張浩,張春輝
(新疆八一鋼鐵股份有限公司)
2015年6月18日八鋼歐冶爐正式點(diǎn)火投產(chǎn)。截至6月30日,歐冶1號爐已經(jīng)突破了日產(chǎn)3000t鐵水的產(chǎn)量設(shè)計。歐冶爐開爐初期鐵水中硅含量最高10.5%,最低1.2%,平均5.1%。歐冶爐在投產(chǎn)后鐵水硅居高不下,未能按照爬坡計劃在一周內(nèi)將鐵水硅降至0.50%以內(nèi)。實際[Si]含量在1.2%以上的鐵水占到了90%,持續(xù)時間長達(dá)一個月。鐵水中硅含量越高轉(zhuǎn)爐冶煉的控制難度越大,當(dāng)硅高于1.2%時,即使采用雙渣冶煉也無法有效控制噴濺的發(fā)生。YB/T5296-2011《煉鋼用生鐵》標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定生鐵中硅的最大質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1.25%。當(dāng)鐵水中硅的含量超過此標(biāo)準(zhǔn)時,煉鋼工序難以消化,一般采用鑄鐵機(jī)生產(chǎn)鑄造生鐵。八鋼公司煉鐵系統(tǒng)配套的鑄鐵機(jī)鑄鐵能力為2000t/天,但是鐵水硅越高,鐵水流動性越差,容易粘接罐口和鑄鐵機(jī)模具,影響鑄鐵能力。目前八鋼鑄鐵能力處理不了歐冶爐高硅鐵水。同時每鑄1噸鐵產(chǎn)生的成本約30元。
為了有序銜接歐冶爐產(chǎn)線發(fā)揮歐冶爐節(jié)能、環(huán)保的優(yōu)勢。120t轉(zhuǎn)爐產(chǎn)線必須承接消化歐冶爐的高硅鐵水,而且要滿足安全、環(huán)保、高效、經(jīng)濟(jì)冶煉的要求。針對轉(zhuǎn)爐冶煉高硅鐵水的技術(shù)難題,八鋼120t轉(zhuǎn)爐探索并實施了“雙聯(lián)脫硅”工藝,將脫硅、脫碳和脫磷任務(wù)分兩步進(jìn)行,兩座轉(zhuǎn)爐聯(lián)合冶煉,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
傳統(tǒng)的煉鋼工藝是在一座轉(zhuǎn)爐內(nèi)實行脫硅、脫磷和脫碳操作,這一系列反應(yīng)在爐內(nèi)發(fā)生存在熱力學(xué)條件的矛盾,同時還將受到動力學(xué)條件的限制,因此,冶煉結(jié)果難以達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。鐵水中硅含量較高時,會增加煉鋼操作難度。正常情況下爐渣的堿度在3.0~3.5,鐵水中硅含量每高0.1%,造成渣量增加8~14kg/t,渣量增多需頻繁調(diào)節(jié)氧槍槍位,吹氧冶煉的動力學(xué)條件變壞,易發(fā)生噴濺現(xiàn)象。
轉(zhuǎn)爐噴濺會造成廠房冒黃煙、污染周邊環(huán)境,引發(fā)環(huán)保事故。因此,歐冶爐高硅鐵水,在正常冶煉前必須進(jìn)行預(yù)脫硅處理。
轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)中為降低鐵水硅含量,一般采用勾兌鐵水的方法。歐冶爐投產(chǎn)第一周120t產(chǎn)線鐵水情況如圖1可知,第二煉鋼廠3座120t滿負(fù)荷日接收高、低硅鐵水總量約9000t,其中高硅鐵水[Si]平均4.93%,低[Si]0.43%。理論上將高、低硅鐵水全部勾兌,鐵水[Si]含量最低也只能達(dá)到2.55%,無法滿足轉(zhuǎn)爐冶煉鐵水硅含量小于1.0%的要求。采用鐵水勾兌的方法降低高硅鐵水[Si]含量,但低硅鐵水匹配量不足,而且鐵水物流運(yùn)輸無法達(dá)到要求。因此通過鐵水勾兌降低硅含量在實際生產(chǎn)中難以實現(xiàn)。
