于 航,劉道光,欒振華
(中廣核工程有限公司,廣東 深圳 518124)
改進(jìn)型百萬千瓦級壓水堆(CPR1000)核電站機(jī)組在調(diào)試啟動階段,需要執(zhí)行電動主給水泵系統(tǒng)單泵運(yùn)行觸發(fā)汽輪機(jī)快速甩負(fù)荷(run back,RB)試驗(yàn)。試驗(yàn)主要驗(yàn)證以下兩項(xiàng)內(nèi)容。在一臺電動主給水泵跳泵,且備用電動主給水泵未聯(lián)啟工況下,設(shè)滿功率為FP,機(jī)組以200%FP/min的速率快速降至50%FP功率平臺的過程中,控制系統(tǒng)將機(jī)組主要參數(shù)維持在穩(wěn)定區(qū)間的能力。在一臺電動主給水泵檢修工況下,驗(yàn)證機(jī)組運(yùn)行的最高安全功率水平。
RB試驗(yàn)過程中,二回路負(fù)荷會快速下降,一回路在“堆—機(jī)”協(xié)調(diào)的控制下,通過功率棒調(diào)節(jié)堆芯功率快速下降,以匹配二回路功率;機(jī)組RB信號觸發(fā)后,汽機(jī)負(fù)荷以200%FP/min速率下降。由于突然失去了一臺電動主給水泵供水,主給水流量瞬間大幅下降。蒸汽發(fā)生器(steam generater,SG)液位在壓水效應(yīng)及突然失去主給水的雙重影響下,先迅速下降,再快速上升。若SG液位下降至低液位(-0.9 m)疊加汽/水流量不匹配信號,或者SG液位下降至低低液位(-1.26 m),則觸發(fā)反應(yīng)堆跳堆保護(hù)[1]。執(zhí)行試驗(yàn)的功率越高,則經(jīng)濟(jì)效益越明顯。但由于高功率平臺主蒸汽流量需求會相應(yīng)增大,亦會增加SG液位低低觸發(fā)跳堆的風(fēng)險(xiǎn)。
王云偉等采用先進(jìn)的圖形化建模工具,對給水調(diào)節(jié)的控制邏輯和控制策略進(jìn)行了1∶1仿真研究[1]。楊宗偉等在嶺澳二期核電站進(jìn)行了蒸發(fā)器水位控制系統(tǒng)試驗(yàn)[2]。劉道光等在陽江核電廠1#機(jī)組對給水控制系統(tǒng)旁路閥進(jìn)行了優(yōu)化[3]。陳智等對嶺澳核電站蒸汽發(fā)生器給水控制系統(tǒng)改進(jìn)方案進(jìn)行了仿真驗(yàn)證[4]。周世梁、劉玉燕等基于魯棒PID迭代優(yōu)化方法,設(shè)計(jì)了蒸汽發(fā)生器水位控制系統(tǒng)的PID型主控制器,并整定了蒸汽發(fā)生器水位控制系統(tǒng)的主控制器參數(shù)[5-6]。萬偉等基于Petr理論,對某第三代核電站主給水系統(tǒng)進(jìn)行了工況建模[7]。
某核電廠1#機(jī)組RB試驗(yàn)前功率約77%FP, 1#、3#電動主給水泵運(yùn)行。1#機(jī)組RB試驗(yàn)結(jié)果如圖1所示。
圖1 1#機(jī)組RB試驗(yàn)結(jié)果 Fig.1 Results of unit 1 RB test
試驗(yàn)過程中,1#電動主給水泵跳閘,“汽—水”壓差突然下降,3#電動主給水泵轉(zhuǎn)速指令在控制器調(diào)節(jié)下短時(shí)間內(nèi)輸出至最大值5 254 r/min。隨著3#電動主給水泵轉(zhuǎn)速的提升,主給水流量迅速增加,SG液位在達(dá)到最低點(diǎn)后開始回調(diào);隨著“汽—水”壓差的提升,3#電動主給水泵逐漸轉(zhuǎn)速回調(diào),SG液位調(diào)節(jié)恢復(fù)至正常水平。3個環(huán)路中,2環(huán)路SG液位降至最低,為-0.85 m。
