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鋼渣處理間熱風(fēng)爐燃燒器脫火原因的分析及處理

2018-04-13 01:07:12蔡汝林
冶金動力 2018年4期
關(guān)鍵詞:煤氣管道熱風(fēng)爐熱值

蔡汝林

1 熱風(fēng)爐脫火問題現(xiàn)象

陽春新鋼鐵鋼渣處理間配置了一臺南方某廠生產(chǎn)的熱風(fēng)爐,輸出熱量100×104KCA/H,設(shè)備尺寸¢1500×4000mm,整體呈圓筒形臥式布置。燃燒器配置在圓筒進(jìn)氣端中部,筒體近燃燒器端中部設(shè)置了一個DN300的觀火孔。據(jù)運行人員反映熱風(fēng)爐經(jīng)常出現(xiàn)脫火的情況。前期檢修人員已經(jīng)將燃燒器拆卸進(jìn)行過清理,也對進(jìn)燃燒器前的煤氣管道、送風(fēng)管道進(jìn)行過檢查清理,不存在管路堵塞的情況;觀察其燃燒器口也沒有發(fā)現(xiàn)明顯的燒損現(xiàn)象。

運行人員現(xiàn)場做了幾次試驗,在不開送風(fēng)機(jī)和引風(fēng)機(jī)的情況下,打開火焰觀察孔進(jìn)行點火,火能點著,小火情況下還算穩(wěn)定。然后嘗試將煤氣的量慢慢開大,火焰擾動很厲害,閥門才開了一點點,就發(fā)生脫火了。再次嘗試將火點著后,開啟送風(fēng)機(jī),然后慢慢調(diào)節(jié)送風(fēng)機(jī)帆板開度,調(diào)節(jié)帆板剛開到15度左右,火就被吹滅了。連續(xù)試驗過幾次,情況類似,印證了運行人員所反饋的脫火現(xiàn)象。

2 問題分析

引起脫火的因素比較多,我們先從簡單的能夠引起火焰燃燒不穩(wěn)定的幾個因素進(jìn)行驗證性排除。

(1)煤氣熱值不穩(wěn)定或者熱值較低

假如煤氣熱值不穩(wěn)定,會引起火焰燃燒擾動;熱值較低,可能點不著,或者點著了容易熄滅。熱風(fēng)爐使用的煤氣是我們公司自產(chǎn)的高爐煤氣,按照經(jīng)驗熱值比較穩(wěn)定且基本在3000 kJ/m3以上。為了進(jìn)一步驗證,我們兩小時一次,連續(xù)在進(jìn)燃燒器前的煤氣管道取樣口進(jìn)行煤氣取樣化驗,結(jié)果見表1。

表1 高爐煤氣熱值取樣分析結(jié)果

從煤氣化驗結(jié)果看,煤氣熱值很穩(wěn)定,熱值也較高,均大于3300 kJ/m3,屬于容易著火的燃料介質(zhì),熱值方面的影響因素已排除。

(2)煤氣壓力不穩(wěn)

若煤氣壓力不穩(wěn)定,將直接導(dǎo)致火焰燃燒狀況不穩(wěn)定。我們在煤氣入口閥前裝了一塊量程為0~20 kPa的膜盒壓力表,煤氣點火后進(jìn)行測量,表計顯示煤氣壓力基本在10 kPa保持不動,相當(dāng)穩(wěn)定,此項懷疑因素也已排除。

(3)煤氣含水量較大

若煤氣含水量較大,容易出現(xiàn)點火困難的情況,若煤氣管道積水較多,容易將已點著的火澆滅。我們公司的高爐煤氣采用干法除塵,其煤氣含水量比一般的濕法除塵系統(tǒng)含水量低。為進(jìn)一步確認(rèn),我們沿線檢查了煤氣管道的排水裝置,確認(rèn)了管道排水裝置良好;將煤氣管道進(jìn)燃燒器前的煤氣閥前后的底部排水閥打開,也沒有水流出,此項懷疑因素也已排除。

(4)燃燒器結(jié)構(gòu)缺陷

在上述幾項能夠引起火焰燃燒不穩(wěn)定的因素被排除后,我們分析的重點回到了脫火的成因上。理論上,脫火現(xiàn)象發(fā)生的條件是:燃燒器出口處可燃混合物的法向速度大于火焰的燃燒速度,使得火焰遠(yuǎn)離燃燒器而被吹滅。即,火焰?zhèn)鞑ニ俣萐n和可燃混合物出口速度Vp之間的關(guān)系:當(dāng)Vp>Sn時,燃燒器出現(xiàn)離焰、脫火現(xiàn)象。剔除了測試過程中,調(diào)整煤氣流量和送風(fēng)量兩個方面的影響因素后,就只剩最后一個因素:燃燒器結(jié)構(gòu)缺陷。

仔細(xì)觀察其燃燒器結(jié)構(gòu),整體設(shè)計為同心套筒式結(jié)構(gòu),中心管道采用DN100的碳鋼管,可獨立拆卸;外圈是DN125的碳鋼管,與爐膛內(nèi)壁焊接一體并延伸至內(nèi)部耐火材料端面變徑至DN150,端面耐火材料呈喇叭狀向爐膛鋪設(shè)。生產(chǎn)時中心管道進(jìn)煤氣,外圈接助燃風(fēng)機(jī)送入空氣,煤氣直噴出來在端面與一圈的空氣混合后著火燃燒。這種套筒式的燃燒器優(yōu)點是:結(jié)構(gòu)簡單、燃燒阻力??;但缺點也很突出:燃料、空氣均平行流動,混合慢、混合不充分、火焰長。正是由于燃燒器結(jié)構(gòu)上存在的缺點突出,幾次試驗過程中觀測,燃燒器點著火后,火焰都很長,火焰根部發(fā)黑,擾動也很大;煤氣直噴進(jìn)入與空氣混合后的速度大于了火焰的燃燒速度,使得火焰遠(yuǎn)離燃燒器而容易被吹滅,這是造成頻繁脫火的根源。

