王 建
(淮南礦業(yè)集團(tuán)發(fā)電有限責(zé)任公司新莊孜電廠, 安徽 淮南 232072)
淮南礦業(yè)集團(tuán)新莊孜綜合利用自備電廠采用哈爾濱鍋爐廠生產(chǎn)的循環(huán)流化床鍋爐(HG- 478/14.1-L.MN33)。鍋爐主要由爐膛、高溫絕熱分離器、自平衡“U”形閥和尾部對流煙道組成。燃燒室發(fā)受熱面采用膜式水冷壁,水循環(huán)采用單汽包、自然循環(huán)、單段蒸發(fā)系統(tǒng)。采用水冷布風(fēng)板,大直徑鐘罩式風(fēng)帽,四臺給煤機(jī)爐前給煤。鍋爐脫硫系統(tǒng)是通過石灰石倉儲料、石灰石給料機(jī)給料、通過壓縮空氣經(jīng)管道吹送至爐內(nèi)參與燃燒進(jìn)行脫硫的方式。通過近幾年運行,在實際運行過程中經(jīng)常出現(xiàn)石灰石管道堵塞、石灰石給料機(jī)及出料閥經(jīng)??葐栴},影響正常脫硫效果。特別是機(jī)組投入AGC運行方式后,對石灰石給料調(diào)整要求較高,通過石灰石給料機(jī)調(diào)速給料的方式無法滿足自動調(diào)整的要求,造成污染物排放波動頻繁,現(xiàn)場調(diào)整控制十分困難,需對此進(jìn)行改造。
電廠鍋爐脫硫系統(tǒng)的輸送管道頻發(fā)堵管及旋轉(zhuǎn)給料閥下料不暢等情況,嚴(yán)重影響了鍋爐的脫硫效率,造成了SO2濃度高且難以控制,石灰石輸送管道是與鍋爐后墻二次風(fēng)管相接,通過二次風(fēng)管進(jìn)入爐膛。上層2根,下層2根,其中下層的2根二次風(fēng)管在爐膛密相區(qū)貼近料層處。鍋爐在運行中如提高負(fù)荷、床壓或是料層增厚都有可能造成石灰石輸送管道出口處(即下排二次風(fēng)出口)阻力增大,繼而堵管。而石灰石管道在進(jìn)入二次風(fēng)管后的擴(kuò)容更是增大了這種情況的發(fā)生概率,因此制定了延長輸灰管的改造方案。如圖1所示。
圖1 延長輸灰管改造方案示意圖
通過以上改造的實施,消除了石灰石輸送管道因風(fēng)阻而造成的於堵現(xiàn)象,實現(xiàn)了鍋爐脫硫系統(tǒng)的連續(xù)穩(wěn)定運行。
鍋爐爐膛密相區(qū)屬正壓,燃燒過程劇烈,對石灰石輸送管形成較大的流動阻力,抑制了石灰石粉的輸送速度和流量,造成石灰石粉在爐膛與燃料混合反應(yīng)不穩(wěn)定,進(jìn)而出現(xiàn)於堵、斷料導(dǎo)致脫硫系統(tǒng)不能正常運行。結(jié)合石灰石進(jìn)氣流量孔板截面在進(jìn)氣管直徑為50mm的管徑時應(yīng)將開孔直徑維持在20mm~25mm之間的設(shè)計要求。對其進(jìn)行擴(kuò)孔處理,實現(xiàn)了給料正常。
(1)在鍋爐未加入脫銷裝置的前提下,SO2與NOX濃度存在此消彼長的關(guān)系,石灰石給料量的控制需要兼顧SO2與NOX含量均不超標(biāo);
(2)AGC投運后,給煤量實時在變化;
(3)煙氣分析儀隔斷時間存在吹掃和校準(zhǔn),導(dǎo)致SO2和NOX采樣值失真;
(4)CFB幾種煤配煤摻燒,煤質(zhì)中硫份存在變化;
(5)SO2/NOX濃度的響應(yīng)對于石灰石給料存在較大的延遲,待SO2含量出現(xiàn)快速上升再給石灰石容易給料過量,同時可能NOX含量超標(biāo)。
采用PID+前饋的控制策略。PID調(diào)節(jié)器的設(shè)定值為二氧化硫含量,測量值為二氧化硫?qū)崟r值。
