(中國(guó)鋁業(yè)廣西分公司氧化鋁廠,廣西 平果 531400)
廣西平果鋁氧化鋁廠是純拜耳法氧化鋁生產(chǎn)廠。采用十級(jí)閃蒸、十級(jí)預(yù)熱、壓煮器帶機(jī)械攪拌間接加熱高壓溶出工藝。原礦漿通過(guò)高壓隔膜泵輸送到溶出機(jī)組,礦漿在單套管被來(lái)自相應(yīng)級(jí)別閃蒸槽的二次蒸汽預(yù)熱到約200℃,再經(jīng)8級(jí)~10級(jí)加熱壓煮器,用來(lái)自熱電廠鍋爐的壓力為60bar新蒸汽加熱至260℃左右,然后流經(jīng)停留壓煮器保溫溶出,完成了反應(yīng)過(guò)程后,機(jī)組出料經(jīng)過(guò)閃蒸、稀釋后的溶出礦漿泵送往沉降工序。
圖1 工藝流程簡(jiǎn)圖
溶出生產(chǎn)的初始時(shí)段,由于最后的3臺(tái)停留保溫壓煮器沒(méi)有加熱管束,故每次生產(chǎn)恢復(fù)的預(yù)熱提溫過(guò)程,機(jī)組出料閥前有約240m3的料漿處于未加熱的盲區(qū)(見(jiàn)圖1),出料通過(guò)閃蒸槽的過(guò)程因溫度低于飽和溫度,料漿沒(méi)有多余的熱量形成閃蒸,閃蒸槽液位過(guò)高致使二次蒸汽中帶料漿,帶有大量的料漿的二次汽進(jìn)入對(duì)應(yīng)的預(yù)熱級(jí)的蒸汽管道及冷凝水管道中造成溶出預(yù)熱段的汽水系統(tǒng)堵塞、管道磨損,同時(shí)造成氧化鋁和堿的損失的不利生產(chǎn)現(xiàn)象,因此,致力于避免或縮短溶出系統(tǒng)在生產(chǎn)恢復(fù)過(guò)程中閃蒸二次蒸汽帶料的現(xiàn)象,是各個(gè)氧化鋁生產(chǎn)廠家都在不斷變化的生產(chǎn)實(shí)際中不斷探索公關(guān)的生產(chǎn)難題[1]。
(1)機(jī)組填料完成后,通蒸汽入閃蒸及壓煮器進(jìn)行預(yù)熱;
(2)每隔20分鐘以50m3/h啟動(dòng)隔膜泵5分鐘,并進(jìn)行壓煮器不凝性氣體的排放,使料漿流動(dòng)邊加熱提溫;
(3)按每30分鐘提高蒸汽壓力10bar的速度對(duì)機(jī)組進(jìn)行加熱提溫;
(4)當(dāng)加熱壓煮器溫度加熱達(dá)到245℃,末級(jí)壓煮器壓力達(dá)到36bar時(shí),打開(kāi)溶出機(jī)組出料閥并啟動(dòng)隔膜泵,流量提到生產(chǎn)要求后完成出料操作[2]。
溶出出料通過(guò)閃蒸槽的過(guò)程中,閃蒸槽液位滿槽,二次蒸汽帶料,持續(xù)帶料的時(shí)間4h~8h,甚至更長(zhǎng)時(shí)間。造成此現(xiàn)象的主要原因是:溶出機(jī)組最后3臺(tái)壓煮器只作系統(tǒng)壓力平衡而沒(méi)有加熱功能(約240m3)的“冷料漿”,在加熱提溫過(guò)程中,靠間斷啟動(dòng)隔膜泵和排放末級(jí)壓煮器不凝性氣體,使料漿流動(dòng)并排出到地溝,當(dāng)加熱壓煮器溫度加熱達(dá)到245℃時(shí),不足以把“冷料漿”置換走,末級(jí)壓煮器出料溫度只200℃左右,因溫度未達(dá)料漿的飽和溫度,出料料漿沒(méi)有能形成閃蒸的熱量,故造成這期間閃蒸器內(nèi)幾乎沒(méi)有蒸汽,液位超高串入二次蒸管呈二次蒸汽帶料現(xiàn)象(見(jiàn)表1)。
