付理明
帶式輸送機(jī)在運(yùn)輸過(guò)程中,出現(xiàn)了一些不容忽視的問(wèn)題:如由于載荷的不均勻或位置不準(zhǔn)確,易造成皮帶跑偏、磨損加劇或撕毀現(xiàn)象。我礦對(duì)運(yùn)輸線(xiàn)上的相關(guān)轉(zhuǎn)載環(huán)節(jié)及設(shè)施進(jìn)行了技術(shù)改造。
在井下采掘工作面多、運(yùn)輸距離長(zhǎng)的情況下,煤炭經(jīng)過(guò)多部皮帶輸送機(jī)轉(zhuǎn)載。在二部皮帶搭接處,由于轉(zhuǎn)載位置不合適,特別是在兩條搭接輸送帶在水平面的投影成直角時(shí),容易造成轉(zhuǎn)載點(diǎn)處撒料,或因落煤位置不合適導(dǎo)致皮帶跑偏,嚴(yán)重時(shí)撕毀皮帶。正暉公司所屬正佳煤礦試采的1101工作面運(yùn)輸皮帶與井下集中運(yùn)輸皮帶轉(zhuǎn)載搭接點(diǎn)就出現(xiàn)了這些問(wèn)題。
鑒于此種情況,我們對(duì)搭接的兩部皮帶運(yùn)輸機(jī)轉(zhuǎn)載點(diǎn)進(jìn)行技術(shù)改造,調(diào)整了轉(zhuǎn)載點(diǎn)處上下兩部皮帶的角度及高度差,加設(shè)溜槽及擋料板改變煤的下落位置和方向,保證上層皮帶落入下層皮帶的物料居中,杜絕了煤跑偏現(xiàn)象。
技改步驟:拆除原有轉(zhuǎn)載點(diǎn)擋煤板;實(shí)地測(cè)量?jī)刹科恢谩⑥D(zhuǎn)載點(diǎn)空間尺寸;繪制技改圖紙;制作溜槽、擋煤板及支撐架;安裝、調(diào)試和驗(yàn)收。改造后的效果見(jiàn)圖1。
圖1 改造后轉(zhuǎn)載點(diǎn)示意圖
改造后,1101工作面輸送機(jī)與集中皮帶輸送機(jī)的轉(zhuǎn)載點(diǎn)落煤效果好,提高了生產(chǎn)效率。
正佳煤礦使用的溜煤嘴,主要靠人力利用杠桿原理打開(kāi)和閉合閘門(mén),缺點(diǎn)是無(wú)法合理控制皮帶給煤量,給煤量大時(shí)皮帶輸送機(jī)撒煤,煤嘴也易損壞。據(jù)統(tǒng)計(jì)僅1109工作面更換了6個(gè)煤嘴。頻繁更換煤嘴不僅需要投入人力、物力,而且耽誤生產(chǎn)的正常進(jìn)行。為此,對(duì)溜煤嘴進(jìn)行了改造。
1)準(zhǔn)備工作
挑選一塊空曠干凈的場(chǎng)地,制作簡(jiǎn)易支架將煤嘴按照井下安裝樣式固定,準(zhǔn)備一臺(tái)檢修好的泵站、兩套小型液壓油缸、液管、器具及其他材料。
2)制作安裝減震裝置
將廢舊皮帶割成70 mm寬,三塊重疊后利用∠50×50角鋼夾緊垂直固定到溜煤槽底板處,在緩沖皮帶上方增加一塊耐磨鐵板,上下用圓鋼穿過(guò)并留有一定的緩沖距離,見(jiàn)圖2。
圖2 減震裝置示意圖
3)安裝液壓油缸
在閘門(mén)及煤嘴左右兩側(cè)制作固定裝置將油缸固定好,并在煤嘴兩側(cè)焊接筋板,避免由于煤嘴變形造成閘門(mén)無(wú)法打開(kāi)。使用舊液壓油缸,將液壓油缸與泵站連接,見(jiàn)圖3。
圖3 液壓油缸安裝示意圖
4)運(yùn)轉(zhuǎn)情況
接通泵站電源,操作泵站給油開(kāi)關(guān),調(diào)節(jié)液壓油缸伸縮量,調(diào)節(jié)閘門(mén)開(kāi)啟量。溜煤嘴緩沖裝置,減小震動(dòng)和磨損;加裝的液壓系統(tǒng),操作工人能夠有效的控制閘門(mén)的開(kāi)啟量,合理控制了給煤量,同時(shí)可以防止溜煤嘴跑風(fēng)漏風(fēng)。溜煤嘴的改造使用,與原先舊方式相比每年可為礦節(jié)約煤嘴采購(gòu)費(fèi)用15萬(wàn)余元。液壓閘門(mén)減震煤嘴可普及應(yīng)用于煤礦井下及地面溜煤眼轉(zhuǎn)載運(yùn)輸,制作簡(jiǎn)單,堅(jiān)實(shí)耐用,使用壽命長(zhǎng)。
皮帶運(yùn)輸轉(zhuǎn)載點(diǎn)落煤和煤倉(cāng)溜煤嘴的技術(shù)改造,雖然只是利用礦井的廢舊材料加工制作搞的一些小改小革,但是解決了生產(chǎn)中出現(xiàn)的實(shí)際問(wèn)題,減少了事故的發(fā)生,在礦井的實(shí)際生產(chǎn)中卻收到了很好的效果,給煤礦帶了效益。