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合成氯化氫安裝游離氯在線分析儀技術(shù)的應(yīng)用

2018-03-07 01:59易多濤劉大剛
中國氯堿 2018年1期
關(guān)鍵詞:氯化氫混合器乙炔

任 杰,易多濤,劉大剛

(中鹽吉蘭泰鹽化集團(tuán)有限公司,內(nèi)蒙古 阿拉善盟 750336)

中鹽吉蘭泰鹽化集團(tuán)有限公司(以下簡稱“中鹽吉蘭泰”)36萬t/a燒堿配套40萬t/a PVC,共有2條生產(chǎn)線。合成氯化氫工序共有9臺合成爐,分別供給VCM合成工序一期、二期混合脫水。氯化氫含游離氯是通過人工每小時一次進(jìn)行分析,如遇到生產(chǎn)負(fù)荷波動時,特別是發(fā)生緊急情況下,在調(diào)節(jié)合成爐氫氣、氯氣配比過程中,不能及時發(fā)現(xiàn)氯化氫是否存在過氯情況。曾經(jīng)在生產(chǎn)運(yùn)行過程中由于氯化氫過氯,VCM混合脫水多次發(fā)生爆炸事故事件,存在很大的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。為此該公司決定在氯化氫總管安裝游離氯在線分析儀,用以提高生產(chǎn)裝置的安全穩(wěn)定運(yùn)行。

1 氯化氫過氯的原因及危害

在聚氯乙烯(PVC)樹脂的生產(chǎn)中,氫氣與氯氣在合成爐中燃燒生成氯化氫,氯化氫再與乙炔合成氯乙烯,合成氯化氫時預(yù)防過氯是安全生產(chǎn)防范工作的重點(diǎn)任務(wù)。因?yàn)槁葰饣瘜W(xué)性質(zhì)活潑,極易與乙炔發(fā)生劇烈的放熱反應(yīng),生成氯乙炔并放出大量熱量,使混合氣體瞬時膨脹,易在混合脫水的石墨冷凝器等薄弱環(huán)節(jié)處爆炸,破壞性很大,威脅到生產(chǎn)裝置和人員安全。

在正常生產(chǎn)運(yùn)行過程中合成氯化氫發(fā)生過氯的主要原因有:(1)氯氣和氫氣的配比控制不好;(2)壓力不穩(wěn),氯氣和氫氣調(diào)節(jié)閥失靈;(3)氫氣壓力因?yàn)闅鋲簷C(jī)、自動閥出現(xiàn)故障出現(xiàn)大幅度波動;(4)氯氣、氫氣孔板流量計(jì)不準(zhǔn)確,盲目進(jìn)行調(diào)節(jié)配比;(5)燈頭損壞,導(dǎo)致氯氣和氫氣燃燒不充分;(6)由于氫氣系統(tǒng)氮?dú)忾y門未關(guān)閉或內(nèi)漏嚴(yán)重,導(dǎo)致氫氣純度低。

2 工藝流程介紹

來自氯氫處理工序的氯氣、氫氣通過控制閥送至石墨合成爐,在爐內(nèi)混合燃燒生成氯化氫氣體,反應(yīng)熱由夾套中的循環(huán)水冷卻后帶走,使氯化氫氣體溫度降至45℃以下,每臺合成爐的氯化氫匯至氯化氫總管后進(jìn)入氯化氫緩沖罐,經(jīng)氯化氫冷卻器降溫至14℃以下后送至VCM合成工序。由乙炔工段送來的精制乙炔氣經(jīng)冷卻器冷卻后通過乙炔阻火器進(jìn)入混合器,由氯化氫工段送來的氯化氫氣體進(jìn)入混合器與乙炔氣進(jìn)行混合送至氯乙烯轉(zhuǎn)化,工藝流程圖見圖1。

圖1 工藝流程示意圖

3 游離氯在線分析儀的設(shè)置

增加游離氯在線監(jiān)測儀及設(shè)計(jì)聯(lián)鎖條件,對氯化氫含游離氯進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控,超出控制范圍VCM工序進(jìn)行緊急停車,避免VCM工序發(fā)生爆炸事故。