生產(chǎn)中,閃蒸系統(tǒng)首級(jí)壓力控制約2.1MPa左右(絕壓),根據(jù)鋁酸鈉溶液的物理性質(zhì),2.1MPa壓力對(duì)應(yīng)的飽和溫度為215℃,故必須使出料的料漿溫度飽和溫度大15℃左右,才會(huì)形成閃蒸現(xiàn)象。多次的生產(chǎn)恢復(fù)過(guò)程的實(shí)際呈現(xiàn):當(dāng)出料走完240m3的“冷料”,進(jìn)入閃蒸器的料漿溫度達(dá)245℃的時(shí),閃蒸器的超高料位才開(kāi)始逐漸下降,也驗(yàn)證了出料過(guò)程閃蒸帶料形成機(jī)理,為解決溶出生產(chǎn)恢復(fù)過(guò)程中閃蒸二次蒸汽帶料問(wèn)題的思路和方法指引了方向。
表1 閃蒸出料參數(shù)
表2 出料方式改進(jìn)后的閃蒸參數(shù)
將溶出出料流程由原來(lái)必須經(jīng)過(guò)閃蒸系統(tǒng)的流程,通過(guò)敷設(shè)輔助的副出料流程(見(jiàn)圖2),在三級(jí)保溫壓煮器出料至閃蒸器之前增設(shè)DN168的閥門(mén)及管道,旁通閃蒸系統(tǒng)直接引到稀釋槽,并經(jīng)過(guò)節(jié)流孔板進(jìn)入稀釋槽內(nèi),使壓煮器有經(jīng)過(guò)閃蒸出料的正常生產(chǎn)流程和不經(jīng)過(guò)閃蒸的兩種出料流程。流程改進(jìn)后,實(shí)現(xiàn)了當(dāng)料漿溫度低,不能形成閃蒸時(shí),料漿不經(jīng)閃蒸而走短接的副出料流程直接送沉降,當(dāng)料漿溫度達(dá)到閃蒸條件時(shí)再切換為經(jīng)過(guò)閃蒸的出料流程,為避免出料過(guò)程中管道振動(dòng)大、閥門(mén)磨損快和閃蒸帶料提供流程及操作條件。
圖2 工藝流程簡(jiǎn)圖
4.2.1 機(jī)組填料加熱階段
(1)填料完成且蒸汽管路疏水完成后,打開(kāi)蒸汽總閥20%,在5bar的蒸汽壓力下通汽進(jìn)閃蒸和壓煮器進(jìn)行30分鐘的管道暖管。
(2)當(dāng)蒸汽管上排出的是蒸汽時(shí),關(guān)閉其排放閥。逐步打開(kāi)蒸汽電動(dòng)閥到40%的開(kāi)度,同時(shí)提高蒸汽壓力到10bar,在該條件下預(yù)熱30分鐘,根據(jù)疏水情況逐個(gè)關(guān)閉反應(yīng)壓煮器的冷凝水排放閥。
(3)逐步打開(kāi)蒸汽電動(dòng)閥到60%的開(kāi)度,同時(shí)提高蒸汽壓力到15bar,在該條件下穩(wěn)定預(yù)熱30分鐘。
(4)逐步開(kāi)完蒸汽電動(dòng)閥,同時(shí)提高蒸汽壓力到25bar,在該條件下穩(wěn)定預(yù)熱30分鐘。
4.2.2 機(jī)組出料階段
