馮惠平
(山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司能源動力廠,山東萊蕪 271104)
在國家去產(chǎn)能調(diào)控及環(huán)保核查壓力下,鋼鐵企業(yè)普遍加強了自發(fā)電量提升的要求。自發(fā)電量的提升不僅能夠緩解企業(yè)成本壓力,而且對完成節(jié)能減排任務(wù)起著至關(guān)重要的作用。對于純?nèi)济簹忮仩t的發(fā)電機組,如何在調(diào)節(jié)管網(wǎng)煤氣壓力的同時兼顧發(fā)電效率,實現(xiàn)能源利用最大化已經(jīng)成為亟待研究的課題之一。萊鋼能源動力廠通過對已有汽輪機進行性能測試,并根據(jù)生產(chǎn)節(jié)奏變化建立最經(jīng)濟的運行模型的方式,對這一課題進行了探索。
萊鋼能源動力廠現(xiàn)有四大作業(yè)區(qū)10臺汽輪發(fā)電機組。除兩臺干熄焦余熱機組外,其余機組全部為鍋爐純?nèi)济簹獍l(fā)電機組。受地域分散、鍋爐純?nèi)济簹庀拗?,汽輪發(fā)電機組承擔著發(fā)電和平衡煤氣管網(wǎng)壓力的雙重作用,由此出現(xiàn)了發(fā)電負荷波動頻繁、機組運行效率低的問題。據(jù)統(tǒng)計,國內(nèi)50 MW以下小型汽輪機效率多在25%~27%,效率高的機組可以達到30%左右。而我廠大部分機組平均效率在25%以下,與先進水平存在一定差距。如何提升機組運行效率成為提升汽輪機經(jīng)濟性能的一項重要工作。為進一步提高能源利用率,提高機組效率,對各汽輪機組進行了經(jīng)濟性能測試。
開展性能測試的總體思路是通過性能測試尋找提升機組效率的方法,對工藝及計量儀表進行校準,確定最佳循環(huán)水量及溫度;試驗鍋爐蒸汽參數(shù)對汽輪機組的影響,確定不同工況下各汽輪機組的最佳經(jīng)濟運行區(qū)間;建立全廠汽輪機組經(jīng)濟運行模型。主要方法就是以汽輪機汽耗作為考核基準,在滿負荷、半負荷等幾種常見負荷模式下,分別對純凝、調(diào)整不同抽汽量等狀態(tài)下的汽耗進行統(tǒng)計。同時在不同模式下對循環(huán)水量進行調(diào)整,觀察記錄汽輪機真空度變化,綜合考慮循環(huán)水泵耗電量與汽輪發(fā)電量的關(guān)系,尋找最佳契合點。在能夠?qū)崿F(xiàn)單元制機組中,對鍋爐側(cè)參數(shù)進行統(tǒng)計。對主蒸汽溫度、壓力等對效率有的影響參數(shù)進行分析,縮小蒸汽溫度、壓力控制范圍。模擬實際運行工況,對各機組實際運行效率進行實測和排序。依照效率高低規(guī)定不同生產(chǎn)模式下發(fā)電機負荷控制范圍及機組啟停順序,建立經(jīng)濟運行模型。
由于部分機組采用母管制運行,鍋爐側(cè)參數(shù)影響不易直觀反映。為解決這一問題,對主力機組調(diào)整運行方式創(chuàng)造“單機單爐”單元制試驗機會,其余機組采用母管制供汽模式進行試驗。在試驗運行過程中保證試驗鍋爐煤氣用量,穩(wěn)定工藝參數(shù),對比蒸汽溫度、壓力、流量等參數(shù),對存在問題的工藝儀表進行修訂。
