馬少海 笪耀東 楊喜勝
(中國特種設(shè)備檢測研究院 北京 100029)
水冷壁是鍋爐機組的重要組成部件,其工作環(huán)境與其他部分相比更加惡劣,在運行過程中極易發(fā)生缺陷,影響鍋爐機組的安全運行,因此,水冷壁是鍋爐定期檢驗時的重點之一。在電站鍋爐中,引起水冷壁故障的主要因素有過熱、腐蝕、磨損、應(yīng)力損壞和疲勞損壞等。
某鋁業(yè)股份有限公司熱電廠6號機組鍋爐型號為SG-1110/25.4-M4404,是上海電氣集團鍋爐廠有限公司生產(chǎn)的350MW超臨界參數(shù)直流鍋爐,為單爐膛、四角切圓燃燒、一次中間再熱、平衡通風(fēng)、露天布置、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊Π型結(jié)構(gòu)煤粉鍋爐,最大連續(xù)蒸發(fā)量1110t/h,過熱器出口額定蒸汽壓力25.4MPa,過熱器出口額定蒸汽溫度571℃,再熱器出口額定蒸汽壓力4.29MPa,再熱器出口額定蒸汽溫度569℃。
2016年11月30日,6號機組運行中水冷壁發(fā)生泄漏造成機組停機。停機后檢查發(fā)現(xiàn)前墻約21m標(biāo)高處#1角燃燒器水冷套出口彎頭處,多根水冷壁管發(fā)生泄漏。為查出水冷壁爆管事故原因,針對爆管的水冷壁進行了失效分析[1-3]。
圖1為水冷壁管泄漏點處照片。圖中對產(chǎn)生的泄漏點進行從上到下依次編號,共有8處漏點。
圖1 水冷壁管泄漏點
截止到泄漏停爐,該鋁業(yè)股份有限公司熱電廠6號機組鍋爐累計運行時間約27000h,圖1中,上數(shù)1~3根管子是在2016年6月停爐大修期間,因水冷壁高溫腐蝕壁厚減薄而更換的管子,其余管子為原始管。水冷壁管材質(zhì)為15CrMoG,水冷壁管焊接采用GTAW焊接方法,焊接材料為TIG-R30焊絲,鰭片材料為SA387-Gr12Cl1,鰭片與水冷壁管之間焊接采用SMAW焊接方法,焊接材料為φ3.2mm的R307手工焊電焊條,焊前預(yù)熱溫度≥150℃,預(yù)熱方式為火焰預(yù)熱。
為分析泄漏原因,取水冷壁泄漏區(qū)共6根水冷壁管作為分析用樣管,進行下列試驗。
圖2為各泄漏點外觀形貌圖,從圖2可以看出,①和⑧號漏點尺寸較大,均呈桃核形外翻形貌,②至⑦號漏點尺寸較小。結(jié)合圖1和圖4,③號漏點左側(cè)存在一處長40mm×寬15mm的補焊區(qū),補焊區(qū)正對⑦號漏點位置。③~⑥號漏點均位于水冷壁管表面,⑦號漏點位于水冷壁管與鰭片焊接接頭區(qū)域。該分析用樣管外表面無明顯腐蝕痕跡。
結(jié)合圖1及圖2各漏點位置以及形貌可以看出,①和⑧號漏點為吹損減薄,非首漏點;②號為①號漏點泄漏吹損造成的泄漏;④、⑤號為⑦號漏點泄漏吹損造成的泄漏;⑥號為⑤號漏點泄漏吹損造成的泄漏。結(jié)合圖1和圖2(c),⑦號漏點右上位置,正對③號漏點左側(cè)的補焊區(qū)[圖2(c)中圓圈位置],該區(qū)域位于新更換管子上,且補焊區(qū)外觀形貌較差,若在補焊區(qū)存在泄漏,會吹損⑦號位置造成減薄泄漏。因此,對③漏點右側(cè)補焊區(qū)進行表面滲透(PT)探傷檢測,結(jié)果如圖3所示。從圖3可以看出,該區(qū)域并未出現(xiàn)因焊接造成的泄漏情況。綜合以上宏觀檢查與分析,可以判斷位于鰭片與水冷壁管焊接位置的⑦號漏點為本次水冷壁泄漏的第一漏點。
圖2 各泄漏點外觀形貌圖
圖3 補焊區(qū)滲透探傷
圖4 水冷壁鰭片焊接宏觀形貌
