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超臨界機(jī)組低低溫省煤器反沖洗方式應(yīng)用分析

2018-03-21 02:49:58魏東
綜合智慧能源 2018年2期
關(guān)鍵詞:電動(dòng)閥省煤器凝結(jié)水

魏東

(黃岡大別山發(fā)電有限責(zé)任公司,湖北 麻城 438304)

1 低低溫省煤器設(shè)備概況

黃岡大別山發(fā)電有限公司(以下簡(jiǎn)稱大別山發(fā)電公司)一期工程2×640 MW超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組分別于2016年、2017年完成#1,#2機(jī)組超低排放改造,改造包括低氮燃燒器深度優(yōu)化改造、脫硝脫硫系統(tǒng)增容改造、增設(shè)低低溫省煤器、靜電除塵器升級(jí)改造、“引增合一”改造、煙囪防腐改造等。投入運(yùn)行后總體效果良好,環(huán)保排放指標(biāo)全部達(dá)到或優(yōu)于改造目標(biāo),一次性通過環(huán)保驗(yàn)收[1]。本文就低低溫省煤器反沖洗方式及其應(yīng)用進(jìn)行分析。

采用低低溫省煤器+低低溫靜電除塵器方案,在原靜電除塵器入口增設(shè)低低溫省煤器,將除塵器入口煙氣溫度由140 ℃降低到90 ℃,在原四電場(chǎng)范圍內(nèi)重新設(shè)計(jì)布置電場(chǎng)、提高比集塵面積和除塵效率,使除塵器出口粉塵質(zhì)量濃度≤30 mg/m3[2]。同時(shí),結(jié)合高效脫硫裝置,使脫硫裝置出口煙塵質(zhì)量濃度≤20 mg/m3[3]。脫硫裝置出口新建立式玻璃鋼濕式除塵器,除塵效率為75%,使煙囪入口煙塵質(zhì)量濃度達(dá)到≤5 mg/m3的要求。低低溫省煤器系統(tǒng)通過煙氣冷卻設(shè)備對(duì)煙氣進(jìn)行冷卻,以降低煙氣溫度,提高電除塵效率,同時(shí)對(duì)余熱進(jìn)行回收利用[4],以達(dá)到節(jié)能減排的目的。

低低溫省煤器串聯(lián)在#6低壓加熱器(以下簡(jiǎn)稱低加)和軸封加熱器(以下簡(jiǎn)稱軸加)之間,由軸加出口及#7低加出口引水至低低溫省煤器系統(tǒng),經(jīng)過煙氣換熱加熱后[5],回水至#6低加入口,通過煙氣換熱加熱凝結(jié)水,提高機(jī)組綜合效率,將排煙溫度由137(+15) ℃降低到90 ℃[6]。低低溫省煤器布置如圖1所示。

圖1 低低溫省煤器系統(tǒng)布置示意

2 #1機(jī)組熱力系統(tǒng)沖洗存在的問題

(1)根據(jù)#1機(jī)組設(shè)計(jì)的低低溫省煤器熱力系統(tǒng),在冷態(tài)或熱態(tài)情況下,均受到凝汽器補(bǔ)水的限制而無法實(shí)現(xiàn)大流量沖洗。

(2)#1機(jī)組小流量沖洗時(shí)間長(zhǎng)、沖洗效果極差并且耗費(fèi)大量的除鹽水。

(3)由于除塵器設(shè)計(jì)為低低溫電除塵器,低低溫省煤器投不上將直接影響環(huán)保指標(biāo)的驗(yàn)收。

(4)#1機(jī)組A修后啟動(dòng),在并網(wǎng)后才投運(yùn)低低溫省煤器,沖洗時(shí)耗用大量除鹽水。

3 #2機(jī)組加裝反沖洗閥分析及改造方案

(1)#2機(jī)組超低排放改造后正逢迎峰度夏及氣溫偏高季節(jié),若#2機(jī)組低低溫省煤器仍與#1機(jī)組那樣長(zhǎng)時(shí)間沖洗,將導(dǎo)致低低溫省煤器不能正常投運(yùn),會(huì)影響#2機(jī)組的環(huán)保驗(yàn)收。

