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絮凝劑制備系統(tǒng)故障及對(duì)策研究

2018-03-22 10:32:59孟令鎖
銅業(yè)工程 2018年1期
關(guān)鍵詞:氣動(dòng)閥循環(huán)泵粉料

孟令鎖

(江西銅業(yè)集團(tuán)公司 德興銅礦,江西 德興 334224)

1 引言

絮凝劑[1]主要用于加速酸、堿反應(yīng)后顆粒物的沉淀,實(shí)現(xiàn)對(duì)工業(yè)廢水處理的穩(wěn)定循環(huán)。絮凝劑制備系統(tǒng)是集自動(dòng)配置絮凝劑、自動(dòng)投加于一體的全自動(dòng)生產(chǎn)設(shè)備,是工業(yè)廢水處理的關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié),直接影響外排水質(zhì)是否達(dá)標(biāo)。而其故障率高,隱蔽性強(qiáng)的特點(diǎn)也直接威脅了礦山環(huán)保生產(chǎn)的正常發(fā)展。所以探究有效的解決方法就變得非常有意義了[2]。

2 絮凝劑制備系統(tǒng)工作原理

圖1 絮凝劑制備與投加流程原理圖(60min制備1批)

絮凝劑制備與投加系統(tǒng)為批次生產(chǎn)過(guò)程系統(tǒng),按照1h制備1批符合工藝要求濃度的絮凝劑溶液進(jìn)行設(shè)計(jì),制備濃度一般設(shè)計(jì)為1‰~3‰。制備新一批溶液?jiǎn)?dòng)后,預(yù)溶管路和快充管路的氣動(dòng)閥打開(kāi),同時(shí)向制備槽內(nèi)注水;制備槽液位達(dá)到30%時(shí),快充管路氣動(dòng)閥關(guān)閉,同時(shí)星型給料器啟動(dòng),通過(guò)風(fēng)力將絮凝劑粉料輸送至預(yù)溶器,對(duì)粉料進(jìn)行預(yù)先溶解,循環(huán)泵同時(shí)啟動(dòng)進(jìn)行絮凝劑的充分溶解;粉料添加完畢后,打開(kāi)快充管路氣動(dòng)閥,使制備槽內(nèi)液位快速達(dá)到95%,關(guān)閉預(yù)溶器管路和快充管路氣動(dòng)閥;循環(huán)泵循環(huán)時(shí)間到后,輸送閥打開(kāi),循環(huán)閥關(guān)閉,將制備好的溶液輸送至儲(chǔ)存槽[3]。如圖1所示。

3 絮凝劑制備系統(tǒng)結(jié)構(gòu)功能及工作流程

絮凝劑制備系統(tǒng)的工作流程主要由:粉料儲(chǔ)存與輸送、溶液制備、溶液輸送/循環(huán)、溶液儲(chǔ)存、二次稀釋、控制系統(tǒng)投加6部分依次完成配制、投加。如圖2所示。

圖2 系統(tǒng)工作流程主畫(huà)面

3.1 粉料儲(chǔ)存與輸送裝置

該裝置的主要功能是:根據(jù)工藝用量在料斗內(nèi)儲(chǔ)存適量的絮凝劑粉料,當(dāng)制備槽的用量低于要求的9%時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)開(kāi)啟,漏斗內(nèi)的粉料通過(guò)給料器、鼓風(fēng)機(jī)送風(fēng)等裝置順利進(jìn)入制備桶加水制備并進(jìn)入到制備環(huán)節(jié)。主要由以下部分組成:

(1)支架:用來(lái)支撐儲(chǔ)存料斗,并安裝有扶梯,方便人員進(jìn)行加料操作。

(2)料斗:用來(lái)儲(chǔ)存絮凝劑粉料,卸料口裝有網(wǎng)篩,一般根據(jù)工藝用量設(shè)計(jì)料斗體積。

(3)粉料料位開(kāi)關(guān):檢測(cè)料斗內(nèi)粉料料位,并對(duì)低料位進(jìn)行報(bào)警,提示人員進(jìn)行加料操作。

