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頁巖煉油高氨氮污水處理方法研究

2018-03-10 05:35李兆福趙鑫
中國環(huán)保產(chǎn)業(yè) 2018年2期
關(guān)鍵詞:篩板膜法氨氮

李兆福,趙鑫

(撫順礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司,遼寧 撫順 113000)

頁巖在煉油過程中會產(chǎn)生一定量的高氨氮污水,氨氮不利于污水的再生回用,因此需深度處理。高氨氮污水處理技術(shù)主要有:選擇性離子交換法[1]、生物脫氮法[2]、吹脫法[3]、蒸氣氣提法[4]、折點加氯法[5]、化學(xué)沉淀法[6]、催化濕式氧化法[7]、膜法[8]、電滲析法[9]等。污水氨氮脫除的這些方法各有優(yōu)缺點,選擇一種經(jīng)濟(jì)、可靠的高氨氮污水處理技術(shù)是頁巖煉油行業(yè)污水循環(huán)再利用的可靠保證。

本文針對撫順頁巖煉油污水高氨氮的特點,結(jié)合現(xiàn)有的生化系統(tǒng),采用氧化鈣作為堿源對傳統(tǒng)吹脫法、間歇式曝氣吹脫法、二級循環(huán)吹脫法、膜法以及生化法處理頁巖煉油廠高氨氮廢水的效果和經(jīng)濟(jì)成本進(jìn)行對比試驗。

1 試驗部分

1.1 原料與試驗設(shè)備

主要原料:工業(yè)級氧化鈣(含量80%以上),H2SO4(工業(yè)級98%),高效脫氮劑。

主要試驗設(shè)備:傳統(tǒng)篩板吹脫塔、吸收塔、間歇式曝氣吹脫系統(tǒng)、多級循環(huán)吹脫法、RANS膜處理系統(tǒng)、SDN生化系統(tǒng),氧化鈣消解池。

1.2 污水中氨氮測定方法

污水中的氨氮測定方法執(zhí)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《水質(zhì)氨氮的測定 納氏試劑分光光度法》(HJ535-2009)。

1.3 試驗方法

1.3.1 頁巖煉油廠污水進(jìn)、出水指標(biāo)

頁巖煉油廠氣浮池出水作為高氨氮污水處理試驗的進(jìn)水,處理后的水進(jìn)入生化池去除生化指標(biāo),處理后的水回用,其進(jìn)、出水水質(zhì)指標(biāo)見表1。

表1 高氨氮原水指標(biāo)

1.3.2 處理方法

分別采用傳統(tǒng)篩板吹脫系統(tǒng)、間歇式曝氣吹脫系統(tǒng)、多級循環(huán)吹脫法、RANS膜處理系統(tǒng)對撫順頁巖煉油廠污水氣浮池出水進(jìn)行高氨氮廢水處理,同時與現(xiàn)有SDN池處理系統(tǒng)的處理效果進(jìn)行對比。

(1)污水分別進(jìn)入高氨氮處理系統(tǒng),調(diào)整堿度、溫度的同時對污水進(jìn)行處理,分離出來的氨氣采用稀硫酸吸收最終形成硫酸銨產(chǎn)品和處理后的污水。

(2)SDN生化法是目前頁巖煉油廠主要處理氨氮的方法。污水先進(jìn)入SDN池的A池進(jìn)行反硝化反應(yīng),然后再進(jìn)入O池進(jìn)行硝化反應(yīng),反應(yīng)后的污水采用大回流比回到A池與新水摻配繼續(xù)反硝化反應(yīng)。

2 結(jié)果與討論

2.1 溫度對不同工藝的影響

在不同溫度條件下進(jìn)行去除氨氮試驗工藝方法有傳統(tǒng)篩板吹脫塔系統(tǒng)、間歇式曝氣吹脫系統(tǒng)和多級循環(huán)吹脫系統(tǒng),試驗結(jié)果如圖1。

圖1 不同溫度下各工藝除氨效果

由圖1可知,隨著反應(yīng)溫度的提高,脫氨效率都在增加。以上3種處理方法相比,多級循環(huán)吹脫系統(tǒng)的脫氨效果最佳,當(dāng)溫度50℃時脫氨效率達(dá)到67%。

2.2 pH對不同工藝的影響

生物法的pH不應(yīng)有太大的波動,因此此次試驗針對除生化法外的4種方法進(jìn)行對比,具體效果見圖2。

圖2 pH值對除氨效果的影響

由圖2可知,隨著pH值的增加,不同除氨方法的效率都有所提高。膜法除氨在pH值為11.5時脫氨效率最高。

2.3 不同工藝最佳處理效果

分別對5種處理方法在pH為9.5~10.5時的最佳除氨效果比較,結(jié)果如表2。

表2 5種不同工藝最佳處理效果

由表2可知,傳統(tǒng)篩板吹脫系統(tǒng)的處理效率最低為84%。間歇式曝氣系統(tǒng)與多級循環(huán)系統(tǒng)從提高氣液接觸面積和接觸時間上進(jìn)行了提升改造,效率有所提高。最高效率99.8%是現(xiàn)有SDN生化法實現(xiàn)的,但現(xiàn)有裝置不能實現(xiàn)頁巖煉油廠改造后的處理量。RANS膜法由于膜柱快速的化學(xué)吸附使得污水的處理效率達(dá)到96%。

3 結(jié)論

(1)隨著反應(yīng)溫度的提高,傳統(tǒng)篩板吹脫系統(tǒng)、間歇式曝氣吹脫系統(tǒng)和多級循環(huán)吹脫系統(tǒng)的脫氨效率都有所增加。3種處理方法相比,多級循環(huán)吹脫系統(tǒng)的脫氨效果最佳,50℃時達(dá)到67%。

(2)隨著pH值的增加,不同除氨方法的效率都在提高。膜法除氨在pH值為11.5時脫氨效率最高。

(3)傳統(tǒng)篩板吹脫系統(tǒng)的處理效率最低,僅為84%。間歇式曝氣系統(tǒng)與多級循環(huán)系統(tǒng)從提高氣液接觸面積和接觸時間上提升改造,效率有所提高。最高效率99.8%是現(xiàn)有SDN生化法實現(xiàn)的,但現(xiàn)有裝置不能實現(xiàn)頁巖煉油廠改造后的處理量。RANS膜法處理效率達(dá)到96%。吹脫系統(tǒng)與RANS膜處理系統(tǒng)可以用更為廉價的氧化鈣作為堿源從而實現(xiàn)了低成本高效率的除氨效果。

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