王永勝,侯元新,燕照順,陳 普,朱愛(ài)美
泰鋼冷軋部950 mm六輥可逆冷軋機(jī)工藝潤(rùn)滑系統(tǒng)主要的作用是在軋制過(guò)程中對(duì)軋輥表面和鋼帶進(jìn)行潤(rùn)滑和冷卻。工藝潤(rùn)滑系統(tǒng)主要包括凈液輸送系統(tǒng)和污液凈化系統(tǒng),以及乳化液壓力、流量、方向控制裝置、軋輥冷卻裝置等。其中軋輥冷卻裝置由電磁氣控閥、噴射梁及操作控制箱等組成。噴射梁上噴嘴的開(kāi)、關(guān)由PLC控制電磁氣控閥實(shí)現(xiàn)。在軋機(jī)牌坊前、后側(cè)各裝有6根噴射梁,形成上下各4排噴嘴,通過(guò)對(duì)噴嘴流量的調(diào)節(jié),達(dá)到控制板形和提高板面清潔度的目的。
950 mm六輥可逆冷軋機(jī)工藝潤(rùn)滑系統(tǒng)存在以下3方面問(wèn)題:1)由于乳化液系統(tǒng)壓力低,乳化液流量達(dá)不到生產(chǎn)工藝要求。2)平床過(guò)濾機(jī)經(jīng)過(guò)多年的運(yùn)行,設(shè)備精度下降,無(wú)法對(duì)乳化液中的雜質(zhì)進(jìn)行有效過(guò)濾,造成鋼卷在軋制過(guò)程中產(chǎn)生黑斑、黃斑和板形質(zhì)量等缺陷,影響產(chǎn)品質(zhì)量的提高。3)乳化液加熱時(shí)采用48組電加熱器進(jìn)行加熱,每組電加熱器的耗電量每小時(shí)為8 kW·h,耗電量較高,提溫效率低。
1)乳化液泵及管道改造。安裝6臺(tái)大流量的乳化液泵,提高了乳化液凈油泵的流量,并對(duì)乳化液主管道進(jìn)行了改造。由改造前的DN200 mm管道改造為DN250 mm管道,提高了乳化液的流量。
2)平床過(guò)濾機(jī)改造。乳化液平床過(guò)濾機(jī)改造為霍夫曼平床過(guò)濾機(jī),流量由4 500 L/min提升至6 500 L/min,實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)走紙和乳化液雜質(zhì)的有效過(guò)濾,提高了乳化液的清潔度。
3)乳化液加熱系統(tǒng)改造。乳化液加熱方式由電加熱改為蒸汽加熱。通過(guò)重新鋪設(shè)蒸汽管道,在乳化液箱內(nèi)安裝Φ40 mm的蒸汽環(huán)管,提高了乳化液溫度的穩(wěn)定性和加熱效率,降低了電能消耗。
4)乳化液噴射梁改造。對(duì)乳化液的噴射梁進(jìn)行改造,增加乳化液噴嘴的開(kāi)口度,乳化液噴射梁主管由DN50 mm管道改造為DN80 mm的管道,工作輥噴射梁改造為五段進(jìn)液,提高了乳化液的壓力。
5)乳化液機(jī)械攪拌改造。在乳化液凈油箱內(nèi)增設(shè)機(jī)械攪拌器,增加了乳化液的乳化效果,提高了潤(rùn)滑和冷卻效果,從而提高了板面質(zhì)量。
1)軋制變形量?jī)?yōu)化。六輥可逆冷軋機(jī)工藝潤(rùn)滑系統(tǒng)改造后,由于提高了工藝潤(rùn)滑及冷卻效果,軋制壓力明顯降低,對(duì)軋制變形量進(jìn)行了優(yōu)化,提高了第1道次的壓下量,由原來(lái)的30%調(diào)整到35%~45%。
2)軋制壓力優(yōu)化。為提高產(chǎn)品的板形質(zhì)量和保證主機(jī)電流在規(guī)定的范圍內(nèi),將軋機(jī)的軋制壓力控制為350~650 t。
3)彎輥力優(yōu)化。為提高板形和板面質(zhì)量,工作輥彎輥力由改造前的150~220 kN優(yōu)化到60~150 kN,彎輥力的降低提高了產(chǎn)品板形質(zhì)量。
乳化液的流量由3 600 L/min提高到了改造后的6 000 L/min。改造前乳化液加熱采用電加熱器進(jìn)行加熱,改造后采用蒸汽環(huán)管加熱,每小時(shí)消耗蒸汽0.5 t,與電加熱相比每小時(shí)可節(jié)約電費(fèi)294元,每月節(jié)電費(fèi)用10.58萬(wàn)元。
通過(guò)對(duì)950 mm六輥可逆冷軋機(jī)工藝潤(rùn)滑系統(tǒng)進(jìn)行改造,解決了乳化液壓力、流量偏低,平床乳化液過(guò)濾效果差,乳化液加熱電能消耗高的問(wèn)題。提高了乳化液工藝潤(rùn)滑系統(tǒng)的壓力和流量,同時(shí)提高了乳化液的清潔度,冷軋產(chǎn)品的黑斑、黃斑、浪形等缺陷大幅減少,改造成效顯著。