(4)振動(dòng)器:防止絮凝劑粉料在料斗壁上積留,避免料堆形成空洞,使粉料順利排出。

(5)閘閥:檢修時(shí)可將閘閥關(guān)閉,防止絮凝劑粉料泄漏。

(6)給料器:給料器為星型給料器,實(shí)現(xiàn)投加與計(jì)量粉料,并具有鎖氣功能,工作能力一般設(shè)計(jì)為3~6kg/min,根據(jù)工作能力通過(guò)定時(shí)實(shí)現(xiàn)控制制備溶液的濃度。

(7)加熱器:對(duì)投加的粉料進(jìn)行加熱,形成空氣與粉料的混合體,實(shí)現(xiàn)恒溫控制,防止粉料吸潮凝結(jié),并有助于絮凝劑顆粒的溶解。

(8)粉料流量開(kāi)關(guān):檢測(cè)粉料輸送管路中有無(wú)粉料,給料過(guò)程中在無(wú)料狀態(tài)下報(bào)警并停止制備過(guò)程。

(9)鼓風(fēng)機(jī):通過(guò)風(fēng)力將粉料輸送至制備環(huán)節(jié),使粉料呈分散狀態(tài),更易于與水充分接觸、溶解,并對(duì)干粉有一定的干燥作用;清除管路中的雜質(zhì),排除管路濕氣和殘余粉料,避免粉料吸潮粘結(jié)在管壁上。

3.2 溶液制備裝置

該裝置的主要功能是:實(shí)現(xiàn)清水與絮凝劑粉料的充分混合,并灌充適量的清水達(dá)到制備溶液濃度的要求,存儲(chǔ)每個(gè)批次的溶液。如圖2所示,主要由以下部分組成:

(1)制備槽:槽體底部為圓錐形,用來(lái)輸出溶液與排污;槽體頂部實(shí)現(xiàn)水和粉的混合,并有檢修孔、溢流管;從底部到頂部裝有籠梯,頂部裝有檢修護(hù)欄,方便人員進(jìn)行維護(hù)、檢修。

(2)預(yù)溶器:實(shí)現(xiàn)對(duì)顆粒狀的絮凝劑進(jìn)行完全加濕,更好地制備絮凝劑溶液。干粉被輸送到預(yù)溶器的頂部,同時(shí)內(nèi)部的錐形噴嘴噴出均勻水霧,形成錐形水霧,可以將分散的干粉顆粒最大面積包圍,預(yù)先進(jìn)行一定的溶解,避免粉料加濕不均勻,形成不能溶解的大塊。錐形水霧的大小可以通過(guò)旋轉(zhuǎn)預(yù)溶器的頂部進(jìn)行調(diào)節(jié)。

(3)氣動(dòng)開(kāi)關(guān)閥:共有2個(gè)氣動(dòng)開(kāi)關(guān)閥,分別安裝在預(yù)溶管路和快充管路;為保證預(yù)溶管路水壓,在粉料輸送階段,快充管路的氣動(dòng)閥需要關(guān)閉;快充管路可快速向制備槽充水,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將制備槽充滿(mǎn)。

(4)水流量開(kāi)關(guān):共有2個(gè)水流量開(kāi)關(guān),分別安裝在預(yù)溶管路和快充管路,用于檢查管路中有無(wú)水流,并對(duì)無(wú)水流情況報(bào)警。

(5)壓力傳感器:安裝在充水管路檢測(cè)管路水壓,用來(lái)監(jiān)測(cè)充水的水壓變化,調(diào)節(jié)預(yù)溶器,并對(duì)低水壓報(bào)警。

