近期,蘭州石化公司溶劑脫蠟聯(lián)合車間針對持續(xù)性高溫天氣造成冷凍系統(tǒng)空冷降溫不力、壓縮機高壓大,嚴(yán)重限制了生產(chǎn)負(fù)荷這一問題,通過采取清理濕空冷噴頭、干空冷高壓沖洗、消除冷凍系統(tǒng)漏點等三項措施,提高了空冷的效果,解決了冷凍機制冷效果差這一難題。
每年6、7、8月份是車間能否安穩(wěn)渡夏的高負(fù)荷運行時期,在此期間車間對制冷的需求偏高,而由于夏季環(huán)境溫度高,空冷系統(tǒng)散熱效果差無法滿足高負(fù)荷運行,裝置被迫降低加工量,導(dǎo)致無法滿足生產(chǎn)需求,影響生產(chǎn)計劃的同時也給裝置安全生產(chǎn)運行埋下了安全隱患。車間提早動手,在5月初就對濕空冷的噴頭進行了更換清理,對結(jié)垢嚴(yán)重、噴頭壞的進行了更換,清理了軟化水過濾器,降低冷凍系統(tǒng)壓縮機出口壓力及后冷溫度。
以往,車間在夏季的生產(chǎn)中是依靠空冷來提高壓縮機制冷效果,但今年由于空冷翅片腐蝕嚴(yán)重,散熱效果差,造成空冷冷凝效果下降,嚴(yán)重影響了裝置的生產(chǎn)。為了提高空冷系統(tǒng)冷凝效果,車間組織技術(shù)人員每個白班定時對空冷散熱片進行高壓水清洗降溫工作。車間將消防水引至裝置空冷二層平臺,將消防水直接噴灑在空冷管束散熱片的表面,利用水氣化吸熱過程降低散熱片表面溫度,從而降低冷凝溫度增強空冷散熱效果。在注水的過程中,為保證風(fēng)機電機的正常運行,車間還要求在消防水噴灑過程中與管束保持垂直噴射,防止損壞翅片。
車間冷凍系統(tǒng)是核心系統(tǒng)之一。但隨著24單元進入檢修后期,壓縮機故障頻發(fā),在嚴(yán)重制約裝置生產(chǎn)能力的同時,還存在著安全隱患。車間檢查24單元四臺冷凍機的漏點,針對冷凍機的不同部位,進行全方位檢測,將設(shè)備泄漏率控制為0.05‰之內(nèi)。同時對24單元長期運行的老舊壓縮機機-5進行徹底大修并更換壓縮機機頭,提高壓縮機運行平穩(wěn)率,保證制冷效果;對機油冷卻器進行管束清理,確保操作安全。
除此之外,車間還下發(fā)了“高溫期間冷凍系統(tǒng)操作注意事項”,加強了冷凍機的巡檢,嚴(yán)格冷凍機操作,加強冷凍機運行管理考核,采用以上三招后,溶劑脫蠟聯(lián)合車間冷凍機高壓明顯降低1kPa左右,車間加工量由14 t/h提高到了18 t/h,改善了空冷機組散熱器的散熱,降低了冷凍機的壓力,提高了裝置的加工量。