3.1 測量原理

游離氯在線分析儀采用全息光柵分光技術(shù)和差分光學(xué)吸收光譜分析(DOAS)技術(shù),由于同種氣體在不同光譜波段有不同的吸收,不同氣體在同一光譜波段也有吸收疊加作用,通過對連續(xù)光譜的分析,可以同時測量多種氣體。實(shí)用中采用全息光柵對被測氣體吸收后的光進(jìn)行分光,使用二極管陳列傳感器將分光后的光信號轉(zhuǎn)換成電信號,獲得介質(zhì)的連續(xù)吸收光譜,從而實(shí)現(xiàn)了多種氣體的同時測量,精確計(jì)算出不同化學(xué)組分的含量。游離氯在線分析儀原理圖見圖2。

圖2 游離氯在線分析儀原理圖

3.2 安裝位置的確定

因?yàn)槁然瘹浜坞x氯關(guān)系著整個生產(chǎn)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行,為了能夠第一時間確定氯化氫是否含有游離氯,準(zhǔn)確指導(dǎo)崗位人員進(jìn)行操作,游離氯在線分析儀應(yīng)安裝在靠近合成爐出口總管處。同時在線分析儀的采樣管道與氯化氫總管的距離盡量小,保證在5 m以內(nèi),縮短測量所用時間。

3.3 安全聯(lián)鎖的設(shè)置

根據(jù)中鹽吉蘭泰實(shí)際生產(chǎn)裝備情況,合成氯化氫工序自動化程度較低,合成爐出口為現(xiàn)場手動閥門,未設(shè)計(jì)自動閥門。為了避免聯(lián)鎖停車后,合成爐防爆膜爆破,造成次生災(zāi)害的發(fā)生,聯(lián)鎖設(shè)計(jì)未與VCM氯化氫總管進(jìn)行聯(lián)鎖。當(dāng)氯化氫游離氯含量達(dá)到高高報(bào)值時VCM混合脫水乙炔總閥自動關(guān)閉,進(jìn)行聯(lián)鎖停車,避免氯氣與乙炔混合爆炸。游離氯聯(lián)鎖圖如3圖所示。

圖3 游離氯聯(lián)鎖圖

將游離氯在線分析儀測量信號引入合成氯化氫、VCM轉(zhuǎn)化主控室DCS系統(tǒng),操作人員實(shí)時進(jìn)行監(jiān)控。同時在合成氯化氫現(xiàn)場操作室安裝聲光報(bào)警儀,報(bào)警鈴響后操作人員及時進(jìn)行調(diào)整處理。游離氯含量設(shè)置高報(bào)警(H)50×10-6、高高報(bào)警值(HH)150×10-6。

3.4 合成氯化氫到VCM混合器過氯時間的確定

考慮到此聯(lián)鎖關(guān)系到整個生產(chǎn)裝置的穩(wěn)定運(yùn)行,當(dāng)生產(chǎn)系統(tǒng)出現(xiàn)波動是發(fā)生氯化氫過氯現(xiàn)象時,崗位人員可以進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整處理,同時為了避免游離氯在線分析儀運(yùn)行過程中出現(xiàn)誤報(bào)現(xiàn)象,導(dǎo)致生產(chǎn)系統(tǒng)不必要的停車,必須設(shè)計(jì)延時聯(lián)鎖。根據(jù)現(xiàn)場設(shè)備及管道安裝實(shí)際情況,正產(chǎn)生產(chǎn)中氯化氫總管流量Q=9 000 Nm3/h、壓力P=50 kPa、管徑DN=600 mm,進(jìn)行計(jì)算氯化氫過氯時間,從合成氯化氫到VCM混合器時間約90 s。游離氯在線分析儀的檢測反應(yīng)時間范圍為10~15 s,泰通過技術(shù)評審最終確定過氯延時聯(lián)鎖時間設(shè)置為60 s,在60 s內(nèi)氯化氫過氯達(dá)到高高報(bào)警值無法恢復(fù)正常,生產(chǎn)裝置必須聯(lián)鎖停車。

4 結(jié)語

隨著政府對危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管的不斷強(qiáng)化,企業(yè)必須投入先進(jìn)的監(jiān)測設(shè)備確保生產(chǎn)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。自從2016年10月在該公司安裝投用以來,成功地預(yù)警了2次過氯事件。通過安裝游離氯在線分析儀及聯(lián)鎖程序的設(shè)計(jì),對氯化氫過氯的情況及時發(fā)現(xiàn)并預(yù)警,可以有效避免因?yàn)槁然瘹錃怏w過氯引起的安全事故發(fā)生,為企業(yè)高效穩(wěn)定生產(chǎn)提供了保障。

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