(6)液位計(jì):檢測(cè)制備槽內(nèi)溶液的液位,對(duì)不正常的液位狀態(tài)進(jìn)行報(bào)警,并對(duì)循環(huán)/輸送泵進(jìn)行低液位保護(hù)。

3.3 溶液輸送/循環(huán)裝置

該裝置的主要功能是實(shí)現(xiàn)制備溶液的均勻攪拌,并將完成制備的溶液輸送到儲(chǔ)存裝置。主要由以下部分組成:

(1)支架:用來(lái)支撐輸送泵、氣動(dòng)閥等設(shè)備。

(2)輸送泵:2個(gè)輸送泵為一用一備,一方面循環(huán)攪拌溶液,使絮凝劑充分溶解均勻;另一方面將完成制備的溶液輸送到儲(chǔ)存裝置,準(zhǔn)備制備新一批次的絮凝劑溶液。

(3)輸送壓力傳感器:安裝在輸送泵出口管路上,檢測(cè)循環(huán)過(guò)程與輸送過(guò)程中的管路壓力,防止在堵管或氣動(dòng)閥關(guān)閉的情況下繼續(xù)運(yùn)行,對(duì)輸送泵起到保護(hù)作用。

(4)氣動(dòng)開(kāi)關(guān)閥:輸送泵至制備槽管路和至儲(chǔ)存槽管路上分別裝有氣動(dòng)閥,兩個(gè)氣動(dòng)閥的狀態(tài)相反,用于循環(huán)過(guò)程和輸送過(guò)程的切換。

3.4 溶液儲(chǔ)存裝置

該裝置的主要功能是儲(chǔ)存制備好的絮凝劑溶液,具有一定的備用容量,并使絮凝劑溶液在儲(chǔ)存槽內(nèi)進(jìn)行靜置,保持一定時(shí)間的熟化過(guò)程。主要由以下部分組成:

(1)儲(chǔ)存槽:槽體底部為圓錐形,用來(lái)輸出溶液與排污;有檢修孔、溢流管;從底部到頂部裝有籠梯,頂部裝有檢修護(hù)欄,方便人員進(jìn)行維護(hù)、檢修。

(2)液位計(jì):檢測(cè)儲(chǔ)存槽內(nèi)溶液的液位,對(duì)不正常的液位狀態(tài)進(jìn)行報(bào)警,并對(duì)投加泵進(jìn)行低液位保護(hù)。

3.5 二次稀釋裝置

該裝置的主要功能是使絮凝劑溶液通過(guò)二次稀釋后達(dá)到工藝要求的投加濃度,并使稀釋后的溶液均勻。主要由以下部分組成:

(1)支架:支撐靜態(tài)混合器、流量計(jì)、調(diào)節(jié)閥等設(shè)備。

(2)靜態(tài)混合器:將投加的絮凝劑溶液與適量的水充分混合,稀釋為工藝要求的溶液濃度。

(3)流量計(jì):檢測(cè)稀釋水管路流量,實(shí)現(xiàn)水量的閉環(huán)控制。

(4)調(diào)節(jié)閥:連續(xù)調(diào)節(jié)水量,保證合適的稀釋水量。

3.6 控制系統(tǒng)裝置

根據(jù)投加點(diǎn)的數(shù)量,決定制備系統(tǒng)和投加系統(tǒng)是否共用控制柜。該裝置的主要功能是集成絮凝劑制備與投加系統(tǒng)的整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程信息,可對(duì)過(guò)程進(jìn)行手動(dòng)/自動(dòng)操作;將顆粒狀絮凝劑根據(jù)需求的濃度制備成溶液,并根據(jù)工藝絮凝劑添加量的要求,將溶液定量添加到生產(chǎn)環(huán)節(jié);提供DCS的集成接口,可進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)與控制。

主要功能如下:

