周 寧 何 化
中國(guó)石油工程建設(shè)有限公司西南分公司, 四川 成都 610041
天然氣凈化處理過(guò)程中未經(jīng)處理的氣田生產(chǎn)廢水不僅腐蝕管線和設(shè)備,消耗溶解氧,對(duì)周邊環(huán)境安全也會(huì)造成極大威脅[1-6]。氣田生產(chǎn)廢水含高濃度CODcr、油類(lèi)、高分子難降解有機(jī)物等,是難處理的高濃度有機(jī)廢水[7-10]。
目前,國(guó)內(nèi)外氣田生產(chǎn)廢水處理有蒸發(fā)池蒸發(fā)、處理達(dá)標(biāo)后排放、綜合利用三種方式。2015年1月1日中國(guó)實(shí)施了修訂后的《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》,對(duì)環(huán)境保護(hù)的要求日益提高,蒸發(fā)池蒸發(fā)的方式將逐步退出歷史舞臺(tái),處理達(dá)標(biāo)后排放或綜合利用將是氣田生產(chǎn)廢水的最終處置方式[11-14]。其中“物化處理+生物處理”是一種比較經(jīng)濟(jì)可靠的總體處理工藝,而物化預(yù)處理階段的處理效果對(duì)總體工藝各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)標(biāo)至關(guān)重要[15-20]。為實(shí)現(xiàn)物化預(yù)處理目標(biāo),保證后續(xù)生物處理效果,研制一套適合天然氣行業(yè)的高濃度氣田生產(chǎn)廢水預(yù)處理工藝十分必要。
在川渝地區(qū)某天然氣凈化廠采集高濃度氣田生產(chǎn)廢水,中試采用“催化氧化-絮凝沉淀”預(yù)處理工藝,優(yōu)選出適合高濃度氣田生產(chǎn)廢水物化預(yù)處理的最佳反應(yīng)條件,保證物化預(yù)處理階段的處理效果,為后續(xù)生化處理創(chuàng)造條件。
高濃度氣田生產(chǎn)廢水主要來(lái)自天然氣凈化廠檢修污水。檢修污水CODcr≤10 000 mg/L,含MDEA、TEG、鐵、油和固體雜質(zhì)等,屬高濃度有機(jī)廢水。
在川渝地區(qū)某天然氣凈化廠采集高濃度氣田生產(chǎn)廢水,CODcr為7 520 ~9 229 mg/L,BOD5為827 ~1 384 mg/L。為便于后續(xù)的連續(xù)監(jiān)測(cè),本試驗(yàn)過(guò)程以廢水中CODcr和BOD5的變化來(lái)綜合分析處理過(guò)程中水質(zhì)變化的趨勢(shì)。
由水質(zhì)檢測(cè)結(jié)果可知,試驗(yàn)用高濃度氣田生產(chǎn)廢水屬于高濃度有機(jī)廢水,成分復(fù)雜,處理難度大,在確保處理效果的前提下,需要充分考慮處理成本,故采用“物化處理+生物處理”的總體處理工藝方法,在物化預(yù)處理階段使廢水CODcr濃度明顯下降,為后續(xù)生化處理創(chuàng)造條件。
根據(jù)小試階段成果分析,采用“催化氧化-絮凝沉淀”預(yù)處理工藝能夠有效降低廢水中CODcr濃度,同時(shí)提高廢水的可生化性,故需要通過(guò)中試對(duì)前期試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證及優(yōu)化?!按呋趸?絮凝沉淀”預(yù)處理工藝流程見(jiàn)圖1。
圖1 “催化氧化-絮凝沉淀”預(yù)處理工藝流程
由圖1可看出,試驗(yàn)出水需摻和低濃度廢水,使生化階段進(jìn)水CODcr保持在2 000~4 000 mg/L,此摻和比遠(yuǎn)低于現(xiàn)階段天然氣凈化廠在運(yùn)工藝(目前在運(yùn)工藝一般將CODcr稀釋至800 mg/L以下再進(jìn)行處理)。由此可見(jiàn),“催化氧化-絮凝沉淀”預(yù)處理工藝將后續(xù)生化處理階段反應(yīng)效率提高了2~5倍,同時(shí)反應(yīng)器體積也可相應(yīng)縮小。
物化處理試驗(yàn)以去除CODcr為主,考察H2O2投加量、反應(yīng)時(shí)間和反應(yīng)溫度三種因素對(duì)CODcr去除的影響,同時(shí)考察BOD5濃度的變化情況。
3)加入Ca(OH)2調(diào)節(jié)pH=8~9。
5)取沉淀后的上清液測(cè)定CODcr,計(jì)算CODcr脫除率。
3.2.1 H2O2用量對(duì)CODcr脫除率的影響
廢水CODcr為7 520 mg/L,BOD5為827 mg/L。
說(shuō)明H2O2與Fe2+有最佳配比值,當(dāng)Fe2+濃度一定時(shí),H2O2用量超過(guò)最佳配比值會(huì)抑制反應(yīng)進(jìn)行。這可以解釋為在H2O2用量較低時(shí),用量的增加可使羥基自由基的生成量增大,當(dāng)濃度較高時(shí),H2O2既能淬滅羥基自由基,又能使自身無(wú)效分解。
圖2 H2O2用量與CODcr脫除率關(guān)系
3.2.2 反應(yīng)時(shí)間對(duì)CODcr脫除率的影響
反應(yīng)時(shí)間與CODcr脫除率關(guān)系見(jiàn)圖3,在H2O2不同加量條件下,從反應(yīng)時(shí)間4 h開(kāi)始,CODcr脫除率隨時(shí)間增加而增大,當(dāng)反應(yīng)時(shí)間至8 h后達(dá)最大值,再繼續(xù)反應(yīng)時(shí)間至12 h,CODcr脫除率趨于穩(wěn)定或稍有下降。說(shuō)明反應(yīng)時(shí)間8 h,反應(yīng)已充分進(jìn)行,再加長(zhǎng)反應(yīng)時(shí)間對(duì)CODcr脫除不利。反應(yīng)時(shí)間8 h為最佳反應(yīng)時(shí)間。