常見的石灰石控制SO2策略,提到了硫鈣比概念,但是硫鈣比化驗數(shù)據(jù)采集周期較長,同時摻燒的煤質(zhì)存在一定的波動,在控制策略中具體實現(xiàn)較為困難。
在控制系統(tǒng)中,相對于硫鈣比,可采用石灰石給料量與給煤量的實時值進(jìn)行代替。DCS中可計算一段時間,如一小時內(nèi),石灰石給料與給煤量的比值,再乘以當(dāng)前的實時給煤量,作為當(dāng)前石灰石給料量的基準(zhǔn)值。當(dāng)CEMS處于吹掃或者校準(zhǔn)狀態(tài)時,選用該基準(zhǔn)值作為當(dāng)前石灰石自動調(diào)節(jié)的指令;當(dāng)CEMS吹掃或者校準(zhǔn)狀態(tài)結(jié)束時,將該基準(zhǔn)值作為PID調(diào)節(jié)的前饋量,在該基準(zhǔn)值的基礎(chǔ)上,結(jié)合PID算法的反饋調(diào)節(jié),將SO2與設(shè)定值的偏差信號經(jīng)過PID運算后對該基準(zhǔn)值進(jìn)行修正,考慮到電廠當(dāng)前沒有上脫硝系統(tǒng),只有石灰石給料脫硫方式,而NOX與SO2存在“蹺蹺板”的關(guān)系,將NOX含量對石灰石自動調(diào)節(jié)進(jìn)行修正,NOX含量增加時,適當(dāng)減小石灰石給料,形成最終的石灰石自動調(diào)節(jié)的指令。
電廠#2機(jī)組連續(xù)運行48小時,如圖2所示石灰石自動一直處于投運狀態(tài)。實際功率(紫色曲線)變化范圍為[88MW,135MW],二氧化硫(紅色曲線)瞬時值最大為161,氮氧化物(黃色曲線)瞬時值最大為180,均在200以內(nèi)。同時各時間段二氧化硫和氮氧化物的平均值均在100以內(nèi),滿足環(huán)保電價要求。
圖2
從圖2看,NOX含量較SO2含量稍有偏高,尤其是高負(fù)荷段比較明顯,考慮到SO2和NOX的“蹺蹺板”關(guān)系,可再次進(jìn)行優(yōu)化。具體思路:將SO2設(shè)定值適當(dāng)抬高,同時當(dāng)SO2含量高于某門檻數(shù)值時快速自動拉低SO2設(shè)定值,確保在機(jī)組不同的負(fù)荷段([85,135]MW),SO2和NOX的瞬時值均低于120,平均值均低于100,滿足了當(dāng)?shù)丨h(huán)保考核和環(huán)保電價的要求。
再次優(yōu)化前后的48小時對比效果如圖3所示:左側(cè)12小時SO2定值沒有提高,高負(fù)荷段NOX含量偏高,后續(xù)逐漸將SO2設(shè)定值抬高,同時當(dāng)SO2含量增大到門檻范圍時自動降低SO2設(shè)定值,通過反饋調(diào)節(jié),適當(dāng)加大石灰石給料量,防止SO2后續(xù)進(jìn)一步快速升高。經(jīng)過再次優(yōu)化,SO2和NOX的數(shù)值波動范圍均有所降低。
圖3
通過對循環(huán)流化床鍋爐爐內(nèi)脫硫系統(tǒng)的分步改造,實現(xiàn)了自動方式的優(yōu)化控制,降低了運行人員對環(huán)保參數(shù)操作控制的勞動強(qiáng)度,降低了鈣硫比及石灰石用量,增強(qiáng)了鍋爐運行的穩(wěn)定性。
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