(2)#1機(jī)組A修完成啟動(dòng)并網(wǎng)后,脫硫、脫硝系統(tǒng)投入正常,由于系統(tǒng)限制只能逐個(gè)對(duì)#1機(jī)組4個(gè)低低省煤器模塊進(jìn)行沖洗,單個(gè)沖洗時(shí)為控制鍋爐整體水質(zhì),低低溫省煤器流量控制受限,進(jìn)一步限制了沖洗效果??紤]改造成本和效果,利用凝汽器再循環(huán)管道作為低低溫省煤器反沖洗的路徑,低低溫省煤器上水正沖洗完成后,利用反沖洗閥對(duì)低低溫省煤器模塊循環(huán)沖洗,不另外消耗除鹽水;當(dāng)?shù)偷蜏厥∶浩魉|(zhì)不再變化時(shí),整體換水繼續(xù)進(jìn)行反沖洗,并反復(fù)沖洗直至合格??傮w來說,利用反沖洗閥可以循環(huán)沖洗,而未改造前正沖洗時(shí)必須邊沖邊排,工質(zhì)損失較多。

(3)#2機(jī)組反沖洗閥加裝在低低溫省煤器進(jìn)口閥后,沖洗水排水管道與凝結(jié)水再循環(huán)管路連接排至凝汽器熱井,如圖2所示。#2機(jī)組低低溫省煤器反沖洗管道采用凝結(jié)水再循環(huán)管路,反沖洗管路較短,易于布置,反沖洗管路設(shè)置兩道手動(dòng)閥;#2機(jī)組凝結(jié)水泵的再循環(huán)管道直徑為219 mm,再循環(huán)流量達(dá)到510 t/h,如果利用再循環(huán)管道布置反沖洗管路,可以達(dá)到?jīng)_洗單臺(tái)換熱器沖洗水量要求。

圖2 現(xiàn)場(chǎng)反沖洗閥加裝位置

(4)機(jī)組等級(jí)檢修或長(zhǎng)時(shí)間停運(yùn)再啟動(dòng)時(shí),可提前啟動(dòng)凝結(jié)水系統(tǒng)對(duì)低低溫省煤器系統(tǒng)進(jìn)行沖洗;#2機(jī)組加裝反沖洗閥后,低低溫省煤器熱力系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)循環(huán)沖洗。在機(jī)組啟動(dòng)前即可實(shí)現(xiàn)沖洗合格,可將低低溫省煤器沖洗和低加沖洗合并。

4 反沖洗改造后機(jī)組啟動(dòng)前的沖洗

4.1 凝汽器及低低溫省煤器啟動(dòng)前正沖洗

低低溫省煤器在機(jī)組大修后(機(jī)組等級(jí)檢修、長(zhǎng)時(shí)間停運(yùn)后)首次啟動(dòng),由于低低溫省煤器無有效的保養(yǎng)措施,污染較嚴(yán)重,為有效利用除鹽水,此時(shí)低低溫省煤器可隨凝結(jié)水系統(tǒng)一起沖洗。根據(jù)大別山發(fā)電公司規(guī)程要求,凝汽器、除氧器沖洗水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)見表1、表2。

表1 凝汽器沖洗水質(zhì)要求

(1)啟動(dòng)除鹽水泵向凝補(bǔ)水箱補(bǔ)水到正常水位,啟動(dòng)凝汽器補(bǔ)水泵向凝汽器進(jìn)水,同時(shí)打開凝汽器放水閥排水,凝汽器排水澄清后停止排放,關(guān)閉放水閥。

表2 除氧器沖洗水質(zhì)要求

(2)沖洗流程:除鹽水→凝汽器(凝汽器熱井水位補(bǔ)水至2 000 mm)→凝汽器熱井→凝結(jié)水泵→凝結(jié)水處理大旁路→除氧器上水調(diào)節(jié)閥→低低溫省煤器混溫調(diào)節(jié)閥(關(guān)閉低低溫省煤器進(jìn)口電動(dòng)閥)→低低溫省煤器進(jìn)口管路(低低溫省煤器充水并沖洗放空氣、放水、取樣、流量、壓力測(cè)量等管路)→#1~#4換熱器→低低溫省煤器回水管路→低低溫省煤器放水管路(低低溫省煤器回水電動(dòng)閥關(guān)閉)→鍋爐疏水?dāng)U容器→排放。

(3)注意事項(xiàng): 1)保持凝汽器的補(bǔ)水量; 2)凝結(jié)水泵再循環(huán)閥投自動(dòng);3)沖洗水質(zhì)全鐵>500 μg/L 直接排放;4)每個(gè)換熱器至少?zèng)_洗1 h或沖洗至沖洗水質(zhì)全鐵<500 μg/L。

4.2 低低溫省煤器循環(huán)反沖洗(投前置過濾器)

