葛海忠
摘 要:本次我們通過(guò)對(duì)SCR的脫硝情況進(jìn)行嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆治?,從而想找出空預(yù)器堵塞的具體成因是什么。通過(guò)大量的研究和探索,我們可以認(rèn)為其主要原因是由于氨噴射過(guò)多或者是沒(méi)有噴射均勻造成的。因此,為了改進(jìn)這種情況,我們建議可以通過(guò)降低排除的氣體的溫度,或者采取排出量來(lái)解決,主要的核心技術(shù)還是對(duì)換熱系統(tǒng)進(jìn)行整體的改造來(lái)解決。
關(guān)鍵詞:SCR 脫硝 空預(yù)器 堵塞
中圖分類(lèi)號(hào):TK22 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2018)08(b)-0115-02
隨著社會(huì)工業(yè)的不斷發(fā)展,要想滿(mǎn)足現(xiàn)代人的生活所需,就要進(jìn)行大量的工業(yè)制造和程序。在這個(gè)過(guò)程中,污染氣體的排放就成了一個(gè)重大的問(wèn)題,對(duì)人們的生活條件和地球的環(huán)境都造成了極大的負(fù)面影響[1]。因此,我國(guó)就出臺(tái)了大量的政策來(lái)降低污染氣體的排放量,從而達(dá)到節(jié)約能源的目的?,F(xiàn)代燃燒煤炭的裝置都加上了脫硫的功能,其中大多的功能都是通過(guò)SCR脫硫的方法來(lái)解決的,這種方式的研究運(yùn)用就一定會(huì)有氨從中泄漏出來(lái),這一部分氨就會(huì)和空預(yù)器中的SO3發(fā)生化學(xué)反應(yīng),產(chǎn)生的(NH3)2SO4就會(huì)就灰塵相結(jié)合起來(lái),一起附著于空預(yù)器的管中,從而造成堵塞現(xiàn)象,就會(huì)干擾它的正常運(yùn)行和工作。
1 空預(yù)器堵塞原因分析
它發(fā)生堵塞的主要原因之一是里面的催化劑、氨氣還有其他的一些還原劑和煙塵中的一氧化氮以及二氧化氮發(fā)生一系列復(fù)雜的化學(xué)反應(yīng),生成的多種混合物吸附于空預(yù)器壁中,從從而造成了堵塞,其化學(xué)反應(yīng)的過(guò)程大致如圖1所示。
1.1 堵塞物化學(xué)分析
這些管內(nèi)的化合物中,在中級(jí)以及下級(jí)的空預(yù)管之間,還加上管中內(nèi)部部分都含有結(jié)晶的顆粒物質(zhì),它們的質(zhì)地是非常堅(jiān)硬的。我們通過(guò)觀察和記錄,記錄了它們各項(xiàng)數(shù)據(jù),其形狀如圖2所示。
1.2 堵塞物的形成原因
通過(guò)分析和研究,我們認(rèn)為,這些物質(zhì)出現(xiàn)的主要原因是管內(nèi)各個(gè)部分的溫度都不夠高,還有一個(gè)原因就是:為了實(shí)現(xiàn)脫硫而讓氨氣和三氧化硫發(fā)生了化合反應(yīng)產(chǎn)生了亞硫酸銨[2]。在這個(gè)較低的溫度下,其形態(tài)又為液體,就更加加強(qiáng)了它的灰塵吸附能力,然后就與煙氣中的顆粒物結(jié)合,形成化合物,從而堵住了空預(yù)管。
2 減輕空預(yù)器堵塞的措施
2.1 氨逃逸量控制
