邵亮亮,魏佳廣,劉 濤,崔廣亮,王 斌,孫文明
海洋石油工程股份有限公司,天津 300452
HYSY229是一艘3萬t級導(dǎo)管架下水駁船,在完成導(dǎo)管架的下水任務(wù)后其下水搖臂通常采用浮吊船輔助扶正的方式復(fù)位[1],此方法需單獨占用浮吊資源,不但費時而且費用較高。
牽引系統(tǒng)輔助HYSY229下水搖臂復(fù)位是通過利用絞車和滑輪組牽引系統(tǒng)完成HYSY229下水搖臂的扶正復(fù)位,無需投入大型浮吊船資源,此工藝極大地降低了施工成本,而且減小了施工作業(yè)風險。
本項目以恩平23-1油田群結(jié)構(gòu)項目中HYSY 229運輸?shù)膬纱位葡滤畬?dǎo)管架安裝生產(chǎn)為依托。在第一船次作業(yè)中,根據(jù)搖臂翻轉(zhuǎn)力及力矩的數(shù)值計算,設(shè)計絞車和滑輪組搖臂復(fù)位系統(tǒng),并進行試驗,采集搖臂復(fù)位所需的拉力數(shù)據(jù),隨后根據(jù)實施效果持續(xù)優(yōu)化方案,并在第二船次作業(yè)中驗證優(yōu)化。
(1)2016年3月4日,在第一船次導(dǎo)管架(恩平18-1 WHPA導(dǎo)管架)裝船期間,根據(jù)搖臂翻轉(zhuǎn)力及力矩的數(shù)值計算結(jié)果,完成了四套絞車和滑輪組系統(tǒng)的甲板布置。
(2) 2016年3月30日,在恩平18-1 WHPA導(dǎo)管架下水后,現(xiàn)場運用該方案順利完成HYSY229搖臂復(fù)位工作,并測得相應(yīng)拉力數(shù)據(jù)。
(3)2016年4月15日,在第二船次導(dǎo)管架(恩平23-1 DPP導(dǎo)管架)裝船期間,根據(jù)得到的實際拉力數(shù)據(jù),并結(jié)合第一次試驗的狀況,進一步優(yōu)化了絞車及滑輪組系統(tǒng)的布置方案。
(4)2016年4月21日,在恩平23-1 DPP導(dǎo)管架下水后,現(xiàn)場運用優(yōu)化后的方案成功完成HYSY 229左舷側(cè)搖臂復(fù)位工作(右舷側(cè)因搖臂軸瓦固定焊接質(zhì)量問題未實施),比較第一船次的復(fù)位試驗,優(yōu)化后的方案更加便捷高效,驗證了牽引系統(tǒng)輔助HYSY229下水搖臂復(fù)位方案的可實施性,為在后續(xù)項目中的推廣應(yīng)用打下了基礎(chǔ)。
在恩平項目搖臂復(fù)位方案設(shè)計伊始,為了降低項目施工成本,經(jīng)綜合考慮,并結(jié)合之前的施工經(jīng)驗,決定放棄利用浮吊船扶正復(fù)位這一費時費力的方案,而是采用絞車及滑輪組牽引系統(tǒng)輔助完成HYSY229搖臂的復(fù)位工作。
根據(jù)HYSY 229的搖臂資料,單個搖臂質(zhì)量約590 t,經(jīng)理論計算,單個搖臂的復(fù)位拉力小于2000 kN,故借鑒海洋結(jié)構(gòu)物拖拉裝船的絞車系統(tǒng)布置方式,項目中初步采用了4臺45 t絞車、4套800 t滑輪組、4組四滾柱導(dǎo)纜器、4個400 t拖點和若干索具及卡環(huán)等組成搖臂復(fù)位系統(tǒng),并在恩平18-1 WHPA導(dǎo)管架裝船前完成設(shè)備在船上的布置,詳見圖1。
圖1 牽引系統(tǒng)設(shè)備布置
由于該方案是第一次工程應(yīng)用,為了保證完成下水搖臂的復(fù)位工作,設(shè)計中采用了比較保守的方案,在搖臂兩側(cè)對稱布置兩套絞車、滑輪組系統(tǒng),以便同步工作,提供足夠的拉力。具體施工過程如下:
3月30日,在完成恩平18-1 WHPA導(dǎo)管架下水后,HYSY229下水搖臂狀態(tài)如圖2所示。