3.2.3 反應(yīng)溫度對(duì)CODcr脫除率的影響
22~25 ℃溫度條件下,3個(gè)平行樣的試驗(yàn)數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。
30 ℃溫度條件下,3個(gè)平行樣試驗(yàn)數(shù)據(jù)見(jiàn)表2。
40 ℃溫度條件下,3個(gè)平行樣試驗(yàn)數(shù)據(jù)見(jiàn)表3。
圖3 反應(yīng)時(shí)間與CODcr脫除率關(guān)系
表122~25℃溫度條件下CODcr脫除率
實(shí)驗(yàn)號(hào)試驗(yàn)用廢水含CODcr/(mg·L-1)H2O2加量/mL反應(yīng)時(shí)間/hFeSO4·7H2O投加量/g01%PAM加量/g絮凝反應(yīng)后2h,濾液CODcr/(mg·L-1)CODcr脫除率/(%)出水濾液BOD5/(mg·L-1)沉淀量/(%)干渣量/(%)18041100820010~505654296923752021928041100820010~505518313827032019838041100820010~5053983287237521208 注:絮凝前加入Ca(OH)2調(diào)節(jié)pH=8~9,CODcr平均脫除率3132%,平均B/C值達(dá)到045。
表230℃溫度條件下CODcr脫除率
實(shí)驗(yàn)號(hào)試驗(yàn)用廢水含CODcr/(mg·L-1)H2O2加量/mL反應(yīng)時(shí)間/hFeSO4·7H2O投加量/g01%PAM加量/g絮凝反應(yīng)后2h,濾液CODcr/(mg·L-1)CODcr脫除率/(%)出水濾液BOD5/(mg·L-1)沉淀量/(%)干渣量/(%)19229100830010~506568288327592021529229100830010~506757267929732022039229100830010~5069932423251721213 注:絮凝前加入Ca(OH)2調(diào)節(jié)pH=8~9,CODcr平均脫除率2662%,平均B/C值達(dá)到041。
表340℃溫度條件下CODcr脫除率
實(shí)驗(yàn)號(hào)試驗(yàn)用廢水含CODcr/(mg·L-1)H2O2加量/mL反應(yīng)時(shí)間/hFeSO4·7H2O投加量/g01%PAM加量/g絮凝反應(yīng)后2h,濾液CODcr/(mg·L-1)CODcr脫除率/(%)出水濾液BOD5/(mg·L-1)沉淀量/(%)干渣量/(%)19229100830010~508174114332703231529229100830010~507513185925543533939229100830010~5076861672292133308 注:絮凝前加入Ca(OH)2調(diào)節(jié)pH=8~9,CODcr平均脫除率1558%,平均B/C值達(dá)到037。
圖4 反應(yīng)溫度與CODcr脫除率關(guān)系
反應(yīng)溫度與CODcr脫除率關(guān)系見(jiàn)表1~3和圖4,由表1~3和圖4可知,在22~25、30、40 ℃條件下,隨著溫度升高CODcr脫除率呈下降趨勢(shì),可生化性B/C比例降低,說(shuō)明溫度過(guò)高對(duì)反應(yīng)不利??纱_定最佳反應(yīng)溫度應(yīng)在20~30 ℃之間。
通過(guò)上述單因素影響試驗(yàn),考慮CODcr的最高去除率和B/C的最高值,可確定“催化氧化-絮凝沉淀”預(yù)處理工藝最佳反應(yīng)條件為:
通過(guò)考察CODcr、BOD5脫除率和B/C比值的變化,得到優(yōu)選方案“催化氧化-絮凝沉淀”預(yù)處理工藝實(shí)施步驟:
4)加Ca(OH)2調(diào)節(jié)pH=8~9。
1)試驗(yàn)用廢水1 m3,CODcr為9 229 mg/L(廢水淺黃色,渾濁,有刺鼻臭味),BOD5為1 292 mg/L,B/C為0.14,反應(yīng)溫度30 ℃。做4組平行試驗(yàn),實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)見(jiàn)表4。
表4優(yōu)選物化方案實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)
試驗(yàn)號(hào)H2O2投加量/mL反應(yīng)時(shí)間/hFeSO4·7H2O投加量(放置4h)/g01%PAM加量/g絮凝反應(yīng)后2h,總反應(yīng)時(shí)間14h,濾液CODcr/(mg·L-1)CODcr脫除率/(%)出水濾液BOD5/(mg·L-1)1100830010~5062480332330612100830010~5059896235125763100830010~5065156729428674100830010~506451073013032 注:絮凝前加入Ca(OH)2調(diào)節(jié)pH=8~9,CODcr平均脫除率3173%,平均B/C值達(dá)到037。
3)試驗(yàn)得出,在高濃度氣田生產(chǎn)廢水預(yù)處理階段,“催化氧化-絮凝沉淀”預(yù)處理工藝在降解高分子有機(jī)物、脫除CODcr、提高廢水可生化性等方面具有良好的效果,為高濃度氣田生產(chǎn)廢水轉(zhuǎn)入后續(xù)生化處理創(chuàng)造了條件,同時(shí)提高了后續(xù)階段反應(yīng)效率、縮小了反應(yīng)器體積,環(huán)保、經(jīng)濟(jì)效益明顯。
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