(1)打開(kāi)副出料流程出料。通蒸汽加熱約2h后2h后打開(kāi)副出料流程出料,同時(shí)啟動(dòng)隔膜泵以100m3/h~120m3/h給溶出機(jī)組喂料,按每30分鐘提高蒸汽壓力10bar的速度進(jìn)行加熱提溫,監(jiān)控機(jī)組的狀態(tài),使溫度得壓力的匹配,防止料漿的沸騰打開(kāi)副出料流程出料,同時(shí)啟動(dòng)隔膜泵以100m3/h~120m3/h給溶出機(jī)組喂料,按每30分鐘提高蒸汽壓力10bar的速度進(jìn)行加熱提溫,監(jiān)控機(jī)組的狀態(tài),使溫度得壓力的匹配,防止料漿的沸騰,當(dāng)末級(jí)閃蒸槽的壓力達(dá)到0.1bar時(shí),逐漸開(kāi)大反應(yīng)壓煮器的蒸汽入口閥,同時(shí)減少30bar的蒸汽量,并將第二級(jí)以后的閃蒸槽的二次蒸汽閥關(guān)小到10%,關(guān)閉各冷凝水罐之間的疏水閥的旁通閥使加熱壓煮器溫度達(dá)到245℃,機(jī)組末級(jí)壓力達(dá)到36bar。
(2)打正常出料流程出料。關(guān)小通入閃蒸的30bar、15bar、7bar蒸汽手動(dòng)閥,打開(kāi)進(jìn)入閃蒸系統(tǒng)的正常出料閥,同時(shí)以125轉(zhuǎn)/分鐘逐漸提高隔膜泵的進(jìn)料量,直至生產(chǎn)的流量值。根據(jù)閃蒸系統(tǒng)的壓力分布和液位高低情況,調(diào)整閃蒸槽二次蒸汽出口閥開(kāi)度,并逐漸減少30bar蒸汽的通入量。當(dāng)溶出機(jī)組生產(chǎn)工藝狀況達(dá)到指標(biāo)控制要求、閃蒸過(guò)料穩(wěn)定時(shí),停止同30bar蒸汽,并在閃蒸二次不帶料的前提下,關(guān)閉預(yù)熱段冷凝水疏水閥的旁通閥,完成溶出恢復(fù)出料生產(chǎn)。
溶出出料方式,從直接出料閃蒸的一步到位方式,通過(guò)流程改造和操作優(yōu)化,改變成兩步出料方式。副出料流程出料,不經(jīng)過(guò)閃蒸器而直接進(jìn)入稀釋槽,隔膜泵以100m3/h~120m3/h給機(jī)組喂料,經(jīng)過(guò)2h,正好趕走溶出機(jī)組最后3臺(tái)無(wú)加熱管束壓煮器(約240m3)的冷料漿,不僅避免了預(yù)熱提溫過(guò)程中,間斷的啟動(dòng)隔膜泵使料漿流動(dòng),不能連續(xù)真實(shí)顯示壓煮器內(nèi)料漿溫度,提溫操作不連貫,局部因溫度和壓力的不匹配引起吸熱大的壓煮器出現(xiàn)內(nèi)的料漿沸騰現(xiàn)象,造成設(shè)備振動(dòng)大,攪拌盤(pán)根泄漏現(xiàn)象,更重要的是實(shí)現(xiàn)了出料進(jìn)入閃蒸器的料漿溫度達(dá)245℃,保證了正常出料即形成閃蒸,杜絕了溶出生產(chǎn)恢復(fù)期間閃蒸器內(nèi)的超高料位而閃蒸帶料的現(xiàn)象,使出料即實(shí)現(xiàn)正常生產(chǎn)(表2)。
通過(guò)流程及工藝操作的優(yōu)化的溶出生產(chǎn)出料二步法,改進(jìn)了溶出預(yù)熱提溫和出料方法,在生產(chǎn)實(shí)踐中有效地保證了溶出生產(chǎn)恢復(fù)出料的溫度高于飽和溫度,使閃蒸工藝得以保障,有效地消除了生產(chǎn)恢復(fù)期間閃蒸系統(tǒng)持續(xù)帶料時(shí)間4h~8h的現(xiàn)象,降低了管道堵塞、磨損、預(yù)熱器結(jié)疤等不利的生產(chǎn)影響,促進(jìn)了氧化鋁生產(chǎn)的節(jié)能減排及高效穩(wěn)定,提高工廠的經(jīng)濟(jì)效益具有顯著的實(shí)用意義。