圖2 搖臂翻狀態(tài)及牽引纜繩布置
首先,連接復(fù)位索具:將高強纜穿過四滾柱導(dǎo)纜器與預(yù)布置在搖臂上的鋼絲環(huán)形扣連接,組成完整的絞車滑輪組拖拉系統(tǒng)[2]。
然后,啟動絞車,收緊索具,張緊牽引系統(tǒng),開始拉動搖臂復(fù)位至最終位置。
在施工過程中,當搖臂翻轉(zhuǎn)至與甲板約成45°時(見圖3左圖),理論上其可以靠自重完成后續(xù)的下落復(fù)位[3],但實際中受轉(zhuǎn)軸摩擦力等因素影響,搖臂并未按設(shè)計如期下落,現(xiàn)場只得操作絞車繼續(xù)收纜拖拉,才最終成功完成搖臂復(fù)位工作,但因此導(dǎo)致滑輪組拖拉間距基本達到極限狀態(tài)(見圖3右圖)。
圖3 滑輪組間距與搖臂復(fù)位狀態(tài)
總結(jié)第一次施工試驗結(jié)果,雖然最終成功完成搖臂的復(fù)位工作,但復(fù)位方案中仍存在不足之處,故在第二船次恩平23-1 DPP導(dǎo)管架裝船前,對搖臂復(fù)位方案進行了進一步的優(yōu)化。
在第一次施工中,測得搖臂復(fù)位時單臺絞車最大拉力約為600 kN,故理論上單臺150 t絞車即可完成搖臂的復(fù)位工作(其最大拉力1500kN>600kN×2)??紤]到第一次搖臂復(fù)位到45°左右時未能自動下落,而此時復(fù)位索具角度不理想(垂直向下的拉力分量較小),故在保留滑道外側(cè)絞車系統(tǒng)不變的情況下,對中間的兩套系統(tǒng)進行了改進,取消了搖臂船中側(cè)的φ96 mm×26 m環(huán)形扣,將高強纜直接與搖臂相連,以增大船中兩套滑輪組的拖拉間距,同時將其對應(yīng)的四滾柱導(dǎo)纜器向船尾方向移動,以便在搖臂復(fù)位時提供更多的有效拉力,方案對應(yīng)的船上布置如圖4所示。
牽引系統(tǒng)輔助搖臂復(fù)位基本步驟如下:
(1)導(dǎo)管架下水后,連接索具組成完整的搖臂復(fù)位系統(tǒng)。
圖4 牽引系統(tǒng)在駁船上的布置
(2)同時啟動四臺絞車收纜至索具呈張緊狀態(tài)。
(3)四臺絞車繼續(xù)收纜,拉動搖臂旋轉(zhuǎn)至40°左右,由于非對稱設(shè)計,搖臂兩側(cè)絞車的速度應(yīng)有所不同,以保證搖臂兩側(cè)繩索同時受力。
(4)若在此角度下?lián)u臂仍未自動下落復(fù)位,則停止滑道外側(cè)兩臺絞車的操作(滑輪組間距為13 m左右),改為船中絞車單臺操作繼續(xù)拉動搖臂至最終復(fù)位位置(滑輪組間距為28 m左右)。
4月21日,在恩平23-1 DPP導(dǎo)管架下水后,現(xiàn)場應(yīng)用上述優(yōu)化后的方案成功地完成了HYSY229左舷側(cè)搖臂的復(fù)位工作(右舷側(cè)因搖臂本身轉(zhuǎn)軸故障未能實施)。據(jù)現(xiàn)場施工人員反饋,第二次的施工效果較第一次有了很大提升,操作更加便捷高效。
但與此同時,由于現(xiàn)場纜繩和鋼絲繩長度有限且短時間內(nèi)未找到替代資源,所以導(dǎo)致船中兩個動滑輪在導(dǎo)管架下水過程中沒入海水中,需要后續(xù)單獨保養(yǎng)。因此,在后續(xù)的施工應(yīng)用中,需要注意增加動滑輪與四滾柱導(dǎo)纜器中間鋼絲繩(φ144 mm)的長度(由33.6 m替換為40 m左右)以避免動滑輪進入海水,同時將拖點適當?shù)叵虼^方向移動以增大動滑輪的拖拉行程。另外,跟據(jù)測量得到的搖臂復(fù)位拉力,后續(xù)可以為HYSY229配備專用的絞車(30 t左右)、滑輪組及索具,從而進一步降低設(shè)備方面的成本費用。
