宋煒卿 趙鶴泉 尤雪春
1. 上海建工集團股份有限公司 上海 200080;2. 上海建工七建集團有限公司 上海 200050
徐家匯中心虹橋路地塊位于上海市徐匯區(qū)核心地帶,為商業(yè)、辦公綜合體建筑,地下室6層,局部1~4層。
本工程圍護(hù)結(jié)構(gòu)采用地下連續(xù)墻,6層地下室區(qū)域外圍采用銑接頭形式,其余采用十字鋼板接頭形式。分幅調(diào)整后,75 m超深銑接頭地下連續(xù)墻213幅,十字鋼板地下連續(xù)墻165幅。槽壁加固采用φ850 mm三軸攪拌樁外排套打,內(nèi)排搭接,樁底埋深30 m,沿基坑外圈及局部轉(zhuǎn)角處設(shè)置,基坑間的臨時中隔墻沒有采取槽壁加固(圖1)。
圖1 地下連續(xù)墻原有槽壁加固及施工現(xiàn)場平面布置示意
6層地下室區(qū)域的基坑支撐形式采用地下連續(xù)墻+7道鋼筋混凝土支撐。地基加固主要是基坑內(nèi)三軸攪拌樁抽條加固,局部深坑采用旋噴樁加固及高壓噴射(RJP)工法樁加固,地下連續(xù)墻槽段之間采用RJP工法樁接縫止水。
場地內(nèi)地表大部分地段分布有水泥地坪;第①1層雜填土含較多碎石、磚塊等建筑垃圾,結(jié)構(gòu)松散,土質(zhì)不均。場地北側(cè)的第①2層為浜土層,并分布有厚1.2~2.1 m的暗浜,土性極差。第③層淤泥質(zhì)粉質(zhì)黏土及第④層淤泥質(zhì)黏土很濕,流塑,高壓縮性。第⑦2-1層及⑦2-2層夾少量黏性土層,砂質(zhì)較純,飽和,密實,中壓縮性。第⑧層在整個徐家匯地區(qū)缺失,第⑦、⑨層土連通。75 m超深地下連續(xù)墻進(jìn)入第⑨1層,灰色粉砂顆粒自上而下逐漸變粗,夾少量黏性土薄層,砂質(zhì)較純,飽和,密實,低壓縮性。
深75 m地下連續(xù)墻在正式施工前進(jìn)行一期槽段試成槽施工,試成槽區(qū)段為非原位幅,位置選擇在4-2區(qū)內(nèi)(圖1★位置)。試成槽各項指標(biāo)達(dá)到設(shè)計要求,且較為順利。
完成試成槽施工后,開展地下連續(xù)墻正式施工,在最初的10幅75 m地下連續(xù)墻中,其中TX-1-96、TX-1-94地下連續(xù)墻在施工中連續(xù)出現(xiàn)槽壁坍塌現(xiàn)象,坍塌部位均出現(xiàn)在地面以下3~8 m的區(qū)域,并且均發(fā)生在上下節(jié)鋼筋籠連接完成后繼續(xù)下放的過程中。
1)本工程地塊內(nèi)表層土質(zhì)極差,施工過程處于極度不穩(wěn)定的狀態(tài)。
2)為了確保工期,投入了較多的重型車輛、履帶起重機,車輛帶載行走容易造成槽壁不穩(wěn)定。
3)本項目處于徐匯核心商區(qū),夜間施工許可辦理較為困難,難以確保連續(xù)施工,造成槽段空置過夜或鋼筋籠下放后混凝土無法在夜間施工的情況。
4)槽壁加固的區(qū)域,并未發(fā)生槽壁坍塌。
通常情況下,可以采取提高泥漿密度、黏度等以增強泥漿護(hù)壁,但單純地提高泥漿密度和黏度對地下連續(xù)墻施工不利,可能會導(dǎo)致鋼筋籠沉放困難、鋼筋籠容易上浮等情況。結(jié)合現(xiàn)場實際情況,打算通過地下連續(xù)墻槽壁加固,改善槽壁坍塌的情況,但由于導(dǎo)墻已經(jīng)完成,必須采用后處理的方案進(jìn)行加固。
槽段內(nèi)加固采用φ1 200 mm高壓旋噴樁@800 mm沿地下連續(xù)墻導(dǎo)墻兩側(cè)梅花形布置,加固深度為從導(dǎo)墻底標(biāo)高起至導(dǎo)墻底標(biāo)高下10 m(圖2、圖3)。
圖2 槽段內(nèi)加固剖面示意
圖3 槽段內(nèi)加固平面示意