圖1 高低硅鐵水接受量
2.3.1 高爐爐外預(yù)脫硅技術(shù)
高爐爐外預(yù)脫硅最直接的辦法是在高爐鐵水溝內(nèi)進(jìn)行預(yù)脫硅處理,該工藝的優(yōu)點(diǎn)是不增加高爐鐵水預(yù)處理流程時間,且處理能力大、溫降小,渣鐵分離方便,脫后渣可在鐵水預(yù)處理工序中進(jìn)行處理,不影響鐵水運(yùn)行。這種辦法成本低,其脫硅率大約在50%,脫硅約0.3%。該工藝的生產(chǎn)過程是將脫硅劑采用自然投入法投入鐵水溝內(nèi)流動的鐵水表面進(jìn)行脫硅,借助鐵水從鐵水溝流入鐵水罐時的沖擊攪拌能力進(jìn)行預(yù)脫硅處理[1]。缺點(diǎn)是鐵水脫硅能力波動較大,且工作條件差,難以滿足環(huán)保要求。
2.3.2 KR法預(yù)脫硅
KR法主要是以一個外襯為耐火材料的攪拌器侵入到鐵水罐熔池內(nèi)一定深度進(jìn)行旋轉(zhuǎn)攪拌,使得鐵水在鐵水罐中形成漩渦,同時將加入的脫硅劑卷入到鐵水中,在充分的動力學(xué)條件下與鐵水進(jìn)行混合、化學(xué)反應(yīng)的一種方法。此種方法原來一直適用于鐵水脫硫,目前在國內(nèi)各大鋼鐵企業(yè)得到廣泛使用。其脫硅率大約在40%。八鋼120t產(chǎn)線有2座KR攪拌脫硫站,具備嘗試KR法脫硅的工況條件。
KR攪拌預(yù)脫硅依靠加氧化劑脫硅,氧化劑脫硅反應(yīng)機(jī)理[]:[Si]+2/3Fe2O3=(SiO2)+4/3Fe(吸熱反應(yīng))。為了驗證KR攪拌脫硅能力,120t產(chǎn)線在預(yù)處理工序進(jìn)行了8組試驗,如圖2、圖3所示。脫硅劑采用自制煉鋼球團(tuán),由噸袋裝料,通過行車加入鐵包底部,然后在倒罐站兌鐵水,最后在KR攪拌15分鐘后扒渣、取樣分析。
圖2 KR脫硅前后對比
圖3 氧化劑加入量與脫硅量關(guān)系
由試驗可知,120t鐵水每1噸氧化劑可脫除0.17%的[Si],理論上將5.0%的[Si]脫至1.0%,需加入脫氧劑約23.2t,鐵包無法提供足夠的反應(yīng)空間,因此目前八鋼KR工況條件KR攪拌脫硅法無法處理歐冶爐高硅鐵水。
轉(zhuǎn)爐脫硅反應(yīng)機(jī)理[3]:[Si]+{O2}=(SiO2)(放熱反應(yīng))、[Si]+2(FeO)=(SiO2)+2Fe(放熱反應(yīng))。為了提高轉(zhuǎn)爐脫硅效率,2015年6月歐冶爐出鐵后在第二煉鋼廠2號轉(zhuǎn)爐進(jìn)行了6爐雙聯(lián)脫硅試驗。
根據(jù)鐵水硅含量,在總裝入量不變的情況下,通過試驗,確定合適的裝入制度,造渣制度供氧制度、溫度制度。
3.1.1 裝入制度
如表1所示。
表1 轉(zhuǎn)爐雙聯(lián)工藝裝入制度
裝入廢鋼全部為輕薄料,以保證前期快速熔化。
3.1.2 造渣制度
雙聯(lián)脫硅冶煉渣料加入以保證爐襯安全為主,爐渣堿度控制在0.5~1.0、MgO含量控制在4%~6%,石灰、白云石加入量參照表2進(jìn)行配加。自制球團(tuán)礦只進(jìn)行溫度調(diào)整。
表2 石灰、白云石加入量參照表
降溫劑具體加入量依據(jù)鐵水成分、溫度,進(jìn)行配加。石灰、白云石在開吹后加入70%;剩余物料在供氧3分鐘后分批加入,球團(tuán)礦500kg/次,終點(diǎn)30秒前加完。
3.1.3 供氧制度