通過兩次施工驗證,牽引系統(tǒng)輔助HYSY229下水搖臂復(fù)位技術(shù)已基本完善可行。該方案不僅設(shè)備布置簡單,施工便捷高效,而且費用成本較之前傳統(tǒng)的浮吊船輔助復(fù)位方案能節(jié)省50%以上。
通過恩平項目兩船次作業(yè)的實踐,該方案的可行性已經(jīng)得到驗證,而且較傳統(tǒng)方法優(yōu)勢明顯。隨著海洋石油開發(fā)不斷向深水邁進,類似需要HYSY 229下水駁船完成運輸下水的導(dǎo)管架勢必增多,因此,在降本增效的大環(huán)境下,該方案的推廣應(yīng)用顯得非常有必要。
文昌9-2/9-3CEP導(dǎo)管架下水駁船HYSY229搖臂復(fù)位方案設(shè)計是根據(jù)恩平23-1項目的實驗所得的數(shù)據(jù)進行了優(yōu)化,主要對設(shè)備及連接索具進行了系統(tǒng)優(yōu)化,既增加了施工的便利性,又減小了設(shè)備投入,主要優(yōu)化措施如下:
(1) 25 t絞車替代45 t絞車。
(2)200 t+400 t滑輪組替代800 t滑輪組。
(3)φ120 mm高強纜替代φ96 mm環(huán)形索具。
(4)φ120 mm高強纜替代φ96 mm高強纜。
(5)四滾柱倒纜器的位置進行優(yōu)化,保證搖臂復(fù)位過程受力均勻。
牽引系統(tǒng)輔助搖臂復(fù)位方案經(jīng)過文昌項目的成功推廣應(yīng)用,不僅為項目節(jié)省了大量的成本,創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟效益,也再次為后續(xù)項目在復(fù)位方案設(shè)計及實施方面積累了大量經(jīng)驗,主要經(jīng)驗和教訓(xùn)總結(jié)如下:
(1)搖臂復(fù)位系統(tǒng)預(yù)布過程中,動滑輪與四滾柱倒纜器間距約2~3 m,與設(shè)計不符,使得人工連接高強纜時較困難。建議后續(xù)項目在設(shè)計階段高強纜長度增加2 m,同時嚴格按照圖紙施工。
(2)切除全部搖臂固定筋板,防止筋板探出與搖臂復(fù)位高強纜存在干涉。
(3)高強纜在搖臂拖點處建議雙用,并且用尼龍繩固定。本項目采用麻繩固定,導(dǎo)管架下水調(diào)載過程中,固定麻繩在海浪的拍擊過程中磨斷,導(dǎo)致高強纜脫落。
(4)動滑輪在整個系統(tǒng)受力之前發(fā)生側(cè)偏,建議后續(xù)設(shè)計過程中,改變滑輪組的穿繩方式,從滑輪組中間開始穿繩,防止動滑輪側(cè)偏。
(5)每個搖臂復(fù)位需設(shè)計兩套牽引系統(tǒng),起到一用一備作用,這就要求每一套絞車牽引系統(tǒng)都應(yīng)該有足夠的設(shè)計能力保證單獨完成單個搖臂的復(fù)位工作。
(1)牽引拖拉系統(tǒng)輔助搖臂復(fù)位技術(shù)比傳統(tǒng)浮吊輔助復(fù)位技術(shù)更節(jié)省成本且效率高,值得工程項目推廣應(yīng)用。
(2)單側(cè)搖臂復(fù)位所需拖拉力約1 200 kN,總共設(shè)置4套拖拉系統(tǒng),要求單個拖拉系統(tǒng)具備足夠的拖拉能力保證單個搖臂翻轉(zhuǎn)復(fù)位。
(3)復(fù)位方案需要足夠的拖拉行程,絞車、拖點、滾柱導(dǎo)向固定在船體強結(jié)構(gòu)上,25 t絞車、200 t滑輪組、200 t拖點、φ120 mm高強纜配置的牽引系統(tǒng)為最優(yōu)方案,可作為HYSY229專用配置資源使用,解決搖臂非自復(fù)位問題。
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