(1)條件:低低溫省煤器清洗回水全鐵<500 μg/L。

(2)根據(jù)圖3操作以下閥門:低低溫省煤器進(jìn)水電動(dòng)閥關(guān)閉,#6低加進(jìn)口電動(dòng)閥關(guān)閉,#6低加旁路電動(dòng)閥關(guān)閉,#7,#8低加進(jìn)出口電動(dòng)閥關(guān)閉,#7,#8低加旁路閥開啟,精處理裝置投旁路,低低溫省煤器旁路調(diào)節(jié)閥、電動(dòng)閥、手動(dòng)閥開啟,低低溫省煤器混溫調(diào)節(jié)閥、進(jìn)出口手動(dòng)閥及旁路手動(dòng)閥關(guān)閉,低低溫省煤器進(jìn)水電動(dòng)閥關(guān)閉,低低溫省煤器沖洗手動(dòng)閥關(guān)閉。

(3)沖洗流程:除鹽水→凝汽器補(bǔ)水管→凝汽器熱井→凝結(jié)水泵→凝結(jié)水前置過濾器→軸加→#7,#8低加旁路→低低溫省煤器旁路電動(dòng)調(diào)節(jié)閥及旁路閥(全開)→低低溫省煤器回水電動(dòng)閥(開啟)→低低溫省煤器回水管路→#4~#1換熱器(根據(jù)水量情況可安排單臺(tái)或2臺(tái)換熱器沖洗)→低低溫省煤器進(jìn)水管路→低低溫省煤器反沖洗閥→凝結(jié)水泵再循環(huán)管路→凝汽器熱井。

(4)注意事項(xiàng):1)除氧器上水調(diào)節(jié)閥退出自動(dòng)并全開;2)凝結(jié)水泵再循環(huán)閥投自動(dòng),調(diào)節(jié)反沖洗手動(dòng)閥開度,調(diào)節(jié)凝結(jié)水流量大于再循環(huán)開啟的流量要求;3)當(dāng)凝結(jié)水全鐵<500 μg/L時(shí),投前置過濾器,循環(huán)沖洗;4)當(dāng)凝結(jié)水全鐵<50 μg/L 時(shí),投精處理裝置,繼續(xù)循環(huán)沖洗直至合格。

圖3 低低溫省煤器反沖洗系統(tǒng)

5 改造后運(yùn)行效果

與#1機(jī)組A修相比,本次#2機(jī)組A修改造中低低溫省煤器增加了反沖洗回路,從實(shí)際應(yīng)用情況來看,#2機(jī)組A修后低低溫省煤器沖洗比#1機(jī)組A修后沖洗少15 d左右。按沖洗流量100 t/h來算,節(jié)約除鹽水約15×24×100=36 000(t),除鹽水按8元/t計(jì)算,大概節(jié)約29萬元[7]。按臨修、小修啟動(dòng)算,#2機(jī)組低低溫省煤器沖洗方式下較#1機(jī)組少5 d,每次大概比#1機(jī)組節(jié)約8萬元。合理運(yùn)用反沖洗回路,可以大幅縮短低低溫省煤器沖洗時(shí)間,大量節(jié)約沖洗用水。 提前投入低低溫省煤器更好配合低低溫除塵器,滿足環(huán)保要求,避免出現(xiàn)環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)。2017年9月,利用#1機(jī)C修進(jìn)行低低溫省煤器反沖洗改造,改造后效果明顯。

[1]大別山電廠運(yùn)行規(guī)程:Q/DBSFD.107.01—2017[S].

[2]黃岡大別山發(fā)電有限責(zé)任公司.大別山工程低溫省煤器技術(shù)規(guī)范書[Z].2016.

[3]陸萬鵬,孫奉仲,史月濤.電站鍋爐排煙余熱能級(jí)提升系統(tǒng)分析[J].中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào),2012,32(23):9-14,143.

[4]馬金祥,陳軍.低溫省煤器在火力發(fā)電廠中的優(yōu)化設(shè)計(jì)[J].華電技術(shù),2016,38(7):15-19,24.

[5]付玉玲,孫繼國(guó),蔡巍,等.利用低壓省煤器回收電站鍋爐排煙余熱技術(shù)分析[J].華電技術(shù),2013,35(8):64-66,79.

[6]胡松如,吳斌,韓,等.大型火力發(fā)電廠低溫余熱利用的研究與應(yīng)用[J].電站系統(tǒng)工程,2014,30(1):1-3,6.

[7]徐順喜,吳志祥.1 000 MW機(jī)組低溫省煤器項(xiàng)目的技術(shù)經(jīng)濟(jì)性分析[J].上海電力學(xué)院學(xué)報(bào),2014,30(1):94-100.

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