3 解決辦法

鑒于上述對脫火問題的排查及分析,要解決本項目研究的問題,重點在于改善火焰燃燒速度Sn和煤氣混合物出口速度Vp之間的關(guān)系,將煤氣混合物的出口速度降到火焰燃燒速度之下,遠(yuǎn)離脫火極限。一種直觀的方法,就是在煤氣流量不變的情況下,通過擴(kuò)大燃燒器的燒嘴橫截面來降低煤氣流速。但是由于熱風(fēng)爐整體設(shè)備尺寸不大,燃燒器外圈的助燃空氣流道又是固定的,需要同時擴(kuò)大煤氣和空氣的內(nèi)、外筒直徑,動作面積大、效果也不確定,此方案不可取。另一種方法是,保留燃燒器助燃空氣流道的外筒,只對DN100的煤氣流道內(nèi)筒進(jìn)行改造,目的還是將煤氣流速降低。

在具體方案上,前期我們考慮在燃燒器上DN100的煤氣管出口端面加一個旋流葉片組,用于改變煤氣流向從直噴改為向四周進(jìn)行擴(kuò)散。但是在制作模型的時候,碰到了加工及組裝焊接方面的困難:由于管徑較小,按照與管筒軸線45°角設(shè)計葉片,內(nèi)壁空間上安裝四片葉片就已經(jīng)很困難了。另外從煤氣、空氣混合效果來看,基本還是平行流動,很難實現(xiàn)充分混合,此方案不予考慮。

經(jīng)過仔細(xì)研究、核算,尋找了另一種方案。煤氣管道的直徑為100 mm,其截面積為7850 mm2;助燃空氣流道變徑后端面直徑為150 mm,其截面積17662.5 mm2;環(huán)狀流通面積為9812.5 mm2大于煤氣管道截面積??梢赃x擇將原直噴出的煤氣在出口端擋住,改變煤氣流動方向讓煤氣從四周的環(huán)狀面流出。這種改造方式利用了原助燃空氣流道出口端面的富余空間,可起到兩方面的效果:一是改變了原煤氣流動方向,將煤氣流速降低;二是煤氣轉(zhuǎn)彎朝四周環(huán)向通道流出時與助燃空氣能夠?qū)崿F(xiàn)充分混合,既可提高燃燒效率又能保障燃燒穩(wěn)定。

改造實施前,經(jīng)查閱相關(guān)資料進(jìn)行了方案的復(fù)核,確定了最終的改造方案:將原燃燒器的煤氣直噴管末端平行截斷約80 mm,然后用四個螺栓平行焊接一塊100 mm的圓形鋼板,保障圓形鋼板與原端面平行。在螺栓之間按照與軸心線45°角同向焊接4塊80×30mm的小鋼板,形成渦形導(dǎo)流葉片。這樣改造的效果是,將原燃燒器從直噴式改為了環(huán)縫渦流式。使用過程中煤氣先呈筒狀進(jìn)入,在直噴的正前方被圓形擋板阻擋后,通過向擋板四周的空間擴(kuò)散,經(jīng)過導(dǎo)流葉片與助燃空氣混合,最終呈渦流狀流出。

2017年9月11號制定了改造方案后,9月13號完成了熱風(fēng)爐燃燒器的改造,改造實施完立即進(jìn)行了20 min的試驗,煤氣點火一次成功。在不開助燃風(fēng)機(jī)的情況下,加大煤氣量至最大,火焰不脫火;開助燃風(fēng)機(jī)后,火焰燃燒更加旺盛。通過目測對比,火焰長度比改造前短了大約1/3,火焰橫截面比改造前大了約2/3,火焰明亮、燃燒穩(wěn)定、效果良好。連續(xù)經(jīng)過兩周的生產(chǎn)運行, 運行人員反映效果很好,火焰大、燃燒旺,點一次火就能燒一次爐,再沒發(fā)生過一次脫火現(xiàn)象。

4 結(jié)語

對于小型爐窯燃燒器的設(shè)計,部分制造廠商出于成本方面的考慮都不太重視,選用了最簡單的直噴式結(jié)構(gòu),由于直噴式結(jié)構(gòu)上存在的缺陷,導(dǎo)致火焰燃燒過程中很接近脫火極限,容易發(fā)生脫火現(xiàn)象。從節(jié)能燃燒方面考慮,直噴式結(jié)構(gòu)煤氣和空氣平行流動,混合不充分,燃燒效果差,也不節(jié)能。而燃燒器發(fā)生脫火,除了浪費能源,更大的危險在于容易引發(fā)煤氣中毒等安全事故。因此,公司在后期新上項目設(shè)備或者類似項目改造中,應(yīng)盡量少選直噴式的燃燒器,可多些考慮環(huán)縫渦流式的燃燒器。

[參 考 文 獻(xiàn)]

[1]吳勁,施浩勛,楊永春.分流式駐渦煤粉燃燒器的試驗研究.動力工程.Vol.14 No.6 Dec.1994·49·

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