(1)監(jiān)測(cè)整個(gè)生產(chǎn)流程狀態(tài)。

(2)制備過(guò)程與投加過(guò)程的手動(dòng)/自動(dòng)操作。

(3)根據(jù)濃度要求制備成溶液。

(4)根據(jù)工藝絮凝劑添加量要求進(jìn)行準(zhǔn)確添加。

(5)提供故障定位、參數(shù)設(shè)置、數(shù)據(jù)曲線、生產(chǎn)報(bào)表等信息。

控制系統(tǒng)的PLC采用Siemens S7 300,預(yù)留Modbus/TCP以太網(wǎng)通訊協(xié)議接口;人機(jī)監(jiān)控界面采用工業(yè)一體化電腦,并采用專(zhuān)用的組態(tài)軟件開(kāi)發(fā)監(jiān)控界面,實(shí)現(xiàn)了方便的人機(jī)交互界面。

4 絮凝劑制備系統(tǒng)故障及處理對(duì)策

4.1 給料故障

絮凝劑制備系統(tǒng)在正常運(yùn)行中,經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)給料少、下料口出現(xiàn)反吹的現(xiàn)象,配置出的投加劑濃度不夠,不能滿(mǎn)足廢水處理的正常生產(chǎn)要求,嚴(yán)重時(shí)還會(huì)出現(xiàn)濃密池跑混,水質(zhì)不達(dá)標(biāo)的問(wèn)題。為了滿(mǎn)足生產(chǎn)要求,有針對(duì)性地對(duì)給料器進(jìn)行改造,增加了給料刮片橡膠墊子的厚度,防止給料器工作時(shí)鼓風(fēng)機(jī)的風(fēng)量反吹回料斗,影響正常下粉料。同時(shí)還對(duì)給料器的運(yùn)行頻率和運(yùn)行時(shí)間進(jìn)行了修改,在保證正產(chǎn)運(yùn)行的前提下,使粉料下料效果達(dá)到最佳狀態(tài)。如圖3所示。

圖3 給料器實(shí)物圖

4.2 循環(huán)泵故障

循環(huán)泵故障是系統(tǒng)的主要故障,主要是由于制備桶液位計(jì)誤報(bào),給出虛假的數(shù)據(jù)反饋到系統(tǒng)導(dǎo)致循環(huán)泵連續(xù)工作引起燒毀。其一,在循環(huán)泵進(jìn)料口的管路上新增流量控制器,其作用是當(dāng)通過(guò)循環(huán)泵的流量過(guò)少甚至為零時(shí),循環(huán)泵就會(huì)自動(dòng)停止,從而徹底避免了因?yàn)樘摷傩盘?hào)導(dǎo)致循環(huán)泵連續(xù)作業(yè)以致燒毀的問(wèn)題。其二,修改制備桶液位計(jì)信號(hào)的傳輸通道,將液位計(jì)探頭微微傾斜,避免了因?yàn)殚L(zhǎng)時(shí)間工作探頭表面凝結(jié)水珠以致出現(xiàn)測(cè)量錯(cuò)誤信號(hào)的問(wèn)題[4]。如圖4所示。

圖4 流量控制器實(shí)物圖

4.3 自動(dòng)配置系統(tǒng)故障

在絮凝劑自動(dòng)配制過(guò)程中,經(jīng)常出現(xiàn)配制系統(tǒng)故障,如出現(xiàn)高高液位報(bào)警、氣動(dòng)閥門(mén)故障報(bào)警等問(wèn)題。為此,對(duì)配制桶的開(kāi)始配制液位高度進(jìn)行了調(diào)整,由原來(lái)的30%減低到15%開(kāi)始配制,并手動(dòng)降低了快充閥的進(jìn)水量,從而在完成配制后不至于出現(xiàn)高高液位報(bào)警的問(wèn)題[5],同時(shí),對(duì)移動(dòng)式空壓機(jī)進(jìn)行定期的維護(hù)保養(yǎng),避免因空壓機(jī)故障導(dǎo)致氣動(dòng)閥起停不到位導(dǎo)致自動(dòng)系統(tǒng)故障。