總長675 m(其中75 m槽段385 m,十字鋼板地下連續(xù)墻290 m),沿導(dǎo)墻內(nèi)邊線兩邊寬100 mm范圍內(nèi)間距800 mm布孔,布孔約1 688個,加固方量19 081 m3(已扣除導(dǎo)墻部分,但導(dǎo)墻內(nèi)側(cè)需要噴漿至導(dǎo)墻翼板下,按單孔面積減導(dǎo)墻部分)。
槽段外加固采用φ1 200 mm高壓旋噴樁@800 mm沿地下連續(xù)墻導(dǎo)墻肋板兩側(cè)100 mm布置,加固深度為從導(dǎo)墻底標(biāo)高起至導(dǎo)墻底標(biāo)高下10 m(圖4、圖5)。
圖4 槽段外加固剖面示意
圖5 槽段外加固平面示意
總長675 m(其中深75 m槽段385 m,十字鋼板地下連續(xù)墻290 m),沿導(dǎo)墻內(nèi)邊線兩邊寬100 mm范圍內(nèi)間距800 mm布孔,布孔約1 688個,預(yù)計加固方量21 300 m3(已扣除導(dǎo)墻部分,但導(dǎo)墻內(nèi)側(cè)需要噴漿至導(dǎo)墻翼板下,按單孔面積減導(dǎo)墻部分)。
1)方案一施工更簡便,無需引孔,對導(dǎo)墻的影響及破壞較小,但是土體加固的范圍(水平厚度)較小,為45~50 cm,并且有可能降低后續(xù)地下連續(xù)墻上部成槽的工效。
2)若采用方案一,則后續(xù)地下連續(xù)墻上部成槽將先采用銑槽機銑穿加固深度(12 m),再用成槽機抓30 m,下部再換銑槽機,工序時間較長。
3)方案二需要在兩側(cè)導(dǎo)墻翼板上引孔打穿2層翼板,但土體加固范圍(水平厚度)較大(有效加固厚度約1 m),對一期槽段上部成槽的工序影響也更小。
4)方案二的缺點是引孔時對導(dǎo)墻造成破壞,可能會給55~57 m十字鋼板的接頭箱頂拔帶來困難。
5)通過方案對比,各有優(yōu)缺點,但是從后續(xù)地下連續(xù)墻施工安全、槽壁穩(wěn)定性、工序工期來分析,槽段外加固優(yōu)于槽段內(nèi)加固。同時,可以在適當(dāng)調(diào)整地下連續(xù)墻施工順序后,順利開展槽段后處理施工。
在決定采用槽段外高壓旋噴樁作為地下連續(xù)墻槽段處理方案后,采用何種形式的“高壓旋噴”方式是非常重要的。由于樁徑要求大,成樁質(zhì)量及成樁深度要求較高,常規(guī)普通旋噴樁無法滿足,擬選的高壓旋噴樁為三重管、雙高壓和RJP工法。
三重管高壓旋噴樁樁體直徑1.2 m,樁體搭接0.4 m;水灰比不大于1.0,加固體單樁水泥含量大于25%;注漿管提升速度不大于10 cm/min;水切割壓力不小于20 MPa;漿液壓力不小于15 MPa;壓縮空氣壓力不小于1.0 MPa。
雙高壓旋噴樁樁體直徑1.8 m,樁體搭接0.5 m;水灰比1.0,加固體單樁水泥含量大于25%;注漿管提升速度4~ 8 cm/min;水壓力不小于35 MPa;水泥漿液壓力不小于20 MPa;空氣壓力不小于0.8 MPa。
RJP工法樁樁體直徑2.0 m,樁體搭接0.5 m;水灰比1.0,加固體單樁水泥用量不少于750 kg/m3,注漿管提升速度5 cm/min;水壓力不小于30 MPa;水泥漿壓力不小于40 MPa;空氣壓力1.0~1.5 MPa。
將成樁效果和施工方案進(jìn)行對比,三重管、雙高壓、RJP工法樁這3種高壓旋噴樁加固體的完整性和均勻性都能夠滿足地下連續(xù)墻槽壁加固的性能要求。
槽段外加固需要在導(dǎo)墻翼板上打孔,施工高壓旋噴樁時,雙高壓和RJP工法旋噴的壓力較高,可能會造成導(dǎo)墻隆起抬升,因此最好采用壓力較小的三重管,并通過高壓旋噴上口部分及時回漿來減少導(dǎo)墻的變形。所以最終考慮采用三重管高壓旋噴樁按照槽段外加固的方式進(jìn)行槽段后處理。
目前,本工程地下連續(xù)墻已經(jīng)全部完成,通過后續(xù)后處理措施的實施,槽壁加固效果也相當(dāng)不錯,結(jié)合槽段內(nèi)護(hù)壁泥漿的控制,槽壁坍塌的情況得到了抑制。