某核電廠2#機(jī)組RB試驗(yàn)前功率約76%FP, 2#、3#電動主給水泵運(yùn)行。試驗(yàn)過程中,3#電動主給水泵跳閘,3個環(huán)路中2環(huán)路SG液位降至最低,為-0.75 m。2#機(jī)組RB試驗(yàn)SG液位/電動主給水泵轉(zhuǎn)速變化趨勢如圖2所示。
圖2 2#機(jī)組RB試驗(yàn)結(jié)果 Fig.2 Results of unit 2 RB test
分析1#和2#機(jī)組試驗(yàn)數(shù)據(jù)可知,電動主給水泵RB試驗(yàn)過程中,由于突然失去1臺電動主給水泵供水,機(jī)組功率迅速下降, SG液位波動劇烈。在控制系統(tǒng)的自動響應(yīng)下,液位逐漸恢復(fù)至穩(wěn)定。在整個試驗(yàn)過程中,“SG液位低”觸發(fā)跳堆的風(fēng)險(xiǎn)明顯增加。試驗(yàn)前的功率越高,則這種風(fēng)險(xiǎn)越大。為防止機(jī)組跳堆,機(jī)組正常運(yùn)行階段電動主給水單泵檢修時(shí),機(jī)組功率必須降至80%FP以下。在此種情況下,機(jī)組運(yùn)行功率較低,會導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)效益較差。因此,在保證機(jī)組安全運(yùn)行的前提下,通過優(yōu)化電動主給水泵系統(tǒng)控制邏輯的方式,提高RB試驗(yàn)的功率,可有效提升機(jī)組經(jīng)濟(jì)效益,降低機(jī)組跳堆的風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)而提高機(jī)組運(yùn)行的安全穩(wěn)定性。
CPR1000機(jī)組電動主給水泵轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)通過PI控制器來實(shí)現(xiàn)。其中,“汽—水”壓差隨蒸汽負(fù)荷變化的函數(shù)程序?yàn)閰⒖级ㄖ担捌眽翰顚?shí)測值為過程量[8]。電動主給水泵轉(zhuǎn)速控制調(diào)節(jié)原理如圖3所示。當(dāng)在一臺電動主給水泵跳閘時(shí),“汽—水”壓差迅速下降。在PI控制器作用下,運(yùn)行的電動主給水泵轉(zhuǎn)速迅速提升,以提升“汽—水”壓差,增加給水流量。在此調(diào)節(jié)過程中,由于“汽—水”差壓不足,導(dǎo)致給水流量偏低。
圖3 轉(zhuǎn)速控制調(diào)節(jié)原理圖 Fig.3 Schematic diagram of the speed control and regulation
分析1#/2#機(jī)組試驗(yàn)數(shù)據(jù)及電動主給水系統(tǒng)控制邏輯可知,由于PI控制器調(diào)節(jié)存在一定程度的延遲,轉(zhuǎn)速指令從初始的轉(zhuǎn)速提升至最高轉(zhuǎn)速(5 254 r/min)耗時(shí)約28~30 s。若能通過優(yōu)化控制邏輯,縮短轉(zhuǎn)速提升時(shí)間,能在很大程度上緩解試驗(yàn)過程中電動主給水泵供水能力不足的現(xiàn)象。
優(yōu)化方案(見圖3虛線框內(nèi)所示控制邏輯優(yōu)化部分)如下。
①電動主給水泵RB信號出現(xiàn)后,將電動主給水泵控制器切換至手動,同時(shí)將泵轉(zhuǎn)速直接調(diào)整至最高值。
②延時(shí)3~5 s后,取消控制器手動控制,使電動主給水泵轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)系統(tǒng)根據(jù)“汽—水”差壓信號自動控制。