鐵水硅含量高,渣量大,必須增加氧氣射流對熔池的穿透力和攪拌力,前期槍位比正常冶煉時低100,前期嚴(yán)禁吊槍操作。氧槍距離熔池液面1400~1600mm 變化,供氧強(qiáng)度 3.0~3.5m3/min·t,供氧流量24000~28000m3/h,氧槍入口壓力0.85~0.90MPa。
3.1.4 溫度制度
雙聯(lián)脫硅冶煉終點(diǎn)要求鐵水[Si]0.40%~0.50%,此時終點(diǎn)[C]2.6%~3.5%,脫硅后的鐵水液相線溫度在1230~1300℃,雙聯(lián)工藝出鋼溫降在30~35℃,倒包過程溫降5~10℃。廢鋼熔化溫度1510℃,同時考慮酸性渣對爐襯侵蝕,出鋼溫度不宜過高。綜合各項因素,雙聯(lián)過程溫度按表3控制。
表3 雙聯(lián)過程溫度
由圖4、圖5所示,120t鐵水每脫除1.0%的[Si]需消耗1450m3氧氣,理論上將5.0%的[Si]脫至1.0%,需吹入氧氣約5800m3。轉(zhuǎn)爐氧槍設(shè)計能力供氧流量 25000~30000m3/h,每分鐘吹氧 420~500m3,脫硅速率為每3分鐘脫[Si]1.70%,120t轉(zhuǎn)爐系統(tǒng)完全能達(dá)到要求。
圖4 轉(zhuǎn)爐脫硅前后對比
圖5 供氧量與脫硅量的關(guān)系
借鑒雙聯(lián)脫磷工藝,根據(jù)120t轉(zhuǎn)爐雙聯(lián)脫硅試驗工藝參數(shù),確定高硅鐵水的冶煉分兩步進(jìn)行,一座轉(zhuǎn)爐脫硅、另一座轉(zhuǎn)爐脫碳、脫磷,具體工藝路徑如圖6所示。一座脫硅轉(zhuǎn)爐將高硅脫至1.0%以內(nèi),擋渣出鋼后再將脫硅鐵水由鋼包運(yùn)回轉(zhuǎn)爐垮,兌入脫碳、脫磷轉(zhuǎn)爐冶煉,將脫硅與脫碳、脫磷分兩步進(jìn)行。脫硅產(chǎn)生的酸性渣倒入渣罐處理。脫硅及脫硅鐵水的正常冶煉由兩座120t轉(zhuǎn)爐聯(lián)合完成,稱該工藝為“120t轉(zhuǎn)爐雙聯(lián)脫硅工藝”。
圖6 雙聯(lián)脫硅工藝流程
首先采用高爐開爐時的高硅鐵水試驗。從2017年3月18~19日,C高爐出鐵,第一天進(jìn)行雙聯(lián)脫硅工藝批量試驗,共22爐,共計處理2387t高硅鐵水,熔化廢鋼279.3t。對22爐脫硅爐次進(jìn)行脫硅前后的比較如圖7所示,脫硅前平均硅在1.9%,脫硅后平均硅0.35%,脫硅命中率達(dá)到73.8%(標(biāo)準(zhǔn)0.2%~1.0%),個別爐次硅脫的過低,達(dá)到0.113%。脫硅過程爐內(nèi)反應(yīng)平穩(wěn),未發(fā)生任何噴濺事故。
圖7 雙聯(lián)理脫硅前后對比
大生產(chǎn)應(yīng)用階段:從2017年3月26日中班開始?xì)W冶爐出鐵,截止到8月30日歐冶爐停爐,主要在120t產(chǎn)線進(jìn)行大規(guī)模應(yīng)用。統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明,共處理433爐高硅鐵水,總計45027.42t,熔化廢鋼8149.3t,脫硅前平均硅2.57%,脫硅后平均硅0.45%。如圖8所示,單爐座處理的高硅鐵水量是100~120t,處理周期為25分鐘,單班單爐處理爐數(shù)為18爐,日單爐處理能力為5000~6000t,具備平穩(wěn)承接歐冶爐高硅鐵水的能力。
圖8 雙聯(lián)脫硅工藝單爐脫硅能力
雙聯(lián)脫硅工藝自3月16日至8月30日共計處理高硅鐵水47414.42t,共計455爐。
表4 高硅鐵水及消耗統(tǒng)計