我們?cè)诮鉀Q器管堵塞的情況時(shí),最好的辦法就是減少氨的揮發(fā)程度,如果低于1mL/m2,則產(chǎn)生的亞硫酸氨就很少,這個(gè)時(shí)候堵塞的情況就會(huì)得到大大的改善。但是如果我們?cè)黾右槐兜膿]發(fā)量,則堵塞情況就很變得更加嚴(yán)重,以此類(lèi)推,濃度越高則情況會(huì)越來(lái)越嚴(yán)重,就會(huì)給設(shè)備帶來(lái)極大的影響。因此,我們需要改善氨的濃度,才能使得空預(yù)管的化合物充分發(fā)生反應(yīng),不產(chǎn)生其他多余的化合物質(zhì)[3]。如果氨逃逸率高于標(biāo)準(zhǔn)值,雖然氮氧化合物的量小于標(biāo)準(zhǔn)值時(shí),但仍要考慮縮小氨的供量,降低逃逸濃度。當(dāng)濃度達(dá)到正常的時(shí)候,我們就可以找出成因了。在這種情況下,就不能直接采取增加逃逸量的方法來(lái)設(shè)定氮氧化合物的量。
2.2 SO3生成量控制
三氧化硫產(chǎn)生的核心裝置是來(lái)自與爐膛煤,尤其是在氧氣量較大,溫度過(guò)高的情況下,產(chǎn)生的量則更多。這時(shí)所要采取的最有效的方法就是在氧氣濃度較低的情況下進(jìn)行燃燒,在這種環(huán)境下,化合物中的還原性質(zhì)能夠減小三氧化硫的產(chǎn)生量。除了這種方法,還可以采取加入鈣鎂的方法來(lái)降低SO3的生產(chǎn)量。SO3的產(chǎn)生還有一部分是來(lái)自于SO2的。因此,在選取V2O5當(dāng)作催化劑的時(shí)候,V的濃度一定不能夠過(guò)高,一般1%的濃度就可以減少三氧化硫的量了。要想二氧化硫不輕易轉(zhuǎn)為三氧化硫,就要降低催化劑對(duì)它的氧化性的增加影響,與此同時(shí),還可以加入WO3,更加增強(qiáng)控制三氧化硫的效果。
2.3 對(duì)于運(yùn)行的溫度控制
一般來(lái)說(shuō),空預(yù)管中的催化劑起作用的合適溫度為320℃~400℃之間。因此,所需要控制的最低溫度都必須要達(dá)到320℃才行。當(dāng)溫度低于這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)時(shí),催化劑是無(wú)法發(fā)揮最有效的作用,氨就不能和空預(yù)管的物質(zhì)充分地發(fā)生反應(yīng),于是,多余的氨就逃出裝置了,這時(shí)脫硝這道工序就對(duì)堵塞沒(méi)發(fā)揮原本減緩的作用。根據(jù)現(xiàn)代工業(yè)的標(biāo)準(zhǔn),如果想要脫硝系統(tǒng)起到作用,就要一直開(kāi)啟裝置的控制溫度的設(shè)置,增加反應(yīng)的溫度,就能使催化劑就會(huì)起到它原本的作用,氨的逃逸量就會(huì)相應(yīng)地減小。
通過(guò)大量的研究和實(shí)驗(yàn),我們認(rèn)為最有效的方法來(lái)提高反應(yīng)溫度則是在空預(yù)管的進(jìn)口連接地方裝上熱風(fēng)裝置,其主要原理是,溫度較低的地方在熱風(fēng)加熱后,溫度就達(dá)到脫硝能夠?qū)崿F(xiàn)的溫度,管內(nèi)的管壁溫度也隨之脫硫的實(shí)現(xiàn)相應(yīng)提高了,這時(shí)整個(gè)裝置的效率就能提高。
2.4 空預(yù)器改造
要提高空預(yù)管中的溫度有以下幾點(diǎn)。
