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(1.國網(wǎng)新疆電力有限公司電力科學(xué)研究院,新疆 烏魯木齊 830011;2.國網(wǎng)巴州供電公司,新疆 庫爾勒 841000)
2015年7月29日,X公司X變電站2250母聯(lián)B相互電流感器(下文簡稱CT)發(fā)生鼓帽故障,金屬膨脹器不可恢復(fù)性徹底膨脹,并伴有噴油現(xiàn)象,該間隔被迫停運,更換新的電流互感器。
2013年到2105年間,新疆地區(qū)先后有某廠家近10臺倒立式CT正常運行期間,發(fā)生鼓帽噴油故障,本文以220kV某變電站2250母聯(lián)B相CT為例,詳細(xì)介紹了該類型故障CT的特點和數(shù)據(jù)特征以及解體檢查情況。
對庫米什變電站2250母聯(lián)B相CT開展了油色譜檢測、高電壓介損、局部放電以及額定電壓下長時間加壓側(cè)溫升的試驗。
表1 故障后油色譜數(shù)據(jù)(μL/L)
油色譜檢測數(shù)據(jù)是CT從現(xiàn)場拉回高壓試驗大廳后,試驗前以及試驗后24小時的油樣檢測結(jié)果。從試驗結(jié)果看,氫氣含量遠(yuǎn)超標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的150μL/L的警示值, CH4和C2H6均有增長,并且含有微量C2H2,說明CT由高濕度高含氣量引起的油中低能量密度的局部放電逐步發(fā)展為電弧放電。
表2 故障后糠醛量(mg/L)
備注:該臺CT2012年8月1日投運,運行近3年。
該臺CT運行3年,其糠醛含量已經(jīng)超了2%,說明CT絕緣狀態(tài)處于加速老化的過程中。
表3 高電壓介損統(tǒng)
表2介損數(shù)據(jù)中,頭部(主絕緣)和套管Tanδ%對比分析看,頭部Tanδ%值隨著加壓的值呈增長趨勢,而套管Tanδ%基本保持不變,屬于良好絕緣狀態(tài),說明該臺CT的缺陷在頭部,即主絕緣上。
從Tanδ%值的大小上看,最大值達(dá)到了5.748%,說明該處缺陷已經(jīng)較為嚴(yán)重,頭部產(chǎn)熱量比較高。
從Tanδ%隨電壓升高和降低的曲線看,如圖一所示,說明主絕緣中存在氣隙。當(dāng)氣隙絕緣與外加電壓達(dá)到起始放電電壓后,Tanδ%開始增加,這是由于氣隙中的放電增加了功率損耗;當(dāng)電壓下降時的Tanδ%曲線在電壓上升時曲線的上側(cè),直到局部放電熄滅,才再次重合。
圖1 電壓與的Tanδ%關(guān)系
CT底部絕緣,采用脈沖電流法測試整體局部放電。測試局部放電起始放電電壓35kV,熄滅電壓20kV,測試過程中局放的視在放電量如表四所示。同一電壓下,隨著加壓時間的延長,局部量也隨著逐步增大。遠(yuǎn)大于規(guī)程規(guī)定的20pC的要求。
表4 不同電壓下的局部放電量
CT額定運行電壓下測試溫升情況時,僅加壓45分鐘,溫度從31℃,增加至42.3℃,溫升高達(dá)11℃。從溫升方面說明該CT的故障情況特別嚴(yán)重,與之前的高電壓介損和局部放電的數(shù)據(jù)表現(xiàn)一致。
通過上述三項試驗結(jié)果進行分析,該臺CT主要存在主絕緣部分(頭部)局部放電和過熱性缺陷的問題。為確定具體的原因,所以對互感器開展進一步的解體檢查。
兩個盒式金屬膨脹器嚴(yán)重鼓起變形并被撕裂;產(chǎn)品瓷套、底座等其它部位完好。
(1)打開互感器頭部密封頭蓋,主絕緣無明顯放電痕跡。對主絕緣由外向內(nèi)逐層拆解,分別發(fā)現(xiàn)主絕緣內(nèi)圈(一次穿桿孔)內(nèi)壁電纜紙包扎層存在魚鱗狀褶皺、皺紋紙層中有明顯的鼓包和小氣隙,詳見附圖二、三、四。褶皺、鼓包以及氣隙周圍絕緣層周圍未發(fā)現(xiàn)X-蠟等粘稠物。
圖2 蔽罩內(nèi)圈內(nèi)壁電纜紙魚鱗狀褶皺
圖3 皺紋紙層中的鼓包
圖4 絕緣紙中的氣隙
(2)嗅聞拆下的絕緣紙、皺紋紙未發(fā)現(xiàn)明顯異味。
(1)地屏、銅箔和地屏鋁箔間連接完好,未見異常。
(2)套管絕緣層及鋁箔電容屏未發(fā)現(xiàn)異常。
該臺CT主絕緣中的褶皺、鼓包和氣隙之間,隨著外界氣溫變化,尤其是新疆地區(qū)溫差極大,加之注入CT的絕緣油脫氣不徹底,油中會析出氣體,殘留在褶皺、氣隙或鼓包形成主絕緣中的小氣泡。長期運行電壓下氣泡產(chǎn)生局部放電,此類缺陷特征不隨主回路電流的大小而變化,屬于典型的電壓致熱性缺陷。隨著局部放電的不斷擴大,可燃?xì)怏w也在逐步積累增加,當(dāng)氣體壓力增加到一定程度時,金屬膨脹器發(fā)生沖頂噴油故障。
導(dǎo)致該臺CT金屬膨脹器發(fā)生沖頂噴油的原因主要是主絕緣中存在大量褶皺和氣隙,溫度變化過程,使油中析出的氣體積累形成主絕緣中的氣泡。運行電壓下氣泡由于高場強發(fā)生局部放電現(xiàn)象并逐步發(fā)展到典型的電壓致熱性缺陷??傮w來說,造成此類故障的綜合原因有兩方面:一是主絕緣制造工藝不良,絕緣包裹過程存在包扎不均勻現(xiàn)象;二是出廠時存在真空脫氣不徹底。
針對該類故障的建議:一是,設(shè)備生產(chǎn)階段加強設(shè)備出廠試驗技術(shù)監(jiān)督,尤其是局部放電試驗項目的監(jiān)督檢查。二是,運維階段CT巡視應(yīng)有側(cè)重點,CT的巡視重點在油位的觀測和油位高度的橫縱相對比方面。三是,帶電檢測方面,采用紅外檢測手段,對CT頭部區(qū)域開展精確測溫和分析,旨在及時發(fā)現(xiàn)發(fā)熱量小、威脅嚴(yán)重的電壓致熱性缺陷;如果變電站內(nèi)已經(jīng)安裝紅外在線監(jiān)測設(shè)備,建議在合理監(jiān)測距離內(nèi),采用夜間監(jiān)測的方式,結(jié)合電壓致熱性缺陷的特征,設(shè)置預(yù)告警信息上報策略,則可縮短發(fā)現(xiàn)此類缺陷的時間。