⑦號漏點位于鰭片與水冷壁管焊接位置,圖4為水冷壁管鰭片焊接宏觀形貌。
對⑦號漏點解剖進行金相檢測,結(jié)果見圖5及圖6。
從圖5可以看出,水冷壁管組織為鐵素體+珠光體+少量貝氏體組織,符合GB 5310—2008對15CrMoG材料的組織規(guī)定,母材球化評級為II級。
從圖6可以看出,⑦號漏點附近金相組織為鐵素體+珠光體+魏氏組織。
圖5 水冷壁管金相組織
圖6 ⑦號漏點附近金相組織
對首泄漏點周圍進行掃描電鏡及能譜分析,見圖7及圖8。
從圖7可以看出,泄漏點附近存在一定的表面涂覆層。從圖8可以看出,表面涂覆層除含有較多的O、Fe、Cr等元素外,還含有一定的S元素。
通過漏點位置以及形貌分析,確定位于上數(shù)第4根水冷壁管上的⑦號漏點為首漏點。結(jié)合圖4鰭片形貌,可以看出新?lián)Q管的鰭片焊接雖無明顯焊接缺陷,但鰭片焊接成形不良。
圖7 漏點附近表面掃描電鏡
圖8 表面涂覆層能譜分析
從圖5可以看出,⑦號漏點管子金相組織為鐵素體+珠光體+少量貝氏體組織,是15CrMoG材料正常的金相組織;從圖6可以看出,⑦號漏點附近金相組織中存在較為明顯的魏氏組織[4]。魏氏組織是材料經(jīng)過高溫處理,在一定的冷卻速度下形成的一種典型過熱組織。DL 869—2012《火力發(fā)電廠焊接技術(shù)規(guī)程》中規(guī)定,耐熱鋼焊接接頭不應(yīng)出現(xiàn)過熱組織。過熱組織的出現(xiàn),會降低焊接接頭的整體力學(xué)性能,尤其是對沖擊韌性影響較大,同時,該組織區(qū)域也會成為應(yīng)力集中點。
從圖7可以看出,泄漏點附近存在一定的表面涂覆層,且涂覆層存在向金屬基體內(nèi)部侵蝕的現(xiàn)象。對表面涂覆層進行能譜分析,結(jié)果見圖8。從圖8可以看出,表面涂覆層除含有較多的O、Fe、Cr等元素外,還含有一定的S元素。經(jīng)了解,該電廠水冷壁運行過程中存在較嚴(yán)重的高溫腐蝕[5]現(xiàn)象,為了緩解高溫腐蝕,在該區(qū)域水冷壁進行過表面噴涂防護處理,但在運行過程中,仍不能避免表面S元素的聚集,但分析用樣管外表面無明顯腐蝕痕跡。
綜合以上分析,本次水冷壁泄漏主要原因為焊接原因?qū)е滤浔诠芘c鰭片焊接處存在過熱組織。過熱組織的出現(xiàn),會降低焊接接頭的整體力學(xué)性能,尤其是對沖擊韌性影響較大,同時,該組織區(qū)域也會成為應(yīng)力集中點,并在運行過程中于該處產(chǎn)生微裂紋。隨著運行時間的延長,該薄弱處發(fā)生泄漏。
通過上述試驗及分析,得出如下結(jié)論:
本次水冷壁泄漏主要原因為焊接原因?qū)е滤浔诠芘c鰭片焊接處存在過熱組織。不符合DL 869—2012中7.4的規(guī)定,即耐熱鋼焊接接頭不應(yīng)出現(xiàn)過熱組織。
根據(jù)水冷壁管泄漏的失效原因,提出如下建議:
1)對同一批次更換的水冷壁鰭片焊縫進行表面無損檢測以及金相抽查,若發(fā)現(xiàn)缺陷或過熱組織,應(yīng)進行更換。
2)對發(fā)現(xiàn)缺陷或過熱組織的水冷壁管進行更換時,應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行焊接工藝。
3)通過改進煤種、調(diào)整風(fēng)量匹配、調(diào)整燃燒或噴涂等方式緩解水冷壁高溫腐蝕。
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