋼等。
鐵水預(yù)處理:3臺脫硫設(shè)備,引進2套國內(nèi)僅有兩家使用的涌動扒渣設(shè)備。
BOF轉(zhuǎn)爐:3臺150噸頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐,裝備了奧鋼聯(lián)副槍測量系統(tǒng)、底吹快換系統(tǒng)、滑板擋渣系統(tǒng)、激光測量系統(tǒng)、自動煉鋼模型,轉(zhuǎn)爐煉鋼逐漸向智能控制邁進,實現(xiàn)無人可視化全自動智能煉鋼。
LF精煉爐、RH真空爐:3臺世界一流的達涅利LF精煉、2臺RH真空設(shè)備,裝備水平國內(nèi)領(lǐng)先。
CCM板坯連鑄:3臺先進的奧鋼聯(lián)板坯連鑄機,覆蓋了板坯領(lǐng)域所有的寬、薄規(guī)格,其中1#連鑄機寬度3 300 mm,寬度規(guī)格世界第一。
3.1.1 過程工藝控制情況
過程工藝控制情況如表1所示,通過提高轉(zhuǎn)爐出鋼溫度至1660 ℃以上,采用鋁塊+脫氧造渣劑復(fù)合脫氧模式,試驗BOF-CCM工藝共計141爐次,Q235B,A,S355-J1分別為100,25和16爐次。轉(zhuǎn)爐平均出鋼溫度1663 ℃(1640~1696 ℃),爐后平均溫度1609 ℃(1575 ~1646 ℃),平均溫降54 ℃,連鑄平均過熱度23.7 ℃(6~47 ℃); 轉(zhuǎn)爐出鋼平均氧含量497.5×10-6,出鋼微脫氧和合金化后,抽定氧含量35.08×10-6和41.73×10-6;終點氮含量均在35×10-6以內(nèi)。
3.1.2 轉(zhuǎn)爐爐后渣樣情況對試驗爐次渣樣進行抽檢分析,爐后渣樣情況
及成分如圖2、表2所示。由于復(fù)合弱脫氧工藝,渣樣波動較大,全鐵含量為0.63%和1.70%;考慮到溫度控制難度較大,出鋼渣料較少,堿度為2.16和4.04,相對偏稀。
由于BOF-CCM工藝弱脫氧,鋼水中氧含量較高,對耐火材料的侵蝕較正常時嚴重(如圖3所示),一組18爐生產(chǎn)結(jié)束后,水口侵蝕達到15 mm;塞棒侵蝕行程由正常時40 mm提高至60 mm,平均每爐塞棒行程多1.1 mm。針對此類情況,從安全生產(chǎn)方面考慮,該工藝生產(chǎn)嚴格按每組≤12爐進行組織。
圖2 轉(zhuǎn)爐爐后渣樣情況
表1 過程工藝控制情況
表2 (Q235B鋼)爐后渣樣成分
圖3 耐火材料的侵蝕情況
3.3.1 轉(zhuǎn)爐工序
轉(zhuǎn)爐工序成本如表3所示。為了保證轉(zhuǎn)爐試驗工藝熱平衡,減少了冷料的使用量,對應(yīng)提高石灰用量;同時為了平衡出鋼氧含量, 提高了鋁塊加入量,轉(zhuǎn)爐工序增加成本3.30元/噸鋼。
3.3.2 精煉工序
精煉工序成本如表4所示。A,Q235B及S355-J1常規(guī)工藝LF爐的原輔料、耐火材料及電耗的噸鋼成本分別為35.59元、31.65元和47.65元。
3.3.3 總體成本情況
試驗工藝與常規(guī)工藝成本對比如表5所示。A、Q235B及S355-J1三個鋼種,試驗工藝相對于常規(guī)工藝噸鋼成本分別降低32.29元、28.35元和44.35元。
3.4.1 成分控制
中包成分超內(nèi)控情況如表6所示,試驗爐次共計成分超31爐,成分合格率為78.01%,主要為硫含量超標,若剔除硫含量因素,其合格率為90.07%。試驗爐次成品平均硫含量為0.021%(0.0126%~0.0387%),較正常水平0.006%高0.015%;試驗成品平均磷含量為0.021%(0.011%~0.041%),較正常水平0.015%高0.006%,如圖4所示。由于該試驗工藝不具備脫硫條件,硫含量為成分控制的難點,也是對后續(xù)質(zhì)量影響的主要原因。
表3 轉(zhuǎn)爐工序成本
表4 精煉工序成本
表5 試驗工藝與常規(guī)工藝成本對比/(元·t-1)
表6 中包成分超內(nèi)控情況
圖4 常規(guī)工藝和試驗工藝成分控制
3.4.2 低倍控制
此次試驗共取低倍試樣45塊,共有31塊試樣因中間裂紋或中心偏析超標不合格,低倍合格率為31.11%,較1號機正常水平低60%;其中3塊低倍試樣中心偏析超標,評級為1.5級,31塊低倍試樣中間裂紋超標,評級為1.0~2.0級。典型低倍不合
格實物照片如圖5所示。
3.4.3 坯料和鋼板質(zhì)量
坯料和鋼板質(zhì)量如表7所示。試驗工藝連鑄坯表面質(zhì)量控制不穩(wěn)定,坯料修磨率為12.79%,坯料改判率為16.36%,鋼板裂紋發(fā)生率為4.88%,廢品率為1.00%。
圖5 典型低倍不合格實物照片
表7 坯料和鋼板質(zhì)量
(1)試驗工藝煉鋼過程控制難度較大,鋼水過氧嚴重,溫度波動較大,鋼水化學(xué)成分控制不穩(wěn)定,特別是鋼水硫含量相對于常規(guī)工藝高出3倍以上,對連鑄坯質(zhì)量影響嚴重,連鑄坯內(nèi)、外部質(zhì)量較差,低倍合格率僅31.11%,坯料修磨率12.79%,鋼板裂紋發(fā)生率4.88%,廢品率1.00%。
(2)由于鋼水過氧,耐火材料侵蝕嚴重,連澆爐數(shù)受限制于12爐以內(nèi);同時化學(xué)成分和溫度波動大,生產(chǎn)不穩(wěn)定概率較大。
(3)由于取消了精煉過程,降本空間較大,A,Q235B及S355-J1三個鋼種的噸鋼成本分別降低35.59元、31.65元和47.65元。
(4)關(guān)于試驗工藝路線的兩點建議:①為保證過程工藝穩(wěn)定,連鑄坯質(zhì)量受控,BOF-CCM試驗工藝增加鐵水預(yù)處理,降低鋼水硫含量,提高連鑄坯質(zhì)量;②提高轉(zhuǎn)爐出鋼鋁塊加入量,保證脫氧效果,結(jié)合本次試驗數(shù)據(jù)及前期輕處理經(jīng)驗,爐后鋼水中鋁含量應(yīng)控制在0.005%~0.015%,降低鋼水中氧含量,保證生產(chǎn)安全穩(wěn)定,提高連鑄坯質(zhì)量。