控制邏輯優(yōu)化后,若RB信號觸發(fā),則在運(yùn)電動主給水泵轉(zhuǎn)速會在短時(shí)間內(nèi)提升至最大,迅速增加主給水流量,優(yōu)化SG液位控制;同時(shí),通過提升功率來執(zhí)行RB試驗(yàn),給機(jī)組帶來經(jīng)濟(jì)效益。
控制邏輯優(yōu)化現(xiàn)場變更實(shí)施完成后,先后兩次進(jìn)行電動主給水泵RB試驗(yàn),以驗(yàn)證此方案的正確性。第1次RB試驗(yàn)執(zhí)行功率平臺約80%FP, 1#、3#電動主給水泵運(yùn)行。試驗(yàn)過程中,3#電動主給水泵跳閘,3個環(huán)路中2環(huán)路SG液位降至最低,為-0.648 m。3#機(jī)組第1次RB試驗(yàn)結(jié)果如圖4所示。對比1#/2#機(jī)組試驗(yàn)數(shù)據(jù)可知,控制系統(tǒng)有較大程度的優(yōu)化。
第2次RB試驗(yàn)執(zhí)行功率平臺約84%FP, 1#、3#號電動主給水泵運(yùn)行。試驗(yàn)過程中,3#電動主給水泵跳閘,三個環(huán)路中2環(huán)路SG液位最低,為-0.816 m。3#機(jī)組第2次RB試驗(yàn)結(jié)果如圖5所示。提升功率執(zhí)行試驗(yàn)后,機(jī)組跳堆風(fēng)險(xiǎn)仍可控。
圖4 3#機(jī)組RB試驗(yàn)結(jié)果(第1次) Fig.4 Results of unit 3 RB test(the first time test)
圖5 3#機(jī)組RB試驗(yàn)結(jié)果(第2次) Fig.5 Results of unit 3 RB test(the second time test)
經(jīng)過分析機(jī)組的4次RB試驗(yàn)過程,可發(fā)現(xiàn)在控制邏輯優(yōu)化后3#機(jī)組試驗(yàn)數(shù)據(jù)優(yōu)于1#/2#機(jī)組。試驗(yàn)數(shù)據(jù)如表1所示。
由表1可知,實(shí)施此優(yōu)化方案后,機(jī)組的控制性能有較大程度的提升,RB試驗(yàn)功率最高達(dá)到了84%FP(由2#機(jī)組的最低76%FP提升至最高84%FP)。試驗(yàn)過程中,SG液位最低至-0.816 m,相較-0.9 m的危險(xiǎn)閾值仍有裕量。試驗(yàn)結(jié)果表明,該方案在提升機(jī)組安全性及經(jīng)濟(jì)性方面具有良好的效果。
表1 電動主給水泵RB試驗(yàn)數(shù)據(jù)Tab.1 Test data of motor-driven feed water pump during RB
通過優(yōu)化控制邏輯的方法,提升了電動主給水泵RB工況下給水控制系統(tǒng)的性能,取得了良好的效果。試驗(yàn)結(jié)果表明:該方案在RB試驗(yàn)工況觸發(fā)的瞬間,可迅速提升主給水流量,減小反應(yīng)堆跳堆風(fēng)險(xiǎn),提升機(jī)組安全運(yùn)行質(zhì)量。后續(xù)機(jī)組在電動主給水泵單泵檢修工
況下均可在此功率平臺進(jìn)行,有效提升了機(jī)組的經(jīng)濟(jì)效益。
該研究方法已成功應(yīng)用于某核電廠3#機(jī)組,后續(xù)可推廣至CPR1000其他在建機(jī)組。該方法對EPR、華龍一號、AP1000等三代機(jī)組也具有一定的參考價(jià)值。
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