由表4可以看出,雙聯(lián)脫硅工藝大生產(chǎn)過程中脫硅爐渣料消耗石灰38.93kg/t,白云石消耗23.67kg/t,球團(tuán)礦消耗17.86kg/t。每爐鋼平均消耗18.52t廢鋼(輕薄料),充分利用了高硅鐵水的化學(xué)熱,起到熔化廢鋼的作用,對降低鐵耗、鋼鐵料消耗貢獻(xiàn)巨大。
在不考慮可行性的情況下,對高硅鐵水(平均硅2.42%)采用常規(guī)冶煉,和雙聯(lián)脫硅處理工藝的生產(chǎn)成本進(jìn)行測算比較。
4.3.1 鋼鐵料、鐵耗對比
雙聯(lián)脫硅工藝在脫硅和正常冶煉各加一次廢鋼,總廢鋼量可達(dá)40t,而常規(guī)冶煉只能加一次廢鋼,受廢鋼料型及生產(chǎn)節(jié)奏影響最多加30t;另一方面雙聯(lián)脫硅工藝脫硅環(huán)節(jié)爐渣堿度很低(0.5-1.0),基本是酸性渣,渣料加入量少,渣量少,吹損控制在最低點(diǎn);常規(guī)冶煉脫硅和脫磷處于同一環(huán)節(jié),產(chǎn)生的渣量將是雙聯(lián)工藝的6倍以上,吹損隨之上升。雙聯(lián)脫硅鐵耗、鋼鐵料對比如圖9、圖10所示。
圖9 鋼鐵料對比
圖10 鐵耗對比
4.3.2 渣料對比
雙聯(lián)脫硅工藝脫硅環(huán)節(jié)爐渣堿度很低(0.5~1.0),基本是酸性渣,渣料加入量少;常規(guī)冶煉脫硅和脫磷處于同一環(huán)節(jié),爐渣堿度要求約2.5,硅含量2.42%時,石灰理論單耗166.26kg/t,產(chǎn)生的渣量將是雙聯(lián)工藝的6倍以上,同時為了滿足MgO含量8%的要求,白云石加入量成倍增長。渣料消耗對比如圖11、圖12所示。
圖11 石灰對比
圖12 白云石對比
4.3.3 能耗對比
雙聯(lián)脫硅工藝脫硅爐煤氣不滿足回收要求,但鐵水中[C]損失1.0%~1.5%,從而降低煤氣回收量;脫硅環(huán)節(jié)、正常冶煉環(huán)節(jié)均會濺渣,消耗氮?dú)馐浅R?guī)冶煉的2倍;氧氣消耗主要用于氧化反應(yīng),只與鐵水成分有關(guān),因此氧氣消耗的差異很小。能耗對比如圖13、圖 14、圖 15 所示。
圖13 氧耗對比
圖14 煤氣回收對比
圖15 濺渣氮?dú)鈱Ρ?/p>
通過測算可知:在不考慮可行性的情況下,轉(zhuǎn)爐冶煉輔料、原料、能源介質(zhì)消耗按當(dāng)時成本計算這部分高硅鐵水(平均硅2.42%)進(jìn)行常規(guī)冶煉比,采用雙聯(lián)脫硅處理工藝噸鋼成本上升約170元。
120t轉(zhuǎn)爐采用雙聯(lián)脫硅冶煉工藝處理歐冶爐高硅鐵水,實現(xiàn)了高效、安全、環(huán)保生產(chǎn),使高硅鐵水對煉鋼成本的影響降到了最低。
(1)實現(xiàn)了對歐冶爐高硅鐵水([Si]>1.2%)高效、安全、環(huán)保、低成本的處理。
(2)轉(zhuǎn)爐單爐座處理的高硅鐵水量是100~120t,脫硅處理周期為25分鐘,單爐日處理能力為5000~6000t,120t轉(zhuǎn)爐具備平穩(wěn)承接歐冶爐高硅鐵水的能力。
(3)與常規(guī)冶煉相比,雙聯(lián)脫硅工藝實現(xiàn)了煉鋼成本最優(yōu),最大程度利用了鐵水化學(xué)熱,具備大廢鋼比(廢鋼比35%)冶煉的能力。
(4)雙聯(lián)脫硅工藝開辟了鐵水脫硅技術(shù)的新路徑。通過系統(tǒng)的探索研究形成了一套完整的技術(shù)操作規(guī)程。此項技術(shù)可運(yùn)用在處理高爐洗爐、不順行時產(chǎn)生的高硅鐵水。通過實踐應(yīng)用提升了八鋼煉鋼系統(tǒng)處置鐵水異常時的能力。