循環(huán)水量對汽輪機真空度的影響很大。由于循環(huán)水系統(tǒng)為母管制模式,啟停循環(huán)水泵的臺數(shù)又影響到區(qū)域耗電量的高低。根據(jù)真空度與汽輪機效率的經(jīng)驗公式,可以合理控制循環(huán)水量,又保證機組的經(jīng)濟運行。試驗中通過調(diào)整循環(huán)水泵啟停臺數(shù),記錄系統(tǒng)各機組真空變化情況,將機組效率變化與水泵電量消耗做對比,尋找各個區(qū)域內(nèi)循環(huán)水量最佳供應(yīng)模式。例如對一臺50 MW發(fā)電機測試時,當停運一臺循環(huán)水泵,發(fā)電機組真空降低由88.7 kPa降低至87.3 kPa;循環(huán)水壓力由0.16 MPa降低至0.12 MPa。測算機組效率降低1.4%,蒸汽消耗增加10t/h(折發(fā)電2500 kW)。而循環(huán)水泵功率僅為630 kW,所以退出一臺水泵運行不經(jīng)濟。
受現(xiàn)場空間限制,個別機組用蒸汽計量安裝不符合要求。為了消除因計量儀表引入的誤差,利用純凝工況下冷凝水量基本與蒸汽量一致的原理,通過便攜式流量計測量冷凝水量并對進汽流量進行修正。通過56 h測試發(fā)現(xiàn)一臺汽輪機進汽流量偏高(18~19.5)%,及時對其記錄參數(shù)進行了修正,獲得了該機組真實效率數(shù)據(jù)。
根據(jù)流量參數(shù)修正公式,對固定溫壓補償?shù)牧髁繑?shù)據(jù)進行修正。測試中蒸汽流量壓力設(shè)定參數(shù)為3.7~3.9 MPa,而實際運行參數(shù)為 3.3~3.5 MPa,造成汽輪發(fā)電機組蒸汽流量數(shù)據(jù)失真,影響試驗效果。利用修正公式對數(shù)據(jù)進行了修正補償,通過計算該點修正系數(shù)為0.954,保證汽輪機進汽量更加準確。
式中:K——流量修正系數(shù);
T1——表計溫度,℃);
T2——實際溫度,℃;
P1——表計壓力,MPa;
P2——實際壓力,MPa。
試驗過程中發(fā)現(xiàn)各射水抽汽式汽輪機組射水箱溫度參數(shù)差異較大。查閱汽輪機相關(guān)資料后發(fā)現(xiàn),射水抽汽式機組要求射水箱溫度低于26℃。試驗中當汽輪發(fā)電機組射水箱溫度由33.6℃降低至26.3℃,其真空度上升了1.7 kPa,汽輪機效率提升了2.2%。根據(jù)測試結(jié)果繪制了同一工況下射水箱溫度降低真空升高趨勢圖,見圖1。
圖1 同一工況下射水箱溫度降低真空升高趨勢圖
根據(jù)各機組性能測試結(jié)果的統(tǒng)計分析,對能源動力廠10臺汽輪發(fā)電機按照效率高低進行了排序。對主力機組設(shè)定其發(fā)電負荷、抽汽量運行區(qū)間以及其對應(yīng)鍋爐運行參數(shù)控制范圍。要求在煤氣壓力充足的情況下,機組負荷波動范圍不超過5 MW,蒸汽溫度±10℃、壓力±0.2 MPa。同時規(guī)定了當不同數(shù)量及區(qū)域的高爐休風、冬季采暖等特殊時段各區(qū)域各機組負荷壓減順序及最低負荷限度。在穩(wěn)產(chǎn)保供的前提下,最大限度的保證自發(fā)電量。
通過汽輪機經(jīng)濟性能測試,對現(xiàn)有的汽輪發(fā)電機組影響效率提升的問題進行了分析,有針對性的開展了能效提升工作。經(jīng)濟運行模型運行后,月自發(fā)電量較同期增加約500萬kWh,機組平均效率提升近1%,估算年可節(jié)約標準煤1.55萬t,創(chuàng)造效益600余萬元。同時社會效益也很可觀。經(jīng)過預算年可減少排放二氧化碳4.04萬t,二氧化硫132.1t,氮氧化物115 t,環(huán)保效益同樣明顯。
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