(1)需要對(duì)其中的發(fā)熱系統(tǒng)進(jìn)行改造,滿(mǎn)足對(duì)它本身的溫度需求。但是這時(shí)也不能盲目地只考慮溫度問(wèn)題,同時(shí)也要注意對(duì)于低溫部分的管材要考慮到它們的耐侵蝕的能力,還要考慮降低排煙損失。之前未改進(jìn)的材料制作的設(shè)備根本不能在亞硫酸氨發(fā)生化合反應(yīng)時(shí)起到抵抗侵蝕的作用。因此,為了改進(jìn)這個(gè)缺陷,我們將制作的材料改為了搪瓷,這是一種全新的嘗試。其核心技術(shù)就是在一般的管上加上一層特制的無(wú)機(jī)瓷釉材料,再進(jìn)行獨(dú)有的工序操作,即在900℃的高溫下灼燒成型,形成所需的成品。通過(guò)這種方法制作出來(lái)的裝置,就能夠抵抗化合物的侵蝕,不易收到破損,更加方便清理,且其形狀是不容易隨著溫度的變化而改變的。但是要制作這種空預(yù)管是需要有非常精密的技術(shù),并且需要進(jìn)行嚴(yán)格的工序來(lái)保障它的質(zhì)量[4]。核心技術(shù)是要控制它的厚度適當(dāng)從而保證其使用時(shí)間能夠達(dá)到最長(zhǎng),然后還需要防治其他的煙霧和氣體進(jìn)入到低溫的區(qū)域,讓附著再空預(yù)管中的搪瓷損壞。
從大量的研究中,我們可以看出使用搪瓷材料的主要優(yōu)點(diǎn)就是能夠擴(kuò)大溫度較低部分搪瓷的透過(guò)度,防治其被腐蝕,還有主要的一點(diǎn)就是能夠防治裝置被腐蝕掉和被雜質(zhì)所堵塞,依次來(lái)增加它的工作時(shí)長(zhǎng)。
(2)對(duì)它進(jìn)行的改造就是要保持裝置的干凈度。要及時(shí)和定期地清潔裝置的表面與內(nèi)部,從而降低表面灰塵和其他化合物結(jié)合發(fā)生化學(xué)反應(yīng)從而生產(chǎn)晶體的概率,這些生成的晶體會(huì)依附于裝置上面,從而影響空預(yù)管的正常使用。在選擇清潔裝置的方法時(shí),我們可以用高壓蒸汽定期對(duì)空預(yù)器進(jìn)行吹灰,以及停爐后用高壓水全面清理空預(yù)管。
(3)則是要加大對(duì)空預(yù)管密封性的處理。如果空預(yù)器的漏風(fēng)程度較大,那么溫度就不能輕易達(dá)到其標(biāo)準(zhǔn)值,這個(gè)時(shí)候,亞硫酸氨形成的污垢就會(huì)迅速的成倍增加。因此,要想達(dá)到對(duì)空預(yù)管最大的防堵塞效益,就必須時(shí)常地對(duì)裝置進(jìn)行檢查與維修,如果發(fā)現(xiàn)有密封元件效果變差的情況,則需要立即進(jìn)行整修,在情況嚴(yán)重的時(shí)候,還需要考慮丟棄原本舊的裝置,安裝全新的、密閉性更好的空預(yù)管。
3 結(jié)語(yǔ)
我們?cè)卺槍?duì)空預(yù)管的堵塞問(wèn)題進(jìn)行的時(shí)候,做了大量的實(shí)驗(yàn),并記錄了大量的相關(guān)數(shù)據(jù)。我們選取了3臺(tái)裝置進(jìn)行實(shí)驗(yàn),采訪保證實(shí)驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。我們對(duì)實(shí)驗(yàn)的3臺(tái)機(jī)器就采取了制定出有效的措施減少氨的逃逸率,并且通過(guò)觀察,我們實(shí)現(xiàn)了降低了三氧化硫的產(chǎn)生量的目的。因此,依據(jù)這種方法,這3臺(tái)機(jī)器發(fā)生堵塞的程度比之前大大降低了。接下來(lái)的操作中,又進(jìn)行了控制其操作溫度的工序,并對(duì)其內(nèi)部的結(jié)構(gòu)進(jìn)行了針對(duì)性的改造,使得操作過(guò)程中的各種影響因素發(fā)生率大大減少,即保證了煙氣氮氧化物的排放得到了有效控制,同時(shí)也大大降低了空預(yù)器堵塞的程度。
參考文獻(xiàn)
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