4.4 投加量低故障

投加量低是指在絮凝劑完成配制投入到生產(chǎn)過(guò)程在,投加泵流量過(guò)少。為了及時(shí)調(diào)整流量,新增遠(yuǎn)程投加系統(tǒng),即在中控室通過(guò)調(diào)節(jié)單位干粉投加量,控制投加泵的轉(zhuǎn)速,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制投加。同時(shí),安裝出口流量計(jì),實(shí)時(shí)觀測(cè)投加流量的大小,并降低了出口投加管路的高度,降低了投加壓力,保證了投加量達(dá)到最佳效果。如圖5所示。

圖5 流量計(jì)實(shí)物圖

4.5 管路堵塞故障

由于處理廢水量的改變會(huì)導(dǎo)致絮凝劑制備濃度的改變,當(dāng)廢水處理量過(guò)高時(shí),絮凝劑濃度加大,經(jīng)常會(huì)導(dǎo)致管路出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象。這很可能是最大配制濃度值過(guò)高的原因,固在保證正常生產(chǎn)的前提下,降低最大配置濃度,最大程度避免管路堵塞,同時(shí)新增了反沖閥,當(dāng)粉料管路堵塞時(shí),關(guān)閉反沖閥,利用鼓風(fēng)機(jī)出來(lái)的風(fēng)量反吹到料斗里,從而疏通堵塞管路。

5 改進(jìn)后運(yùn)行效果

5.1 設(shè)備故障率降低

經(jīng)過(guò)上述措施的執(zhí)行與改進(jìn),到2018年第三季度,絮凝劑制備系統(tǒng)故障率明顯降低,循環(huán)泵、投加泵燒毀情況明顯減少。如表1所示。

表1 故障次數(shù)

經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)對(duì)比,故障次數(shù)明顯減少,故障率由原來(lái)得67%減低到31%。由于新增流量控制開(kāi)關(guān),沒(méi)有發(fā)現(xiàn)因打空泵導(dǎo)致循環(huán)泵燒毀的問(wèn)題。

5.2 遠(yuǎn)程控制優(yōu)勢(shì)

改造后,根據(jù)當(dāng)前的生產(chǎn)實(shí)際需要,可隨意在中控室修改其投加量,不用必須到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)整,尤其當(dāng)生產(chǎn)變化復(fù)雜、需要及時(shí)調(diào)整時(shí),大大降低了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,高效的完成了生產(chǎn)任務(wù)。

5.3 降本增效

改造前,僅1年時(shí)間燒毀了10臺(tái)循環(huán)泵和6臺(tái)投加泵,部分繼電器和PLC模塊由于反饋參數(shù)虛假而燒毀。改造后,近1年時(shí)間僅發(fā)生1起由于風(fēng)扇問(wèn)題導(dǎo)致投加泵損壞,PLC等設(shè)備元器件使用壽命明顯提高,大大減低了生產(chǎn)成本,1臺(tái)2.2kW的投加泵和循環(huán)泵價(jià)值5500元人民幣,16*5500=8.8萬(wàn)元,1臺(tái)西門(mén)子PLC模塊價(jià)值980元人民幣,1年可節(jié)約大概88000+980=88980元人民幣,達(dá)到了降本增效的目的。

6 結(jié)語(yǔ)

綜上所述,絮凝劑制備系統(tǒng)是影響礦山綠色環(huán)保的重要因素,是降低出水懸浮物的重要環(huán)節(jié)[6],在操作過(guò)程中應(yīng)對(duì)絮凝劑制備系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)及原理進(jìn)行詳細(xì)的了解,出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理,當(dāng)絮凝劑濃度及投加量達(dá)到最佳狀態(tài)時(shí),會(huì)大大提高廢水處理后外排水的水質(zhì),為我國(guó)礦山發(fā)展和環(huán)保事業(yè)做出重大貢獻(xiàn)。

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